TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
Nama Proyek
Fungsi
UO/UB/AP
Direktorat
Ketua
Sekretaris
Anggota
Fasilitator
Didirikan
Jumlah Tema Yang
Diselesaikan
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PKM MALEO
Operation
PT Donggi Senoro LNG
Operations
Johar Ahadi (Operations)
Hary Nugroho (Operations)
1. Bath Sius Paul R (Operations)
2. Palaguna (Operations)
Yusup Mansyur (Process Engineering)
2016
2
OVERVIEW BISNIS PT Donggi Senoro (DSLNG) adalah perusahaan penghasil gas alam cair yang merupakan salah satu proyek dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Perusahaan didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing dengan para pemegang saham Pertamina Hulu Energi (29%), PT Medco LNG Indonesia (11.1%) dan Sulawesi LNG Development Ltd. (59.9%). Perusahaan didesain dengan kapasitas pengolahan plant adalah 335 MMScfd gas alam dengan produk 2.1 juta ton LNG per tahun. Visi perusahaan adalah “To be safe and reliable provider of LNG”
STRUKTUR ORGANISASI
LINGKUP KERJA GUGUS Production/Operation - Merencanakan dan mengoperasikan
plant sesuai dengan standard an rekomendasi yang ditetapkan
- Melakukan optimasi produksi LNG Engineering/Technical Service Melakukan evaluasi variable proses, melakukan simulasi serta memberikan rekomendasi perubahan parameter operasi untuk optimasi produksi LNG
Kegiatan PKM Maleo Periode kegiatan
Jumlah Pertemuan
Kehadiran Rata-rata
:
:
:
Maret – Agustus 2016
Mingguan
95%
Jadwal Kegiatan
Daftar Kehadiran
Plant Manager
Operation Manager Technical Service Manager
Superintendent
Supervisor Shift trainer Specialist
Senior Process Engineer
Planner Specialist
Operator
Process Control Engineer
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4RencanaRealisasiRencanaRealisasiRencanaRealisasiRencanaRealisasiRencanaRealisasiRencanaRealisasiRencanaRealisasi
DO
CHECK
ACTION
JuliPDCA LANGKAH KEGIATAN Agustus
7. Standarisasi
Maret April Mei Juni
2. Menetapkan Faktor-faktor Penyebab
3. Menetapkan Penyebab Dominan
4. Merencanakan Perbaikan
5. Melaksanakan Perbaikan
6. Mengevaluasi Hasil
PLAN
1. Menentukan Tema dan Sasaran
No1 Johar Ahadi - - H H H H C C C C H H H H C C C C H H H H C C2 Hary Nugroho - - H H H H C C C C H H H H C C C C H H H H C C3 Bath Sius Paul R - - H H H H C C C C H H H H C C C C H H H H C C4 Palaguna - - H H H H C C C C H H H H C C C C H H H H C C5 Yusup Mansyur - - H H C C C C - - H H C C C C - - H H C C - -
Juni Juli AgustusNama Maret April Mei
RISALAH PROYEK KENDALI MUTU
: Rencana : Realisasi
H : Hadir C : Cuti (Off Rotasi)
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
I.1. Inventarisasi Masalah
PKM Maleo menginventarisasi beberapa permasalahan & pengaruhnya:
No Masalah Margin Lingkungan Losses
1 Produksi LNG tidak optimal karena adanya fluktuasi kondisi operasi saat perubahan mode operasi
√ √ √
2 Flaring Boil off gas (BOG) recovery pada saat LNG loading √ √
3 Flaring gas dari Scrub Column saat start-up unit √ √
No Program Identifikasi Potensial Durasi
(Bulan) Biaya (USD) Saving/revenue (USD)
1 Produksi LNG tidak optimal karena adanya fluktuasi kondisi operasi saat perubahan mode operasi
-
Potensi penambahan produk LNG ±1.550 m3/hari atau setara 22,9 jt USD/tahun
6
2 Flaring Boil off gas (BOG) recovery pada saat LNG loading - ±5 MMScfd BOG atau
setara 3,4 jt USD/tahun 6
3 Flaring gas dari Scrub Column saat start-up unit > 1 jt < 0,5 jt USD/tahun 12
I.2. Stratifikasi Masalah
Stratifikasi masalah dilakukan berdasarkan evaluasi cost & saving/revenue dan durasi waktu
pelaksanaan proyek sebagai berikut:
I.3. Latar Belakang Pemilihan Tema
Berdasarkan stratifikasi tema, dengan mempertimbangkan aspek cost & saving/revenue proyek dan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya maka tema proyek yang paling memberikan keuntungan dan paling cepat (feasible) dapat dilaksanakan adalah:
” Memaksimalkan produksi LNG dengan modifikasi Mode Operasi Dual Mode menjadi Single Mode”
Dengan alasan pemilihan tema:
- Prioritas pertama yang dipilih berdasarkan diagram pareto impact dan estimasi waktu penyelesaian
- Mengatasi tidak optimalnya produksi LNG dan meminimalkan potensi process safety incident
- Meningkatkan utility factor LNG plant
0%
25%
50%
75%
100%
0
10
20
1 2 3
Reve
nue/
Savi
ng (J
uta
USD
/tah
un)
Tema Benefit Persentase Revenue/Saving Kumulatif
0%
25%
50%
75%
100%
0
6
12
18
24
1 2 3
Estim
asi W
aktu
Pe
nyel
esai
an
(Bul
an)
Tema Estimasi Waktu PenyelesaianPersentase Waktu Penyelesaian
PLAN I. MENENTUKAN TEMA SASARAN
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
I.4. Ilustrasi/Ringkasan
PT DSLNG merupakan perusahaan penghasil LNG pertama yang didirikan dengan skema “Down
Stream Business Scheme” berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2001 yang mana
pengembangannya terpisah antara sisi upstream (explorasi gas) dan sisi downstream (pencairan
gas). Sebagai perusahaan penghasil LNG, DSLNG memiliki perjanjian jual beli gas dengan penjual
(pihak upstream) yang tertuang dalam Gas Sales Agreement (GSA) dan juga perjanjian jual beli
