2004. 7. 29
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사례. 2004. 7. 29. 목 차. 일반 현황 세부 개선사항 기대효과 종합 질의 응답 진단을 마치며. 일반 현황. 설명회를 시작하며 … 진단 착안사항. 설명회를 시작하며 …. 발상의 전환 ?. 다양한 시각. 적극적 접근 , 개선. 효율적 에너지 소비. 진단의 의의 ?. 에너지절감 아이디어 제시. Engineering 및 세부검토 필요. 절약기법 활용 및 확대 적용. 절감방안 : 5 건. 절감액 : 6,152 만원. 진단 착안사항. 가 . 수배전설비. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
에너지 진단 결과 설명회에너지 진단 결과 설명회
진단사업부문ISO 9001
사례사례사례사례
2004. 7. 29
2/50
목 차목 차
일반 현황
세부 개선사항
기대효과 종합
질의 응답
진단을 마치며 ...
3/50
일반 현황일반 현황
설명회를 시작하며…진단 착안사항
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설명회를 시작하며…설명회를 시작하며…발상의 전환 ?
다양한시각
진단의 의의 ?
절감방안 : 5 건
절감액 : 6,152 만원
Engineering
및 세부검토
필요
절약기법
활용 및
확대 적용
적극적
접근 , 개선
효율적
에너지
소비
에너지절감
아이디어
제시
5/50
진단 착안사항진단 착안사항
나 . 펌프 및 Fan 설비◆ 적정 압력 및 유량 운전
◆ 운전효율 향상
◆ 공급손실 최소화 및 효율적 계통 운영
◆ 최적 제어방법 검토
다 . 공압기 및 냉동기
가 . 수배전설비◆ 적정역율 유지 및 변압기 손실 저감
◆ 변압기 최적 부하율 유지
◆ Peak 억제 방안
◆ 운전조건 변경에 따른 효율향상
◆ 제어계통의 효율성
◆ 부속 관련설비의 운전 최적화
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진단 착안사항진단 착안사항
마 . 조명설비◆ 고효율 광원으로의 대체
◆ 설치조건 변경
◆ 운영방식 적정성
바 . 기타설비◆ 공조설비의 제어방식 및 손실부문
◆ 전력설비 폐열이용 방안
◆ 기타 전력설비의 개선 가능성
라 . 공정 전력설비◆ 제어방식의 적정성
◆ 불필요 손실 억제
◆ 계통 운영의 합리성
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세부 개선사항세부 개선사항
공기압축기냉동기 계통DI 공급 계통정제 및 소각로 설비Scrubber 설비
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공기압축기공기압축기
CDA DRYER 가동 대수 조정냉각수 펌프 임펠러 교체 및 펌프 교체
9/50
CDA DRYER CDA DRYER 가동 축소가동 축소1) CDA 공급 현황
정격1,000kW 7,977N ㎥ /h 9.3K0.125kWh/
N ㎥
냉동식 Dryer
A B
흡착식Dryer
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
A B
A B
A B
공정으로
Air Tank
#2
#1#1
#1
#2
#2#3
#3
#3#4
#4
7대중 5대 가동
Air Vent
32,500 N ㎥ /h
18,000 N ㎥ /h×2
32,500 N ㎥ /h
CDA 생산
36,674N ㎥ /h
단위 Vent
876
Purge
2,300
P2/3 공급
33,498
운전939kW 7,345N ㎥ /h 8.9K0.128kWh/N ㎥
10/50
CDA DRYER CDA DRYER 가동 대수 조정가동 대수 조정
