flow optimization in production joel nygren1522125/fulltext01.pdf · material and suggestions on...

37
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2020/020-SE Examensarbete 15 hp December 2020 Flödesoptimering i produktionslina Flow optimization in production Joel Nygren

Upload: others

Post on 28-Jan-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2020/020-SE

    Examensarbete 15 hpDecember 2020

    Flödesoptimering i produktionslina

    Flow optimization in production

    Joel Nygren

  • Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Hus 4, Plan 0 Postadress: Box 536 751 21 Uppsala Telefon: 018 – 471 30 03 Telefax: 018 – 471 30 00 Hemsida: http://www.teknat.uu.se/student

    Abstract

    Flow optimization in production

    Joel Nygren

    The flow of a production system is successively limited by its bottlenecks. To get themaximum possible effect from improvements to the system all bottlenecks must firstbe identified and ranked based on their importance. Thereafter can different solutionsfor improvement be considered based on estimated effect and implemented. Theories relating to processes, lead time, production rate and simulations have beenused in this study to get a better understanding of flow optimization and theproduction system. Quantitative values have been found for all machines in thesystem. With the use of simulation software these values have been used to identifybottlenecks and which areas that need improvement. The company at which the study took place wanted to know how the implementationof a new machine would affect the efficiency of the production. The flow of theproduction system was compared to a simulation with the suggested changes. Thestudy showed that the throughput of the system increased by 11,7% after changingthis machine, if the machine always has material to process. The study also showedearlier machines in the production line could not supply this machine with enoughmaterial and suggestions on how to improve this was made.

    Keywords: Bottleneck, flow optimisation, process, lead time, simulation, theory ofconstraints.

    ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2020/020-SEExaminator: Lars DegermanÄmnesgranskare: Matías Urenda MorisHandledare: Anders Gunnarsson

  • Sammanfattning I ett produktionssystem begränsas produktionstakten successivt av alla flaskhalsar. Om

    förbättringsarbeten i produktionssystem ska ge maximal effekt måste alla flaskhalsar först

    identifieras och rangordnas baserat på deras påverkan i systemet. Därefter kan olika

    förbättringsåtgärden prioriteras utifrån beräknad effekt och genomföras.

    Teorier kring processer, ledtid, produktionstakt och simuleringar har använts i den här studien för

    att få en förståelse för flödesoptimering i allmänhet och specifikt för det produktionssystem som

    är föremål för studien.

    I den här studien har kvantitativa mått tagits fram för alla maskiner i produktionssystemet för att

    sedan med hjälp av simuleringsprogram få fram en modell av systemet. Med hjälp av denna

    simuleringsmodell identifierades var dessa flaskhalsar uppstår och vilka förbättringar som bör

    vidtas för att minska dem.

    Företaget där studien genomfördes ville veta hur införandet av en ny maskin skulle påverka

    effektiviteten i produktionen. Flödet i produktionen jämfördes med simuleringar av det förslagna

    maskinbytet. Studien visade att bytet av maskinen ökade det möjliga produktionstakten med

    11,7% förutsatt att den alltid förses med material. Studien visade även att tidigare maskiner i

    ledet inte kunde förse denna maskin med tillräckligt material och förslag på hur detta kunde

    förbättras togs fram.

    Nyckelord: Flaskhals, flödesoptimering, process, ledtid, simulering, begränsningsteori.

  • Innehållsförteckning

    1 INTRODUKTION .............................................................................................................................................. 1

    1.1 INLEDNING ........................................................................................................................................................... 1 1.2 SYFTE .................................................................................................................................................................. 2 1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................................................... 2 1.4 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................................. 2

    2 TEORI ............................................................................................................................................................. 3

    2.1 INTRODUKTION...................................................................................................................................................... 3 2.2 PRODUKTIONSEKONOMI .......................................................................................................................................... 3 2.3 FLASKHALSAR ........................................................................................................................................................ 3 2.4 NYCKELTAL ........................................................................................................................................................... 5 2.5 SIMULERING ......................................................................................................................................................... 6 2.6 FLASKHALSELIMINERING .......................................................................................................................................... 6 2.7 FACTS ................................................................................................................................................................ 7 2.8 OPTIMERING OCH SCORE ....................................................................................................................................... 7

    3 METOD ........................................................................................................................................................... 9

    3.1 DESIGN AV STUDIEN ............................................................................................................................................... 9 3.2 DATAINSAMLING ................................................................................................................................................... 9

    3.2.1 Dokumentstudier ..................................................................................................................................... 9 3.2.2 Manuella mätningar ............................................................................................................................... 9 3.2.3 Intervjuer ................................................................................................................................................. 9 3.2.4 Dataanalys ............................................................................................................................................ 10 3.2.5 Processkartläggning .............................................................................................................................. 10 3.2.6 Processflödesanalys .............................................................................................................................. 10 3.2.7 Simulering av produktionen .................................................................................................................. 10 3.2.8 Validitet och reliabilitet ......................................................................................................................... 11

    4 EMPIRI ..........................................................................................................................................................12

    4.1 OM FÖRETAGET ................................................................................................................................................... 12 4.2 PRODUKTIONSLINAN ............................................................................................................................................. 12 4.3 RESULTAT AV DATAINSAMLING ............................................................................................................................... 14 4.4 VERIFIERING AV SIMULERINGSMODELL ..................................................................................................................... 18

    5 RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................................................................19

    5.1 INTRODUKTION.................................................................................................................................................... 19 5.2 HUR PRESTERAR PRODUKTIONEN I DAGSLÄGET? ......................................................................................................... 19 5.3 SIMULERING MED DE NYA SVARVARNA ..................................................................................................................... 21 5.4 FINNS DET YTTERLIGARE FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER I FORM AV LEDTIDER, TILLGÄNGLIGHET OCH KAPACITET I PRODUKTIONSLINAN? ..................................................................................................................................................... 22 5.5 SAMMANFATTNING .............................................................................................................................................. 26

    6 DISKUSSION ..................................................................................................................................................27

    6.1 DISKUSSION RESULTAT .......................................................................................................................................... 27 6.2 DISKUSSION METOD ............................................................................................................................................. 27 6.3 DISKUSSION PROCESS ........................................................................................................................................... 27

    7 SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE ............................................................................................................29

  • 7.1 SLUTSATSER ........................................................................................................................................................ 29 7.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE ............................................................................................................................... 29

    REFERENSER ...........................................................................................................................................................30

  • Tabellförteckning TABELL 2.1 OBJEKT I FACTS PROGRAMVARAN .......................................................................................................................... 8 TABELL 3.1 INTERVJUER ...................................................................................................................................................... 10 TABELL 4.1 GENOMLOPPSTIDER............................................................................................................................................ 15 TABELL 4.2 TRANSPORTSTRÄCKOR ........................................................................................................................................ 16 TABELL 4.3 DRAGNING ....................................................................................................................................................... 16 TABELL 4.4 PRESSNING ....................................................................................................................................................... 16 TABELL 4.5 STOPPTIDER OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR SVARVAR ...................................................................................................... 17 TABELL 5.1 SPECIFIKATIONER AV SVARVAR .............................................................................................................................. 21

  • Figurförteckning FIGUR 2.1 SKIFTANDE FLASKHALSAR (EVOMA, 2019) ................................................................................................................. 4 FIGUR 2.2 GENOMLOPPSTID OCH INGÅENDE DELAR .................................................................................................................... 6 FIGUR 4.1 PRODUKTIONSLINA .............................................................................................................................................. 13 FIGUR 5.1 SIMULERINGSMODELLEN MED ETT EXTRA LAGER EFTER MASKIN 9. ................................................................................. 20 FIGUR 5.2 NUVARANDE PRODUKTION .................................................................................................................................... 21 FIGUR 5.3 SIMULERING MED NYA SVARVAR ............................................................................................................................. 22 FIGUR 5.4 PRODUKTION UTAN EXTRA LAGER ........................................................................................................................... 23 FIGUR 5.5 SCORE GRUPPER ................................................................................................................................................ 23 FIGUR 5.6 ÖKNING AV PRODUKTIONSTAKT I FÖRHÅLLANDE TILL ANTALET FÖRBÄTTRINGAR ............................................................... 24 FIGUR 5.7 ÖKNING AV PRODUKTIONSTAKT FILTRERAT FÖR DOMINERANDE RESULTAT ....................................................................... 24 FIGUR 5.8 ORSAKER TILL FLASKHALSAR ................................................................................................................................... 25 FIGUR 5.9 EXEMPEL PÅ FÖRBÄTTRING .................................................................................................................................... 25

  • 1

    1 Introduktion

    Detta kapitel introducerar studien och ställer upp vilka frågor som ska besvaras med den.