LNG dengan pembeli yang tertuang dalam Sales and Purchase Agreement (SPA). Untuk memenuhi
kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian tersebut maka DSLNG
harus menjaga stabilitas operasi agar dapat mengolah gas dan menghasilkan produk LNG sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Namun kondisi pada kondisi aktual, kapasitas pengolahan dan
produksi LNG tidak bisa stabil dan optimal dikarenakan desain sistem mode operasi plant yang
diaplikasikan
Plant DSLNG pada awalnya didesain berdasarkan filosofi operasi “Dual Mode” yaitu “Holding Mode”
dan “Loading Mode”. Mode operasi “Holding Mode” diaplikasikan pada saat plant beroperasi dan tidak
ada aktivitas muat produk LNG dari tanki ke kapal sedangkan mode operasi “Loading Mode”
diaplikasikan pada saat ada proses muat produk LNG dari tanki ke kapal. Permasalahan yang terjadi
saat ini, pada saat proses perubahan mode operasi dari “Holding” ke “Loading” dan sebaliknya selalu
menimbulkan fluktuasi operasional dikarenakan adanya perbedaan parameter khususnya pada laju
alir feed gas yang diolah dan outlet temperature Main Cryiogenic Heat Exchanger (MCHE) sebagai
parameter utama. Perubahan mode operasi ini juga akan berimbas langsung pada operasional pihak
eksternal upstream sebagai supplier gas yang mengalirkan bahan baku gas ke DLSNG karena pada
saat mode operasi “Loading”, DSLNG harus menurunkan laju alir feed gas dari 335 MMScfd menjadi
±310 MMScfd. Dengan frekuensi fluktuasi operasi yang akan selalu terjadi pada saat ada aktifitas
pengapalan LNG, hal ini berpotensi meningkatkan resiko gangguan operasi yang dapat berimbas
pada penurunan kehandalan peralatan-peralatan di plant dan penurunan kapasitas rata-rata
pengolahan gas yang pada akhirnya dapat berakibat pada tidak tercapainya target produksi dan
komitmen pengiriman cargo LNG. Di sisi eksternal tentunya hal ini dapat berpotensi menurunkan
kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata pembeli LNG (buyer) dan penjual (supplier) gas terkait
dengan kinerja DSLNG. Untuk itu perlu upaya perbaikan bagaimana dapat mempertahankan dan
meningkatkan kapasitas operasional plant sehingga target dan komitmen yang telah ditetapkan dapat
tercapai
280
300
320
340 16.000
14.000
12.000
10.000
8.00024-04-1617-04-1610-04-1603-04-1627-03-16
-12%
-11%
Feed Gas (MMScfd) LNG Product (M3/day)
Feed
gas (
MM
Scfd
)
LNG
Prod
uct (
M3/
day)
Saat transisi dari dari “Holding” ke “Loading Mode”
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
I.5. Analisis Historis
No Faktor Penyebab Gangguan Stabilitas Operasi dan Penurunan Produksi LNG
Frekuensi (rata-rata kejadian/bulan)
1 Perubahan Mode Operasi 3 2 Suplai gas dari upstream turun 1
3 Gangguan operasi karena kehandalan peralatan (equipment failure) 1
4 Kualitas gas off spec 0 *) Data berdasarkan historical record operasi Jan-April 2016
Dalam pelaksanaan proyek, sesuai dengan kompetensi masing-masing fungsi bertanggung jawab
dan memberikan kontribusi sebagai berikut:
1. Operation
- Mengoperasikan plant sesuai dengan parameter operasi yang telah ditetapkan
- Memberikan masukan permasalahan dan kendala dan limitasi operasional
2. Process Engineering/Technical Service
- Melakukan pre-evaluasi dan permodelan perubahan kondisi operasi
- Melakukan evaluasi pemetaan permasalahan dan limitasi peralatan
- Memberikan rekomendasi batasan operasi (operating window)
- Menyelesaikan proses administrasi dan standarisasi pasca modifikasi
I.6. Diagram Alir Produksi LNG
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
I.8. Sasaran Mutu
FAKTOR SASARAN PREDIKASI MANFAAT POTENSIAL
PREDIKSI MASALAH POTENSIAL
Q
QUALITY Meminimalkan fluktuasi kondisi operasi
Menjaga stabilitas operasi dan kualitas produk LNG
Fluktuasi kondisi operasi yang selalu terjadi saat ada aktifitas loading LNG berpotensi memberikan dampak negatif pada kualitas produk
Q
QUANTITY
Meningkatkan kapasitas produksi LNG
DSLNG beroperasi dengan kapasitas maksimal Memenuhi KPI yang telah ditentukan
Target tidak tercapai apabila plant tidak beroperasi optimal
C
COST
Meminimalkan potensi kehilangan produksi karena plant dapat beroperasi pada kapasitas maksimum >335 mmscfd
Keuntungan bagi perusahaan
Potensi revenue dan keuntungan berkurang apabila plant tidak beroperasi maksimum
D
DELIVERY
KPI dapat terpenuhi sesuai jadwal KPI tercapai
KPI berpotensi tidak terpenuhi
S
SAFETY
Stabilitas operasi yang terjaga dapat mengurangi resiko process safety incident
Proses operasi yang stabil dan aman
Fluktuasi operasi yang rutin terjadi bisa berpotensi overlook dan missed response operator
M
MORALE
Meningkatkan pola pikir produktif dan efisien
Berpikir kritis terhadap permasalahan yang berpotensi mengakibatkan kerugian
Rasa kurang puas apabila target tidak tercapai pencapaian produksi LNG kurang optimal
Komentar:
Luwuk, 30 Juni 2016
Operations Superintendent
Johar Ahadi
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
II.1. Diagram Tulang Ikan
II.2. Analisa Hubungan Sebab Akibat
Problem for Opportunity Cause Standard Fact Remarks
