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29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
Es la mayor siderúrgica integrada del país. Las oficinas corporativas se localizan en Monclova, en la región centro del Estado de Coahuila, a 250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. AHMSA opera una extensa cadena industrial desde la extracción de minerales de fierro y carbón hasta la manufactura de diferentes aceros. Cuenta con 2 plantas siderúrgicas en Monclova, que cubren una extensión de 1,200 hectáreas. Opera a un ritmo cercano a 5 millones de toneladas anuales de acero líquido, y con una plantilla laboral de 19 mil trabajadores, incluyendo sus subsidiarias mineras.
ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
Dirección: Prolongación Juárez S/N Monclova, Zona Centro, Coahuila
C.P. 25770
Teléfono: 01 (866) 649-33-30 ext. 13232
Fax: 01 (866) 649-20-19 en Internet: www.ahmsa.com
Sector Industrial al que pertenece: Industrial - Producción Acero
Categoría Establecida: Empresa Grande
Grupo. Grupo Acerero del Norte (GAN).
Tipo de bienes que ofrece. Es líder nacional en producción y comercialización de productos como lámina rolada en caliente, placa ancha en rollo y en hoja, lámina rolada en frío, hojalata y lámina cromada, además de perfiles estructurales para la industria de la construcción.
LAMINADOS PLANOS EN FRÍO Y CALIENTE
HOJALATA, PLACA, LÁMINA CROMADA, ROLLO EN CALIENTE Y ROLLO EN FRÍO
LAMINADOS NO PLANOS CANAL, ANGULO Y VIGA
Años de experiencia en el mercado: 76 años.
Población Total de la empresa: 2,347 Empleados – 5,650 Sindicalizados Total: 7,997
Sistema de Administración o Dirección por Calidad Total. Sus principales valores son: la empresa, las personas, el cliente y usuario, el trabajo, tenacidad, los proveedores, la familia, la calidad, el trabajo en equipo, la integridad, el medio ambiente, seguridad, orden y limpieza, respeto, reconocimiento, capacitación y nacionalismo. Un elemento importante de la misión es elaborar y comercializar productos de la más alta calidad, por lo que AHMSA está certificado bajo los requisitos de las normas:
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II. DATOS DEL SISTEMA DE CIRCULOS DE EFICIENCIA El sistema actual de Altos Hornos de México, se enfoca en premiar las ideas de todos los trabajadores que mejoren nuestros procesos, esta participación nos permite crecer en Innovación, Calidad, Productividad y Servicio al Cliente, lo cual es imprescindible para mantenernos en los mercados cada vez más competitivos, de hoy en dia, para lo cuál se cuenta con 3 Sistemas Participativos de Trabajo en Equipo: Círculos de Eficiencia Nivel 1 (CCC), Círculos de Eficiencia Nivel 2 (GT) y Círculos de Eficiencia Nivel 3 (MR), que son aplicables en cada una de las unidades operativas.
Responsable Sistema Jefaturas de Círculos de Eficiencia
Lic. Virginia Lozano Guajardo Ing. Patricia Alvarez Huerta Ing. Oscar E. Ríos Carrera Ing. Gerardo Rodríguez de Hoyos
Gerente de Capacitación Área Acerías Área Laminación Área Mttos. y Servicios
Master Black Belt Master Black Belt Green Belt
01(866) 649-33-30 Ext. 11601 01 (866)649-33-30 Ext. 13232 01 (866)649-33-30 Ext. 11616 01 (866) 649-33-30 Ext. 11604
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
Número de proyectos 6 Sigma terminados y en proceso : 33 proyectos terminados (2011 – 2018), y 8 proyectos en proceso.
Promedio de casos resueltos por año: 84 proyectos de tres modalidades (4 proyectos 6 Sigma).
Tiempo promedio de resolución de un tema: CE N1 y CE N2 = Doce meses y CE N3= 3 Meses.
Sistema de Reconocimiento: Altos Hornos de México basado en su modelo de competitividad, implementa un esquema innovador de reconocimiento para todas las modalidades de Trabajo en Equipo CE N1 , CE N2 y CE N3 de AHMSA y Subsidiarias, reconoce al participante como Socio de la Empresa, premiandolo con hasta un 10% del beneficio económico generado y hasta por 5 años, siempre y cuando se mantenga la mejora (variable en control). El esquema de reconocimiento se basa en las siguientes premisas:
CE Reconocimiento Alcance
Nivel 1 10% del beneficio obtenido, distribuido entre los diferentes roles. Todos los participantes
Nivel 2 5% del beneficio obtenido, distribuido entre los diferentes roles. Todos los participantes
Nivel 3 5% del beneficio obtenido + el equivalente a $700 promedio, pago único por integrante de acuerdo a los criterios de: Aplicabilidad, Originalidad y Esfuerzo.
Sindicalizados Hasta nivel 13
No Sindicalizados
OTROS TIPOS DE RECONOCIMIENTO, basado en cinco aspectos Material: Diplomas y Certificaciones.
Reforzamiento: Participación en Comité de Evaluación de Círculos de Eficiencia y Foros de Planta, Publicaciones internas “Aquí entre nos” / “Acerero”, Felicitaciones Directivos.
Desarrollo: Miembro Especial de la Universidad AHMSA. Especie: Cupones con valor económico (Pueden ser canjeados por
alimentos/aparatos de línea blanca), Souvenirs, Comidas-Cenas Especiales. Bono económico.
Actualización: Concurso Regional, Nacional e Internacional.
CE N1
(C.C.C.) CE N2 (G.T.)
CE N3 (Mejoras Rápidas)
Total
Número de Equipos en la empresa 13 32 97 142
Personas promedio en un equipo 9 8 4 21
Total participantes 117 256 388 761
Porcentaje de participación de personal 1.5% 3.2% 4.9% 9.5%
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Sistema de selección del equipo participante. En AHMSA existen varias formas de seleccionar un Círculo de Eficiencia (CEN1, CEN2 Y CEN3), (1)
existe un Comité Evaluador de Círculos de Eficiencia, conformado por el Director General, así como el
Director Corporativo de Operaciones, el Director de Recursos Humanos, el Director de Relaciones
Industriales, el Director de Laminación, Mantenimientos y Servicios, el Director Corporativo de
Planeación Financiera y Tesorería, el Director de Contraloría y Sistemas y los representantes de
universidades de la región, como la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Facultad de
Metalurgia de la U. A. de C.
Previamente la Gerencia de Capacitación, las Jefaturas y Asesores de Círculos de Eficiencia, evalúan los ante-proyectos de Círculos de Eficiencia del trimestre y elaboran un cuadernillo para la Presidencia del Consejo de todos los proyectos, filtrando aquellos con mayor potencial para ser evaluados por el Comité Evaluador de Proyectos de Círculos de Eficiencia. Algunos elementos que son considerados en la evaluación son: alineación estratégica, innovación, requerimientos del cliente, calidad y productividad, metodología, ahorros financieros, participación de personal sindicalizado y no sindicalizado, aprendizaje, entre otros. El comité sesiona cada 3 meses, los representantes de los equipos son quienes realizan la explicación del proyecto y/o aclaran dudas, de acuerdo a la evaluación se considera el reconocimiento del equipo. (2) se lleva a cabo un Foro de Mejora Continua, donde concursan los equipos representando los diferentes departamentos de planta, estos son evaluados por jurados externos, adicionalmente se incluyen conferencias de tendencias mundiales para actualizar al personal (se lleva a cabo dependiendo del presupuesto). En ambos casos los equipos mejor evaluados son aquellos que representan a nuestra empresa en los concursos externos.
Otro tipo de equipos implantados en la organización. Otros grupos son Planeación Estratégica en una Unidad de Negocio a través de la cadena de valor, que surgen de una necesidad del entorno. Se inicia con un análisis FODA, a partir de este análisis se determinan las posibles iniciativas, posteriormente se evalúan en impacto, factibilidad, tiempo y costo para continuar la etapa de generar, evaluar y seleccionar las estrategias, las iniciativas con mayor puntaje se convierten en proyectos y de acuerdo a sus características utilizan metodologías como DMAIC (6 Sigma), DFSS, LEAN Manufacturing, QFD, TRIZ, APQP, Administración de Proyectos, Ruta Crítica, Simulación, etc. según corresponda.
Situación actual y/o problemas en el Sistema de Administración de Círculos de Eficiencia y Otros Equipos. Como impulso a la competitividad, derivado de la directriz de innovar se crea un nuevo modelo de Mejora Continua “Círculos de Eficiencia” con beneficio para todos los empleados sustentado en la creación de ideas innovadoras que mejoren nuestros procesos tanto operativos como administrativos. Este nuevo enfoque está en proceso de implementación con resultados satisfactorios a la fecha, sin embargo cuenta con un gran reto para los especialistas encargados de la Mejora Continua en la empresa. Retos presentados: (1) Impulsar la implementación de este nuevo modelo de Mejora Continua a nivel Corporativo, (2) Creación de las nuevas premisas para cumplir las exigencias competitivas actuales, (3) Definir las características para determinar cuándo es un proyecto innovador y cuándo es un proyecto relacionado con su día a día.
