efectividad del mantenimiento basado en monitoreo de · 2018-10-08 · altamira, méxico 1,2 y 3 de...
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Altamira, México
1,2 y 3 de Octubre del 2018
Departamento Tècnico
Mantenimiento Predicitvo & Confiabilidad
Expositor: Ing. Carlos Hernández Conti, MBA, MER, CMRP
Altamira, Tams, MX, Octubre 2018
“Efectividad del Mantenimiento
basado en Monitoreo de
Condiciones”: Casos de Éxito
en TLA.
Altamira, México1,2 y 3 de Octubre del 2018
Contenido
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• Acerca de TLA
• Objetivo
• Antecedentes
• Alcance
• Análisis de Casos : Maquina / Proceso.
• Zonas de Falla.
• Técnica
• Conclusiones.
• Referencias.
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MSO
COMPRESSOR
USER
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Compartir y Difundir la aplicación y uso de las mejores practicas de mantenimiento
basado en monitoreo de condiciones y confiabilidad de TLA.
Diversas Terminales de regasificación de LNG alrededor del mundo han manifestado la
escasa efectividad de sus programas de Monitoreo de Condiciones basado en
Vibraciones para los activos del proceso de regasificación, tales como bombas de baja
y alta presión y compresores de BOG (GIIGNL, Minutes of the Forty-seventh Meeting
of the GIIGNL, Technical Study Group in Camogli & Panigaglia, Italy on Tuesday, May
11th and Wednesday, May 12th, 2010 Predictive Maintenance at LNG Import
Terminals).
Aplica solo a las Terminales de LNG alrededor de IberoAmerica.
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Área Activo Descripción Problema Tecnología usada Categoría
Proceso Varios Líneas de aire de insttos./N2 Fugas de fluidos por diversos componentes
Ultrasonido Aéreo I,II
Regasificación
HP-1206 A/B/C/D/E
Bombas de Alta Presión Fallo/aflojamiento de rodamientos intermedios, deflexión de eje
Vibraciones (análisis de tendencias y patrones de bandas de alarma)
II,III
Regasificación
E-1203 Paneles de Evaporadores de Rack Abierto, Canaletas de distribución de agua
Puntos fríos, distribución inadecuada de agua de mar
Termografía IR, Inspecciónvisual TPM
II
Proceso Equipos rotativos + estaciones hidráulicas
Malas practicas de Colección + Muestreo de aceites
Análisis de aceites + TPM I,II
Regasificación
KM-1301
Motor de BOG Compresor Tubos de enfriamiento tapados del motor eléctrico debido a desprendimiento de película de aislamiento dañada.
Termografía IR, Inspecciónmanual TPMAnálisis de tend de temps
I, II
Contra-Incendio
PM-1501
Motor de Bomba eléctrica CI Problemas de barras de rotor Ultrasonido estructural + Motor Current analysis
I,II
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Abril 11, 2012
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• Excesivo consumo de energia electrica y operacion ininterrumpida de
los compresores de aire de instrumentos.
.
• Método Primario: Inspección de Ultrasonido aereo.
• Método Secundario: Análisis de tendencias de amperajes y presiones
de descarga de los compresores de aire.
Fugas de aire comprimido en el lado de demanda, específicamente
en conectores, reguladores y tapones roscados.
Diseño e implementacion de un Programa y Procedimiento de
Identificación y Eliminación de Fugas de Fluídos utilizados en Planta
(Aire Comprimido, N2, y Gas Natural), basado en el uso de Tarjetas
tipo Poka-Yoke de Colores para la Identificación, Reparación y
Verificación de Fugas en campo.
• Ahorro Planeado: 66,393 kWh/año
• Ahorro No Planeado: 265,991 kWh/año
• Ahorros: 199,598 kWh/año, Beneficio Ambiental: 130.51 ton de CO2
Antes
Después
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Enero,2014
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• Fallo/aflojamiento de rodamientos intermedios,
deflexión de eje
.
• Tendencia de vibración en incremento de la 2ª.
banda de alarma para frecuencias subsíncronas ,1
X y Overall
Posible: desbalance, desalineación, aflojamiento,
deflexión, excentricidad, fractura, etc..
Reemplazo de kit de rotor.
• Costo Planeado (refacciones & mano de obra) :
$94,000.00 USD
• Costo Sin Planificar (refacciones & mano de obra) :
$322,824.00 USD
• Ahorros : $228,824.00 USD
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La técnica de análisis y diagnóstico usada fue:
• Monitoreo de tendencias de 6 Bandas de Alarma
de Vibración,
• Acelerómetro de propósito general localizado
externamente en la parte superior del equipo en
posición horizontal de acuerdo a API 670 & ISO
10816-1
• Software System1 de GE BentkyNevada, el cual
fue configurado para tal efecto por el personal de
la Terminal para su posterior seguimiento.