Gangguan stabilitas operasi dan penurunan produksi LNG
A
Konfigurasi sistem kontrol "Loading Mode" akan menyebabkan turunnya laju alir feed gas sehingga produk LNG yang dihasilkan juga akan turun
Design kapasitas feed adalah 335 mmscfd
Pada saat berlangsung aktifitas loading LNG kapasitas unit turun sebesar 8-11%
B
Belum ada prosedur/cara untuk mengoptimalkan produksi LNG
Kapasitas unit harus diturunkan saat berlangsung aktifitas loading LNG
Secara overall plant tidak beroperasi maksimum
C
Miss Response operator saat melakukan pengaturan kondisi operasi
Sesuai dengan prosedur, pada saat ada aktifitas loading LNG maka mode operasi diubah menjadi Loading Mode
Secara kumulatif kapasitas dan produk LNG mengalami penurunan
Variabel operasi cukup complex sehingga memerlukan respon yang dinamis
AlatOrang
BahanLingkunganCara
Gangguan stabilitasoperasi dan penurunan
produksi LNG
Temperatur udara(ambient
temperature) berpengaruh
terhadap kinerjacooler & condensor
Fluktuasi operasi yang berulangberpotensi menimbulkan overlook dan penurunan kewaspadaan bagi
panel operator
DSLNG plant didesaindengan mengadopsi “Dual Mode” operasi
Kofigurasi sistem kontrol“Loading Mode” bekerja denganmenurunkan laju alir feed gas
Kualitas gas off spec
Miss response operator
Suplai gas dariupstream turun
Prosedur “Loading Mode” diaktifkansaat proses loading LNG
Pengaturan operasidilakukan sesuaidengan prosedur
Gangguan padaRefrigerant compressor
Low suction temperature at MR compressor
280
300
320
340
18-04-1611-04-1604-04-1628-03-16
-12%
-11%
16.000
14.000
12.000
10.000
8.00025-04-16
LNG Product (M3/day)Feed Gas (MMScfd)
(MMScfd) (M3)
Saat perubahan dariHolding ke Loading Mode
PLAN II. MENCARI FAKTOR PENYEBAB MASALAH
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
III.1. Analisa Penyebab Dominan
No Akar Penyebab Masalah (Presumption) Hasil Uji Lapangan (Actual Condition)
A Konfigurasi sistem kontrol "Loading Mode"
Kondisi aktual sesuai dengan design engineering, saat ini terdapat dua mode operasi yaitu Holding dan Loading Mode. Jika Loading Mode diaktifkan maka secara otomatis terjadi perubahan kondisi operasi dimana laju alir feed gas turun ± 8-11%. Perubahan laju alir feed gas memberikan dampak langsung pada peralatan-peralatan kritis lainnya sehingga terjadi fluktuasi kondisi operasi dan dapat memberikan dampak lebih lanjut terhadap performa plant
B Belum ada prosedur/cara untuk mengoptimalkan produksi LNG
Sesuai prosedur, mode operasi akan diubah ke Loading Mode saat ada ada aktifitas loading LNG
C Miss response operator
Miss response operator merupakan resiko yang mungkin terjadi karena dengan adanya dual mode operasi menyebabkan perubahan kondisi operasi yang cukup significant dan fluktuasi kondisi operasi akan selalu terjadi berulang setiap ada aktifitas loading LNG ke kapal
Evaluasi Faktor Penyebab Masalah dengan metode Failure Mode & Effect Analysis (FMEA)
No Akar Penyebab Masalah (Presumption)
Probability/Occurrence
Risk Detection Severity RPN
A Konfigurasi sistem kontrol "Loading Mode" 6 3 3 54
B Belum ada prosedur/cara untuk mengoptimalkan produksi LNG 6 2 3 36
C Miss response operator 2 3 3 18
108
Evaluasi dengan menggunakan diagram pareto
menunjukkan bahwa faktor penyebab dominan
yaitu item Alata (A) “Konfigurasi system control Loading Mode”. Faktor tersebut menyumbang
kontribusi yang significant sebesar 50% terhadap
masalah penurunan produk LNG. Namun
penyebab masalah yang lain (Metode, Manusia)
akan ditanggulangi oleh gugus dengan sasaran
tercapai 100 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
20
40
60
80
100
A B C
RPN
coun
t
Faktor Penyebab Masalah
RPN Count Cum %
PLAN III. MENENTUKAN PENYEBAB DOMINAN
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
III.2. Alternatif Perbaikan
Faktor Penyebab Alternatif Perbaikan
Pilihan Perbaikan
Alternatif Pilihan Perbaikan mencakup Aspek QQCDSM
A Konfigurasi sistem kontrol "Loading Mode"
a. Meningkatkan
kapasitas unit untuk mekompensasi penurunan kapasitas pada saat loading LNG
b. Melakukan modifikasi pada mode operasi dengan penurunan rundown temperature sehingga kapasitas pengolahan plant dapat dipertahankan seoptimal mungkin
Dipilih alternatif b, karena paling sedikit biaya dibutuhkan, kemudahan dalam penanggulangan dan waktu perbaikan yang relatif singkat
Q (Quality) Kondisi operasi lebih stabil sehingga dampak negative ke kualitas produk dapat diminimalkan. Q (Quantity) Potensi peningkatan produksi ±8% dapat dimaksimalkan C (Cost) Peningkatan revenue dan keuntungan bagi perusahaan karena LNG plant dapat beroperasi pada kapasitas maksimum. D (Delivery) Pengaturan kondisi operasi lebih handal. S (Safety) Meminimalisir potensi process safety incident M (Morale) Tidak ada keraguan lagi apabila ada aktifitas LNG loading
B Belum ada prosedur/cara untuk mengoptimalkan produksi LNG
C Miss response operator
Paper Work
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
IV.1. Merencanakan Penanggulangan dengan metode 5W1H
No
WHY HOW WHERE WHEN WHAT WHO
PENYEBAB DOMINAN PENANGGULANGAN LOKASI WAKTU SASARAN P.JAWAB
