永磁傳動器的原理與應用 -...
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電力技術專欄
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前言
近年來,節能減碳已成為全球關注的議
題,隨著永續發展的環保意識抬頭,市場對
於節能產品的需求也日益劇增。馬達驅動的
離心式設備 (泵或風機 )是廣泛應用於各大工
業的轉動機械,在設計上,通常會保留較多
的流量,慣用方式是透過入、出口閥門調節
或分流來調節需要的流量,此控制方式無形
中造成能量的損失,若透過變速調節來提供
系統所需流量,則可以大大降低泵或風機的
功率損耗。
永磁傳動器是一種機械式的調速裝置,
安裝於馬達和離心式設備中間,除可調速之
外同時兼具聯軸器的功能,把原先的實體聯
結改為非接觸式的聯結,具有構造簡單、無
諧波、減少設備振動、對心容忍度高和延長
系統維護使用壽命等優點。
技術原理
永磁傳動技術的應用乃依據電磁學中
Lenz's Law,如圖 1所示,原永磁體磁力線
通過靜止的導體銅盤,當導體銅盤和永磁盤
之間有相對運動時,導體銅盤切割磁力線形
成感應渦電流和感應磁極。感應磁極和永磁
體間形成遠離端的拉力與靠近端的推力。感
應磁極一方面推動靠近端的永磁體,另一方
面拉動遠離端的永磁體而使得永磁盤跟著被
帶動。
撰▓余銘容
圖 1. 永磁體與感應磁極作用力 (中興電工提供 )
永磁傳動器的原理與應用
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永磁傳動器是一種透過上述電磁感應來
傳遞轉矩的裝置,如圖 2水泵和馬達之間配
置永磁傳動器,馬達與水泵之間並無實體的
連結,當馬達旋轉時帶動主動盤,透過永磁
傳動來拉動被動盤組件旋轉,實現了馬達與
水泵之間的無接觸轉矩傳遞。
進一步透過改變主動盤與被動盤之間的
距離 (氣隙 ),因磁力線密度不同,可產生不
同大小的推拉力作用來轉遞扭矩。當氣隙最
小時,傳遞扭矩最大;氣隙變大時,傳遞扭
矩變小,負載轉速變慢,達到調節負載端轉
速的目的。除了降轉速功能外,因無機械實
體聯結,可容許較大的安裝偏心誤差,並且
有緩衝和降低馬達啟動電流的優點。
永磁傳動設備依氣隙能否線上調整分為
二大類,第一類是氣隙固定型的永磁聯軸器
(如圖 3),氣隙必須於停機靜止狀態下,調整
至需求氣隙;另一種是氣隙可調型的永磁調
速器 (如圖 4),搭載氣隙調整機構和執行器,
能配合工況需求進行不停機即時調速。
節能應用
利用永磁傳動器來調節離心式設備 (泵
或風機 )流量是屬於變速調節的一種,所謂
變速調節指的是在管路負載特性曲線不變的
情況下,透過改變轉速來改變泵或風機設備
圖 5. 節能原理圖 中興電工提供
圖2. 永磁傳動器示意圖 (中興電工提供 ) 圖3. 永磁聯軸器示意圖 (中興電工提供 )
圖 4. 永磁調速器示意圖 (中興電工提供 )
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的性能曲線,使設備輸出與運行工況點需求
一致。如圖 5節能原理圖,當靜揚程為零時,
管路負載特性曲線為 H-Q曲線, N1, N2曲
線分別為變速前後的設備性能曲線,額定操
作點為 H-Q負載特性曲線和 N1設備性能曲
線的交點 A點,額定流量為 Q1。當系統實際
需求流量為 Q2時,若關小出口閥門控制流
量,操作點將沿 N1設備性能曲線移動至 A1
點。由於離心式設備消耗功率正比於流量和
揚程的乘積,故馬達所耗功率相當於長方形
OH1A1Q2所圍之面積;若安裝永磁傳動器