• Bandas de Alarma configuradas según Technical
Associates of Charlotte, USA.
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Deflexión de eje Aflojamiento de Rodamiento
Daño de Rodamiento
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Noviembre 25, 2011
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• Puntos fríos en paneles.
• Formacion de Hielo.
.
• Método Primario: Inspección de Termografia IR en paneles
• Método Secundario: Inspeccion visual TPM en canaletas de
distribucion de agua de mar.
Posible bajo flujo de agua y /o obstrucción en charola superior de
distribución de agua de mar.
Se procedió a inspección visual de dicha charola encontrándose
objetos ( guante, palo de sobrilla y trapo), se procede a retiro.
Plática de reforzamiento TPM a Supervisores y Operadores.
Operando normalmente.
• Costo Planeado:
• Costo No Planeado:
• Ahorros:
Guante Palo Trapo
Antes
Después
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palo de sombrilla sobre charola de distribucióntrapo incrustado en parte superior de charola de distribución
formación de hielo sobre panel de orv por obstrucción de palo de sombrilla palo de sombrilla y trapo recuperados
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Abril 11, 2012
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• Malas practicas de Colección + Muestreo de aceites.
.
• Compañia externa proveedora del servicio extraia hasta 5 litros de
aceite para muestreo..
Benchmarking de buenas practicas de gestión de Lubricacion.
Diseño e implementación de un Procedimiento para Colección &
Muestreo de Aceite, basado en instalación de puertos de muestreo,
uso de avisos tipo Poka-Yoke de Colores para la Identificación,
purgado y llenado de botellas de aceite en campo.
• Ahorro Planeado:
• Ahorro No Planeado:
• Ahorros:
• Beneficio Ambiental: Menor volumen de deshechos de aceites
Selección del Lubricante
Recepción & Almacenamiento
Manejo & Aplicación
Gestión de Lubricación
Disposición
Modelo de Gestión de Excelencia de Lubricación
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K-1301
P-1502
K-1752 A/B
K-1751 A/B
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Tipo de Aceite
Volumen de llenado de la
botella
Volumen de purgado de la
botella
Ubicación del puerto, primario
ó secundario
Aviso Visual Poka Yoke para Muestreo de Aceite®TLA
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Consideraciones de Purgado de Botellas.Para asegurarse que se remueva el lodo, sedimento, humedad, etc. siemprepurge los puertos de muestreo antes de tomar la muestra a colectar en labotella
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Consideraciones de Llenado de Botellas.
El volumen entero de la botella no deberá ser llenado totalmente con el aceitedurante el proceso de muestreo. Solo una porción de la botella deberá serllenada, la parte vacía de la botella, llamada “merma” se requiere parapermitir una adecuada agitación por el laboratorio para lograr una distribuciónuniforme de las partículas suspendidas y agua de la muestra
Aceite LlenadoBaja Viscosidad ( ISO VG 32 ómenos )
Llene alrededor de ¾ del volumentotal
Mediana Viscosidad ( ISO VG32 A ISO VG 100 )
Llene alrededor de 2/3 delvolumen total
Alta Viscosidad ( arriba de ISOVG 100 )
Llene alrededor de ½ del volumentotal
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Junio 8, 2015
.
• Ventilación Pobre / Insuficiente en los tubos de enfriamiento del motor
eléctrico.
.
• Método Primario: Inspección manual, tendencias de temperaturas de
los devanados del motor.
• Método Secundario: Termografía IR y medición de velocidad de flujo
de aire a la salida de los tubos de enfriamiento.
Tubos de enfriamiento tapados del motor eléctrico debido a
desprendimiento de pelicula de aislamiento dañada.
Después de remover la gurda del ventilador de enfriamiento, se
confirmó que los tubos estaban tapados con pedazos de material
aislante. Las temperaturas de devanados del motor mostraban un
incremento de alrededor 20 ºC (65 a 85°C).
• Costo Planeado (refacciones & mano de obra) : $83,000.00 USD
• Costo No Planeado (refacciones & mano de obra) : $322,824.00 USD
• Ahorros : $239,824.00 USD
Antes
Después
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Tubos de
enfriamiento tapados
con material de
aislamiento de la
campana del
ventilador de
enfriamiento
Source:Courtesy, Mechanical Engineer Coordinator TLA
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La técnica de análisis y diagnostico usada fué:
• Método Primario: Inspección Manual, tendencias
de temperaturas de los devanados del motor.
• Método Secundario: Termografía IR y medición
de velocidad de flujo de aire a la salida de los
tubos de enfriamiento.
• Después de remover y limpiar las piezas de
material aislante, las tendencies de temperatura
de devanados del motor mostraron un notorio
descenso de alrededor 20 ºC (85 a 65°C).