2) 운전 현황 분석- 적정 퍼지량 유지적정 퍼지량 유지 , , 원단위 정격치에 근접 → 원단위 정격치에 근접 → CDA CDA 운전 및 관리 상태 운전 및 관리 상태 양호양호- 여유있는 노점 및 공급압 관리 → 안정적인 여유있는 노점 및 공급압 관리 → 안정적인 CDACDA 공급측면에는 유리공급측면에는 유리
→ → 에너지절감측면에서는 불리에너지절감측면에서는 불리
3) 문제점 및 개선방안- 문제점 문제점 : : 흡착식 드라이어 가동 용량 여유율 큼흡착식 드라이어 가동 용량 여유율 큼
- 개선방안 개선방안 : : 흡착식 드라이어 흡착식 드라이어 18,000N18,000N ㎥㎥ /h 1/h 1 대 가동 정지대 가동 정지
CDA 생산
36,000 ~ 37,000N ㎥ /h
단위 Dryer 처리용량
Total 용량 : 101,000
현재 운전용량 : 68,500
개선 운전용량 : 50,500
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CDA DRYER CDA DRYER 가동 대수 조정가동 대수 조정
4) 기대 효과
절감액
( 만원 / 년 )
투자비( 만원 )
투자비 회수기간( 년 )
830 4,482 - -
절감량
(MWh/ 년 )
- 흡착식 드라이어 퍼지량 감소흡착식 드라이어 퍼지량 감소
- 흡착식 드라이어 히터 소비전력 절감흡착식 드라이어 히터 소비전력 절감
- 전력절감량 전력절감량 : 95(kW): 95(kW)
12/50
냉각수 펌프 냉각수 펌프 : : 임펠러 교체 및 펌프 교체임펠러 교체 및 펌프 교체운전현황
설치 초기 펌프 3 대 운전 ⇒ 밸브 25(%) Open
임펠러 교체 (320mm ⇒ 300mm) : 펌프 2 대 가동 , 밸브 50(%) Open 하여 사용 중
밸브 손실 감소 측면에서는 바람직하나 ,
토출밸브 개도율이 40 ~ 50(%) 로 저조하여 전력측면에서 불합리 유발
50%5.3k
5.3k
정격 (1/3) : 300( ㎥ /h), 40(m), 55(kW)( 소비전력 : 1 = 52.1 (kW), 3 = 46.8(kW))
3
1 40%
F
F Comp #1,#4,#5( 가동 )
Comp #2,#3( 비가동 )
Comp #6,#7( 가동 )
냉동식 D×4( 가동 )
1.8k100%
100%
100%
20%
2.9k 2.5k
70.2㎥ /h
160.3 ㎥ /h
305㎥ /h
50.5㎥ /h
586 ㎥ /h - 실측
Max ΔP=0.7(k)
ΔP1=3.5 (k) ΔP2=2.4(k)
C/T
①
양정손실율 = 2.4/3.5 = 69(%)
전력 손실과 직결
13/50
냉각수 펌프 냉각수 펌프 : : 임펠러 교체 및 펌프 교체임펠러 교체 및 펌프 교체개선방안 – 1 안 : 임펠러 교체
필요 유량 재 산정 : 비가동 압축기는 현재와 동일한 50(㎥ /h)를 적용 = [압축기 정격유량] ×[가동 대수 ] + [냉동식 Dryer 정격 유량 합계 ] + [비가동 압축기 여유 유량 ]
= 115(㎥ /h)×5(대 ) + 67.2((㎥ /h) + 50(㎥ /h) = 692.2(㎥ /h)
임펠러 추가 교체 실시 (300mm ⇒ 280mm) : 필요 유량 공급토록 토출밸브 개도율 조정
개선 시 약 533(만원 /년 ) 절감이 예상
50%5.3k
5.3k
3
1 40%
1.8k
586㎥ /h
2.9k
정격 (1/3) : 300( ㎥ /h), 40(m), 55(kW)( 소비전력 : 1 = 52.1 (kW), 3 = 46.8(kW))
상승4.6k
4.6k
3
1 상승
1.8k
700㎥ /h
3.4k
정격 (1/3) : 300( ㎥ /h), 40(m), 55(kW)( 소비전력 : 1 = 43.4 (kW), 3 = 43.4(kW))
[[ 개선 전개선 전 ]] [[ 개선 후개선 후 ]]
양정 손실 감소69(%) ⇒ 43(%)
절감전력 : 12.2(kW)
= 98.9 - 86.7
14/50
