soĞuk Şekİllendİrme smed...
TRANSCRIPT
Tarih eklemek için tıklayın Hazırlayan eklemek için tıklayın
SOĞUK ŞEKİLLENDİRME SMED ÇALIŞMASI
PROBLEM SEÇİMİ
JNF 24 grubu soğuk şekillendirme makinelerine bakıldığında; 2019 yılı içerisinde 7 aylık periyodda 82 olan OEE hedefinin altında kalmıştır.
HEDEF
İlk 7 ayın ortalaması 74,51 olan OEE nin fabrika hedefi olan 82 ye çıkarılması
EKİBİN BELİRLENMESİ
ALİ RIZA ÜZGEÇ
EKİP ÜYESİ
METOT KIDEMLİ UZMANI
SERDAR YEL
EKİP ÜYESİ
ÜRETİM KIDEMLİ UZMANI
İBRAHİM AÇABAY
KAİZEN LİDERİ
ÜRETİM KIDEMLİ UZMANI
YASİN ÖZKABAK
EKİP ÜYESİ
METOT MÜHENDİSİ
SEZGİN TOPAÇ
EKİP ÜYESİ
METOT YÖNETİCİSİ
AHMET ÇAKI
EKİP ÜYESİ
PROSES MÜHENDİSİ
MUSTAFA KAYNAK
EKİP ÜYESİ
OPERATÖR
HABİB GÜLER
EKİP ÜYESİ
BAKIM OPERATÖRÜ
SERKAN KÖK
EKİP ÜYESİ
BAKIM OPERATÖRÜ
MEVCUT DURUM
Kayıpların paretosu çıkarıldığında; OEE değerini düşüren en önemli etkenin Setup ve Ayar kaybı olduğu tespit edilmiştir.
MEVCUT DURUM
Setup sürelerinin ağırlıklı ortalaması alındığında 7 ayın
ortalaması 277,7 dk dır.
MEVCUT DURUM
Video Ölçüm NoVideo Başlangıç Zamanı
Element İş
1 IWR DATA GIRMEK Yeni programın MTK sı Doruk otomasyona tanıtıldı 120 120 İç Setup
2 M VİNÇ İLE TAŞIMAK Eski hammadde sehpanın üzerinden çıkarılıp yarım kangal stok sahasına bırakılması
420 300 İç Setup
3 M VİNÇ İLE TAŞIMAK Yeni hammaddenin sehpa üzerine koyulması 600 180 İç Setup
4 IWA SİLMEK Makine içerisinde ayar yapılacak bölgede sökülecek parçaların silinmesi
720 120 İç Setup
5 VA AYAR YAPMAK Transferin kaldırılması 840 120 İç Setup
6 VA SÖKMEK Parmakların sökülmesi 1080 240 İç Setup
7 VA SÖKMEK Makas mandalı ve makasın sökülmesi 1380 300 İç Setup
8 VA SÖKMEK Makas karşılığının sökülmesi 1800 420 İç Setup
9 VA SÖKMEK Punchların, delicilerin ve yüksüğün sökülmesi 2160 360 İç Setup
10 VA SÖKMEK 1.2.3 ve 4 istasyon kalıplarının sökülmesi 3060 900 İç Setup
11 IWR SÖKMEK Arka kalıp ejektör, takoz ve kovanların sökülmesi 3720 660 İç Setup
12 IWR SÖKMEK Sürücü makaralarının ve sürücü dişlisinin sökülmesi 4680 960 İç Setup
13 M YERINE KOYMAK Sökülen parçaların setup arabasına koyulması 5340 660 Dış Setup
14 M YERINE KOYMAK Yeni programa ait kalıplar, punchlar, delici ve yüksüğün makine üzerine koyulması
6000 660 İç Setup
15 IWR MONTE ETMEK Sürücü makara ve dişlinin makineye takılması 6900 900 İç Setup
16 IWA POZİSYONU AYARLAMAK Malzemenin doğrultulup sürücü makaralarına bağlanması 7260 360 İç Setup
17 IWA SİLMEK Kalıp yataklarının temiz bezle silinmesi 7500 240 İç Setup
18 IWA GÖZLE KONTROL 1.2.3.4 istasyon kalıplarının makas ve makas karşılığının gözle kontrolünün yapılması
7740 240 İç Setup
19 VA MONTE ETMEK Makas karşılığının takılması 8220 480 İç Setup
20 IWR AYAR YAPMAK Makasın raynel ile takılıp sentil ayarının yapılması 9720 1500 İç Setup
21 IWR TAKMAK Enjektörlerin takoz ve kovanlarla kalıp yuvalarına takılması 10380 660 İç Setup
Video Analiz Formu
İş Tipi Element FiilNoDış Setup /
İç Setup
1
Gerçekleşen Zaman
22 M GECICI SIKMAK 1.2.3.4 kalıpların takılıp sıkılması 11760 1380 İç Setup
23 IWR AYAR YAPMAK Ejektör ve çıkarıcı ayarlarının yapılması 12060 300 İç Setup
24 IWR AYAR YAPMAK 1.2.3.4 istasyon punchların takılıp merkez ayarlarının yapılması
13020 960 İç Setup
25 VA AYAR YAPMAK Yüksük ve delicinin yerlerine takılıp merkez ayarının yapılması
13380 360 İç Setup
26 IWR TAKMAK Parmakların transfere takılması 13800 420 İç Setup
27 VA AYAR YAPMAK Ürüne göre transfer kollarının sabit veya hareketli ayarının yapılması
14340 540 İç Setup
28 VA AYAR YAPMAK Hatve ayarının yapılması 14520 180 İç Setup
29 VA AYAR YAPMAK Transferin indirilip kalıplara göre parmak merkez ayarının yapılması
14880 360 İç Setup
30 VA AYAR YAPMAK 1.2.3.4 istasyonların baskı ayarının yapılması 16680 1800 İç Setup
31 IWA GÖZLE KONTROL Çıkan ürünlerin ilk ölçüsel kontrollerinin yapılması 16860 180 İç Setup
32 VA AYAR YAPMAK Ölçüsel ince ayarların makinede yapılması 17460 600 İç Setup
33 M YÜRÜME Somuna Diş çekmek için kılavuz makinelerinin olduğu fabrikaya yürünmesi
18060 600 İç Setup
34 M GECICI SIKMAK İlk onay için somuna diş çekilmesi 18660 600 İç Setup
35 VA ÖLÇMEK Çıkan somuna su alma testi yapılması 19260 600 İç Setup
36 M YÜRÜME Onay formunun doldurulup kaliteye onay için gidilmesi 19440 180 İç Setup
TOPLAM 19440 sn
324 dk
PROJE PLANI
ANALİZ
ECSR Analizi yapıldığında
MUDA olan işler %24 olarak hesaplanmıştır.