1 Konfigurasi sistem kontrol "Loading Mode"
Simplifikasi mode operasi dan melakukan
adjusment pada rundown
temperature LNG
MCR 05.2016
Plant dapat beroperasi stabil pada kapasitas min.335 mmcfd
pada saat berlangsung loading LNG
PIC : Johar A
Aggt: B.S. Paul R, Palaguna
2 Belum ada prosedur/cara untuk mengoptimalkan produksi LNG
PIC: Hary N
Aggt: Palaguna
3
Miss response operator
Process trial optimalisasi produksi saat proses loading LNG
Meminimalkan intervensi operator dengan menjaga kondisi operasi steady
PIC: Yusup M
Aggt: B.S Paul R, Palaguna
IV. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan perbaikan
No Uraian Batasan Keterangan
1 Benzene content di overhead srub column
< 1,0 ppm (mol/mol) Terdapat online analyser sebagai referensi
2 C5+ di overhead scrub column < 0,075 %mol
PLAN IV. MERENCANAKAN PENANGGULANGAN
Luwuk, 28 April 2016
Pengusul PKM Maleo
Fasilitator, Ketua,
( Yusup Mansyur ) ( Johar Ahadi ) Menyetujui untuk dilakukan perubahan
Operation Senior Manager,
( Kong Thee Ho )
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
V.1. Pelaksanaan Penanggulangan
FAKTOR SEBELUM PERBAIKAN LANGKAH PERBAIKAN HASIL PERBAIKAN
ALAT A Konfigurasi sistem kontrol "Loading Mode"
Simplifikasi mode operasi dan melakukan adjusment pada rundown temperature LNG
Standing order operation (IFI-OPE-WQA-COR-COR-2017-0003)
Work Instruction LNG loading procedure (OPE-WIN-289-v1.0-LNG Loading Procedure)
METODE B Belum ada prosedur/cara untuk mengoptimalkan produksi LNG
Membuat SOP/Standing Order dan update procedure untuk optimalisasi produksi LNG saat loading LNG
MANUSIA C Miss response operator
Meminimalkan intervensi operator dengan simplifikasi mode operasi
Sosialisasi SOP dan procedure
V.2. Pengamatan Proses Saat Penanggulangan
Bulan Feed Rata-rata produksi LNG Bulan Feed Rata-rata produksi LNG (MMScf) (M3) (Tonnes) (MMScf) (M3) (Tonnes)
Jan-16 9578 384106.9 175182 Sep-16 10724 446087.99 202545 Feb-16 9624 399623.49 182587 Oct-16 11000 454029.72 206106 Mar-16 10296 427418.97 195452 Nov-16 10673 444782.99 201397 Apr-16 8910 367287.17 167417 Dec-16 9891 396274.83 179894
Rata-rata 9,602 394,609 180,160 10,572 435,294 197,486
DO V. MELAKSANAKAN PENANGGULANGAN
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
VI.1 Perbandingan Faktor Penyebab Dominan Sebelum dan Sesudah Penanggulangan
FAKTOR SEBELUM PENANGGULANGAN SESUDAH PENANGGULANGAN
ALAT Konfigurasi sistem kontrol "Loading Mode"
Kapasitas unit dapat dipertahankan saat berlangsung aktifitas loading LNG
METODE Belum ada prosedur/cara untuk mengoptimalkan produksi LNG
Kondisi operasi dapat dioptimalkan sesuai dengan SOP/Standing order IFI-OPE-WQA-COR-COR-2017-0003
MANUSIA Miss response operator
Intervensi operator dapat diminimalkan dan kondisi operasi dapat dipertahankan steady saat berlangsung aktifitas loading LNG
VI.2 Grafik Perbandingan Sebelum dan Sesudah
Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan Keterangan
- Kapasitas pengolahan
dapat meningkat ±10%
- Kondisi operasi dapat
dipertahankan stabil dan
steady
VI.3 Tabel & Diagram Pareto Penyebab Masalah Sebelum dan Sesudah Penanggulangan
Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan
Apr 16
Feb 16Jan 16
10.1%
9,891
9,578
Mar 16
10,572
10,296
Sep 16
Dec 16Nov 16Oct 16
Avg Q1
Avg Q3
8,9109,602
10,72411,000
10,673
9,624
Monthly feed gas (MMScf)
Dec 16Avg Q3
384,107Jan 16399,623
427,419367,287
394,609446,088454,030444,783
396,275435,294
10.3%Oct 16Sep 16Avg Q1Apr 16
Mar 16Feb 16
Nov 16
Monthly LNG product (M3)
280
300
320
340
18-04-1611-04-1604-04-1628-03-16
-12%
-11%
16.000
14.000
12.000
10.000
8.00025-04-16
LNG Product (M3/day)Feed Gas (MMScfd)
(MMScfd) (M3)
Saat perubahan dariHolding ke Loading Mode
250
300
350
400
8.000
14.000
16.000
12.000
10.000
14-11-16 21-11-1631-10-16 07-11-16
LNG Product (M3/day)Feed Gas (MMScfd)
MMScfd M3
0%
50%
100%
020406080
100
A B C
RPN
cou
nt
Faktor Penyebab Masalah
RPN Count Cum %
0%
50%
100%
020406080
100
A B C
RPN
cou
nt
Faktor Penyebab Masalah RPN Count Cum %
CHECK VI. MEMERIKSA HASIL
Sebelum Perbaikan
Sebelum Perbaikan
Setelah Perbaikan
Setelah Perbaikan
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
VI.4. Diagram Alir
Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan
VI.5. Pencapaian Target Ditinjau Dari QQCDSM
Faktor Sebelum Penanggulangan Target Sesudah
Penanggulangan
Pencapaian
Target
Q
QUALITY
Selalu terjadi fluktuasi kondisi operasi yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas produk
Meminimalkan fluktuasi kondisi operasi
Kondisi operasi lebih stabil
100 %
Q
QUANTITY
Pada saat aktifitas oading LNG terjadi penurunan kapasitas sehingga plant tidak dapat beroperasi maksimum
Meningkatkan kapasitas produksi LNG
Berhasil mempertahankan kapasitas pengolahan pada saat berlangsung aktifitas loading LNG dengan peningkatan kapasitas sebesar ±10%
C
COST
Plant tidak dapat beroperasi pada kapasitas optimum
Meminimalkan potensi kehilangan produksi karena plant dapat beroperasi pada kapasitas maksimum >335 mmscfd
Potensi kehilangan produksi dapat dihindari.