냉각수 펌프 냉각수 펌프 : : 임펠러 교체 및 펌프 교체임펠러 교체 및 펌프 교체개선방안 – 2 안 : 펌프 교체
1 안에서 산정한 유량 적용 : 692.2( ㎥ /h)
양정 : 필터 최대 차압 (ΔP = 0.7 k) 을 적용하여 적정양정 산정 = 20(m)
교체 펌프 사양 : Hes 125-250, 350( ㎥ /h), 20(m), 37(kW)
개선 시 약 1,905( 만원 /년 ) 절감이 예상
50%5.3k
5.3k
3
1 40%
1.8k
586㎥ /h
2.9k
정격 (1/3) : 300( ㎥ /h), 40(m), 55(kW)( 소비전력 : 1 = 52.1 (kW), 3 = 46.8(kW))
상승3.8k
3.8k
3
1 상승
1.8k
700㎥ /h
3.4k
정격 (1/3) : 350( ㎥ /h), 20(m), 37(kW)( 소비전력 : 1 = 27.7 (kW), 3 = 27.7(kW))
[[ 개선 전개선 전 ]] [[ 개선 후개선 후 ]]
양정 손실 감소69(%) ⇒ 20(%)
절감전력 : 43.5(kW)
= 98.9 - 55.4
15/50
냉각수 펌프 냉각수 펌프 : : 임펠러 교체 및 펌프 교체임펠러 교체 및 펌프 교체기대효과 [1 안 , 2 안 ]
절감액
( 만원 / 년 )
투자비( 만원 )
투자비 회수기간( 년 )
106.6 533 500 0.94
절감량
(MWh/ 년 )
381.1 1,905 2,000 1.05
16/50
냉동기 계통냉동기 계통
냉동기 현황냉동기 튜브 자동 세정 장치 도입신냉매 냉동기 도입지붕 스프링쿨러 시스템 공업용수 열교환기 이용
17/50
냉동기 현황냉동기 현황1) 냉동기 관리
- 전반적으로 관리 상태 양호
2) 냉동기 가동 현황구분 평균 가동대수 (대 ) 1대당 평균 소비전력 (kW)
5℃ 냉동기 3.5 596
13℃ 냉동기 4.2 687
계 7.7 642
- 냉동기 평균 소비전력 합계 : 4,384(kW)
3) 냉동기 부문 검토 사항- 튜브 자동 세척장치 도입- 신 냉매 냉동기 도입 : 기후변화 대응 측면에서 적극 검토 필요- 지붕 스프링 쿨러 시스템 도입으로 냉동 전력 감소
18/50
냉동기 튜브 자동세정장치 도입냉동기 튜브 자동세정장치 도입1) 개요
응축기 스케일 지속적 제거
응축성능 향상
COP향상
전력절감
19/50
냉동기 튜브 자동세정장치 도입냉동기 튜브 자동세정장치 도입
스케일두께 (mm) 오염계수 (㎡ h /℃ ㎉ ) 소비전력 (%)
0.15 0.0001 105.5
0.30 0.0002 111.0
0.45 0.0003 116.5
0.60 0.0004 122.0
신설냉동기
세관후 1 년 경과
20/50
냉동기 튜브 자동세정장치 도입냉동기 튜브 자동세정장치 도입2) 설치 사업장 및 효과
설치사업장 설치효과 (%) 비고
LG 필림스 LCD #1 공장 5.4 감소전류 기준
L 전선 18.3 에너지기술연구소 측정
T 산업 22.4
- 5 ~ 20% 의 효과가 있을 것으로 보임- 설치시 효과는 냉각수 수질에 따라 달라짐
3) 설치 방안
세관시 응축기 스케일 두께 확인
시범설치
효과파악
확대설치
- 2005년 VA이행계획에도 포함된 내용임
21/50
냉동기 튜브 자동세정장치 도입냉동기 튜브 자동세정장치 도입
3) 기대 효과
절감액
( 만원 / 년 )
투자비( 만원 )
투자비 회수기간( 년 )
3,837 20,000 30,000 1.5
절감량
(MWh/ 년 )
- 절감전력 : 438 (kW) - 냉동기 연 평균 전력 4,384(kW)의 10% 절감 기준- 기타 부대효과 : 화학약품 사용량 감소, 드레인 수량 감소 가능 효과
22/50
신냉매 냉동기 도입신냉매 냉동기 도입
1) 개요- 지구온난화 및 기후변화에 대응 필요- R-11 냉매는 오존층 파괴의 원인으로 몬트리올 의정서상 규제 대상임- 환경친화적인 대체냉매 도입 필요
< 남극의 오존층 파괴 >