Otros reconocimientos obtenidos: CATERPILLAR otorga la medalla de plata por la utilización metodologías y técnicas.
Premio Nacional de Tecnología y Ciencia aplicados a Industria del Hierro-Acero (CANACERO 2004).
Premio a la Continuidad KEISOKUZE.
Premio Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) 2012.
Premio Nacional de 6 Sigma ITESM, 2014.
Participación en Concurso Internacional Team Excellence Award organizado ITEA-ASQ (American
Society For Quality): reconocimientos “Environmental Impact 2012” y “Creative Solution/Action 2015”.
13 premios nacionales a través de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo (AMTE):
Círculos de Control de Calidad Grupo de Trabajo 6 Sigma EMETE
7 3 2 1
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III. DATOS DEL EQUIPO PARTICIPANTE.
Nombre del Equipo Participante: Energéticos
Responsables del Equipo o Black Belt: Isabela San Miguel Iza Departamento: Capacitación o Green Belt: Gerardo Rodriguez de Hoyos Departamento: Capacitación
Fecha de establecimiento del Equipo: 27 – Marzo – 2017
Inicio de Actividades: 01 – Abril – 2017
Nombre Escolaridad Antigüedad Puesto Cargo
Gerardo Rivera Garza Maestría 32 años Superintendente
de proceso Líder
Carlos Alberto Mata Hernández Maestría 28 años Ingeniero de
proceso Integrante
Juan Antonio Reyes Mendoza Profesional (Ingeneiria)
11 años Especialista
técnico administrativo
Integrante
Aarón Hugo Sáenz Esquivel Maestría 14 años Automatización Integrante
Jesús Mario Velazco Iruegas Profesional (Ingeneiria)
8 años Oficial de mtto.
de segunda Integrante
Jonathan Villastrigo Valenciano Profesional (Ingeneiria)
4.5 Años Oficial general Integrante
Alfonso Esquivel Mireles Técnico 20 años Jefe de
operación Integrante
Sergio Alberto Rivas Mata Profesional (Ingeneiria)
23 años Oficial de mtto.
de segunda Integrante
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Cristian Osvaldo Menchaca Miller Profesional (Ingeneiria)
12 años Jefe de turno
eléctrico electrónico
Integrante
Isabela San M;iguel Iza Profesional (Ingeneiria)
10 años Especialista de
Proceso Black Belt
Gerardo Rodríguez de Hoyos Maestría 2 años Jefe de Círculos
de Eficiencia Mtto. y Servicios
Green Belt
Antigüedad en el equipo Todos los integrantes tiene una antigüedad de 1 año en el grupo.
Funcionamiento del Equipo Lugar: Planta Sinter. Frecuencia: 1 vez por semana Horario: 10:00 – 11:30 a.m ó 4:00 – 5:30 p.m.
Antecedentes Numero de casos resueltos: 1
Características especiales del funcionamiento del equipo. Es un equipo que logra reunir diferentes talentos: Capacidad, conocimiento, experiencia y tenacidad. Tienen el sentido de pertenencia y logro, buscan constantemente la Mejora Continua.
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A.- INTRODUCCIÓN: Este caso fue resuelto de Abril 2017 a Abril 2018.
CASO EXITOSO: Reducir el consumo de energía eléctrica en Planta Sinter.
El proyecto consiste en reducir el consumo de energía eléctrica, mediante el control de las variables de volumen de aire y permeabilidad en la etapa de cocimiento del Sinter.
Este proyecto es desarrollado bajo la metodología R-DMAIC, a continuación se muestran las herramientas utilizadas durante cada etapa.
BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
La Subdirección de Arrabio y Acero cuenta con tres departamentos: Coquizadoras, Peletizadora y Sinter llamados (Procesos Primarios), donde se fabrican las materias primas (carbón, pelet, sinter) para la producción del arrabio en los Altos Hornos. El proceso de sinterizado consiste esencialmente en la fusión de una mezcla de finos de mineral de fierro con aglomerantes, fundentes y finos de carbón coque como combustible que se convierten en una masa porosa llamada “Sinter” y que es utilizada como materia prima en los Altos Hornos. Sinter: Aglomerado con alto concentrado de Fierro mayor a 1 1/4".
B.- RECONOCER Y DEFINIR ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO) Mediante un análisis al consumo de energéticos en AHMSA, se revisó el comportamiento de la energía eléctrica y gas
natural, donde se observa que tanto el consumo de la energía eléctrica y el de gas natural van en incremento. Debido a la creciente preocupación mundial por la generación de gases invernaderos, AHMSA busca alternativas para optimizar sus proceso y disminuir sus consumos de energía eléctrica y gas.
Se realizó un análisis de emisiones y generación de CO2 en AHMSA, en base al GEI (Guía de Emisiones de gases efecto invernadero), donde se observa lo siguiente: Se tiene un promedio 195,210.5 Ton/mensuales de CO2. Emisión de gases de efecto invernadero (CO2) a la baja, dentro del promedio mundial.
Área de oportunidad
201620152014201320122011
2500
2000
1500
1000
500
0
Mil
lon
es
de
kW
h
23682224
20631961
17541714
Consumo de energía eléctrica en AHMSA
201620152014201320122011
1200
1000
800
600
400
200
0
Mil
lon
es
mts
3
1076
897
789
697
472382
Consumo de gas natural en AHMSA
RECONOCER Y DEFINIR MEDIR ANALIZAR INCREMENTAR CONTROLAR
• Críterios de selección
• Gráficas de barras
• Gráfica de serie de tiempo
• Balance de energía
• Diagrama de Pareto
• Gráfica de pastel
• Macromapa
• Mapa de poder – influencia
• Matriz de selección
• Pruebas de normalidad
• Gráfica de probabilidad
• Capacidad de proceso
• R&R,
• Diagrama de flujo (segundo nivel)
• SIPOC-R
• Gráfica de pastel
• Diagrama de Pareto
• Gráfica de serie de tiempo
• Diagrama de flujo
• Mapa detallado
• Diagrama de Ishikawa
• Matriz causa – efecto
• AMEF
• Tamaño de muestra
• Pruebas de hipótesis (correlación, prueba T de 1 muestra, Mann – Whitney)
• DOE
• Lluvia de ideas
• Pay off matrix
• Matríz de priorización
• Matríz multicriterio
• Diagrama de GANTT
• Gráfica de líneas
• Gráfica I-MR
• Plan de control
• DNC
• Plan de capacitación
• Lista de verificación
• AMEF
• Matríz de poder e influencia
METODO A SEGUIR:
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ANTECEDENTES DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD
En el balance se observan los insumos de los energéticos y la cantidad de energía que aportan. Esto representa la entrada de energía a los procesos alcanzando una suma total de 95 Petajoules (PJ), el 30% del costo. Aunado, se sabe que las disipaciones de calor a la atmósfera alcanzan los 49 PJ, equivalente al 50% de las entradas de energía. De aquí se deriva la necesidad de implementar un programa de administración de energía para definir estrategias que lleven a optimizar los energéticos usados.
RAZONES DE SELECCIÓN Se realiza un análisis del consumo anual de energía eléctrica de los distintos procesos, donde se observa que Procesos Primarios representa el 17.4% (373,237 MW/Hra). Así mismo, se analizó el consumo de los departamentos primarios,
encontrando que Planta Sinter (área de injerencia) se encuentra en la 2da posición, con una contribución del 11%, lo que equivale a un gasto de $ 975,757.9 USD/Anual. (El departamento de Peletizadora es asignado a otro grupo).
RELACIÓN DEL TEMA Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MAPEAR PROCESO ACTUAL Mediante un diagrama de flujo para ubicar las variables que afectan nuestro proceso, se identificó que el área donde se puede desarrollar el proyecto es en Sinterizado.
Entrada de energía 95 PJ
I
n
s
u
m
o
s
Energéticos
30.2%Laminación y No planos
2.7%Otros Departamentos
17.4%Primarios
34.0%Servicios
15.6%Aceración
Consumo de energía eléctrica en AHMSA 2016
MW/Hra 20505541218 38418 38060 31335 19151 0
Porcentaje 54.9 11.0 10.3 10.2 8.4 5.1 0.0% acumulado 54.9 66.0 76.3 86.5 94.9 100.0 100.0
Primarios
Otro
Coqu
izad
ora
No.
1
Alto
Horn
o 6
Coqu
izad
ora
No.