D
DELIVERY
Plant beroperasi tidak sesuai dengan target pengolahan
KPI dapat terpenuhi sesuai jadwal
Plant beroperasi melebihi target pengolahan
S
SAFETY
Fluktuasi operasi dapat menyebabkan kerusakan peralatan dan meningkatkan potensi resiko process safety
Stabilitas operasi yang terjaga dapat mengurangi resiko process safety incident
Kehandalan peralatan operasi lebih terjamin
Menurunkan potensi resiko process safety
M
MORALE
Belum terpikirkan peningkatan kapasitas plant dan produk LNG
Meningkatkan pola pikir produktif dan efisien
Pola pikir hemat dan efisien
START
FEED RATE
DRYER / MRU
LOADING
LIQUEFACTION
END
OPS ADJUSTMENT
Y
N
START
FEED RATE
DRYER / MRU
LOADING
LIQUEFACTION
END
Y
N
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
Perhitungan Keekonomian:
2016 Year to Date Total Feed = 122.076 MMScf
= 135.924.520 MMBtu
2016 Year to Date produk LNG = 118.229.670 MMBtu
1 cargo LNG @125.000 M3 = 2.950.000 MMBtu
Total cargo tahun 2016 = 40 cargo
Basis KPI 2016 = 36 cargo
Penambahan cargo = 4 cargo LNG
= 4 x 2.950.000 MMBtu
= 11.800.000 MMBtu
Penambahan revenue = 7,81 US$/MMBtu x 11.800.000 MMBtu
= 92,18 juta US$ ~ Rp. 1,19 T
Dampak lain setelah penanggulangan masalah :
1. Peningkatan produk LNG 2. Plant DSLNG dapat beroperasi dengan kapasitas maksimum 3. Peningkatan profit perusahaan dan utilisasi peralatan 4. Apresiasi dari Managemen DSLNG
HASIL PERBAIKAN INI DIDUKUNG OLEH : OPERATION SENIOR MANAGER Luwuk, 30 Mei 2017
Kong Thee Ho
TECHNICAL SERVICE ENINEERING SENIOR MANAGER Luwuk, 10 Juni 2017
Sutarto
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
VII.1 Standar Masukan
Standar Masukan Tindakan Pelaksanaan
Kapasitas unit dapat
dipertahankan pada saat
berlangsung aktifitas loading
LNG
- Modifikasi pada mode operasi
- Adjustment pada rundown
temperature LNG
- Mode operasi tetap pada
Holding Mode
- Rundown temperature LNG
dijaga -157oC
VII.2 Standar Proses
STANDAR PROSES Indikator dan Ukuran Keberhasilan
Unit 011
- Laju alir feed gas tetap dipertahankan optimal ±350 – 360
MMScfd
Unit 041
- Temeprature rundown LNG dijaga -157 sampai dengan -
159oC
- Operasional kolom fraksinasi dijaga stabil
Unit 051
- Memastikan performa compressor masih normal pada
mode operasi temperature control
- Load helper motor compressor masih normal < 98%
Kapasitas unit dapat
dipertahankan optimal pada saat
berlangsung aktifitas loading LNG
VII.3 Standar Hasil
STANDAR HASIL JAMINAN PELAKSANAAN
1. Kapasitas plant dapat dipertahankan
optimal pada saat berlangsung aktifitas
loading
2. Penambahan lifting cargo LNG
3. Kondisi operasi lebih stabil dan fluktuasi
operasi dapat diminimalkan
4. Kehandalan peralatan lebih baik
Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada:
1. Standing order operation (IFI-OPE-WQA-
COR-COR-2017-0003)
2. Work Instruction LNG loading procedure
(OPE-WIN-289-v1.0-LNG Loading
Procedure)
3. MOC (No. DS-MOC-A300-011-Proc-023)
ACTION VII. STANDARISASI
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
Dari Hasil implementasi kegiatan PKM Maleo dapat diperoleh kesimpulan dan pencapaian sebagai berikut :
Faktor Kesimpulan
Q QUALITY
Kualitas produk LNG dapat terjaga dengan stabilitas operasi yang lebih baik
Q
QUANTITY
Kapasitas pengolahan dapat dipertahankan optimal pada saat berlangsung aktifitas loading LNG dan secara overall meningkatkan kapasitas sebesar ±10%
C COST
Penambahan 4 cargo LNG yang setara dengan revenue Rp 1,19 Triliun selama 1 tahun (Rp 3.26 Milyar/hari)
D DELIVERY
KPI DSLNG dapat terpenuhi dan melebihi target (Penambahan 4 cargo LNG) dalam setahun
S SAFETY
Kehandalan peralatan proses dan menurunkan potensi process safety incident
M MORALE
Membudayakan pola pikir kritis dan produktif
KESIMPULAN DAN PENCAPAIAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
1. Feed
Gas umpan dari upstream yang akan diproses lebih lanjut
2. LNG Liquefied Natural Gas, gas alam cair yang merupakan final produk dari LNG plant
3. BOG
Boiled Off Gas, gas yang terbentuk dari hasil penguapan LNG cair akibat penyerapan panas
dari lingkungan sekitar penyimpanan
4. Refrigerant
Komponen yang terdiri dari senyawa murni ataupun campuran yang digunakan sebagai media
pendingin untuk proses pencairan LNG
5. Kolom Fraksinasi Peralatan yang berbentuk bejana dengan internal design tertentu yang digunakan untuk
memisahkan komponen-komponen hydrocarbon berdasarkan komposisi yang ditentukan
berdasarkan prinsip perpindahan panas dan massa
6. Scrub Column Merupakan kolom fraksinasi untuk memisahkan komponen Methane (C1) atau disebut juga
Demethanizer
Lampiran-1 DAFTAR ISTILAH
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
(m3) (MMBtu)1-Jan-16 337.39 14242.84 335748.92-Jan-16 336 14180.44 334625.53-Jan-16 324.77 14132.54 332949.24-Jan-16 319.64 13898.57 327944.25-Jan-16 332.67 12046.44 283457.76-Jan-16 335.36 14139.1 332981.47-Jan-16 333.45 14038.42 330727.68-Jan-16 273.46 10543.99 248390.89-Jan-16 146.99 - -13879.7