ANALİZ
Dış Setupa çevrilecek
%50 Azaltılacak
İkinci operatöre kaydırılacak
dk
Yok edilecek işler
UYGULAMALAR
Parmakların transfere takılması
Parmaklar merkez ayarı görsel kontrolle
yapılıyordu. Pimli sisteme dönülerek merkez ayar süresi
düşürüldü 180 sn
420 sn
İYİLEŞTİRİLECEK MADDE ALINACAK AKSİYON ÖNCESİ SONRASI ESKİ / YENİ SÜRE
%58
Ejektör ve takoz grubunun sökülmesi
Ejektör sökme işleminde makineden 7 parça sökülürken
iyileştirmeden sonra sökülen parçalar makineye monte
edilerek sabitlendi. 800 sn
1200 sn
İYİLEŞTİRİLECEK MADDE ALINACAK AKSİYON ÖNCESİ SONRASI ESKİ / YENİ SÜRE
%36
UYGULAMALAR
Set up esnasında yapılan ejektör ayarı
ürün, makine çalışırken takip edilerek deneme
yoluyola yapılıyordu.
Yapılan skala yardımıyla ayar için
geçen süre sabitlenerek, ayar
notuna işlenen değerlerle ürün
bazında ejektör ayarı standartlaştırıldı.
150 sn
300 sn
İYİLEŞTİRİLECEK MADDE ALINACAK AKSİYON ÖNCESİ SONRASI ESKİ / YENİ SÜRE
%50
Yeni programın makine üzerine
koyulması ve çıkan programın setup
arabasına koyulması
Setup tablası yapılarak
malzemelerin konum ve yerleri
belirlenerek harcanan süre düşürüldü. 660 sn
1200 sn
İYİLEŞTİRİLECEK MADDE ALINACAK AKSİYON ÖNCESİ SONRASI ESKİ / YENİ SÜRE
%50
UYGULAMALAR
Makas karşılığının sökülmesi
Makas ve makas karşılığı ayarında grup komple sökülüyordu. Yapılan
iyileştirmeden sonra orta göbek sökülerek süre ve
ergonomi sağlandı. 300 sn
620 sn
İYİLEŞTİRİLECEK MADDE ALINACAK AKSİYON ÖNCESİ SONRASI ESKİ / YENİ SÜRE
%50
Makasın raynel le takılıp sentil ayarının
yapılması
Önceden makas ve makas karşılığını sentil
(mesafe) ayarı şerit plakalar ile yapılıyordu. Vidali hareketli makas göbeği yapılarak şerit
plaka uygulaması önlendi.
300 sn
1500 sn
İYİLEŞTİRİLECEK MADDE ALINACAK AKSİYON ÖNCESİ SONRASI ESKİ / YENİ SÜRE
%500
UYGULAMALAR
İkinci operatöre iş bölümü yapılması
Önceki setuplarda bir operatör makine
altındaki ve üstündeki ayarları kendi yapıyordu.
Yan makinedeki operatörle iş bölümü
yapıldı. 400 sn
1400 sn
İYİLEŞTİRİLECEK MADDE ALINACAK AKSİYON ÖNCESİ SONRASI ESKİ / YENİ SÜRE
%450
Kalıp cıvatalarının sökülmesi ve
sıkılması
Eskiden T alyanlarla manuel olarak sökme takma yapılıyordu.
Tork tabancası sistemine dönülerek
sıkma işleminde zaman ve ergonomi
sağlandı. 600 sn
1200 sn
İYİLEŞTİRİLECEK MADDE ALINACAK AKSİYON ÖNCESİ SONRASI ESKİ / YENİ SÜRE
%50
DOĞRULAMA VE KAZANÇ
Yapılan iyileştirmelerin ardından, OEE değeri 74,51 den 84,04 e kadar yükselmiş, Setup ve Ayar kaynaklı duruşlar 17,78 seviyelerinden 10,51 seviyelerine kadardüşürülmüştür.
DOĞRULAMA VE KAZANÇ
Setup süreleri 277,7 dk dan 172 dk lara kadar düşürülmüştür.
STANDARTLAŞTIRMA
• Bir projeye ait ayar notu tutulup standartlaştırıldı.
• JNF 24 makine grubuna tanımlı diğer projeler için de standartlaştırma çalışmasına başlanmıştır.
YAYGINLAŞTIRMA
• JNF 24 grubunda yapılan iyileştirmeler benzer makine gruplarında 2020 35-40. Hafta arasında tamamlanacak.