• Aunque el motor es class insul. F, si el calor no
es removido apropiadamente, éste puede ser
transferido a otros elementos de máquina (
chumaceras & aceite), reduciendo la vida del
activo.
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Febrero 15, 2010
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• Problemas de barras de rotor flojas/rotas.
.
• Método Primario: Inspección de ultrasonido estructural en el motor.
• Método Secundario: Motor Current Analysis realizado en la misma
máquina para confirmar el problema.
Análisis de Ultrasonido muestra espectro típico de Problemas de
Barras de Rotor Flojas/Rotas en el Motor.
Motor Current Analysis = -30.87 d B, overhaul ASAP
Se reemplazo el motor.
• Costo Planeado (refacciones & mano de obra) :
• Costo No Planeado (refacciones & mano de obra) :
• Ahorros :
Antes
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Motor ID PM 1501 TLA
Database WORK 2005 Tested by
Building Bba contraincendio Tested for
Location BASEMENT Explorer SN# 333
Date/Time 4/14/2011 01:21:31 PM Test Type Electrical
Name Plate Measured
Hp 450.00 326.72
RPM 1785 1792.6
Volts 4160 4261.3
Amps 55.0 38.6
pf (pu) 1.0 0.9
Nema Derating (pu) 1.0 1.0
Torque (ft-lb) 1324.7 957.7
Efficiency 98.5 96.4
Percent Load 100.0 72.6
Test Value Status Caution Level Warning Level
% Over Voltage 2.43 GOOD 10.0 20.0
% Unbalance 0.75 GOOD 2.0 3.5
% Voltage Dist. 0.57 GOOD 7.0 9.0
% Current 71.33 GOOD 110.0 120.0
Ef. Service Factor 0.73 GOOD 1.1 1.2
Rotor Bar (db) -30.87 WARNING -45.0 -36.0
% Op. Point 0.00 GOOD 20.0 30.0
% Loss Diff. 0.00 INDET 25.0 50.0
% Loss Diff. N/A INDET 60.0 24.0
Resultados de Motor Current Analysis realizados en la mismamáquina para confirmar el problema, note la señal deadvertencia indicando posible falla de barras de rotor
La técnica de inspección usada fue: Inspección mecánicade rodamientos, aplicando el módulo magnéticoposicionándolo lo más cerca de la zona de carga de losrodamientos, frec.@ 25 khz, se salvan los datos y sedescargan al DMS para su posterior seguimiento. Éstetipo de problemas generan un sonido típico audible yoscilante de “vaivén”. Esta técnica de medición está deacuerdo a la norma ISO 10816 secc.3.2
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Los casos anteriores están enfocados para todos aquellos ingenieros y técnicos de
CBM, y aprenderán cómo comenzar a ganar barras y estrellas de una manera
práctica, segura, fácil y rápida. Lo que el analista junior obtendrá para su caja de
herramientas de habilidades de PdM:
1. La importancia de monitorear las tendencias, no solo de vibración, sino
también de temperatura, presión, flujo, corriente, etc., y ser capaz de detectar
problemas en etapas incipientes.
2. Los posibles fallos pueden estar en desarrollo: mantenga sus activos limpios,
frescos, secos, apretados y lubricados.
3. Sentido común práctico al hacer inspecciones: para empezar, no confíe
demasiado en matemáticas complicadas y estadísticas, en su lugar practique
más análisis cualitativo utilizando sus 5 sentidos compatibles con las últimastecnologías PdM.
Carlos Hdz. Conti puede contactarse en :[email protected]
:
• NICHOLAS, Jack & YOUNG, Keith, Predictive Maintenance Mangement , 3rd. Edition, Reliabilityweb Publishing USA, 2008.
• Berry, J. (2011). Vibration Analysis III. Charlotte, NC, USA, Technical Associates of Charlotte .• Buscarello, R. (2008). Practical Solutions to Machinery & Maintenance Vibrations Problems. Lakewood, CO, USA:
Update International,Inc.• LEUGNER, L, The Practical Handbook of Machinery Lubrication, 3rd. Ed., Oil City Press Ltd., Alberta, Canada,
2010.• TOMS, A. Larry & TOMS, Allison M., Machinery Oil Analysis: Methods, Automation & Benefits, 3rd Ed., STLE, IL.
USA. 2008.• NORIA LATINOAMERICA. (2009). Manual del curso: Análisis de Aceites I. Obtenido de http://www.noria.com/
• Agradecimiento especial a todos aquellos profesionales de Operaciones, Mantenimiento & Confiabilidad porcompartir sus conocimientos y experiencia en la 8o. Encuentro IberoAmericano de Exelencia Operacional enTerminales de GNL. 2018
Por su Atención GRACIAS