    1.1 Inledning

    En produktionslina fungerar inte i en isolerad miljö, den måste samverka med andra funktioner

    inom och utanför företaget. Närmast produktionen måste man samverka med marknadsföring,

    inköp, ekonomi, personaladministration, produktutveckling samt forskning och utveckling. Dessa

    samverkar sedan med marknaden. Ingen enskild funktion får dominera utan måste underordna

    sig dels samverkan med andra produkter, dels företagets bästa. Med samverkan menas att ha god

    kunskap om marknaderna och kundernas behov (Olhager, 2013).

    För att möte marknadens behov jobbar företag ständigt med produktivitetsarbete. Syftet är att

    möta volym, pris och leveransvillkor som marknaden har. Detta inbegriper b.la. leveransledtiden

    vilket innefattar även produktionsledtiden som är summan av alla operationer, stödjande

    aktiviteter och väntetider (Olhager, 2013). Produktivitetsarbete kan delas in i tre delar: skapa

    produktivitet, säkerställa produktivitet eller köpa produktivitet (Helmrich, 2001). Att skapa och

    säkerställa produktivitet handlar om att ständigt jobba med att förbättra sina processer och

    metoder. Medans att köpa produktivitet inbegriper ny anskaffning av maskiner eller teknologi

    (Helmrich, 2001). Målet med förbättringarna är att öka vinsten genom att minska olika former av

    slöseri så som långsamma processer, väntetider och spill av material (Olhager, 2013). Många av

    dessa olika sorters slöseri är till viss del kända, men det är inte alltid man har tid eller resurser för

    att undersöka och åtgärda dem vilket är problematiskt då man skulle kunna tjäna på att åtgärda

    dem.

    Problembeskrivning

    Ett problem som ofta finns inom den tillverkande industrin är att produktionslinor innehåller

    flaskhalsar. Produktionstakten i linorna begränsas av dessa flaskhalsar. Ibland är flaskhalsarna

    tydliga och problemen som de innebär för produktionslinorna väl kända. Men ibland är alla

    flaskhalsarna inte så tydliga, till exempel då det uppstår så kallade skiftande flaskhalsar. Skiftande

    flaskhalsar uppstår när flera inaktiva perioder överlappar varandra. (Roser, et.al, 2002). Att

    analysera produktionslinjer där skiftande flaskhalsar förekommer ställer krav på mer avancerade

    analyser på kvantifiering av flaskhalsar och av förbättringsåtgärder.

    Ett annat problem som ofta finns är att man inte har kvantitativa mått på vilka effekter en större

    förändring, till exempel en ombyggnation, större servicearbeten eller implementering av ny

    teknik, i en produktionslina skulle innebära i form av ökad produktivitet. För att besluta om dessa

    större och ofta kostsamma förändringar behövs bra underlag i form av effektmål så som ökad

    lönsamhet, ökad produktionstakt eller ökad kvalitet på produkterna. Det finns alltid möjligheter

    till förbättringar i en produktionslina men det är inte alltid effekten av dem är stora nog för att de

    ska vara ekonomiskt försvarbara. Detta inkluderar inköp och installation av nya maskiner.

  • 2

    Kvantitativa mått på effekter är därmed viktig för att kunna prioritera vilka av alla förbättringar

    som ska prioriteras.

    1.2 Syfte

    Syftet med detta arbete är att utvärdera nyanskaffning av produktionskapacitet, identifiera

    förbättringssteg och effektivisera en volymproduktions lina.

    1.3 Frågeställningar

    1. Hur presterar produktionen i dagsläget?

    2. Hur kommer genomloppstiderna och produktionstakten påverkas av införandet av de nya

    svarvarna?

    3. Finns det ytterligare förbättringsmöjligheter i form av ledtider, tillgänglighet och kapacitet

    i produktionslinan?

    1.4 Avgränsningar

    Rapporten kommer inte fokusera på tekniska lösningar för förbättring i produktionen, fokus ligger

    istället på att visa vilka områden som går att förbättra samt hur förbättringar av dem påverkar

    resten av produktionslinan. Dessa förbättringar kommer mätas i genomloppstid, tillgänglighet och

    kapacitet.

    Huvudfokus i arbetet kommer att ligga på maskinerna för dragning, pressning och svarvning då de

    är de maskiner som har störst betydelse i produktionslinan. Resten av maskinerna har ytterst

    sällan oväntade driftstopp och därför kommer inte ha några tillgänglighetsanalyser gjorda.

  • 3

    2 Teori

    I följande kapitel behandlas de teorier som har använts och som tillsammans med empiriska

    materialet används för att besvara frågeställningarna i den här studien.

    2.1 Introduktion

    Kapitlet lyfter fram teorier och litteratur som utgör en bas till arbetet. För att kunna besvara den

    första frågeställningen ”Hur presterar produktionen i dagsläget?” kommer teorier om

    Produktionsekonomi, flaskhalsar och mätenheter användas för att beskriva nuläget. För att förstå

    hur produktionen kan förbättras och besvara den andra och tredje frågeställningen kommer

    teorier om simulering, begränsningsteori, mjukvaran FACTS och flaskhalsanalys metoden SCORE

    att beskrivas.

    2.2 Produktionsekonomi

    Att ha en pålitlig produktion sparar tid, och effektiv användning av tid sparar i sin tur pengar.

    Oplanerade stopp kräver extra resurser för att åtgärda, personalen som måste åtgärda stoppen

    måste tas från andra arbetsstationer eller tas in extra vilket medför ytterligare kostnader (Slack,

    et al. 2010).

    I Produktivitetsprocesser (Helmrich, 2001), citerat av Andersson (2018) beskrivs produktivitet som

    Produktivitet = metod * prestation * utnyttjandegrad. Tre processer för produktivitetsarbete som

    beskrivs är att köpa produktivitet, skapa produktivitet genom förbättringar och att säkerställa

    produktivitet. Med att köpa produktivitet så menas nyanskaffning av maskiner eller andra

    produktionsmetoder. Skapa produktivitet betyder att man förbättrar nuvarande processer.

    Genom att säkerställa produktiviteten så löser man problem tillfälliga problem som driftstopp.

    Det här arbetet kommer delvis att behandla anskaffning av produktion då företaget planerar att

    byta ut vissa maskiner. Resten av arbetet handlar om att se var man kan förbättra systemet och

    komma fram med data som kan användas för förbättring av produktiviteten.

    2.3 Flaskhalsar

    Om en maskin är en flaskhals betyder det att andra maskiner är begränsade till materialflödet från

    den första maskinen för att själva kunna arbeta. Shifitng bottleneck detection är en metod

    utvecklad av Toyota för att se om flaskhalsar uppstår tillfälligt i en maskin. Med metoden som

    används i artikeln Detecting shifting bottlenecks (Roser, et.al, 2002) kan maskiner ha aktiva eller

    inaktiva perioder. En maskin är aktiv om den är arbetar, har fått oväntat driftstopp eller förbereder

    för att arbeta på en produkt. En maskin är inaktiv om den väntar på produkter från en tidigare

    maskin eller är blockerad av en efterföljande och inte kan skicka vidare sina produkter. En maskin

    är en ensam flaskhals om den inom en aktiv period är den maskin som är aktiv längst totaltid.

    Skiftande flaskhalsar uppstår om perioderna för ensamma flaskhalsar i flera maskiner överlappar

    varandra, se figur 2.1 för en visuell representation.

  • 4

    I figur 2.1 är M1, M2 och M3 tre olika maskiner. I den första delen av bilden visas alla olika

    maskinstatus på produktionen för att sedan sammanfattas till aktiva eller inaktiva perioder. I den

    andra och tredje delen av bilden kan man nu se på perioderna var maskinerna är ensam flaskhals

    samt var de olika maskinerna överlappar för att skapa skiftande flaskhalsar.

    Figur 2.1 Skiftande Flaskhalsar (Evoma, 2019)

    En flaskhals tidigt i en produktionslina anses ofta vara mer lätthanterlig då det resulterar i att

    maskinerna senare i ledet har succesivt ökande överkapacitet (Olhager, 2013). Då de senare

    maskinerna har överkapacitet har de mera marginal för både planerade och oplanerade stopp då

    de arbetar i samma takt som flaskhalsen. En flaskhals sent i produktionslinan orsakar med större

    sannolikhet problem då flödet har större variation senare i produktionsflödet.