10-Jan-16 177.47 4849.63 114355.611-Jan-16 328.98 13867.37 326956.512-Jan-16 311.82 12891.88 304338.913-Jan-16 327.51 13392.69 31554514-Jan-16 310.67 12648.38 298641.315-Jan-16 334.31 13736.26 323258.116-Jan-16 335.89 14111.1 332226.817-Jan-16 252.29 8234.97 193896.518-Jan-16 273.08 10328.91 244104.719-Jan-16 337.43 14227.45 335863.720-Jan-16 339.34 14134.32 333105.421-Jan-16 330.44 12585.47 295355.222-Jan-16 326 12709.19 300469.523-Jan-16 333.68 14031.03 329721.224-Jan-16 334.5 14089.37 331837.925-Jan-16 333.12 14047.77 330774.326-Jan-16 275.6 11445.87 269633.227-Jan-16 247.71 10182.7 239873.928-Jan-16 324.48 13638.48 32126729-Jan-16 334.99 14117.41 332574.330-Jan-16 335.46 14125.07 332739.531-Jan-16 333.96 14103.04 332195.81-Feb-16 334.96 14110.25 332417.82-Feb-16 332.73 13848.14 326323.23-Feb-16 321.21 12513.61 3169384-Feb-16 332.73 13845.2 326371.45-Feb-16 335.88 14150.21 333371.16-Feb-16 336.42 14118.05 3325927-Feb-16 339.54 14159.94 333576.48-Feb-16 336.32 14060.52 331270.89-Feb-16 334.5 13987.25 329529
10-Feb-16 331.74 13860.61 326574.811-Feb-16 326.06 13437.15 31655612-Feb-16 317.19 12968.8 305233.413-Feb-16 329.14 13186.64 310698.314-Feb-16 327.93 13662.71 321957.615-Feb-16 327.36 13633.91 321273.316-Feb-16 333.57 13931.05 328229.817-Feb-16 334.67 14020.38 330288.718-Feb-16 334.11 14011.63 330095.819-Feb-16 326.36 13406.91 315828.220-Feb-16 315.68 12943.67 304605.921-Feb-16 333.71 13435.66 316459.522-Feb-16 334.34 14013.74 330152.223-Feb-16 333.36 13954.36 328792.224-Feb-16 333.22 13950.41 328706.325-Feb-16 333.58 13933.16 328282.226-Feb-16 335.52 14046.89 330938.427-Feb-16 336.74 14121.33 332672.128-Feb-16 337.6 14169.01 333810.629-Feb-16 338.31 14142.3 333192.21-Mar-16 334.01 13746.93 3238322-Mar-16 327.54 13505.29 318018.83-Mar-16 335.35 13588.92 3201234-Mar-16 335.64 14163.45 333670.55-Mar-16 335.46 14030.97 3305766-Mar-16 333.56 13966.88 329036.47-Mar-16 333.93 13993.34 329668.28-Mar-16 334.43 14016.28 330230.59-Mar-16 332.09 13891.47 327285.1
10-Mar-16 328.31 13519.65 318419.311-Mar-16 313.08 12721.83 299652.312-Mar-16 337.13 13789.69 324821.313-Mar-16 339.59 14285.17 336493.614-Mar-16 338.16 14190.14 334275.815-Mar-16 337.03 14123.63 332747.316-Mar-16 334.51 14017.72 330159.717-Mar-16 334.11 13869.69 32670718-Mar-16 317.8 11781.53 30960119-Mar-16 314.24 12954.77 304736.320-Mar-16 326.06 13515.3 318180.321-Mar-16 336.29 14178.61 334005.622-Mar-16 334.97 14102.58 332239.323-Mar-16 334.93 14078.02 331639.824-Mar-16 338.84 14257.23 335840.325-Mar-16 338.22 14261.51 335890.126-Mar-16 338 14246.7 335562.827-Mar-16 336.85 14208.58 334706.328-Mar-16 331.43 13628.48 320995.529-Mar-16 317.57 12751.48 299975.830-Mar-16 331.3 13973.15 329104.131-Mar-16 335.67 14059.98 331271.3
LNG ProdukFeed GasTanggal (m3) (MMBtu)
1-Apr-16 333.65 14022.77 330398.742-Apr-16 334 14014.32 330170.763-Apr-16 334.69 14090.85 331958.034-Apr-16 336.64 14167.37 333696.115-Apr-16 331.17 13690.23 322422.316-Apr-16 309.05 12465.66 293180.867-Apr-16 323.08 13208.86 310959.618-Apr-16 318.86 12881.43 303321.339-Apr-16 298.73 12520.07 294792.48
10-Apr-16 299.2 12533.85 295185.0411-Apr-16 333.16 13983.7 329476.0612-Apr-16 335.79 14124.12 332749.2213-Apr-16 334.23 14072.8 331554.1214-Apr-16 335.12 14129.31 332562.7515-Apr-16 332.11 13733.76 323323.9216-Apr-16 321.15 13189.02 310731.5917-Apr-16 334.45 13981.99 329273.1118-Apr-16 336.22 14162.75 333460.7219-Apr-16 336.54 14188.73 334088.7920-Apr-16 335.58 14111.32 332421.721-Apr-16 299.66 12577.68 296452.2922-Apr-16 - - -23-Apr-16 - - -24-Apr-16 230.67 7411.11 175186.5125-Apr-16 333.16 14008.67 329976.5726-Apr-16 335.27 14251.25 335614.8727-Apr-16 317.59 14000.37 329731.7528-Apr-16 327.59 13979.28 329224.2529-Apr-16 231.67 8718.86 205233.8730-Apr-16 239.56 10298.16 242860.591-May-16 313.44 14356.52 338258.172-May-16 320.18 14311.88 337218.983-May-16 295 12967.97 305738.764-May-16 282.43 12926.78 304571.835-May-16 321.26 14066.42 331268.466-May-16 311.36 13578.57 319656.797-May-16 262.85 10576.75 249068.738-May-16 40.04 -638.49 -15035.779-May-16 115.28 1337.79 31503.11
10-May-16 296.77 13569.53 319732.9611-May-16 300.03 14094.22 331963.4112-May-16 291.19 14242.57 335430.2613-May-16 312.62 14237.13 335367.8514-May-16 299.6 14279.16 336541.9615-May-16 293.74 14346.83 338170.0716-May-16 294.8 14370.64 338696.3917-May-16 292.48 13871.37 326863.0918-May-16 304.91 13618.58 320654.5319-May-16 304.82 14036.59 330677.3420-May-16 295.56 14374.59 338833.4721-May-16 297.04 14412.99 339730.6622-May-16 298.39 14507.64 341963.3823-May-16 298.19 14504.88 341910.6224-May-16 295.84 14523.58 342361.0125-May-16 296.62 14542.86 342854.8126-May-16 312.12 14366.59 338537.8127-May-16 281.71 13779.93 324733.4628-May-16 283.92 11062.25 260470.1229-May-16 135.55 1379.52 32481.7330-May-16 310.54 14049.75 330981.3731-May-16 324.8063 14397.09 339213.23
1-Jun-16 313.71 14527.71 342197.332-Jun-16 310.48 14566.38 343093.23-Jun-16 311.3 14506.35 341662.444-Jun-16 315.64 14802.81 348582.415-Jun-16 316.44 14848.09 349663.756-Jun-16 316.18 14824.48 349156.437-Jun-16 305.06 14144.95 333159.018-Jun-16 291.67 13958.6 328761.219-Jun-16 298.26 14490.09 341403.85