2
Alto
Horn
o 5
Plan
ta d
e Sint
er
Peletiz
ador
a
400000
300000
200000
100000
0
100
80
60
40
20
0
MW
/Hra
Po
rce
nta
je
Consumo de energía eléctrica Procesos Primarios 2016
Cumplimento con la calidad del producto:
•Granulometría mínimo 90%
•Tumbler mínimo 70%
Se reduce el consumo de energía eléctrica (4.2%)
Disminución del consumo de gas (3.3%)
Medio biótico Reducción de gases efecto invernadero CO2 (7.5%)
Responsabilidad
SocialEmpresa sustentable
BENEFICIO TANGIBLE CLIENTE INTERNO
CLIENTE EXTERNO
Calidad
Costos
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IDENTIFICAR A LOS STAKEHOLDERS Además se efectuó un diagnóstico apoyados en un mapa de poder-influencia y una matriz de acuerdo a las áreas de interés y conocimiento técnico del proceso, resultando un equipo con la capacidad de resolver de manera eficiente el área de oportunidad. Técnico (T): Motivos basados en objetivos duros y fundamentales. Político (P): Relacionado a aspectos personales (miedos, ambición,
motivación). Culturales (C): Relacionado con normas, cultura,
tradición.
PROCESO ANÁLITICO PARA LA SELECCIÓN DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD (PPK)
Se realiza un análisis de capacidad de proceso para los energéticos (energía eléctrica y gas natural). Determinado utilizar el Ppk derivado de un análisis previo de la normalidad de los datos con un p-valor<0.05 para energía eléctrica. Posteriormente se realizó una prueba de ajuste donde se determinó que el mejor ajuste lo tiene la Transformación de Jonhson con un p-valor=0.196, dando un Ppk=0. 30, detectamos que se tiene una oportunidad de mejora.
Gas Natural: Normalidad p-valor <0.05, mejor ajuste valor extremo más pequeño p-valor= 0.069, dando
un Ppk=0.62, tenemos oportunidad de mejorar el proceso.
Mapa de Poder e Influencia
Alto C A
Poder
en
la O
rgani
zaci
ón
D B
BajoBajo Influencia en el Proyecto Alto
A. QuezadaG. Rivera
C. Mata , J. Reyes , A. Sáenz , J. Velazco , J. Villastrigo, A. Esquivel, S. Rivas, C. Menchaca
I. San MiguelG. RodríguezE. Blackaller
J. Borrego
Se o
puso
Neutr
al
Posi
tivo
1 Champion Adolfo Quezada Cereceda Spte. General A AT: Mejora indicadores estratégicos
de la Planta.
2Representante
financieroEsteban Blackaller Garza Encargado de Área D B
T: Reducción de costos del
Departamento.
3 Asesor BB Isabela San Miguel IzaEncargado de
ProcesoD M
T: Mejora continua, uso de
metodología para la solución de
4 Green Belt Gerardo Rodríguez de HoyosJefe de Círculos
de Eficiencia Mtto. D M
T: Mejora continua, uso de
metodología para la solución de
5Stakeholders
Externo (cliente)Juan Alfredo Borrego Villarreal
Spte. Gnral Altos
Hornos 5 y 6.C B
T: Mejora indicadores estratégicos
de la Planta.
6 Líder Gerardo Rivera GarzaSuperintendente
de ProcesoA A
T: Mejora indicadores estratégicos
de la Planta.
7 Integrante Carlos Alberto Mata HernándezIngeniero de
ProcesoB M
T: Cambio en el método de
trabajo, mejor eficiencia del proceso.
8 Integrante Juan Antonio Reyes MendozaEspecialista
Técnico B A
P: Oportunidad de crecimiento,
mayor carga de trabajo.
9 Integrante Aarón Hugo Sáenz Esquivel Automatización B AC: Resistencia al cambio por cambio
en método de trabajo.
10 Integrante Jesús Mario Velazco IruegasOficial de mtto. de
SegundaB B
P-T: Oportunidad de crecimiento,
reducción de consumos de
11 Integrante Jonathan Villastrigo Valenciano Oficial General B BP-T: Oportunidad de crecimiento,
reducción de consumos de
12 Integrante Alfonso Esquivel Mireles Jefe de Operación B MC: Cambio en el método de trabajo,
miedo por romper paradigmas.
13 Integrante Sergio Alberto Rivas MataOficial de mtto. de
SegundaB B
P-T: Oportunidad de crecimiento,
reducción de consumos de
14 Integrante Cristian Osvaldo Menchaca MillerJefe de Turno
Eléctrico ElectrónicoB M
T: Reducción del consumo de
energía.
Función Seis
SigmaStakeholder
Apoyo Actual
Razones de resistencia o apoyo
Impacto en
el proyecto
(A, M, B)
Poder de
Influencia
Rol en la
organización
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INTEGRANTES DEL EQUIPO
El equipo de trabajo se formó en base a las necesidades
del proyecto, a la experiencia de cada integrante y su
responsabilidad en el área de trabajo.
C.- MEDIR
INVESTIGACIÓN EN CAMPO
PLAN DEL PROYECTO El proyecto se desarrolló conforme a las etapas
de la metodología (R–DMAIC) y a continuación
se muestra el plan de trabajo para cada una de
las etapas de Abril 2017 a Abril 2018.
Mediante un estudio
R&R se obtiene un p-
valor= 0.942 por lo
que se concluye que
el operador no es
significativo para la
variación del sistema de medición.
Gage R&R total=10.53, el sistema de medición es aceptable.
Número de categorías es mayor a 5, se concluye que no hay
ningún problema con los instrumentos de medición, son
confiables y adecuados.
Nombre Escolaridad PuestoPuesto en
EquipoAntigüedad
Gerardo Rivera GarzaMC. Administración de energía
Superintendente de proceso
Líder 32 años
Carlos Alberto Mata HernándezMC. Metalurgia y materiales
Ingeniero de proceso Integrante 28 años
Juan Antonio Reyes MendozaIng. Sistemas Computacionales
Especialista técnico administrativo
Integrante 11 años
Aarón Hugo Sáenz Esquivel M.C. en Control Automatización Integrante 14 años
Jesús Mario Velazco IruegasIng. Electrónico y Automatización
Oficial de mtto. de segunda
Integrante 8 años
Jonathan Villastrigo Valenciano Ing. Mecánico Oficial general Integrante 4.5 Años
Alfonso Esquivel Mireles Tec. Electromecánico Jefe de operación Integrante 20 años
Sergio Alberto Rivas Mata Ing. MecánicoOficial de mtto. de segunda
Integrante 23 años
Cristian Osvaldo Menchaca Miller Ing. ElectrónicoJefe de turno eléctrico electrónico
Integrante 12 años
CÓMOIMPACTO
OPERACIONALMETAS DE LA
ORGANIZACIÓNMETAS DEL PROYECTO
Balance de energía y desarrollo análisis que permitan identificar las áreas de oportunidad.
Mejora continua
Calidad
Medio Ambiente
Responsabilidad Social
Reducir el consumo de energía en sinter
Aprovecha el uso de materia prima
Mejorar la calidad de vida de trabajadores y comunidad
Reduciendo el consumo de energéticos utilizados para la fabricación del producto.
Reducir el consumo
de energía eléctrica
Reducir el consumo
de gas natural
Mantener la
granulometría del
sinter
Reducir la
generación de CO2
Evitar producto con
Tumbler menor a
70%
Reduce la generaciónde CO2
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO
Objetivo Disminuir consumo de energía eléctrica en Planta Sinter de Abril 2017 a Abril 2018.
Fecha de inicio
1 Abril 2017 Fecha de terminación: 30 Abril 2018
Fechas del
Proyecto
Fases del Proyecto
DEFINICIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS INCREMENTO CONTROL
Planeado Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017Ago 2017 a
Abr 2018
Real Abril 2017 Abril 2017 Mayo 2017Mayo a
Julio 2017
Ago 2017 a
Abr 2018
IMPACTO DEL PROYECTO SELECCIONADO
Al estar alineado a las directrices de la
empresa, este proyecto es estratégico para la
dirección, dando cumplimiento a los objetivos y
metas con lo que se obtendría un benéfico
tangible para la organización de $1,708,884 al
año (117,692Ton*1.21KWHra/Ton*$1.25).
Aunado tiene un impacto ambiental por la
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VALIDAR FLUJO DE PROCESO
Nos apoyamos en un diagrama de flujo de
segundo nivel para ubicar las zonas críticas que
afectan nuestro proceso.
Para conocer los KCR se llevó
a cabo un análisis mediante un
diagrama SIPOC-R donde se
determinó el valor objetivo de
estos requerimientos o salidas
más importantes del proceso y
así cumplir con el cliente, con
las siguientes especificaciones:
ESTRATIFICACIÓN
Se revisa el consumo de energía eléctrica de Planta Sinter y se observa que el 92% corresponde a Proceso. Posteriormente se revisa la cantidad de energía que se gasta en las distintas secciones donde se observa que el abanico (área de Cocimiento) tiene la mayor contribución con 73.6% (18.1 KWHra/Ton), por lo cual el estudio se realizará en esta área.