  • 5

    2.4 Nyckeltal

    De främsta nyckeltal som kommer användas i arbetet är tillgänglighet och genomloppstid.

    Tillgänglighet betyder hur stor del av den planerade drifttiden som en maskin är i drift (Slack,

    et.al., 2010).

    För att räkna ut tillgängligheten används följande formel:

    𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡−𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

    𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

    Genomloppstiden visar hur lång tid det tar för en produkt att ta sig igenom ett produktionssystem.

    Genomloppstiden kan delas upp i utförligare steg. Förrådsledtiden är tiden som råvaror och andra

    komponenter ligger i lager innan produktion. Produktionsledtid är tiden det tar från att produkten

    har börjat förädlats tills att den är färdig. Mellanlager räknas med i produktionsledtiden.

    Lagerledtiden är tiden i färdigvarulager fram till leverans till kund. (Olhager, 2013)

    Produktionsledtiden kan delas upp i fem ytterligare steg för varje maskin. Kötiden är den tid som

    produkterna väntar innan maskinen. Ställtiden är hur lång tid det tar att förbereda maskinen för

    bearbetning. Bearbetningstiden är den tid som värde aktivt tillförs på produkten. Väntetid är hur

    länge produkten ligger i lager efter maskinen. Slutligen så har vi transporttiden som är tiden det

    tar för produkten att transporteras till nästa maskin. (Olhager, 2013) I figur 2.2 beskrivs

    genomloppstiden och de olika delarna som den består av. En maskin som här benämns maskin 2

    används för exempel som en del av produktionsledtiden. Maskin 1 har samma steg som maskin 2.

    Det är inte alltid som produktionsledtiden är summan av alla maskiners ledtider, vissa maskiner

    kan arbeta parallellt.

  • 6

    Figur 2.2 Genomloppstid och ingående delar

    2.5 Simulering

    Händelsestyrd simulering, benämns på engelska Discrete Event Simulation och förkortat DES

    (Campbell, 2020). DES är en simuleringsmetod där man simulerar ett system som en följd av

    isolerade händelser i en modell av interna beroenden och logik. Allting som utförs på en

    arbetsstation behandlas som flera isolerade händelser som sker vid specifika tidpunkter.

    Simuleringsklockan kan sägas hoppa mellan händelserna och detta för med sig att

    simuleringstekniken är snabbare än kontinuerligsimulering. DES används därför företrädesvis för

    att simulera större produktionssystem där det är viktigt att fånga dynamiska förlopp, stokastiska

    variationer, beroende och oberoende diskreta händelser. Ingenting antas ske mellan de bestämda

    händelserna för att snabba upp simuleringen. Simulering är en iterativ process.

    Simuleringsmodellen kommer jämföras med verkliga produktionsdata och förbättras flera gånger

    för att bättre passa verkligheten.

    2.6 Flaskhalseliminering

    Goldratt beskriver i Theory of Constrains (Goldratt, 1990) fem steg för att hantera flaskhalsar:

    1. Identifiera begränsningarna. Förstå vilka flaskhalsar som har störst effekt på systemet och

    sortera dem

    2. Bestäm hur man ska utnyttja systemets begränsningar. Flaskhalsarna bestämmer takten

    ut från systemet så alla andra maskiner måste arbeta i en sådan takt för att flaskhalsen

    alltid är försedd med de material som behövs för att arbeta.

    3. Underordna allt till det tidigare nämnda beslutet.

    Genomloppstid

    Förrådsledtid Produktionsledtid

    Maskin 1 Maskin 2

    Kötid Ställtid Bearbetningstid Väntetid Transporttid

    Lagertid

  • 7

    4. Förhöj systemets begränsningar. Förbättra resursen som i nuläget är en flaskhals tills den

    inte längre är det. När den tidigare flaskhalsen inte längre begränsar systemet kommer

    något annat göra det, vilket leder till steg 5.

    5. Om de tidigare nämnda flaskhalsarna har eliminerats, återgå till steg 1.

    2.7 FACTS

    Facts (Evoma, 2019) är ett simuleringsprogram för produktionslinor baserat på händelsestyrd

    simulering. Med Facts kan man se hur de olika delarna i en produktionslina presterar och påverkar

    varandra under olika förhållanden och uppsättningar. Det går snabbt att anpassa simuleringen för

    olika produktvarianter eller modifieringar på produktionslinan. Olika objekt som kommer

    användas är i Facts är samfattade i tabell 2.1. Objektet operation är en bearbetningsprocess och

    kan ha processtid, tillgänglighet, stopptid samt omställningstid angivet. Conveyor är ett objekt som

    representerar ett transportband med en fast hastighet och sträcka, detta kommer användas för

    vissa maskiner där produkter matas in konstant och förs igenom maskinen med en konstant

    hastighet. Buffer är mellanlager med en bestämd kapacitet som är placerade mellan de andra

    objekten för att ge mer marginal till inflödet. Assembly kommer användas i simuleringen för att

    representera en process där flera produkter placeras i en behållare och bearbetas samtidigt.

    Disassembly används sedan för att ta ut produkterna ur denna behållare.

    2.8 Optimering och SCORE

    Simulation-based Constraint Removal (Bernedixen, et.al, 2015), förkortat SCORE är en

    flaskhalsidentifieringsteknik som använder sig av simuleringar för att identifiera och jämföra

    flaskhalsar i ett system. Andra flaskhalstekniker kan lätt hitta var ett fel uppstår i ett system men

    inte orsakerna bakom det. SCORE använder simulation-based multi-objective optimization (SMO)

    för att hitta och rangordna möjliga flaskhalsar. Med den informationen kan man maximera

    prestandan på systemets produktionstakt med så få förbättringar som möjligt.

    I den simplaste varianten av SCORE kollar man på processtid, tillgänglighet och stopptid. För varje

    maskin bestämmer man ett originalvärde och förbättrat värde, detta kan ses som ett binärt

    0 och 1 i syfte att jämföra total förbättring med antalet förbättringar. Detta ger åtta olika

    kombinationer av original och förbättrat värde per maskin. Simuleringarna går att göra manuellt

    i små system men blir snabbt komplext med flera maskiner då antalet olika konfigurationer ökar

    exponentiellt med varje maskin. Med SCORE skapas omfattande grupper för varje typ av variabel

    där man definierar ett värde eller en procentökning anses vara en förbättring. Dessa förbättringar

    läggs sedan på varje maskin som har en variabel av den typen.

    Simuleringsprogrammet kör sedan en simulering för varje kombination av olika förbättringar och

    jämför vilka som ger störst effekt på produktionstakten i systemet. (Bernedixen, et.al, 2015)

  • 8

    Tabell 2.1 Objekt i FACTS programvaran

    Ikon Namn Beskrivning

    Operation En bearbetningsprocess

    Parallell Operation Flera likadana bearbetningsprocesser

    som arbetar parallellt

    Conveyor Ett rullband som kan transportera flera

    saker samtidigt

    Buffer Mellanlager

    Source Inflöde till produktionssystemet

    Sink Utflöde ur produktionssystemet

    Assembly Montering av flera olika komponenter

    Disassembly Demontering av flera komponenter

    Selection Alternativ för enkelt byte av olika

    uppsättningar av maskiner

  • 9

    3 Metod

    Följande kapitel beskriver studiens metod och behandlar design av studie, datainsamlingsmetod,

    dataanalys, validitet och reliabilitet samt etiska ställningstaganden.

    3.1 Design av studien

    Studien är baserad på kvantitativa metoder och består av två faser, datainsamling och simulering.

    Studien har en induktiv ansats där resultatet har härletts genom empiriska data. För att kunna

    besvara på frågeställningen om produktionens nuvarande prestanda samt få en grund för de

    andra frågeställningarna behövs först kvantitativa mått på produktionen. I den andra fasen

    simulerades systemet för att få förståelse för hur de olika produktionsstegen påverkar varandra

    och för att få en indikation på hur de planerade förändringarna kan påverka effektiviteten i

    tillverkningsprocessen. Ett simuleringsverktyg för tillverkningsprocesser användes tillsammans

    med litteraturstudier för att uppnå simuleringar som överensstämmer med den verkliga

    tillverkningsprocessen på företaget.