10-Jun-16 301.34 14656.46 345354.4511-Jun-16 278.61 13603.92 320555.2712-Jun-16 305.12 14780.13 348247.6113-Jun-16 249.18 11329.98 266745.7514-Jun-16 260.11 11946.1 281504.0915-Jun-16 277.88 13661.59 321501.2716-Jun-16 308.97 14096.06 331885.8117-Jun-16 303.14 14403.78 339160.2118-Jun-16 294.55 14360.59 338241.9819-Jun-16 293.05 14315.18 337310.9520-Jun-16 294.75 14338.87 337847.0221-Jun-16 294.94 14475.96 340950.5922-Jun-16 289.61 14496.23 341410.4723-Jun-16 289.62 14482.85 341027.9624-Jun-16 287.72 14354.78 338081.9825-Jun-16 286.79 13949.86 328536.7626-Jun-16 286.3 14018.81 330166.6527-Jun-16 288.01 14144.27 333213.3728-Jun-16 260.52 13122.64 309056.8329-Jun-16 317.36 14390.79 338818.9430-Jun-16 318.85 14500.27 341303.85
Feed Gas LNG ProdukTanggal
Lampiran-2 DATA PRODUKSI 2016
TEMU KARYA MUTU & PRODUKTIVITAS NASIONAL XXI
DAN INTERNATIONAL QUALITY & PRODUCTIVITY CONVENTION 2017
PT DONGGI SENORO LNG – PKM MALEO
(m3) (MMBtu)1-Jul-16 318.34 14440.69 339902.882-Jul-16 319.73 14581.45 343192.443-Jul-16 317.88 14458.61 340339.594-Jul-16 315.14 14364.02 338091.655-Jul-16 321.17 13037.34 299025.696-Jul-16 316.54 14428.46 339598.647-Jul-16 320.68 14589.5 343353.098-Jul-16 319.87 14524.8 341829.999-Jul-16 314.16 14251.79 335424.94
10-Jul-16 312.04 14194.47 334077.3911-Jul-16 314.78 14308.96 336743.3712-Jul-16 322.01 14641.85 34456613-Jul-16 322.34 13922.17 327641.2814-Jul-16 321.58 14236.76 33504515-Jul-16 318.09 14734 346728.116-Jul-16 315.2 14686.91 345677.8317-Jul-16 322.01 14634.46 344408.1618-Jul-16 314.1 14622.55 344138.4219-Jul-16 315.59 14706.41 346074.5120-Jul-16 314.33 14233.38 33481121-Jul-16 311.81 13927 32790122-Jul-16 302.79 13651.79 321279.8723-Jul-16 313.13 14726.69 346564.524-Jul-16 314.47 14648.57 344721.9125-Jul-16 314.48 14646.82 344687.3526-Jul-16 314.66 14656.45 344942.127-Jul-16 314.17 14626.09 344265.5328-Jul-16 313.25 14561.43 342725.8929-Jul-16 316.23 14724.7 346645.5830-Jul-16 317.75 14795.86 348251.6431-Jul-16 311.0878 14806.19 348619.361-Aug-16 316.39 14351.03 337619.782-Aug-16 315.43 14155.74 333147.373-Aug-16 323.61 14829.7 349059.094-Aug-16 330.59 15374.67 361841.965-Aug-16 335.68 15545.91 365900.946-Aug-16 335.95 15582.28 366757.067-Aug-16 331.95 15420.42 362950.648-Aug-16 321.47 14763.5 347535.79-Aug-16 301.48 14016.64 329668.14
10-Aug-16 295.35 14129.28 332168.4611-Aug-16 294.72 14354.3 337794.5612-Aug-16 289.42 14558.98 342773.7413-Aug-16 284.05 14312.18 336963.8814-Aug-16 282.46 14226.8 335011.7215-Aug-16 291.19 14621.78 344293.8116-Aug-16 295.16 14593.42 343469.0417-Aug-16 295.79 13397.52 315191.8818-Aug-16 296.57 14235.1 334085.2119-Aug-16 295.3 14486.4 341093.6220-Aug-16 287.64 14477.2 340833.3321-Aug-16 279.84 14114.75 332308.0122-Aug-16 285.65 14197.05 334221.7423-Aug-16 285.8 14335.4 337538.8724-Aug-16 287.65 14407.78 339337.4725-Aug-16 288.49 14449.05 340320.4826-Aug-16 288.51 14010.46 330028.0227-Aug-16 282.84 13697.62 322637.9728-Aug-16 297.31 13840.43 325918.0429-Aug-16 293.45 14392.73 339031.4230-Aug-16 303.34 15100.77 355656.7431-Aug-16 258.8731 11097.95 252524.46
1-Sep-16 302.13 14908.47 349671.472-Sep-16 - 14892.94 349329.483-Sep-16 609.1 14948.61 350610.854-Sep-16 299.94 14699.3 344722.835-Sep-16 290.58 14286.49 334952.776-Sep-16 302.97 14872.48 348835.737-Sep-16 308.1 15228.029 357254.338-Sep-16 307.98 15146.913 3553319-Sep-16 307.22 15100.82 354174.93
10-Sep-16 308.07 15130.036 354914.9511-Sep-16 303.6 14766.257 346336.0812-Sep-16 291.38 14239.97 334022.213-Sep-16 305.54 15049.916 352987.814-Sep-16 309.64 15286.815 358541.7115-Sep-16 308.86 15237.212 357377.116-Sep-16 308.51 15206.054 356645.4617-Sep-16 307.83 15175.16 355966.0218-Sep-16 308.34 15190.623 356324.8519-Sep-16 307.64 15155.569 355506.8920-Sep-16 304.82 14782.787 346759.4821-Sep-16 305.37 14180.692 332372.7822-Sep-16 314.5 14807.343 347366.9223-Sep-16 328.73 14873.56 349073.8424-Sep-16 301.36 14843.02 348552.2325-Sep-16 304.37 14983.574 351830.226-Sep-16 301.99 14858.924 348871.4227-Sep-16 303.65 14985.998 351839.0728-Sep-16 305.06 14925.656 350420.0729-Sep-16 281.6 13544.507 317536.930-Sep-16 305.5871 14780.263 346864.69
Tanggal Feed Gas LNG Produk(m3) (MMBtu)
1-Oct-16 309.18 15154.75 355709.62-Oct-16 308.37 15146.48 355462.93-Oct-16 304.75 14966.56 351266.64-Oct-16 306.09 15061.64 353527.65-Oct-16 310.68 15260.01 358191.36-Oct-16 306.5 15060.96 353450.67-Oct-16 307.07 15081.4 353930.18-Oct-16 307.12 15005.08 352110.19-Oct-16 305.97 15039.86 352899.5
10-Oct-16 305.92 14973.26 351328.411-Oct-16 307.33 15087.88 353952.912-Oct-16 313.43 15008.26 352009.713-Oct-16 306.73 15058.12 35321114-Oct-16 307.09 15054.45 353139.215-Oct-16 311.46 14704.21 344898.716-Oct-16 306.5 14584.56 342110.917-Oct-16 286.26 13558.33 317872.618-Oct-16 305.48 15056.46 353221.519-Oct-16 303.83 14965.34 351124.720-Oct-16 300.41 14791.7 347061.121-Oct-16 306.73 15035.62 352742.122-Oct-16 297.91 14634.42 34336023-Oct-16 308.2 15145.95 355394.824-Oct-16 306.66 15059.56 353354.525-Oct-16 205.85 6762.399 158849.926-Oct-16 282.02 13817.03 324257.327-Oct-16 305.74 15034.4 352757.228-Oct-16 306.04 15012.07 352200.329-Oct-16 305.73 15191.6 356450.730-Oct-16 303.56 14917.81 349989.731-Oct-16 312.59 14799.56 347225.91-Nov-16 306.03 15000.88 352019.72-Nov-16 305.86 14764.35 346430.73-Nov-16 291.11 13689.17 321183.14-Nov-16 299.83 14341.35 345227.75-Nov-16 302.1 15238.7 347309.26-Nov-16 301.86 15014.01 348052.97-Nov-16 304.13 14998.25 350739.88-Nov-16 304.91 15012.11 351055.99-Nov-16 304.78 15021.71 351288.6