PROVEEDOR ENTRADA REQUISITOPROCESO
(SINTERIZADO)SALIDA REQUISITO CLIENTE
• Alto Horno 5 y 6
• Peletizadora
• Laminadoras
• BOF
• TERNIUM
• Externo: Venezuela, Trinidad y Tobago
Mineral de Fe
56.5%
1. Mezclado de materiales
2. Cocimiento
3. Quebrado
4. 1er Cribado
5. Enfriamiento
6. 2do Cribado
Producción de sinter
160,000 Tns/mes
Alto Horno 6
Finos de retorno
30% % MgO 1.8 máximo
Energético
Carbón fijo: 70% mínimo
Gas: 8,500 kcal/mto3
IB2 2.18 a 2.42
Aire 30%%Fe
56.6 mínimoAgua 6%
Aditivos
CIMAG: 10%
Cal viva: 2 %
Coque: 4%
% Tumbler 70 mínimo
92.0%Proceso
8.0%
Patio
Consumo de energía eléctrica por área en Planta Sinter KWHra
KWHra/Ton 18.18 2.41 2.25 1.60 0.27
Porcentaje 73.6 9.7 9.1 6.5 1.1
% acumulado 73.6 83.3 92.4 98.9 100.0
Secciones
Otro
De B1
-40 a
B167
Dosom
etro
s a b
136
Sec 2
a en
fria
dor
Abani
co P
PL
25
20
15
10
5
0
100
80
60
40
20
0
KW
Hra
/To
n
Po
rcen
taje
Consumo de energía eléctrica por Sección Planta Sinter
KCR (REQUERIMIENTO CLAVE DEL
CLIENTE)
Los requerimientos del cliente (Alto Horno)
son clave para el proceso de fabricación de
los productos, por lo tanto es importante
cumplir en producción, calidad y tiempo.
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GAP DE DESEMPEÑO, IMPACTO POTENCIAL EN TERMINOS ECONOMICOS Métrico Primario
Métrico Secundario
Métrico Crítico
Objetivo: Mantener la calidad de la Granulometría mínimo 90%, solicitada por el cliente (Alto Horno).
DEFINIR UNA META, JUSTIFICAR MAGNITUD Y COSTO
El problema se define como consumo de energía eléctrica en Planta Sinter, con potencial de reducción de 1.21KWHra/Ton, el cual representa un beneficio económico potencial de $1,708,884 pesos/año. D.- ANALIZAR
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
ANALIZAR LAS POSIBLES CAUSAS
Mediante un diagrama de flujo del proceso de Sinterizado, se observan las distintas etapas del cocimiento del Sinter; detectando las variables críticas que afectan el proceso.
A través de un mapa detallado se determinaron las fuentes de variación y se evaluaron las variables de
entrada y salida del proceso (44 variables).
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA LOGRAR EL OBJETIVO
Fecha de inicio: 1 Abril 2017 Fecha de terminación: 30 Abril 2018
OBJETIVODisminuir consumo de energía eléctrica en Planta Sinter de 28.58 a 27.37 KWHra/Ton de Abril 2017 a Abril 2018.
FASES DELPROYECTO
OBSERVACIONES PLANEADO REAL
DEFINICIÓN
• Investigación histórica
• Selección del proyecto
• Definición del proyecto
Abril 2017 Abril 2017
MEDICIÓN
• Colectar información
• Presentación de datos
• Definición de métricos
Mayo 2017 Abril 2017
ANÁLISIS
• Variables críticas
• Planteamiento de hipótesis
• Validar causas raiz
Junio 2017 Mayo 2017
INCREMENTO
• Optimizar procesos
• Rediseño del proceso
• Desarrollo de ideas y Validación
Junio 2017Mayo a Julio
2017
CONTROL
• Establecer un proceso estándar
• Diseño de controles
• Evaluación del Método
Agosto 2017 a Abril 2018
Agosto 2017 a Abril 2018
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
RELACIONES LÓGICAS ENTRE
CAUSAS Y EFECTOS
Basado en la experiencia del personal,
se realizó un Diagrama causa-efecto
resultando 3 variables de estudio:
Medición deficiente de variables
críticas, falta sistema de control
(cocimiento) e incumplimiento
cantidad de calor requerido.
SELECCIÓN DE LAS CAUSAS QUE SE
CONSIDERAN RAÍZ
Utilizando una Matriz Causa – Efecto se evaluaron
las fuentes de variación resultantes del Mapa
detallado y el Diagrama de Ishikawa, basados en la
ponderación de los requerimientos y prioridades del
cliente.
• En el Mapa detallado se localizaron 27 variables
de entrada y 17 de salida.
• Diagrama de Ishikawa 3 variables.
• La salida de interés es: consumo de energía
eléctrica.
Las variables críticas potenciales son 16.
Además se
analizaron las
variables resultantes
de la Matriz causa-
efecto, mediante un
AMEF de Proceso,
con el fin de
considerar las
causas potenciales,
resultando 5
variables a analizar
con un RPN mayor a
300.
ETAPA DEL
PROCESOPASOS PASO DEL PROCESO
VA /
NVASOP No.
ENTRADAS Y
SALIDAS
TIPO
E/SESPECIFICACIONES C o N EQUIPO
X1 1 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Minerales E 180 Ton/Hra C Bascula
X1 2 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 % Fe E Mínimo 56.4% C Titulación
X1 3 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Granulometría E Mínimo 90% C Criba Raptap
X1 4 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Aglomerante (CIMAG) E De -1/4" a +1/8", 15% máximo C Criba Raptap
X1 5 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Cal viva E 1/8" - 1/4", 5% máximo C Criba Raptap
X1 6 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Coque fino E 15 a 20% + 1/8" C Criba Raptap
X1 7 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Finos de retorno E Menor a 1/4" C Criba Raptap
X1 8 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Agua E 80% C Mezclador primario A16
X1 9 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Agua E 20% C Mezclador secundario A17
Y1 Mezclar mineral homogenizado VA Nivel 2 Micropelet S Humedad 5.5 - 6% C Procces Sensor MCT460
X2 1 Preparar cama con sinter colchón VA Proc. Operativo Granulometría E 1/4" a 3/4" C Criba Gilson
Y1 Preparar cama con sinter colchón VA Proc. Operativo Espesor de cama S 1 1/4" a 1 3/4" C Flexometro
X3 1 Prender sinter en campana de ignición VA Proc. Operativo Sinter colchón E 1 1/4" a 1 3/4" C Medidor de capa
X3 2 Prender sinter en campana de ignición NVA Proc. Operativo Mineral micropeletizado E 330 Tn/Hra C Bascula
X3 3 Prender sinter en campana de ignición VA Proc. Operativo Aire de ignición E 9,500 Mts3/Hra C Flujometro
X3 4 Prender sinter en campana de ignición VA Proc. Operativo Gas natural E 1,000 a 1,050 Mts3/Hra C Placa orificio
X3 5 Prender sinter en campana de ignición VA Proc. Operativo Temperatura E 1,000 a 1,050°C C Pirómetro
X3 6 Prender sinter en campana de ignición NVA Proc. Operativo Distribución de carga E 350 a 400 RPM C Tacómetro
Y1 Prender sinter en campana de ignición NVA Proc. Operativo Cama de sinter S 44 cm C Medidor de capa
X4 1 Cocer sinter con succión VA Pantalla de cabina Permeabilidad E 655 mmCA C Trasmisor de presión
X4 2 Cocer sinter con succión NVA Pantalla de cabina Energía eléctrica E 26.5 KWHra/Ton C Multilink
X4 3 Cocer sinter con succión NVA Pantalla de cabina Succión abanico E 500 a 600 mmCA C Medidor a presión
X4 4 Cocer sinter con succión VA Pantalla de cabina Temperatura DP E 130 a 140°C C Termopar
X4 6 Cocer sinter con succión VA Pantalla de cabina Temp. de Campana E 1,050 a 1,150°C C Termopar
Y1 Cocer sinter con succión VA Pantalla de cabinaTemp. caja 17 cama de
sinterE 390 a 420°C C Termopar
X5 1 Enfriar sinter NVA Proc. Operativo Temp. de sinter E 500 a 600°C C Termopar
X5 2 Enfriar sinter NVA Proc. Operativo Temep. media E 350 a 400°C C Termopar
X5 3 Enfriar sinter NVA Proc. Operativo Volumen total de aire E 95% C Flujometro
Y1 Enfriar sinter NVA Proc. Operativo Temp. de salida S 100 a 150°C C Termopar
X6 1 Cribar en frío NVA Proc. Operativo Sinter A III - 5 E Arriba de 1 1/4" C Criba Deister
X6 2 Cribar en frío NVA Proc. Operativo Sinter A III - 6 E De -1 1/4" a +1/2" C Criba Deister
Y1 Cribar en frío NVA Proc. Operativo Sinter Producto S Debajo de 1 1/4" C Criba Deister
Y2 Cribar en frío NVA Proc. Operativo Sinter colchón S De +1/4" - 1/2" C Criba Deister
Y3 Cribar en frío NVA Proc. Operativo Finos de retorno S Menor a 1/4" C Criba Deister
X7 1 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo Sinter Producto E Arriba de 1 1/4" C Criba Deister
Y1 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo % Granulometría banda G (+1/4) S 90% mínimo C Criba Gilson
Y2 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo % Tumbler S 70% mínimo C Espectrómetro fluorescencia de rayos X
Y3 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo IB2 S 2.18 a 2.42 C Espectrómetro fluorescencia de rayos X
Y4 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo % Fe S 56.6 mínimo C Titulación
Y5 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo % P S 0.120 máximo C Espectrómetro fluorescencia de rayos X
Y6 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo % S S 0.070 máximo C Espectrómetro fluorescencia de rayos X
Y7 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo MgO S 1.8 máximo C Espectrómetro fluorescencia de rayos X
Y8 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo % ZnO S 0.025 máximo C Espectrómetro de absorción atómica
Y9 Enviar sinter al Alto Horno NVA Proc. Operativo % KO2 S 0.0125 C Espectrómetro de absorción atómica
Eléctrica
Energía
Consumo
Materiales
Máquinas
Métodos
Medio
Mediciones
variables críticasdeficiente deMedición
en el ambienteExceso de polvo
emisiones deAlto % de
informaciónFalta de
os enConocimient
s obsoletosProcedimiento
Máquinas obsoletas
control de variablesFalta de sistemas de
to cantidadIncumplimien
químicasComposición
Calidad
Diagrama Causa - Efecto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mic
ropele
t
Esp
eso
r de
cam
a
Cam
a d
e s
inte
r
Tem
p.