    3.2 Datainsamling

    I studien användes dokumentstudier, manuella mätningar och intervjuer för att uppnå studiens

    syfte. Metoderna beskrivs i detta kapitel.

    3.2.1 Dokumentstudier

    För vissa av maskinerna i produktionsprocessen gick det att få fram information från

    specifikationer och datablad från tillverkaren av maskinen. Vissa data gick att utläsa från

    automatiska uppföljningssystem som dokumenterade alla driftstopp.

    3.2.2 Manuella mätningar

    För maskiner eller processteg där det inte finns dokumentation eller data från uppföljningssystem

    tillgänglig utfördes manuella mätningar. De manuella mätningarna innefattar mätning av

    processtider samt mätning av tillgänglighet. Processtiderna mättes genom att under en kort

    period köra ett antal testobjekt genom en maskin och mäta tiden från start till slut. Då maskinerna

    är automatiserade räcker det med färre mätningar än om det vore en manuell process då

    variationen är mindre.

    För tillgängligheten utfördes mätningar över flera dagar. Den totala stopptiden delas med den

    planerade drifttiden för varje dag för att få fram tillgängligheten.

    3.2.3 Intervjuer

    Under arbetet utfördes flera intervjuer. Dessa intervjuer och syftet med dem finns sammanfattade

    i tabell 3.1. För att förstå syftet med arbetet och sätta upp planeringen utfördes telefonintervjuer

    och frågeställningar via e-post innan projektets början.

    Den största delen av intervjuprocessen var en rundgång på fabriksgolvet där produktionsansvarig

    beskrev syftet och statistik för alla maskiner i ordning och besvarade frågor om maskinerna. För

  • 10

    att få kunskap om tillverkningsprocessen i sin helhet och förståelse för de enskilda processtegen

    i detalj genomfördes intervjuer med processansvariga och med operatörer.

    Efter besöket användes frågor skickade via e-post för att ställa upp datainsamlingar och skicka

    data som inte gick att få tag på under besöket.

    Tabell 3.1 Intervjuer

    Tid Roll Syfte med intervju Intervjumetod

    Innan start av projekt Produktionsansvarig Fastställa syfte och

    omfattning av

    projektet

    E-post och

    telefonsamtal

    Under besök på

    produktionsanläggning

    Produktionsansvarig

    och processoperatörer

    Förstå

    produktionssystemet

    och samla in data

    Muntliga

    frågeställningar på

    plats i anläggning

    Efter besök på

    produktionsanläggning

    Produktionsansvarig Samla in data som inte

    gick att få på plats

    E-post

    3.2.4 Dataanalys

    I studien användes processkartläggning, processflödesanalys och simulering som metoder för

    dataanalys. Dessa metoder beskrivs här.

    3.2.5 Processkartläggning

    Huvudprocessen samt alla delprocesser i tillverkningslinan kartlades med hjälp av informationen

    som från datainsamlingen. Huvudprocessen ingår i sin tur som delprocess i en större övergripande

    huvudprocess där flera tillverkningslinor ingår för att färdigställa slutprodukten. Studien

    avgränsas dock till en av tillverkningslinorna. Processkartläggning är nödvändigt för att organisera

    till förbättringar, förstå processen, observera processen samt att förbättra processen

    kontinuerligt.

    3.2.6 Processflödesanalys

    Produktnätverket analyserades i studien för att få en förståelse för de operationer som ingår för

    att tillverka produkten. För att få en förståelse för arbetsprocessen behövde operationernas ledtid

    och ställtid analyseras, likaså operationernas resursbehov. Analysen gjordes med hjälp av visuella

    representationer i simuleringsprogrammet. I simuleringsprogrammet kunde man se förenklade

    animeringar av hur produkterna färdades igenom produktionslinan. Dessa animeringar användes

    för att se om simuleringsmodellen stämde överens med det verkliga systemet.

    3.2.7 Simulering av produktionen

    I studien utfördes en rad noggranna simuleringar av produktionssystemet och dess ingående

    operationer. Ett datorbaserat simuleringsverktyg användes. Produktionssystemet återskapades i

    en simuleringsmodell för att kunna analysera hur flödet och olika maskiner påverkar varandra.

    Simuleringen gav en uppskattad bild över hur systemet presterar i verkligheten. Simuleringarnas

    validitet och reliabilitet verifierades genom intervjuer och dataanalys.

  • 11

    3.2.8 Validitet och reliabilitet

    Validitet avser att rätt saker har undersökts och med lämpliga metoder. Valet av metoder för den

    här studien är till stor del baserad på tidigare personlig erfarenhet med simuleringsprogrammet.

    För att förstärka validiteten borde valet av metoder ställts upp mot alternativa metoder och

    jämförts i avseende på lämplighet. Reliabilitet syftar på att studierna är korrekt utförda. I

    kvantitativa studier uppnår man hög reliabilitet genom hög reproducerbarhet. Reliabiliteten går

    att öka då antalet mätningar är begränsade i nuläget.

    Svensk försvarsindustrin är mycket debatterat i media och inom politiken. Speciellt då det gäller

    export till andra länder. Sverige har länge haft som bärande princip att inte exportera

    försvarsmateriel till länder som är i krig eller som klassas som icke demokratiska. Krigsmateriel får

    inte tillverkas i Sverige utan tillstånd av regeringen. ISP (Inspektionen för strategiska produkter,

    före detta Krigsmaterielinspektionen) är det organ som granskar och utreder tillstånd för

    tillverkning av försvarsmateriel (ISP, 2019). ISP är en del av utrikesdepartementet. Sverige måste

    också följa de vapenembargon som beslutas av FN:s säkerhetsråd. Som ingenjör inom

    försvarsindustrin eller med planer på att ta anställning där är det viktigt att känna till de ovan

    nämnda principer och regelverk och ha en hög medvetenhet om hur krigsmaterialet kan påverka

    människors liv värden över.

  • 12

    4 Empiri

    I följande kapitel beskrivs företaget som den här studien genomfördes hos. Vidare beskrivs den

    produktionslina som var föremål för studien och specifikationerna för linans ingående

    delprocesser.

    4.1 Om företaget

    Arbetet utfördes på ett företag som tillverkar produkter för militära syften. Studien fokuserar på

    produktionslinan för en delkomponent av en specifik produkttyp. De nuvarande svarvarna på

    produktionslinan har låg tillgänglighet och behöver alltid ha någon som är redo att åtgärda de

    problem som uppstår och starta produktionen igen. Företaget har beslutat att byta ut svarvarna

    mot modernare modeller med högre tillgänglighet men även kortare genomloppstider vilket

    betyder att det behövs färre svarvar. För att hjälpa personalen att förstå syftet bakom bytet samt

    resultatet av det så vill företaget ha kvantitativa mått på hur den nuvarande produktionen

    presterar samt hur det förväntas se ut efter de nya svarvarna installerats. Företaget vill även veta

    om och var det finns ytterligare förbättringsmöjligheter i produktionslinan efter att svarvarna

    installerats.

    4.2 Produktionslinan

    En bild av ordningen på maskinerna i linan skapad med simuleringsprogrammet finns i figur 4.1.

    denna bild motsvarar bara ordningen i produktionen, inte fysiska placeringar. Produktionsdata

    som behövs för maskinerna är ledtid, kapacitet, tillgänglighet samt tid för återställning efter

    driftstopp. Endast dragningen, pressen och svarvarna har större problem med driftstopp. De

    andra maskinerna har nästan aldrig oplanerade driftstopp, enligt operatörerna kan det gå flera

    månader mellan oväntade driftstopp. Det ansågs därför att inte vara ett behov att undersöka

    dessa driftstopp då dem anses vara obetydliga samt att tidsramen för studien inte räcker för att

    få mätdata som är representativ för den verkliga tillgängligheten.

    För buffertarna behövs information om kapaciteten. Transporten mellan maskiner och buffertar

    sker via rullband som kommer mätas i längd (meter) samt hastighet (meter/sekund).

  • 13

    Figur 4.1 Produktionslina

    Flera maskiner har ett konstant flöde med en känd takt, dvs hur många produkter som kommer

    igenom maskinen per minut. Ett exempel är maskin 1, dragningen där komponenten dras igenom

    en stans och förs vidare till nästa stans samtidigt som en ny komponent förs in i den första stansen.