23/50
신냉매 냉동기 도입신냉매 냉동기 도입
1987 1990 1992몬트리올의정서 런던개정의정서 4 제 차코펜하겐 회의
90 런던회의가입 개도국 92 코펜하겐회의가입 개도국89.7. : 100% 95.1. 50% 94.1. : 25% 2005.1. : 50% 2004.1. : 25%93.7. : 80% 97.1. 20% 96.1. : 0% 2007.1. : 20% 2006.1. : 0%98.7. : 50% 2000.1. 0% 2010.1. : 0% ( )한국해당
: '89HCFC ODP기준+ CFC ODP 3.1%의
: 대상 선진국
: '89HCFC ODP기준+ CFC ODP 2.8%의
: 대상 선진국
: 2015 기준 년 소비량 : 대상 개도국
1996.1. : 100% 1996.1. : 100% 2016.1. 100%2004.1. : 65% 2004.1. : 65% 2040.1. 0%2010.1. : 35% 2010.1. : 35%2015.1. : 10% 2015.1. : 10%2020.1. : 0.5% 2020.1. : 0.5%2030.1. : 0% 2030.1. : 0%
구분
CFC(R11)
HCFCs(R123
)
: '86 / : 기준 소비량 대상 선진국
규제일정1995
7제 차비엔나회의
: '96 / : 기준 소비량 대상 개도국
2) CFC 냉매 규제일정
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신냉매 냉동기 도입신냉매 냉동기 도입3) 신냉매 냉동기 도입 효과
- 지구온난화 및 기후변화에 대응 - 환경친화기업으로 이미지 제고- 고효율냉동기 (0.68kW/RT 이하 ) 도입으로 전력 절감 가능
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지붕 스프링쿨러 시스템 도입지붕 스프링쿨러 시스템 도입
1) 개요- 물을 지붕에 안개식으로 분사 → 증발 잠열 이용, 지붕 표면에서 열 제거
2) 특징- 폐수 활용 가능- 물 사용량 : 10리터/평.일- 설치비 : 평당 약 3만원
3) 효과- 지붕 표면 온도 수 십 도 감소 (여름철 40℃내외 → 30 ℃ 내외)- 실내온도 3 ~ 10 ℃ 감소
☞ 하절기 냉방 전력 감소를 위해 적극적인 도입 검토 필요
26/50
공업용수 열교환기 이용공업용수 열교환기 이용운전현황
냉동기 냉각수열 이용 : 동절기 (11 월 ~ 3 월 중순 ) 에 공업용수 온도 상승
⇒ DI 계통에 사용되는 증기량 절감 : 520( ㎥ /h) = P2:180( ㎥ /h) + P3:340( ㎥ /h)
열교환기 미 사용 : 초기 500( ㎥ /h) 기준으로 설계 ⇒ 현재 650( ㎥ /h) 으로 증대
⇒ 사용 시 압력 손실 유발로 650( ㎥ /h) 확보 곤란
13 #13℃
13 #14℃
13 #21℃
0%
100%
5.8℃
650 ㎥ /h, 18.6℃
①
P
Raw Water Pit.
열교환기 미사용 :
적정 공업용수 확보 곤란
사용시 냉각부하 감소가 예상
27/50
공업용수 열교환기 이용공업용수 열교환기 이용개선방안 – 1 안 : 열교환기 사용
Hynix 공업용수 펌프 용량 증대 또는 적정용량 펌프 신설 (열교환기 전단 )
신설펌프 정격 : 700( ㎥ /h), 30(m), 150(kW)
미 사용 열교환기 사용 : 냉동용량 감소 (992 RT) ⇒ 전력 절감 비용 : 11,905( 만원 /년 )
냉각수열 감소로 인한 DI 계통 스팀 사용량 증대 (18.6 ℃ ⇒ 18.2℃ ) : 2,900( 만원 /년 )
개선 시 약 9,005( 만원 /년 ) 절감이 예상
0%
100%
5.8℃
650 ㎥ /h, 18.6℃
Raw Water Pit.
[[ 개선 전개선 전 ]]
100%
0%
5.8℃
650 ㎥ /h, 18.2℃
Raw Water Pit.