caja
17
cam
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r
Tem
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Pro
duct
o
Sin
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% T
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r
IB2
% F
e
% P
% S
MgO
% Z
nO
% K
O2
Customer Priority 7 8 8 10 5 10 8 8 10 10 9 10 7 7 2 6 6
Process Step Process Input Total
1 Mezclar mineral homogenizado Minerales 7 0 0 10 5 10 8 8 10 10 3 10 7 7 2 6 6 903
2 Mezclar mineral homogenizado % Fe 7 5 5 4 0 10 8 8 20 20 0 10 3 3 0 0 0 939
3 Mezclar mineral homogenizado Granulometria 7 5 5 10 2 10 8 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 635
4 Mezclar mineral homogenizado Aglomerante (CIMAG) 7 0 0 2 0 8 8 4 6 7 9 5 0 0 2 0 0 510
5 Mezclar mineral homogenizado Cal viva 7 1 1 3 0 7 4 4 6 6 9 7 0 0 0 0 0 500
6 Mezclar mineral homogenizado Coque fino 3 0 0 10 3 10 8 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 544
7 Mezclar mineral homogenizado Finos de retorno 5 2 2 3 0 7 4 4 8 8 0 5 0 0 0 0 0 441
12 Prender sinter en campana de ignición Mineral micropeletizado 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 56
13 Prender sinter en campana de ignición Aire de ignición 0 0 0 8 0 10 6 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 460
14 Prender sinter en campana de ignición Gas natural 0 0 0 10 0 10 7 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 512
15 Prender sinter en campana de ignición Temperatura 0 0 0 9 5 7 7 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 477
16 Prender sinter en campana de ignición Distribución de carga 0 0 0 9 5 7 7 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 477
17 Cocer sinter con succión Permeabilidad 0 0 0 10 4 10 8 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 548
18 Cocer sinter con succión Energía eléctrica 0 0 0 10 0 10 8 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 528
19 Cocer sinter con succión Succión abanico 0 0 0 10 3 10 8 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 543
20 Cocer sinter con succión Temperatura DP 0 0 0 10 5 9 8 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 543
21 Cocer sinter con succión Temp. de Campana 0 0 0 10 0 10 7 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 504
22 Enfriar sinter Temp. de sinter 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 117
23 Enfriar sinter Temep. media 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 117
24 Enfriar sinter Volumen total de aire 0 0 0 10 5 10 8 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 545
27 Enviar sinter al Alto Horno Sinter Producto 0 0 0 0 0 10 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 244
28 Ishikawa (Mediciones) Medición deficiente de variables 0 0 0 8 0 10 8 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 508
29 Ishikawa (Máquinas) Falta sist. control (Cocimiento) 0 0 0 10 0 10 8 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 528
30 Ishikawa (Materiales) Incumplimiento cant. calor req. 0 0 0 10 0 8 8 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 500
Total 301 104 104 1660 235 1990 1248 1128 2070 2060 189 370 70 70 8 36 36
Cause and Effect Matrix
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
CUANTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS RAÍZ Y EL EFECTO
En la siguiente tabla se efectuó la
caracterización de las variables
sujetas de estudio y su relación con
la métrica; (cuatro variables de
entrada y una de salida).
Esto con el fin de conocer su
naturaleza y dimensionamiento, son
aquellos a analizar para definir su
impacto en la calidad del Sinter,
para lo cual se incluyeron todas las
variables potencialmente críticas.
CUANTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS RAÍZ Y EL EFECTO
Mediante la siguiente prueba de correlación se
observa que si existe una correlación entre:
• Energía eléctrica – ducto principal
(permeabilidad).
• Energía eléctrica – gas natural.
• Gas natural – ducto principal (permeabilidad).
• Apertura compuerta (vol. de aire) – ducto
principal (permeabilidad).
• Apertura compuerta (vol. de aire) – gas natural.
VALIDACIÓN DE CAUSAS
Debido a la normalidad y a la cantidad de los datos que se tienen, se utiliza una prueba T de 1 muestra y
una no paramétrica Mann-Whitney, para realizar la comprobación de las hipótesis.
Process or
Product Name:
Prepared by: Isabela San
MiguelPage __1_ of __1_
Responsible: FMEA Date (Orig) __Mayo 2017__ (Rev) _____________
Acciones tomadas
S
E
V
O
C
U
D
E
T
N
P
R
El paso del
proceso con el
valor mas alto de
la matriz C&E.
¿De qué maneras puede
fallar potencialmente el
proceso para cumplir con
los requerimientos o el
diseño?
¿Cuál es el efecto de cada
modo de falla en las salidas
y/o los requerimientos del
cliente?
¿Qu
é ta
n s
ever
o e
s el
efec
to p
ara
el c
lien
te? ¿Cómo puede ocurrir la falla?
Describir en términos de algo
que se pueda corregir o
controlar. Sea Específico.
¿Qu
é ta
n f
recu
ente
ocu
rre
el m
od
o o
cau
sa d
e la
fal
la?
¿Cuáles son los controles y
procedimientos existentes
(inspección y prueba) que
previenen o detectan la
ocurrencia?
¿Qu
é ta
n b
ien
se
pu
ede
det
ecta
r la
cau
sa o
el
EF
?
SE
V x
OC
U x
DE
T ¿Cuáles son las acciones
para reducir la ocurrencia,
mejorar la detección o para
identificar la causa raíz si
es desconocida? Se
deben tomar acciones
solo en NPR's altos o
fáciles de arreglar.
¿Quién es
responsable de
las acciones
recomendadas?
Listar las acciones
completas que se
incluyeron en el nuevo
cálculo del NPR.
Incluir el día de
implementación para
cualquier cambio. ¿Cu
ál e
s la
nu
eva
sev
erid
ad?
¿Cu
ál e
s la
nu
eva
cap
acid
ad d
el p
roce
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Rec
alcu
lar
NP
R
des
pu
és d
e q
ue
se
term
inen
las
acc
ion
es
Minerales Calor aportado 10Calor inadecuado en la
mezcla5 Análisis químicos, bascula 5 250 0
% Fe Concentración de Fe 10 Bajo contenido de Fe 4 Análisis químicos, titulación 4 160 0
Granulometría Finura de mineral 10 Mala permeabilidad 8 Criba Raptap 8 640Incremento en tiempo
de boleo
A. Esquivel,
H. Sáenz0
Aglomerante (CIMAG)Material pegado en
dosómetro10 No entra al proceso 4 Pesaje 2 80 0
Cal viva Poder de reacción 8 Mezcla de mineral 5Análisis físicos (proveedor),
criba RapTap2 80 0
Coque fino Granulometría 10 Cantidad de dosificación 3Pesaje, análisis físico, criba
RapTap3 90 0
Prender sinter
en campana de
ignición
Gas naturalUso excesivo de gas
natural8
Uso de mayor cantidad de
gas7 Placa orificio 7 392 Diseñar balance de calor
G. Rivera,
C. Mata0
Permeabilidad Cocimiento de sinter 10 Mal cocimiento del sinter 7 Trasmisores de presión 7 490 Rediseño del mezcladorC. Mata,