    Genom att räkna hur många produkter som är i arbete samtidigt i serie i en maskin kan man räkna

    ut ledtiden genom att dividera antalet produkter i arbete med takten.

    I det verkliga systemet befinner det sig flera produkter i varje maskin hela tiden. Exempel på detta

    är pressen där det är fyra stansar som alla komponenterna passerar igenom. När en stans har

    bearbetat en komponent skickar den vidare den till nästa för att sedan ta in en ny. När man kollar

    på genomloppstiden på maskinen måste man ta hänsyn till hur många produkter den bearbetar

    samtidigt. För att göra beräkningarna och simuleringarna används takten som komponenterna

    kommer ut ur maskinen som genomloppstiden för denna typ av maskin. I maskiner som

    värmebehandlingen matas komponenterna slumpmässigt in på ett rullband som rör sig i en

    konstant hastighet. Eftersom dessa maskiner inte är strikt begränsade på hur många produkter

    de kan bearbeta samtidigt kommer genomloppstiden vara tiden det tar för en komponent att ta

    sig från start till slut i maskinen.

    Då svarvarna inte har ett automatiskt uppföljningssystem som pressen och dragningen måste

    manuell tillgänglighetsanalys göras. När svarven får oplanerat driftstopp kommer personen som

    arbetar där anteckna vilket klockslag den stannar samt när den återgår till normal drift. Denna

    datainsamling utförs separat för varje maskin under en tre dagars period. Med den här

  • 14

    informationen går det sedan att räkna ut hur stor del av den planerade drifttiden som svarvarna

    var ur drift samt medelvärdet för tiden det tar att återgå till normal drift.

    Dragningen har en parallell uppsättning med två spår med fyra olika stansar vardera i samma

    maskin. Alla maskiner har en takt på 240 komponenter per minut vilket betyder att ett enskilt spår

    i dragningen har en takt på 120 komponenter per minut. Pressningen har en liknande uppsättning

    fast med fem stansar på vardera spår. Mätningen på slutet som består av två separata maskiner

    med nio mätverktyg var. Maskin 6 och 12 har teoretiskt sett en kapacitet på 18 komponenter som

    är under bearbetning samtidigt, men då inmatningen är slumpmässig är det inte garanterat att

    alla platserna på bandet är fyllda. 18 komponenter i arbete kommer användas för beräkningens

    skull.

    Denna metod för att ta reda på genomloppstiden fungerar för de maskiner där komponenterna

    matas in på rad och behandlas i en strikt ordning. För de maskiner som har slumpmässiga

    genomlopp och inmatningar som maskin 2 och 3 görs manuella tidmätningar.

    Maskin 13 körs i batcher på ungefär 15 000 komponenter åt gången och varje batch tar en timme.

    Den del av studien som har störst frågor om reliabilitet är tidmätningen på maskin 2 och 7 där

    komponenterna tumlade runt i en tunna och hade en viss slumpmässig variation i tiderna.

    Mätningarna är lätt reproducerbara då den enda variationen i tidmätningarna är förlusten av

    någon sekund vid manuell tidtagning. Denna mänskliga felvariabel har ytterst liten påverkan då

    det bara är en liten andel av totala mättiderna som var flera minuter. En sekund är mindre än en

    hundradels procent av den totala tiden. De uppmätta resultaten stämmer även bra överens med

    tidigare uppskattningar av personalen för hur lång tid innan man stänger av maskinerna som man

    ska sluta mata in produkter. Repeternoggrannheten var liknande på de tester som utfördes. Dock

    utfördes väldigt få tester på varje maskin då det var begränsat med tid för det under besöket på

    fabriken. För att få ett noggrannare resultat samt se om det finns risk för större avvikelser borde

    det utföras flera tester.

    För transporten gjordes en mätning på ett band som var 3 meter. Det tog 14 sekunder för en

    komponent att ta sig över bandet vilket betyder att det rör sig i 0,21 m/s eller 13 m/min

    De nya svarvarna kommer ha 90 % tillgänglighet enligt tillverkaren och kommer arbeta i en takt

    på 250 komponenter per minut. Det kommer vara två maskiner som vardera kan arbeta på två

    separata arbetsstycken samtidigt, det vill säga totalt fyra komponenter.

    4.3 Resultat av datainsamling

    I detta avsnitt redovisas resultatet av de manuella mätningarna och av mätningarna som togs fram

    från de automatiserade uppföljningssystemen. Mätningarna utgör basen i studiens

    datainsamling.

  • 15

    I tabell 4.1 finns processtiderna för alla maskiner på produktionslinan samt eventuella

    begränsningar på antalet produkter som är i arbete samtidigt i maskinen. För de maskiner som

    har en tydlig begränsning gick processtiderna att räkna ut då produktionstakten var känd sen

    innan. För de maskiner som inte hade tydliga begränsningar krävdes det manuella mätningar på

    processtiderna. En av maskinerna simulerades som en annan objekttyp, i simuleringarna är det

    en montering till skillnad från de andra som är operationer eller rullband. Denna maskin

    glömdes att namnges innan simuleringarna och gavs namnet maskin 13 i efterhand.

    Spånavskiljningen förekommer bara tillsammans med de gamla svarvarna och gavs namnet

    maskin 14. Med de nya svarvarna behövs inte spånavskiljningen.

    Tabell 4.1 Genomloppstider

    Maskin Processtid Begränsning

    Maskin 1 (Dragning) 2s 4x2

    Maskin 2 7min 20s

    Maskin 3 26min

    Maskin 4 10min 30s

    Maskin 5 7min

    Maskin 6 9s 18x2

    Maskin 7 14min

    Maskin 8 7min

    Maskin 9 (Press) 2,5s 5x2

    Maskin 13 1h 15 000

    Maskin 10 (Svarv) 1,5s 1x6

    Maskin 14

    (spånavskiljning)

    25s

    Maskin 11 4,5s 9x2

    Maskin 12 9s 18x2

    Transporten mellan de olika maskinerna sker via rullband. I tabell 4.2 finns längderna och

    hastigheterna på alla transportbanden. Hastigheten fanns angivet på vissa modeller men för de

    som inte hade det angivet räknades det ut med hjälp av sträckan och tiden det tog för en

    komponent att färdas längs med bandet. Alla andra band av samma modell som den som

    beräkningen utfördes på antas ha samma hastighet.

  • 16

    Tabell 4.2 Transportsträckor

    Sträcka Längd (m) Hastighet (m/min) Transporttid (s)

    Band 1 6,5 13 30

    Band 2 4 13 18

    Band 3 8,2 18 27

    Band 4 6 13 28

    Band 5 11,5 13 53

    Band 6 12 13 55

    Band 7 6 18 20

    Band 8 9,4 18 31

    Band 9 6 13 28

    Band 10 4,6 13 21

    Band 11 1,5 10 9

    Band 12 5,6 13 26

    Band 13 6,5 13 30

    Totalt 87,8 6 Min 16 s

    Dragningen och pressen har automatiska uppföljningssystem som samlar in data. Utdrag gjordes

    från tre olika månader för båda maskinerna och finns i tabell 4.3 och 4.4.

    Tabell 4.3 Dragning

    Mätperiod Planerad

    produktionstid

    Verklig

    Produktionstid

    Produktionstid

    utanför plan.

    tid

    Total

    stopptid

    Genomsnittlig

    ställtid

    (min)

    Tillgänglighet

    %

    1 352,59 224,43 19,04 128,15 37,78 63,7

    2 328,70 247,66 5,63 81,04 21,24 75,3

    3 293,50 167,30 22,26 126,20 49,18 57,0

    Medel 324,93 213,13 15,64 111,8 36,07 65,33

    Tabell 4.4 Pressning

    Mätperiod Planerad

    produktionstid

    Verklig

    Produktionstid

    Produktionstid

    utanför plan.

    tid

    Total

    stopptid

    Genomsnittlig

    ställtid

    Tillgänglighet

    %

    1 352,59 233,48 25,22 119,11 0 66,2

    2 328,70 202,90 22,53 125,80 0 61,7

    3 293,50 163,89 19,08 129,61 0 55,8

    Medel 324,93 200,09 22,28 124,84 61,23

  • 17

    På svarvarna gjordes mätningar på sex pass, förmiddag och eftermiddag under tre dagar. För varje

    svar antecknades den planerade arbetstiden och antal minuter av den tiden som maskinen stod

    still. Med dessa mätningar går tillgängligheten att räkna ut. Denna data finns i tabell 4.5.