[[ 개선 전개선 전 ]]
신설
10.4℃
28/50
공업용수 열교환기 이용공업용수 열교환기 이용개선방안 – 2 안 (1 안 + 압축기 냉각수열 이용 )
1안 + 압축기 2대 냉각수열 이용 : 비가동 압축기 밸브 차단 후 작업
냉각수열 이용하는 압축기는 동절기(11월 ~ 3월 중순 )에 상시 가동
미 사용 열교환기 사용 : 냉동용량 감소 (992 RT), 압축기 냉각수열 이용으로 인한 DI 계통
스팀사용량 감소 (18.6 ℃ ⇒ 19.9℃ )
개선 시 약 21,690(만원 /년 ) 절감이 예상
0%
100%
5.8℃
650 ㎥ /h, 18.6℃
Raw Water Pit.
[[ 개선 전개선 전 ]]
100%
0%
650 ㎥ /h, 19.9℃
Raw Water Pit.
[[ 개선 후개선 후 ]]
신설
10.4℃ C/TC/T
210㎥ /h
#2 Comp
#3 Comp
열교환기 추가 신설
T
29/50
공업용수 열교환기 이용공업용수 열교환기 이용기대효과 (1 안 , 2 안 )
절감액
( 만원 / 년 )
투자비( 만원 )
투자비 회수기간( 년 )
2,380 9,005 3,000 0.33
절감량
(MWh/ 년 )
2,380 21,690 10,000 0.46
절감액은 DI 계통에 소요되는 스팀량을 적용하여 산출하엿음 .
1 안은 연료사용량 증가 , 2 안은 연료사용량 감소
30/50
DI DI 공급 계통공급 계통
R/O 고압펌프 VVVF 설치 검토 (P3)
31/50
R/O R/O 고압펌프 고압펌프 VVVF VVVF 설치 검토설치 검토운전현황
R/O Unit 용수공급용으로 전단에 고양정 펌프 (180m) 가 설치됨
R/O Unit 전단의 실 필요압력이 낮아 밸브 개도율이 40(%) 로 저조한 실정
A/B 펌프의 운전 데이터는 아래와 같다 .
구 분 ①(kg/ ㎠ ) ②(kg/ ㎠ ) ③(%) ④(kg/ ㎠ ) ⑤( ㎥ /h)
A 2.1 21 40 11.6 52.6
B 2.1 21.5 40 12.7 50.5
비 고
운전 양정 = [ - ] (kg/② ① ㎠ ) ×10(m/kg/ ㎠ ) A = 189(m), B = 194(m)⇒손실 양정 = [ - ] (kg/② ④ ㎠ ) ×10(m/kg/ ㎠ ) A = 94(m), B = 88(m)⇒양정 손실율 = [ 손실양정 (m)] / [ 운전양정 (m)] ×100 A =⇒ 49.7(%), B = 45.7(%)
※ 양정은 전력과 비례 ⇒ 밸브에 의해 소비전력의 49.7(%), 45.7(%) 가 소모되는 실정
Pre Filter
R/O Unit
① ② ③ ④
⑤
정격 (A/B) : 55.1( ㎥ /h), 180m), 65(kW)( 소비전력 : A = 69.1 (kW), B = 70.7(k
W))
밸브 개도율 저조
양정 손실
32/50
R/O R/O 고압펌프 고압펌프 VVVF VVVF 설치 검토설치 검토
VVVF 설치를 통해 후단 밸브에 의한 양정 손실 제거
후단 밸브 100(%) Open 한 후 주파수 조정을 하여 현재와 동일한 운전 조건 유지
기대효과가 상대적으로 우수한 A,B호기에 우선 적용
개선 시 각각 1,312( 만원 /년 ), 1,277( 만원 /년 ) 절감이 예상
[[ 개선 전개선 전 ]]
40%21.3 k 12.1 k
ΔP = 9.2 k
정격 (A/B) : 55.1( ㎥ /h), 180m), 65(kW)( 소비전력 : A = 69.1 (kW), B = 70.7(k
W))
100%12.1 k 12.1 k
ΔP = 0 k
정격 (A/B) : 55.1( ㎥ /h), 180m), 65(kW)( 소비전력 : A = 39.0 (kW), B = 41.5(k
W))
VVVFVVVF
적정 주파수 조정
[[ 개선 후개선 후 ]]
압력손실 감소9.2k ⇒ 0k
절감전력 : 59.3(kW)
= 139.8 - 80.5
개선방안
33/50
R/O R/O 고압펌프 고압펌프 VVVF VVVF 설치 검토설치 검토기대효과
절감액
( 만원 / 년 )
투자비( 만원 )
투자비 회수기간( 년 )
519.6 2,598 5,000 1.93
절감량
(MWh/ 년 )