G. Rivera0
Energía eléctricaSobreconsumo de
energía7
Utilización inadecuada de
abanico principal8 Multilink 8 448
Diseño de control de
medición de flujo de aire
O. Menchaca ,
M. Velazco, S.
Rivas
0
Succión abanico Cantidad de aire 6 No existe control 3 Medidor de presión 3 54 0
Temperatura DP Baja temperatura 8 Falla control de proceso 4 Termopar 4 128 0
Temp. de Campana Baja temperatura 9 Cama demasiado abierta 3 Termopar 3 81 0
Enfriar sinter Volumen total de aire Flujo excesivo de aire 7Uso de mayor cantidad de
aire7 Flujometro 7 343
Medición y control de
flujos de aire en línea
J. Villastrigo,
J. Reyes0
Ishikawa
(Mediciones)
Medición deficiente de
variablesControl 8 Equipo inadecuado 6 No existe control 2 96 0
Ishikawa
(Máquinas)
Falta sist. control
(Cocimiento)Sobreconsumo de gas 9 Uso irracional de gas 4 No existe control 4 144 0
Ishikawa
(Materiales)
Incumplimiento cantidad
de calor requerido
Inconsistencia de
minerales6 Mayor o menor cantidad 2 No existe control 2 24 0
Process / Product Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
D
E
T
N
P
R
Acciónes recomendadas
Responsabilidad
y día de
culminación
Resultados de las acciones
Planta Sinterizadora
Gerardo Rivera Garza
Mezclar mineral
homogenizado
Cocer sinter
con succión
Controles actuales del
proceso
Función del
ProcesoModo potencial de falla Efecto potencial de falla
S
E
V
Causa(s) potencial de la
falla
O
C
U
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
Para realizar la confirmación de causas
se efectuó un análisis de las variables
que se correlacionan con la variable de
salida (energía eléctrica e impactan a su
consumo).
Hipótesis 1: X1 – Granulometría
Ho: µ = 90% Ha: µ < 90%
En base al p-valor se acepta la Ho y se
concluye que no existe una diferencia
significativa entre la media de la
granulometría y el objetivo.
Hipótesis 2: X2 – Gas natural
Ho: M = 5 Mto3/Hra
Ha: M > 5 Mto3/Hra
Se observa que no existe una
diferencia significativa p-
valor =0.071 entre la mediana
del consumo de gas natural y
el objetivo.
Hipótesis 3: X3 – Permeabilidad Ho: µ = 550 mmCA Ha: µ > 550 mmCA
En base al p-valor se acepta la Ha y se concluye que si existe una diferencia significativa entre la media de la permeabilidad y el objetivo, esto afecta el cocimiento del producto y a mayor permeabilidad menor flujo de aire. Cuando existe una mejor permeabilidad puede generar un aumento en la Productividad.
Se determinan dos causas raíz: Permeabilidad (ducto
ppal.) y Vol. de aire (abertura comp.)
E.- MEJORAR
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE
POSIBLES ALTERNATIVAS
Se seleccionó el Método de Diseños de Experimentos
(DOE) 2k, dado que las dos variables X´s
seleccionadas se pueden medir y ajustar.
IDPrueba de
normalidadHipótesis de
InvestigaciónMétodo
EstadísticoHipótesis
Estadística
X1 – Granulometría = 0.863A una granulometría menor de 90% menor permeabilidad.
Prueba T de 1 muestra.
Ho: µ = 90%
Ha: µ < 90%
X2 – Gas natural < 0.005
Si el consumo de gas es mayor a 5 Mto3/Hra, baja la permeabilidad y afecta al cocimiento.
Mann-WhitneyHo: M = 5 Mto3/Hra
Ha: M > 5 Mto3/Hra
X3 – Permeabilidad = .905
A una permeabilidad mayor a 550 mmCA se tiene un menor
flujo de aire y esto afecta la productividad.
Prueba T de 1 muestra.
Ho: µ = 550 mmCA
Ha: µ > 550 mmCA
X4 – Volumen total de aire
< 0.005Con una apertura mayor a 95% se incrementa el consumo de energía.
Mann-WhitneyHo: M = 95%
Ha: M > 95%
9896949290
X_
Ho
Granulometría %
Gráfica de caja de Granulometría %(con Ho e intervalo de confianza t de 95% para la media)
700650600550500450
X_
Ho
Ducto Ppal. mmH2O
Gráfica de caja de Ducto Ppal. mmH2O(con Ho e intervalo de confianza t de 95% para la media)
Hipótesis 4
X4 – Vol. Total de aire Ho: M = 95% Ha: M > 95% Se acepta la Ha y concluimos que si
existe una diferencia significativa
entre la mediana del volumen total de
aire y el objetivo, lo que significa que a
mayor consumo de aire se incrementa
el consumo de energía.
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
La empresa dio la oportunidad de realizar el experimento, pero dado el tiempo requerido, el costo de la materia prima y mano de obra, solamente se permitió realizar un DOE 22 con 2 réplicas
1. Los residuos son normales. 2. Varianza constante, están distribuidos aleatoriamente alrededor de cero. 3. No se muestra una tendencia con lo que se puede determinar que se cumple la independencia.
Para determinar las soluciones con mayor potencial de implantación realizamos un análisis apoyados en una Pay off Matrix y una matriz de priorización, donde en base a su ponderación identificamos 5 alternativas de solución.
Términos incluidos en el modelos si son significativos para la energía (Y).
Dos factores una interacción. Se muestran los valores óptimos para reducir el
consumo de energía eléctrica. • Permeabilidad de 502 a 550 mmCA. • Flujos de aire de 92 a 95%.
El desarrollo de soluciones potenciales se llevó a cabo en 2 fases, agrupando ideas bajo un mismo criterio e identificando las mejores prácticas.
Fase 1, Generación de Ideas.
Fase 2, Selección y Validación. 7 soluciones posibles.
5 Soluciones potenciales
1. Control de flujo de aire. 2. Control de temperatura después de la campana. 3. Diseño y balance de modelo de calor requerido. 4. Diseño de mezclador secundario vertical. 5. Rediseño de mezclador secundario.
PAY OFF MATRIX (MATRIZ PODER –INFLUENCIA)
Rapid
ez
y F
aci
lidad
de E
jecu
ción
Impacto Potencial
DIFICÍL
FÁCIL
BAJO ALTO
6
5
1
4
2
7
3
Lluvia de Ideas
1. Rediseño aerodinámico de ductos de abanico.
2. Control de flujo de aire.
3. Control de temperatura después de la campana.
4. Diseño de modelo y balance de calor requerido
5. Control de homogenización de carga.
6. Diseño de mezclador secundario vertical.
7. Rediseño de mezclador secundario.
Herramientas
1. Lluvia de ideas.
2.Diagrama de afinidad.
3.Benchmarking.
Fuentes de información
Variables de entrada y de salida.
Revisión bibliográfica.
Balance de energía.
Especificaciones técnicas del equipo.
Parámetros de otras plantas.
1.Rediseño aerodinámico de ductos de abanico.
2.Control de flujo de aire.
3.Control de temperatura después de la campana.
4.Diseño y balance de modelo de calor requerido.
5. Instalar sistema de control distribuido Delta V.
6.Diseño de mezclador secundario vertical.
7.Rediseño de mezclador secundario.
1. Pay off Matrix.
2.Matriz de priorización.
FASE
1.Generación de Ideas.
2.Selección y Validación.
Soluciones Posibles
Diseño factorial de prueba
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
Basados en los principios de la organización, se definieron los siguientes criterios de selección, y se consideran los beneficios potenciales arrojados por el proyecto.
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
El método utilizado para la selección de soluciones es mediante una Matriz Multicríterio, y consta de 4 etapas.
1. Definir criterios y asignar valoración
4 alternativas finales
1. Control de flujo de aire. 2. Control de temperatura después de la
campana. 3. Diseño de modelo y balance de calor
requerido. 4. Rediseño de mezclador secundario.
COMUNICAR LAS SOLUCIONES A LOS STAKEHOLDERS Y ELABORAR PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE ALTERNATIVAS SELECCIONADAS
Se realiza una junta con los stakeholders donde se explica el análisis realizado y los planes que se tienen para solucionar los problemas actuales, se mencionan los recursos necesarios: económicos, humanos y tiempo que son necesarios para su implementación. Dando la aprobación para proceder de acuerdo al plan que a continuación se muestra.
2. Evaluar alternativas
3 y 4. Jerarquizar alternativas / Selección de alternativas
F.- IMPLEMENTAR APROBACIÓN DEL GRUPO DIRECTIVO DE LAS SOLUCIONES Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN Las alternativas son evaluadas y aprobadas por los directivos. De acuerdo al plan de trabajo, se implementaron cada una de las alternativas de solución, y se estableció un responsable para cada actividad, las áreas involucradas y los resultados obtenidos con las mejoras.
Matriz de Priorización
Soluciones Potenciales
Impact
o a
l pro
ceso
Convenio
Clie
nte
-Pro
veedor
Calid
ad d
el
pro
duct
o
Impact
o
eco
nóm
ico
Impact
o a
l cl
iente
inte
rno
Impact
o a
l m
edio
bió
tico
Impact
o a
la
seguridad
Fact
ibili
dad
Ventajas Desventajas
Control de flujo de aire.