調降轉速,特性曲線由 N1變成 N2,與管路
負載特性曲線 H-Q交於 A2點,流量為 Q2,
此時馬達所耗的功率為長方形 OH2A2Q2。
由面積大小可看出透過變速調節的能耗明顯
低於出口閥門控制,兩者的面積差值 (長方
形 H1A1A2H2)即為可節省的能耗。由此可
見,採用變速調節可大幅降低能耗,達到節
能的效果。
實際案例
案例一:
以麥寮某化工廠實際安裝永磁聯軸器於
離心式冷卻水泵為例,原離心式泵機採用出
口閥門來控制水泵的流量,此流量控制方式
雖可達到控制流量符合製程的需求,但管內
流阻增大,形成浪費能耗的現象。因此對原
有水泵進行變速改造,其實際安裝後情況如
圖 6,冷卻水泵原始設計額定流量為 4000
(M3/H),在此設計點的馬達額定電流值為
138A。而實際工況運轉所需水量僅需 2500
(M3/H),原冷卻水泵在恆轉速 895rpm之下
運轉,出口節流閥開度關小至 30%,使流量
控制在 2500(M3/H),此時馬達運轉電流值為
132A。在安裝永磁聯軸器後,出口節流閥門
全開,調整氣隙開度使轉速與流量下降,流
量 2500 (M3/H) 時轉速約為 781rpm,此時馬
達電流僅為 102A,節省的能耗高達 23 %。
案例二:
麥寮某化工廠冷卻水塔的散熱需求隨
產量需求變動,因此將原定轉速冷卻水泵加
裝永磁調速器如圖 7,配合產量需求線上調
節冷卻水的流量,達到節能省電的效果。未
安裝前,冷卻水泵恆速在 885rpm運轉,採
出口閥門控制流量,實際馬達運轉電流值為
30A。在安裝永磁調速器後,轉速調降至 814
rpm運轉時,可符合製程工況流量需求,馬
達電流值降至 25A,和安裝永磁調速器前相
比,節電率達 16.7%。
圖 6. 麥寮某化工廠現場安裝永磁聯軸器 (中興電工提供 )
圖5. 節能原理圖 (中興電工提供 )
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永磁調速器的應用如圖 8所示,能依不
同工況需求進行即時控制,圖示執行器依製
程監控系統的回饋訊號進行氣隙調整。在不
需停機狀況下,即可控制負載流量,非常適
合製程有尖峰離峰變化需求的系統,並可與
原製程監控系統做整合,達成自動化操作的
目的。
案例三:
高雄某石化公用廠鍋爐原本燃燒 6號重
油改為燃燒天然氣,其鼓風機因所使用的燃
料變更,空氣需求量因此大大減少。原風量
控制方式為把入口風門關小至 5%的開度以
減少風量,但因此造成入口風門阻力大增,
入口風門擋板容易損壞。客戶經改裝永磁聯
軸器後,入口風門調整至 30%便可符合工
況需求風量,並且風機轉速由 1750rpm降
至 1125rpm,馬達運轉電流值從 46.5A降為
35.1A,電流下降 24%,節能效果顯著,現
場安裝照片如圖 9。
結語
泵和風機廣泛用於各工業領域,是消
耗電能的主要設施,統計資料顯示,有超過
60%以上電能是為驅動馬達所消耗。而在各
製程系統實際運行中,泵和風機不在原設計
點運轉值時,通常採用出口閥門節流限制多
餘流量,造成能源浪費。採用永磁傳動器對
離心泵和風機進行調速,即可消弭此類浪費。
在提倡節能減碳的今日,永磁傳動器是一種
革命性的節能利器,已逐漸被應用在石化、
發電及煉鋼等高耗能產業。而中興電工投入
研發該產品,已具有眾多應用實績,對節能
減碳提供具體貢獻。
( 作者為中興電工公司操作器事業處處長 )
圖8. 配置示意圖 (中興電工提供 )
圖 7. 麥寮某化工廠安裝永磁調速器 (中興電工提供 )
圖 9. 高雄某石化公用廠安裝永磁聯軸器 (中興電工提供 )
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