    Tabell 4.5 Stopptider och tillgänglighet för svarvar

    Sammanlagt har de sex svarvarna som medel en stopptid på 95,75 minuter och en tillgänglighet

    på 83,05%.

    Maskin 13 körs i batcher som innehåller ungefär 15 000 komponenter. För att simulera detta

    skapas först ett nytt objekt som heter pall som ska motsvara en behållare som sedan fylls med 15

    000 komponenter. Det kombinerade objektet pall som nu simuleras som ett föremål körs i

    maskinen och plockas sedan isär och fortsätter som individuella komponenter efter. Pallen tas ut

    ur simuleringen efter den tömts på komponenter.

    I den nuvarande uppsättningen av svarvarna som ses i figur 2 är det tre svarvar som kan arbeta

    på två komponenter samtidigt vardera. Komponenterna förs in och ut genom svarvarna på

    rullband som går parallellt längs med svarvarna. Efter svarvarna körs komponenterna igenom en

    spånavskiljare med tillhörande buffert där de får tumla runt för att skaka av eventuella spån som

    är kvar efter svarvningen.

    I den planerade uppsättningen med nya svarvar kommer varje svarv att arbeta parallellt på två

    komponenter var likt de gamla svarvarna. Arbetstakten kommer dock att vara högre vilket

    Maskin

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Pass Nr Stopp Tillg. Stopp Tillg. Stopp Tillg. Stopp Tillg. Stopp Tillg. Stopp Tillg.

    1

    118 0,791 76 0,865 145 0,743 97 0,828 78 0,862 112 0,801

    2

    94 0,833 58 0,897 138 0,755 68 0,879 86 0,848 104 0,816

    3

    45 0,920 196 0,652 106 0,812 56 0,901 82 0,855 98 0,826

    4

    98 0,826 74 0,869 228 0,596 43 0,924 55 0,902 59 0,895

    5

    111 0,803 86 0,848 176 0,688 57 0,899 69 0,878 36 0,936

    6

    94 0,833 116 0,794 159 0,718 66 0,883 97 0,828 66 0,883

    Medel 93,333

    0,835

    101,000

    0,821

    158,667

    0,719

    64,500

    0,886

    77,833

    0,862

    79,167

    0,860

  • 18

    betyder att det bara krävs två maskiner. Problemet med att det blir kvar spån finns inte i de nya

    svarvarna vilket betyder att spånavskiljaren med tillhörande buffert och transportband kan tas

    bort och komponenterna kommer då gå direkt från svarvarna till maskin 11.

    För maskinerna som har tydligt definierade processtider så som pressen och svarvarna kommer

    processtiden multipliceras med en faktor i simuleringen för att motsvara flera bearbetade objekt.

    Detta är för att dra ner på antalet objekt som simuleras och underlätta beräkningarna.

    För de maskiner som inte har några tydliga begränsningar på kapaciteten så som maskin 2 och 3

    kommer objektet rullband användas istället för operation. På ett rullband kan produkter lastas på

    så fort det finns plats i början och transporteras sedan i en konstant hastighet.

    4.4 Verifiering av simuleringsmodell

    För att verifiera att modellen är korrekt uppsatt och stämmer med verkligheten granskades flödet

    visuellt i FACTS. Animeringar visade hur produkterna flyttades genom systemet. Det som var viktigt

    här var att se om maskinerna arbetade i samma takt, speciellt eftersom alla processtiderna hade

    multiplicerats med en faktor för att motsvara flera bearbetade objekt. Några avvikelser upptäcktes

    och processtiden räknades om för de maskiner som fick ovanligt fyllda buffertar framför sig eller

    hade brist på material.

    Maskin 13 bearbetar flera produkter samtidigt. Animeringarna användes för att kontrollera att

    maskin 13 börjar arbeta först när den fått tillräckligt med produkter samt att behållaren som

    produkterna bearbetas i tas in och ut ur systemet vid rätt tillfälle.

    Maskin 1 och 9 hade automatiska uppföljningssystem som dokumenterade alla stopp som skedde

    i produktionen. Dessa automatiska uppföljningssystem ansågs vara pålitliga och datautdrag gjorde

    från tre olika månader för att få fram medelvärden på tillgänglighet och stopptider.

    För vissa maskiner fanns processtiden dokumenterat i datablad. För de maskiner som inte hade

    känd processtid kördes tre testobjekt igenom maskinen och tiden mättes. Avvikelserna mellan

    testobjekten var mycket liten och värdena jämfördes med tidigare uppskattningar från

    operatörerna av hur lång tid det tar från att man slutar mata in material till att det inte längre

    kommer ut något ur maskinen.

    För svavarna dokumenterades alla stopp under en period om tre dagar av operatörerna.

    Vissa maskiner ansågs av operatörerna att stanna ytterst sällan och mätningar utfördes därför inte

    på tillgängligheten på dessa maskiner.

  • 19

    5 Resultat och Analys

    I följande kapitel presenteras simuleringsexperiment, resultat och analys av dessa.

    5.1 Introduktion

    I FACTS utfördes tre experiment för att besvara de olika frågeställningarna. Det första var till för

    att besvara den första frågeställningen om hur produktionen presterar i dagsläget. Modellen

    validerades genom att jämföra produktionstakten med den verkliga produktionen. Därefter gick

    det att läsa ut hur de olika maskinerna presterade.

    Det andra experimentet besvarade den andra frågeställningen om hur produktionslinan kommer

    påverkas av ett byte av svarvar. Bytet av svarvarna var bestämt av företaget sen innan och de ville

    ha data som visade vilken förbättring som de nya maskinerna gav.

    I det andra experimentet kördes samma modell som i experiment 1 fast med svarvarna ersatta

    med den planerade uppgraderingen för att se hur de kommer påverka produktionslinan.

    Det tredje experimentet besvarade den tredje frågeställningen om var det finns ytterligare

    förbättringsmöjligheter efter bytet av svarvar.

    I det tredje experimentet utfördes SCORE optimering för att se vilka maskiner som stod för största

    flaskhalsarna samt vilka variabler inom dem som ger störst förbättringsmöjligheter.

    5.2 Hur presterar produktionen i dagsläget?

    I det första experimentet kommer produktionslinan som den ser ut i dagsläget simuleras. Utdata

    från simuleringen kommer att jämföras med den verkliga produktionen för att visa om modellen

    är valid. Simuleringen är inställd på att ha en uppvärmningstid på 14 dagar där systemet körs utan

    att någon data samlas in. Detta är till för att material ska börja komma igenom systemet innan

    man mäter. Efter uppvärmningsperioden mäts data under en period på 32 dagar. Denna

    simulering tar enbart några sekunder i verkligheten. Simuleringsprogrammet kör fem

    upprepningar av simuleringen och beräknar sedan medelvärdet för alla uppmätta variabler.

    Enligt produktionsdata ska produktionslinan kunna tillverka 14 400 delar per timme förutsatt att

    alla maskiner är i drift. I det verkliga systemet så anpassas produktionen för att se till att

    buffertarna alltid hålls på höga nivåer. Detta görs genom att ha extra lager efter dem maskiner

    som ofta stannar. Dessa extra lager simuleras i modellen som en operation som enligt Critical WIP

    objektet tillför mera material när en buffert hamnar under en bestämd mängd material. I figur 5.1

    ses denna uppsättning vid bufferten efter maskin 9.

  • 20

    Figur 5.1 Simuleringsmodellen med ett extra lager efter maskin 9.

    Den sista maskinen i ledet med märkbara stopptider är svarvarna som har en tillgänglighet på

    83%. Om svarvarna tillförses med tillräckligt med material kommer systemet ha en

    produktionstakt på 14 400 ∗ 0,83 = 11 952 enheter per timme. För att testa detta placeras ett

    extra lager efter maskin 9 för att maskin 13 (benämnt Assembly 1 i bild) och svarvarna ska få

    tillräckligt med material. Inget extra lager ansågs behövas efter maskin 1 då nästa flaskhals,

    maskin 9, har lägre tillgänglighet. Enligt figur 5.2 ser man att svarvarna nu alltid har material att

    bearbeta och inte behöver vänta. produktionstakten i simuleringen är nu 12 123 enheter per

    timme vilket är en avvikelse på 1,4% från det förväntade resultatet.

