報告人 : 魏慶華 南台科技大學 機械工程系 教授
DESCRIPTION
高強度鋁合金 7050 熱處理缺陷改善與製程技術提昇. 報告人 : 魏慶華 南台科技大學 機械工程系 教授. Southern Taiwan University of Technology Dept. of Mechanical Engineering. 1. 報告大綱. ‧ 缺陷問題描述 ‧ 缺陷之可能原因 ‧ 交流 Q&A. Southern Taiwan University of Technology Dept. of Mechanical Engineering. 2. 缺陷問題描述. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
報告人 : 魏慶華 南台科技大學 機械工程系 教授
1
Southern Taiwan University of Technology
Dept. of Mechanical Engineering
高強度鋁合金 7050 熱處理缺陷改善與製程技術提昇
報告大綱
Southern Taiwan University of TechnologyDept. of Mechanical Engineering
‧缺陷問題描述‧缺陷之可能原因‧交流 Q&A
2
缺陷問題描述
Southern Taiwan University of TechnologyDept. of Mechanical Engineering
‧ 7050 鋁合金管件的生產流程 ▓ 擠型( Extrusion)製程 ▓熱處理( Heat Treatment)製程 ▓表面陽極處理
‧ 批次熱處理製程後管件在表面起泡 率達 20%
3
缺陷問題描述
Southern Taiwan University of TechnologyDept. of Mechanical Engineering
‧ 7050 鋁合金管件的 T4 熱處理製程 ▓ 7050 為 Al-Zn(-Mg-Cu) 鋁合金,透過熱處理製程析 出 MgZn2 和 Al2Cu ,以增加鋁合金的強度
▓ T4: 經固溶處理後自然時效至相當安定狀態
‧ T4 熱處理 ▓固溶( Solution )過程:使合金成份固溶至金屬基地 ▓淬水( Quenching )過程:將工件快速冷卻,使固溶過 程之合金轉化成析出微結構固定於金屬基地內 ▓人工時效( Artificial Aging )過程:將工件重熱一段時 間,使析出物均佈於晶粒中,以增加材料之強度
4
缺陷問題描述
Southern Taiwan University of TechnologyDept. of Mechanical Engineering
‧ T4 熱處理製程的資料 ▓加熱爐種類 : 電爐、瓦斯爐 ▓工件種類 : 長管: L=2m, d=32~40mm, t=2mm, 3mm 短管: L=0.4m, d=32~40mm, t=2mm, 3mm ▓爐溫: 479 (℃ 長管 ) ; 470℃(短管) ▓持溫時間: 1hr( 長管 ) ; 1hr and 10~20min (短管) ▓工件數量: 70~1005 支 / 爐 ( 長管 ) ; 650~900 支 / 爐(短管) ▓出加熱爐進淬水池之遲滯時間: 7sec ▓淬水時間: 2~3min ▓清洗工件(以自來水清洗工件表面之淬水液) ▓管件矯直
5
缺陷問題描述
Southern Taiwan University of TechnologyDept. of Mechanical Engineering
‧ T4 熱處理製程的資料 ▓時效處理 ( 共 19hr) 溫度 (1)165 (℃ 持溫 9 hr) ; (2)172℃(持溫 9 hr ) 冷卻至室溫 10 hr ▓以人工檢視挑出起泡之工件 ▓進行各種品管檢驗 內視檢查管內表面、表面硬度、拉應力與屈伏強度、
耐磨性、外形、疲勞測試
6
缺陷之可能原因
Southern Taiwan University of TechnologyDept. of Mechanical Engineering
‧ 加熱爐之溫度不均勻 ▓建議做爐溫量測(分別要進行空爐量測與進料後之 滿爐量測)
‧ 淬水池之溫度分佈應確實掌握 ▓建議做淬水池溫度隨時間之變化圖 ▓觀察淬水池之溫度是否隨當日處理之次數而變化? ▓淬水前用氣泡攪拌使淬水液可能使氣泡附著於工件 表面造成冷卻速率不均勻 ▓在淬水池底加裝攪動裝置使淬水液溫度更均勻
7
缺陷之可能原因
Southern Taiwan University of TechnologyDept. of Mechanical Engineering
‧ 是否淬水池冷卻能力不足 ▓探討水池容量與處理工件數量之比值關係 ▓建議減少每爐處理工件之數量觀察是否能減少不良率 ?
‧ 擠製過程加工液體埋入工件致使工件進入加熱爐氣化 ▓建議將工件切下小試片做熱失重分析 ▓建議將工件在擠製過程後做徹底清洗
8
10
Southern Taiwan University of TechnologyDept. of Mechanical Engineering
感謝參加敬請指教