한국전력의 고효율 인버터 지원제도 활용 시 투자비 감소가 예상
34/50
정제 및 소각로 설비정제 및 소각로 설비
정제 냉각수 펌프 운전방법 개선백연방지 (Deplumer) Fan
35/50
정제 냉각수 펌프 운전방법 개선정제 냉각수 펌프 운전방법 개선운전현황
E-6107 열교환기 사용 중지 ⇒ 전단 열교환기 (E-6103) 에서 정제 증기 전량 응축 가능
E-6107 정격 냉각수량은 658( ㎥ /h) 로 전체 필요 냉각수량의 69(%) 를 차지
펌프 1 대 정지 가능 ⇒ 유량 감소로 인해 Comp 적정유량 확보 곤란 ⇒ 대책이 요구됨
E6103 E6107 E6303 E6306
Comp×3(1 대가동 )
Turbo Blower×3(2 대가동 )
100%
100%
100% 0% 100% 100%
50%
50% 50% 50%
50%
6.7k4.8k
정격 (A/C) : 450( ㎥ /h), 77.4(m), 150(kW)( 소비전력 : A = 152 (kW), B = 147(kW))
A
C
①
0.8k1,000 ㎥ /h
집수조
②
③
3.5k
C/T
100% 100%
100% 100%
④
36/50
정제 냉각수 펌프 운전방법 개선정제 냉각수 펌프 운전방법 개선
펌프 1 대 정지 + Comp 적정 유량 확보 ( 밸브 조정 또는 부스터 펌프 설치 )
가동 펌프는 약 500( ㎥ /h) 를 토출하도록 후단 밸브 개도율 조정
Comp 적정 유량 : 열교환기 , Comp 토출밸브 조정 또는 부스터 펌프 개별 설치
개선 시 약 6,588( 만원 /년 ) 절감이 예상
개선방안 – 1 안
E6103 E6107 E6303 E6306
Comp×3(1 대가동 )
Turbo Blower×3(2 대가동 )
조정
0%
100% 0% 100% 100%
50%
50% 50% 50%
50%
6.7k4.8k
A
C
500㎥ /h
집수조
3.5k
C/T
100% 100%
100% 100%
①
Comp 적정유량 확보1 안 : ① 밸브 개도율 조정2 안 : Comp별 부스터 펌프 설치
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정제 냉각수 펌프 운전방법 개선정제 냉각수 펌프 운전방법 개선
적정 유량 펌프 신설 + Comp 적정 유량 확보 ( 밸브 조정 또는 부스터 펌프 설치 )
적정 유량 = [E-6103]+[E-6303]+ [E-6306]+[ Comp 3 대 ]+[Turbo Blower 3 대 ]
= 73.625( ㎥ /h) + 52( ㎥ /h) + 103.75( ㎥ /h) + 59.76( ㎥ /h) + 3.6( ㎥ /h)
= 292.7( ㎥ /h) ≒ 300( ㎥ /h)
교체 펌프 사양 : 350( ㎥ /h), 30(m), 45(kW)
개선 시 11,099( 만원 /년 ) 절감이 예상
개선방안 – 2 안
100%
100%
6.7kA
C집수조
1,000㎥ /h
0%
0%
A
C집수조
350 ㎥ /h
조정
3.0k
[[ 개선 전개선 전 ]] [[ 개선 후개선 후 ]]
펌프 신설 시 절감전력 = 253.4(kW)
= 299(kW) - 39.7(kW)
Comp 적정유량 확보- 1 안과 동일
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정제 냉각수 펌프 운전방법 개선정제 냉각수 펌프 운전방법 개선기대효과 [1 안 , 2 안 ]
절감액
( 만원 / 년 )
투자비( 만원 )
투자비 회수기간( 년 )
1,317.6 6,588 1,000 0.15
절감량
(MWh/ 년 )
2,219.9 11,099 3,000 0.27
백연방지백연방지 (Deplumer) (Deplumer) 팬팬
1) 현황
Scrubber
Stack
소각로
25%
Scrubber
Stack
소각로
25%
정격220kW 24 만 cmh
운전143kW 18 만 cmh
습기제거로 백연 방지 목적
백연방지백연방지 (Deplumer) (Deplumer) 팬팬
2) 운전 현황 분석- 흡입 댐퍼 제어 실시 : 전력절감 가능