10-Nov-16 302.59 14931.64 349174.911-Nov-16 300.73 14859.51 347503.212-Nov-16 301.45 14871.12 34774913-Nov-16 297.06 14615.75 341786.214-Nov-16 295.64 14577.79 341004.515-Nov-16 300.72 14993.91 350767.916-Nov-16 308 14776.81 345662.517-Nov-16 301.08 14844.82 347279.818-Nov-16 302.91 14943.37 349618.619-Nov-16 300.98 14853.51 347529.120-Nov-16 304.89 15049.7 35209621-Nov-16 301.91 14818.96 346658.822-Nov-16 298.06 14694.3 34375923-Nov-16 303.87 15040.68 351789.324-Nov-16 301.71 14845.1 347171.525-Nov-16 301.32 14850.12 347287.726-Nov-16 301.8 14896.96 348394.427-Nov-16 303.19 14913.09 349783.728-Nov-16 301.43 14818.7 34748629-Nov-16 300.66 14767.86 34623930-Nov-16 299.96 14738.75 345549.7
1-Dec-16 300.71 14778.19 3465332-Dec-16 221.62 10928.04 256457.13-Dec-16 - - -4-Dec-16 - - -5-Dec-16 - - -6-Dec-16 304.71 14283.44 335304.97-Dec-16 299.74 14703.53 345157.38-Dec-16 303.77 14934.6 350366.99-Dec-16 302.48 14858.91 348569.2
10-Dec-16 298.83 14703.01 345035.411-Dec-16 306.8 15021.56 352442.312-Dec-16 301.02 14717.4 345306.313-Dec-16 308.88 15139.1 355354.114-Dec-16 303.73 14879.62 349130.115-Dec-16 305.93 14984.03 351541.616-Dec-16 302.42 14820.09 34766417-Dec-16 304.52 14947.61 350612.518-Dec-16 302.28 14824.75 347786.519-Dec-16 305.12 14680.99 344381.120-Dec-16 291.4 13835.19 324455.321-Dec-16 293.25 14469.16 339423.922-Dec-16 295.55 14604.25 342638.823-Dec-16 297.91 14721.99 345381.824-Dec-16 297.95 14690.67 344631.825-Dec-16 269.49 11913.16 279781.626-Dec-16 228.5 8404.65 197372.127-Dec-16 297.96 14668.23 344105.728-Dec-16 288.01 13753.16 322255.929-Dec-16 309.21 15179.2 35592930-Dec-16 306.64 14988.86 351733.131-Dec-16 305.25 14958.39 351011.2
Tanggal Feed Gas LNG Produk
[Folder Structure Level 1]
DONGGI SENORO fJti Effective Date: 20 August 2016
CORRESPONDENCE
Version: 1.0 Page: 1 of 2
Security Classification: Restricted
Reference Document No.
Document No. IFI-ENG-EMA-COR-COR-2016-0003-0ptimize LNG Rundown Temperature During Holding & Loading Mode
Date
From
To
Subject
: 20 August 2016
: Takayuki Kameyama, Technical Services Manager
: Kong Thee Ho I Helfia Chalis
: LNG Rundown Temperature (Optimize Temperature during holding & loading mode)
1. BACKGROUND
We carried out several type of plant operational test until 12nd August 2016, those test results are summarized in each test report; - Here are the lists.
• S900-1730-001-Performance Test report by JGC The test was carried out at 15th - 18th Nov. 2015 & the result confirmed that all DSLNG plant facilities satisfy the performance guarantee criteria in EPC contract schedule 4.
• IFI-ENG-PEN-RPT-ADH-2016-0007- Low rundown temp effect on plant thermal efficiency The test was carried out at 1oth -15th May 2016 & the result shown that LNG produced per ton feed gas was slightly increased during the test but no significant increase in plant thermal efficiency. During the test BOG suction temperature was increased from -155 .90 deg. C (average) to -147.36 deg. C. (average) while the design is -125 deg. C (loading mode).
e IFI-ENG-PEN-RPT-ADH-2016-0001 Max.-Throughput Performance Test The test was carried out at 3-8 August 2016 for holding mode & 9-11 August for loading mode. The test confirmed that the plant was able to handle 360 MMSCFD feed gas & additional 7% in LNG production with no plant modification was available. The test was carried out at ambient temperature 27 deg. C. & LNG run down temperature -156.47 deg. C (holding mode) & -159.51 deg. C (loading mode).
Also, we experienced several plant trips until 13th June 2016, and based on the experience the operating envelope has been updated. Some of trip reports are summarized below
e IFI-ENG-PEN-RPT-ADH-2016-0004-Report of C3 Compressor trip on 29th April 2016. C3 compressor tripped due to high liquid entrainment in HP suction drum 051-D-1003.
e IFI-ENG-PEN-RPT-ADH-2016-001 0-Report of C3 Compressor trip on 13th June 2016. C3 compressor tripped due to high liquid entrainment in HP suction drum 051-D-1003.
~ Reference Document No.
Document No.
2. OBJECTIVES
[Folder Structure Level 1] l Effective Date: 20 August 2016 Version: 1.0 Page: 2 of 2
CORRESPONDENCE Security Classification : Restricted l IFI-ENG-EMA-COR-COR-2016-0003-0ptimize LNG Rundown Temperature During Holding & Loading Mode
To suggest the key operating parameter, i.e., LNG Rundown Temperature change to new proposal , considering safe and stable operation during some previous performance test, maximizing the LNG production and plant thermal efficiency, & within the operating envelope.
3. PROPOSAL
LNG Rundown temperature target,
• Holding Mode: at -157 degC
• Loading Mode: between -157 degC and -160deg C, depending on BOG I Fuel balance within Operation Envelope.
Upon approval of the above proposal , the operating envelope for LNG Rundown Temperature, paragraph 6.12.2.1 page 62 of the document no. ENG-PR0-005-v0.1-Piant Operating Envelope, will be updated (the existing value is -154 deg. C for holding mode & -156 deg . C for loading mode).
Prepared by,
~art~ Sr. Process Engineer
Issued by,
Takayuki Kameyama
Te.chnical Services Manager
Approved by,
Technical Director
Note:
Acknowledged by,
Kong Thee Ho
Operation Manager