3 3 3 3 3 3 3 21
Permite hacer más eficiente elcocimiento por el control de velocidad frente de flama.
Capacitación y entrenamiento.
Control de temperatura
después de la campana.
3 3 3 3 3 3 3 21
Mantiene una temperatura uniforme durante el cocimiento.
Mantenimientoconstante de los instrumentos.
Diseño de modelo y
balance de calor requerido.
3 2 3 3 2 3 3 19
Control de entrada de gas en función de la aportación de calor de los materiales.
Ninguna.
Control de homogenización
de carga.3 2 3 2 3 2 2 17
Optimiza el cocimiento del proceso.
Pericia del operador, no se tiene un control del poder calorífico de la carga.
Diseño de mezclador secundario
vertical.
3 2 3 3 2 3 3 19
Mejora la formación de micronódulospara mejorar permeabilidad.
Rediseño de taller.
Rediseño de mezclador secundario.
3 3 3 3 3 3 2 20
Mejora la formación de los micropelets y eficientiza la permeabilidad.
Realización de nueva ingeniería.
Ponderación para indicadores 1=Bajo 2=Medio 3=Alto
Criterios de SelecciónPrincipios de la
Organización
ImpactoEn las variables
del proyecto
CostoCostos de
implantación
FactibilidadFacilidad de
implementación
TiempoTiempo de
implantación
Dependencia
Otros
departamentos
y/o
proveedores
externos
Satisfacción del
cliente.
Productividad y
costo.
Calidad y
servicio.
Desarrollo del
personal.
Desarrollo de la
tecnología e
innovación.
Responsabilidad
social.
Beneficios
Potenciales
Reducir la
generación de
energía eléctrica.
Mejora la eficiencia
de cocimiento del
sinter.
Disminuir el
consumo de gas.
Mantener el % de
granulométrica.
Reducir la
generación de CO2.
Criterios Valoración Peso
Impacto 3 alto2 medio1 bajo
30
Costo de la solución
3 bajo2 medio1 alto
20
Factibilidad3 alto2 medio1 bajo
20
Tiempo3 bajo2 medio1 alto
20
Dependencia3 bajo2 medio1 alto
10
Alternativa
Impacto3 alto2 medio1 bajo
Costo 3 bajo2 medio1 alto
Factibilidad3 alto2 medio1 bajo
Tiempo3 bajo2 medio1 alto
Dependencia3 bajo2 medio1 alto
Total
Peso 30 20 20 20 10
Control de flujo de aire 3 1 3 3 3 13
Control de temperatura después de la campana
3 2 3 2 2 12
Diseño de modelo y balance de calor requerido
3 1 3 3 3 13
Diseño de mezclador secundario vertical
3 1 2 1 1 8
Rediseño de mezclador secundario
3 3 3 3 3 15
Criterios Peso
Alternativas (Soluciones Potenciales)
Control de flujo de aire
Control de temp. después de la campana
Diseño de modelo y
balance de calor requerido
Diseño de mezclador secundario
vertical
Rediseño de mezclador secundario
Impacto 30 90 90 90 90 90
Costo de la solución
20 20 40 20 20 60
Factibilidad 20 60 60 60 40 60
Tiempo 20 60 40 60 20 60
Dependencia 10 30 20 30 10 30
TOTAL 260 250 260 180 300
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
1.- Solución: Control
de flujo de aire.
Áreas involucradas:
Control Proceso, Mtto.
Electrónico.
Resultado: El control de
flujo automático nos
permite conocer la
cantidad de aire
requerida por el proceso,
el flujo de aire deberá ser
9.5 veces más que el
gas natural y asegurar el
oxígeno necesario que
reaccionará con el
metano.
En base al siguiente fundamento desarrollamos el diseño del control automático de medición en línea de flujos de aire. Este método se basa en la propiedad del sistema de tubo pitot – manómetro, al
ser capaz de medir las presiones totales, dinámica y estática del gas en el conducto. Fundamento: F= V x A
En base a la norma internacional de localización de puntos
para la medición de flujos fabricamos el tubo pitot; El tubo multi-punto contiene tres o más aberturas en un
tubo situadas en el centro de la circunferencia de igual diámetro en la sección transversal del conducto. Las
aberturas enfrentadas a la dirección del caudal miden la presión total, mientras que las no enfrentadas miden
la presión estática.
2.- Solución: Control de temperatura después de la campana.
Áreas involucradas: Mantenimiento Electrónico, Automatización.
Resultado: En base a la temperatura arrojada se desarrolla un control automático para el consumo de gas
natural, este consumo nos permite un control del aire de ignición y combustión mediante la instalación de un
actuador para apertura de compuerta.
Perfil
Alta
Presión
Perfil
de
Velocidad
Promedio
de velocidad
Promedio
Alta Presión
(Impacto)
Promedio
Baja Presión
(Estático)
PH PL
DP
Perfil
Baja
Presión
Perfil
Alta
Presión
Perfil
de
Velocidad
Promedio
de velocidad
Promedio
Alta Presión
(Impacto)
Promedio
Baja Presión
(Estático)
PH PL
DP
Perfil
Baja
Presión
DUCTO CIRCULAR(localización de mediciones)
94
0.146D
0.2260D
0.342D
0.658D
0.774D
0.854D
0.918D
D
0.026D
0.082D
0.974D
Norma British Standards
Causa Soluciones Actividad Quien Cómo fue implantada Cuando
1.Fabricar e instalar tubo pitot. Taller Mecánico de Sinter.
2.Instalar trasmisor de diferencial de
presión.Orden de trabajo.
3.Tender cableado de trasmisor a
sistema PLC en cabina.Orden de trabajo.
4.Realizar lógica de velocidad y flujo
de aire.Uso de sistema
5.Diseñar sistema de control
automático para compuerta de
abanico principal.
PC y software
1.Instalar pirómetro óptico. Orden de trabajo.
2.Tender cableado. Orden de trabajo.
3.Llevar señal a PLC. Uso de sistema
4.Instalar tubería de agua. Orden de trabajo.
1.Realizar cálculos estequeométricos
(balance de calor) de acuerdo a:Marco teórico – práctico.
• Composición química. Balance estequeométrico.
• Proporción de mezcla.
2.Obtener calor requerido y calor
aplicado.
Ecuación termodinámica
de transporte de calor.
3.Hacer modelo en pantalla de
operación.
Uso de PC y programa
Excel.
1.Diseñar aro interno de mezclador secundario. Programa Autocad.
2.Fabricar aros. Taller de mantenimiento.
3.Instalar aros. Orden de trabajo.
Volumen de
aire
Permeabilidad
Diagrama de GANTT
Mayo a Junio
2017
3. Diseño de
modelo y
balance de calor
requerido.
Gerardo Rivera
Alberto Mata
Junio a Julio
2017
Mario Velazco
Christian Menchaca
4. Rediseño de
mezclador
secundario.
Hugo Sáenz
Antonio Reyes
1. Control de
flujo de aire.
Mayo a Junio
2017
Alfonso Esquivel
Jonathan Villastrigo
Sergio Rivas
Junio 2017
2. Control de
temperatura
después de la
campana.
Fabricación e instalación de tubo pitot
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
El pirómetro indica la temperatura enlazado a un sistema
de control automático de la relación óptima de gas – aire.
Implementación de actuador automático en la compuerta
de descarga para controlar su operación desde cabina y
evitar problemas de respuesta para mover compuertas
manteniendo un enfriamiento constante.
3.- Solución: Diseño de modelo y balance de calor
requerido.
Áreas involucradas: Control Procesos, Operación.
Resultado: En función a la mezcla se conoce el calor
generado y el calor
requerido para
llevar a cabo el
proceso de sinterización, la diferencia entre estos se
complementa con el calor que aporta el gas natural. El cálculo del requerimiento térmico de los componentes de la
mezcla a sinterizar se basa en la ecuación termodinámica que
relaciona el transporte de cantidad de calor de una sustancia o
componente por medio de la temperatura. dQ = n cp dT
Q = n cp ΔT. Para determinar la capacidad calorífica: (2) Cp = a
+ bT – c/T2
4.- Solución: Rediseño de mezclador secundario.
Áreas involucradas: Mantenimiento Mecánico, Operación.
Resultado: Mejora la nodulización de la mezcla y esto permite una mejor permeabilidad en el Horno y a su
vez un incremento en la productividad, se mejora la fracción fina de -100Mallas, disminuyó de 8 a 3.8% .
DISEÑAR EL PROCESO DE CAMBIO, ENTRENAR AL PERSONAL CLAVE Y MONITOREO DEL PLAN
DE IMPLEMENTACIÓN
• Se instalo un aro internopara retener la carga mastiempo y bolear mejor.
• Innovamos eimplementamos tambiénun transportador nuevo(33-B) el cual operacuando existe un problemaen el mezclador secundarioy evitar demoras.