3) 향후 검토 사항- 소각로 1대에 백연방지 팬 1대이므로 팬 고장시 백연 발생 우려 있음
→ 팬 2대 공급계통 연계 또는 예비기 확보 방안- 추가 전력 절감 방안 검토
→ 2단 풀리 또는 계절별로 풀리, 벨트 교체
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Scrubber Scrubber 설비설비
P3 열배기 Fan VVVF 설치 검토
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P3 P3 열배기 열배기 Fan VVVF Fan VVVF 설치 검토설치 검토운전현황
7 대 중 5 대 가동 중이며 적정 풍량 유지를 위해 전단 댐퍼 개도율 50(%) 저하된 실정
풍압 손실율 (%) = [ 손실풍압 (mmAq)] / [ 운전풍압 (mmAq)] ×100 = 34(%)
소비전력의 34(%) 가 댐퍼에 의해 소모되는 실정
50% 0%
50% 0% 50% 50% 50%
6 7 1 2 3 4
①
A
B
대기 대기 대기 대기 대기 대기
정격 (1 ~ 5) : 1,400( ㎥ /min), 250(mmAq), 132(kW)정격 (6 / 7) : 2,500( ㎥ /min), 250(mmAq), 190(kW)
( 소비전력 : 1 = 114 (kW), 5 = 104(kW))
대기
5
구 분 1 3 4 5 6
A (mmAq) - 275 - 295 - 295 - 292 - 365
B (mmAq) - 170 - 210 - 210 - 190 - 220
손실풍압 (mmAq) 105 85 85 102 145
풍압손실율 (%) 38 29 29 35 40
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P3 P3 열배기 열배기 Fan VVVF Fan VVVF 설치 검토설치 검토
VVVF 설치를 통해 후단 댐퍼에 의한 풍압 손실 제거
후단 댐퍼 100(%) Open 한 후 주파수 조정을 하여 현재와 동일한 운전 조건 유지
기대효과가 상대적으로 우수한 1,5 호기에 우선 적용
개선 시 각각 1,710( 만원 /년 ), 1,615( 만원 /년 ) 절감이 예상
개선방안
[[ 개선 전개선 전 ]]
ΔP = 104 mmAq
ΔP = 0 mmAq
VVVFVVVF
적정 주파수 조정
[[ 개선 후개선 후 ]]
압력손실 감소104 mmAq ⇒ 0 mmAq
절감전력 : 75.9(kW)
= 218 - 142.1
50%-284 mmAq -180 mmAq
-180 mmAq -180 mmAq
정격 (1 / 5) : 1,400( ㎥ /min), 250(mmAq), 132(kW)
( 소비전력 : 1 = 114 (kW), 5 = 104(kW)) 정격 (1 / 5) : 1,400( ㎥ /min), 250(mmAq), 132(kW)
( 소비전력 : 1 = 75 (kW), 5 = 67.1 (kW))
100%
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P3 P3 열배기 열배기 Fan VVVF Fan VVVF 설치 검토설치 검토기대효과
절감액
( 만원 / 년 )
투자비( 만원 )
투자비 회수기간( 년 )
665 3,325 7,000 2.11
절감량
(MWh/ 년 )
한국전력의 고효율 인버터 지원제도 활용 시 투자비 감소가 예상
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질의 응답질의 응답
46/50
진단을 마치며…진단을 마치며…
47/50
진단을 마치며…진단을 마치며…반컵에 대한 사고차이
긍정적
사고
가능성에
대한
도전
적극적인
개선의지
절약성과
획득
진단 성과 =
경쟁력 제고 기후변화협약에 대응
+
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에너지관리공단 진단팀 일동
에너지진단에 협조해 주신
( 주 ) LG Philips-lcd 2/3 공장
직원여러분께
진심으로
감사드립니다
Thank You ………
http://www.kemco.or.krTel. 031) 260-4476