    Extralagret är inställt på att kunna ta in upp till 6000 delar per timme och det arbetar 83% av tiden

    vilket betyder att systemet tar in 4980 delar per timme från lagret. Detta motsvarar 41% av

    tillverkade delar.

  • 21

    Figur 5.2 Nuvarande produktion

    Simuleringsmodellen har gett resultat som visar hur produktionen presterar i nuläget.

    Reliabiliteten i de data som beskriver prestandan i nuvarande produktion anses som hög då de

    automatiska uppföljningssystemen har funnits under lång tid och används kontinuerligt för att

    mäta prestanda. Valideringar gjordes genom att jämföra simulerade värden mot verkliga

    produktionsdata. Modellen ansågs stämma bra överens med verkligheten och är lämplig för

    följande tester.

    För att underlätta beräkningarna multiplicerades alla processtider med en faktor för att motsvara

    flera bearbetade produkter. Transporten mellan maskinerna skedde via rullband. Dessa rullband

    togs inte med i simuleringen då de inte ansågs påverka tillgången på material till maskinerna.

    I produktionslinan används stora mellanlager för att maskiner senare i ledet ska kunna arbeta om

    en maskin får stopp. Dessa lager ställdes in till att alltid ha material tillgängligt för att visa hur

    svarvarna presterar. Förutom detta har inga förenklingar behövts göras av systemet för att kunna

    simulera det.

    5.3 Simulering med de nya svarvarna

    Efter att den första simuleringsmodellen validerats utfördes nästa test med svarvarna utbytta till

    den planerade uppgraderingen. I det andra experimentet kommer simuleringen ställas upp på

    samma sätt som i det första experimentet i kapitel 5.2, fast svarvarna kommer att bytas ut mot

    en planerad uppgradering. Resultatet från detta experiment kommer jämföras med resultatet

    från det första experimentet för att se vilken effekt de nya svarvarna kommer ha på systemet.

    De nya svarvarna har en sammanlagd arbetstakt på upp till 250 bearbetade enheter per minut och

    en tillgänglighet på 90%. Specifikationerna av de nya svarvarna jämförs med de gamla i tabell 5.1.

    Tabell 5.1 Specifikationer av svarvar

    Svarvar Gamla Nya

    Antal Maskiner 6 4

    Sammanlagd arbetstakt 240 enheter/min 250 enheter/min

    Tillgänglighet 83% 90%

  • 22

    I figur 5.3 ser man utnyttjandegraden från en simulering med de nya svarvarna.

    Om man jämför med figur 5.1 där de gamla svarvarna användes ser man att de nu har högre

    tillgänglighet samt att blockeringarna på tidigare maskiner minskar.

    Figur 5.3 Simulering med nya svarvar

    Produktionstakten med de nya svarvarna är 13 546 delar per timme vilket är en ökning med 11,7%

    från den tidigare produktionstakten som var 12 123 delar per timme. Extralagret skickar nu in

    material 98% av tiden eftersom svarvarna nu arbetar en större del av tiden. Extralagret skickar nu

    in 5 880 delar per timme vilket är 43% av allt tillverkat.

    Simuleringarna visade att produktionstakten från systemet ökade efter bytet av svarvar men även

    att man måste ta in mer material från ett mellanlager då maskiner tidigare i ledet inte klarar av

    att förse svarvarna med tillräckligt material. Något som den här studien inte visar är

    personalbehovet och hur personalen hanterar stoppen i produktionen. Ett av de främsta

    argumenten för det planerade bytet av svarvarna var att det inte längre behövde vara personal

    på plats hela tiden för att åtgärda de frekventa stoppen. Om en framtida studie undersöker

    orsakerna till stoppen borde man kolla hur de olika stoppen hanteras samt hur lång tid innan

    personalen har möjlighet att åtgärda dem.

    5.4 Finns det ytterligare förbättringsmöjligheter i form av ledtider, tillgänglighet och

    kapacitet i produktionslinan?

    Tidigare experiment visade att det behövs tas in väldigt mycket delar från ett lager om man vill

    hålla svarvarna i drift och produktionstakten hög. Om man slutar ta in delar från det extra lagret

    sjunker produktionstakten till 8 754 delar per timme. Utnyttjandegraderna för detta ses i figur 5.4.

    Att ta in resurser från ett extra lager för att hålla produktionstakten uppe är inte hållbart i längden.

    I det här experimentet kommer theory of constraints (Goldratt, 1990) som beskrivs i kapitel 2.6

    som en riktlinje och SCORE (Bernedixen, et.al, 2015) som beskrivs i kapitel 2.8 används för att se

    var flaskhalsar uppstår i systemet och ge exempel på hur mycket dem kan förbättras.

    För att se vilka förbättringar som skulle ge störst ökning av produktionstakten används SCORE.

  • 23

    SCORE grupper skapades för processtiden, tillgängligheten och stopptiden i alla operations och

    parallell operations, se figur 5.5. De förbättrade värdena som valdes var standardinställningarna

    för SCORE i Facts som är en minskning med 20% av processtiden, 100% tillgänglighet och en

    minskning av stopptiden med 50%. Simuleringsprogrammet kommer prova olika kombinationer

    av förbättringar upp till dessa värden. De maskiner som simulerades som rullband ansågs inte

    vara ett problem i nuläget och valdes därför att inte tas med för att underlätta beräkningarna.

    Figur 5.4 Produktion utan extra lager

    Figur 5.5 SCORE grupper

    I figur 5.6 kan man se hur antalet olika förbättringar förhåller sig till produktionstakten i systemet.

    I figur 5.7 finns samma data fast med alla lösningar som det finns en strikt bättre version

    bortplockade. Det går att se en tydlig ökning fram till tre förbättringar, efter det planar det ut

    innan det börjar öka igen vid åtta förbättringar.

  • 24

    Figur 5.6 Ökning av produktionstakt i förhållande till antalet förbättringar

    Figur 5.7 Ökning av produktionstakt filtrerat för dominerande resultat

    Om man sorterar flaskhalsarna baserat på vilka variabler som ger störst ökning av

    produktionstakten efter att ha förbättrats får man grafen i figur 5.8. De största orsakerna till

    flaskhalsarna är i fallande ordning tillgängligheten på maskin 9, tillgängligheten på maskin 1,

    tillgängligheten på svarven samt processtiderna på maskinerna 1, 9, 6, 12 och 11.

  • 25

    Figur 5.8 Orsaker till flaskhalsar

    Simuleringsmodellen ändrades genom att gradvis öka tillgängligheten och minska processtiden på

    maskin 1 och 9 för att hitta exempel på förbättringar. Med en ökning av tillgängligheten till 77%

    och en minskning av processtiden med en femtedel fick svarvarna alltid tillgång till material att

    bearbeta utan att behöva ta in från ett extra lager. Produktionstakten blev då 13 558 delar per

    timme vilket stämmer med vad svarvarna klarade av innan. I Figur 5.9 ses utnyttjandegraden efter

    dessa förbättringar.

    Figur 5.9 Exempel på förbättring

    SCORE analyser visade att tillgängligheten på maskin 1 och 9 var det som hade störst påverkan på

    produktionstakten i systemet, därefter var det processtiderna på samma maskiner. Resultatet

    från studien ger en övergripande bild över produktionslinan och bör användas som hänvisning för

    var det finns potential för framtida studier om förbättringar i enskilda maskiner. De exakta värden

    som har föreslagits som förbättringar är bara en möjlig variant, samma resultat går att uppnå på

    olika sätt. Om just detta förslag är möjligt att implementera har inte undersökts.

  • 26

    5.5 Sammanfattning

    Produktionstakten i simuleringen är i nuläget 12 123 enheter per timme vilket är en avvikelse på

    1,4% från det förväntade resultatet.

    Extralagret är inställt på att kunna skicka in upp till 6000 delar per timme och det arbetar 83% av

    tiden vilket betyder att systemet tar in 4980 delar per timme från lagret. Detta motsvarar 41% av

    tillverkade delar.

    Produktionstakten med de nya svarvarna är 13 546 delar per timme vilket är en ökning på 11,7%.

    Extralagret skickar nu in material 98% av tiden eftersom svarvarna nu arbetar en större del av

    tiden. Extralagret skickar nu in 5 880 delar per timme, vilket 43% av allt tillverkat.

    Olika förbättringsförslag provades. Ett exempel är att höja tillgängligheten på maskin 1 och 9 till

    77% och minska processtiden på samma maskiner med en femtedel. Då behöver man inte längre

    ta in material från extra lagret för att svararna alltid ska ha material att bearbeta.

  • 27

    6 Diskussion

    I det här kapitlet kommer det diskuteras om hur studien har gått samt vad som kunde ha gjorts

    annorlunda.

    6.1 Diskussion resultat

    Företaget kan använda sig av resultatet för att förklara vilken betydelse bytet av svarvar har. De

    kan även använda resultatet som hänvisning på var framtida förbättringsarbete borde fokuseras.

    Modellen går lätt att anpassa efter eventuella framtida ändringar i produktionslinan. Det går lätt

    att byta ut enskilda maskiner och köra samma simuleringskonfiguration för att se hur maskinerna

    påverkar produktionen.

    Själva modellen är konstruerad för just den här produktionslinan. Om någon skulle göra en

    liknande studie på en annan produktionslina på ett annat företag med en liknande typ av

    produktion behöver de göra en ny modell som motsvarar den linan. Metoderna och simulerings

    målen går dock att använda för att göra liknande studier i andra produktionslinor.

    6.2 Diskussion metod

    I början av projektet gick mycket tid åt att kontakta alla parter och fastslå målet och omfattningen

    av projektet. Dessa tidiga skeden av kommunikationen skedde främst via e-post och enskilda

    oplanerade telefonsamtal. Mycket tid gick åt till att vänta på svar då alla inte kunde svara direkt

    på e-post eller telefon. Mycket mera framsteg på planeringen gjordes när det bestämdes att alla

    involverade skulle träffas i ett möte. Mötet borde ha varit det första som gjordes efter arbetet var

    föreslaget.

    Datainsamlingen gick smidigt då jag redan visste vilka mätvärden som behövdes innan jag besökte

    fabriken. Personal kunde svara på de frågor jag hade på plats och tiden där användes effektivt.

    Något som skulle ha förstärkt arbetet är om stora delar av simuleringsmodellen hade gjorts innan

    besöket. Då skulle man ha kunnat mata in de insamlade värdena för att visa upp modellen på plats

    för de ansvariga på företaget och verifiera att den stämmer eller göra ändringar.

    6.3 Diskussion process

    Det här var det första projektet av den här storleken som jag gjorde i FACTS en del tid gick åt till

    att prova olika objekttyper och avgöra vad som bäst motsvarar de olika maskinerna. Då alla

    maskiner inte utförde en enkel bearbetning på en produkt så behövdes olika objekttyper

    kombineras för att motsvara den funktionen. Likt det som beskrivs i händelsestyrd simulering

    (campbell, 2020), så länge tidpunkterna som materialen kommer in samt ut ur maskinen stämmer

    sett utifrån går det att anpassa simuleringen inom maskinen för att motsvara det. Exempel på

    detta var maskin 13 som bearbetar flera objekt samtidigt och inte släpper ut något förens alla är

    klara. Då en vanlig operation i FACTS bara bearbetar ett föremål i taget användes istället en

    assembly för att lägga den korrekta mängden föremål i en behållare följt av en dissassembly som

  • 28

    plockar ut dem. Dessa två maskiner kombinerat med in och utförandet av behållaren i

    simuleringen motsvarar en enskild maskin i verkligheten.

  • 29

    7 Slutsatser och fortsatt arbete

    Här presenteras arbetets slutsatser och förslag på framtida arbete

    7.1 Slutsatser

    Det främsta syftet med den här studien var att beräkna hur mycket effektiviteten i produktionen

    skulle påverkas vid byte av vissa maskiner i ett av processtegen. Mer konkret, byte av svarvar.

    Studien visade även var det finns möjligheter för ytterligare förbättringar.

    Mätningar och simuleringar gjordes för att kunna förklara systemets nuläge och besvara

    frågeställningen om hur produktionen presterar i nuläget. Simuleringarna visade att modellen

    hade en avvikelse på 1,4 % från det förväntade resultatet. En viktig slutsats från dessa mätningar

    och simuleringar är att vissa maskiners tillgänglighet har stor påverkan på produktionstakten.

    Effektiviteten i produktionen påverkas mer av tillgängligheten än av processtider och andra

    parametrar.

    Produktionen har idag väldigt stora buffertar i form av upparbetade lager vilket gör att stopp i

    produktionen inte hinner förskjutas på andra maskiner. Bytet av svarvar ökade produktionstakten

    i systemet med 11,7% men visade även att andra maskiner tidigare i ledet inte klarade av att förse

    svarven med tillräckligt med material. Om man skulle dra ner på buffertnivåer i produktion skulle

    tidigare flaskhalsar bli väldigt tydliga.

    Simuleringsmodellen visade var i produktionen som flaskhalsar uppstår och besvarade därmed

    den tredje frågeställningen. Det som borde ha högst prioritet vid förbättringsarbete är maskin 1

    och 9. Båda dessa processteg har låg tillgänglighet. Ett exempel på förbättring togs fram som

    visade att om man höjde tillgängligheten till 77% och minskade processtiden med en femtedel på

    de berörda maskinerna kommer svarvarna alltid ha tillgång till material att bearbeta.

    7.2 Förslag på fortsatt arbete

    För fortsatt studie på området skulle nästa steg vara att göra en utredning på vad som orsakar

    den låga tillgängligheten i maskin 1 och 9 och hur det kan förbättras. I första hand borde dessa

    studier undersöka om det går att öka tillgängligheten genom förbättringar i planering och drift

    innan man kollar på uppgraderingar eller byta av maskiner.

  • 30

    Referenser

    Andersson, G. (2018) SAMMANFATTNING OCH ANALYS: Produktivitets processer av Klaus Helmrich

    Studentuppsats

    Berndixen, J., Pehrsson, L., H.C. Ng, A., Antonsson, T. (2015) Simulation-based Multi-objective

    bottleneck improvement: towards an automated Toolset for industry, Proceedings of the 2015

    Winter Simulation Conference

    Campbell, W. (2020) Understanding Discrete-Event Simulation [WWW] Mathworks, Hämtat från:

    https://www.mathworks.com/videos/series/understandingdiscrete-event-simulation.html

    [Hämtat 10/11/20]

    EVOMA, (2020) FACTS användarhandbok [WWW] Hämtat från:

    http://software.evoma.se/docs/index.html (kräver inloggning) [Hämtat 10/11/20]

    Goldratt, E.M. (1990) What is this Thing Called Theory of Constraints and how Should it be

    Implemented?, North River Press, ISBN 9780884271666

    Goldratt, E.M., Cox, J. (1993) Målet: en process av ständig förbättring, Svensk byggtjänst, ISBN

    9789173326476

    Helmrich, K. (2001) Produktivitetsprocesser: metoder och erfarenheter kring att mäta och

    förbättra, Informgruppens förlag, ISBN 9189566009

    ISP, (2017) Regelverk för krigsmateriel [WWW] https://isp.se/regelverk/regelverk-for-

    krigsmateriel/ [Hämtat 10/11/20]

    Slack, N., Chambers, S., Johnston, R. (2010) Operations Management, 6. Ed, Prentice Hall, ISBN

    9780273730460

    Roser. C., Nakano, M., Minoru, T., (2002) Detecting shifting bottlenecks, Proceedings of the 2002

    Winter Simulation Conference

    Olhager, J. (2013) Produktionsekonomi, 2 ed., Studentlitteratur, ISBN 9789144067667

    https://www.mathworks.com/videos/series/understanding-discrete-event-simulation.htmlhttps://www.mathworks.com/videos/series/understanding-discrete-event-simulation.htmlhttps://www.mathworks.com/videos/series/understanding-discrete-event-simulation.htmlhttps://www.mathworks.com/videos/series/understanding-discrete-event-simulation.htmlhttps://www.mathworks.com/videos/series/understanding-discrete-event-simulation.htmlhttps://www.mathworks.com/videos/series/understanding-discrete-event-simulation.htmlhttp://software.evoma.se/docs/chapter8/chapter8.1.htmlhttps://isp.se/regelverk/regelverkhttps://isp.se/regelverk/regelverk-for-krigsmateriel/https://isp.se/regelverk/regelverk-for-krigsmateriel/https://isp.se/regelverk/regelverk-for-krigsmateriel/https://isp.se/regelverk/regelverk-for-krigsmateriel/https://isp.se/regelverk/regelverk-for-krigsmateriel/https://isp.se/regelverk/regelverk-for-krigsmateriel/