Aro interno
∆P = 502550 mm CA
Mayor flujo
Alturade cama44 cm
Optimocalor transferido
Vel. maq. = 2.8 m/min
∆P = (Presión de entrada)- (presión de salida)
• De esta manera se puede conocer el calorque aportará la mezcla de minerales.
• Complementamos el calor requerido conel gas.
MezclaTon/Hra 330
Calor aplicado Calor necesario
Mj/Ton Mj/Ton.
Mezcla 1704.04
GAS 107.23
TOTAL 1811.27
1810.13
MATERIAL % C. fijo % Adición FeO ME/1% M.E.Total MJMINERAL DE PILA 63.38 13.39 4 53.55 273.12
Fe METALICO 6.31 14.5 91.52 466.77
FINO DE RETORNO 21.47 2.45 4 9.82 50.06
CAL VIVA 1.68 0.5 0.84 4.28
COKE 2.34 3.05 64 149.85 764.23
CIMAG 6.71 -3.05 -20.46 -104.36
HUMEDAD 5.80 -5.041 -29.24 -149.11
SUMA 193.59 1704.04
COMBUSTIBLE M3/HR M3/TON Equiv.ME M.E.Total MJ
GAS NATURAL 980 2.97 7.08 6938.40 35385.84
Complemento de calor requerido
• De esta manera se puede conocer el calorque aportará la mezcla de minerales.
• Complementamos el calor requerido conel gas.
MezclaTon/Hra 330
Calor aplicado Calor necesario
Mj/Ton Mj/Ton.
Mezcla 1704.04
GAS 107.23
TOTAL 1811.27
1810.13
MATERIAL % C. fijo % Adición FeO ME/1% M.E.Total MJMINERAL DE PILA 63.38 13.39 4 53.55 273.12
Fe METALICO 6.31 14.5 91.52 466.77
FINO DE RETORNO 21.47 2.45 4 9.82 50.06
CAL VIVA 1.68 0.5 0.84 4.28
COKE 2.34 3.05 64 149.85 764.23
CIMAG 6.71 -3.05 -20.46 -104.36
HUMEDAD 5.80 -5.041 -29.24 -149.11
SUMA 193.59 1704.04
COMBUSTIBLE M3/HR M3/TON Equiv.ME M.E.Total MJ
GAS NATURAL 980 2.97 7.08 6938.40 35385.84
Complemento de calor requerido
• De esta manera se puede conocer el calorque aportará la mezcla de minerales.
• Complementamos el calor requerido conel gas.
MezclaTon/Hra 330
Calor aplicado Calor necesario
Mj/Ton Mj/Ton.
Mezcla 1704.04
GAS 107.23
TOTAL 1811.27
1810.13
MATERIAL % C. fijo % Adición FeO ME/1% M.E.Total MJMINERAL DE PILA 63.38 13.39 4 53.55 273.12
Fe METALICO 6.31 14.5 91.52 466.77
FINO DE RETORNO 21.47 2.45 4 9.82 50.06
CAL VIVA 1.68 0.5 0.84 4.28
COKE 2.34 3.05 64 149.85 764.23
CIMAG 6.71 -3.05 -20.46 -104.36
HUMEDAD 5.80 -5.041 -29.24 -149.11
SUMA 193.59 1704.04
COMBUSTIBLE M3/HR M3/TON Equiv.ME M.E.Total MJ
GAS NATURAL 980 2.97 7.08 6938.40 35385.84
Complemento de calor requerido
Actuador
Control de abanico
Instalación de pirómetro
pirómetro
Modelo de calor
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
• Ya definida la operación ideal del proceso, se realizan juntas con todo el personal involucrado para informar las acciones definidas por el grupo.
• Se realizan planes de capitación para operadores, jefes de turno y especialistas, con lo que se asegura una correcta utilización de las medidas implementadas (lista de asistencia AA-FA-05a).
• Se revisa y verifica los planes de trabajo y se confirma que cada una de las contramedidas son implementadas.
VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS EFECTOS Y BENEFICIOS REALES Económico: Con la realización de este proyecto se obtiene un beneficio económico de $ 4,931,231 validado por el área de finanzas.
Calidad (Tumbler): Se cumple con el requerimiento mínimo (70%) con un promedio de 72.93%
COMPARACIÓN CUANTITATIVA SITUACIÓN ACTUAL VS ANTERIOR
Métrico primario: Se reduce el consumo de energía eléctrica de28.58 a 25.07 KwHra/Ton lo que significa una mejora del 12.2% (Se discriminan los meses de Nov y Dic por paro y arranque de planta).
Métrico secundario: Se reduce el consumo de gas natural un 11.3% de 5.12 a 4.54Mts3/Ton.
Métrico Crítico: Se mantiene la calidad y se cumple con el objetivo con un promedio de 92%.
RELACIÓN DE LOS
OBSTÁCULOS QUE SE
PRESENTARON
Durante el desarrollo del
proyecto se presentaron
algunos obstáculos como:
EFECTOS SECUNDARIOS
Se reduce la generación de CO2 en un 10% de 11 a 9.9 Kg CO2 /Ton de Sinter. Se incrementa la productividad de 32.1 a 35.8 TonMto2/Día, lo que significa un 11.5%.
Obstáculos
• Rompimiento de paradigmas.
• Disponibilidad del personal para
implementación y seguimiento.
• Know how del personal
Solución
• Se demuestra que si es posible
reducir el consumo de energía,
se hace beanchmarking.
• Las actividades se realizan en
paros programados o se
interviene de manera
intermitente.
• Capacitación Técnica.
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DE CONTROL.
Se implementan rutinas de mantenimiento preventivo en SAP (70125751, 70125753 y 70125757), se integra en pantalla de operación la medición de flujo automática y el modelo de carga.
G.- CONTROLAR, ESTANDARIZAR E INTEGRAR.
MONITOREO DE ÍNDICES Y VARIABLES CLAVES DEL PROCESO
Se monitorea el flujo de aire y apertura de compuerta través de las gráficas de control de promedios y rangos reduciendo su media lo que representa una mejora significativa en el consumo de energía y gas natural durante el proceso de cocimiento.
PLAN DE CONTROL
Para mantener dentro de los parámetros se realiza un plan de control para un monitoreo constante, donde también se incluyen los nuevos procedimientos.
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DE NUEVOS
ESTÁNDARES,
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
Para asegurar el correcto funcionamiento de las mejoras implementadas y los
nuevos estándares, se capacita al personal mediante la realización del DNC (Matriz de necesidades y capacitación del personal AA-FA-61a) y listas de capacitación (AA-FA-79c). Además aseguramos su permanencia a través de los procedimientos operativos (Procedimiento operativo del área de cadena HP19-02-P-06 e Instructivo de operación de la cabina de control HP19-02-1-01)
ÁREAS BENEFICIADAS CON LAS MEJORAS IMPLEMENTADAS
Con la realización de este proyecto se han beneficiado:
19117215313411596775839201
1650
1600
1550
1500
1450
ObservaciónV
alo
r in
div
idu
al
_X=1549.2
LS=1650
LI=1450
19117215313411596775839201
160
120
80
40
0
Observación
Ran
go
mó
vil
__MR=46.9
LCS=153.4
LCI=0
Gráfica I-MR de flujo de aire Mts3/Ton
Listas de capacitación DNC Procedimiento e Instructivo
Fecha: 13-Dic-17 Revisión: 1 Producto: Sinter Proceso: Cocer Sinter
Paso del
proceso
¿Qué se
controla?
¿Entrada
o Salida?
Límites de
especificación
/Requisitos
Método de
medición
Método de
control
Tamaño
de
muestra
Frecuencia¿Quién / Qué
mide?
¿Dónde se
registró?
Regla de decisión
/ Acción
correctiva
SOP´s
Cocer
Sinter
Permeabilidad
del SinterE
502 - 550
mm/Columna
de agua
Transmisor
de presiónAltura de cama Continuo Continuo
Sistema
PLC/Miden
mmCA
Pantalla
de cabina
Si es mayor a
550 se baja
altura de cama;
si esta debajo de
502 se sube.
HP19-02-P-06
Cocer
Sinter
Energía
EléctricaS
24 - 27
KwHr/TonMultilink Automatización
Cada 8
horas
Cada 8
horas
Departamento
eléctrico/
Miden
consumo en
KwHr
Reporte
de
actuación
diaria
N/A HP19-02-I-01
Enfriar
Sinter
Volumen total
de aireE
1450 m3/Ton -
1650 m3/TonTubo Pitot Automatización Continuo Continuo
Tubo pitot /
Mide flujo de
aire
Pantalla
de cabina
Si estamos fuera
de rango, no
garantiza que el
producto cumpla
con la calidad
HP19-02-PS-04-04
PLAN DE CONTROL
29º Foro Nacional de Equipos de Mejora, 2018.
DEMOSTRAR OBJETIVAMENTE QUE EL CICLO PDCA / CAP Do DETECTA VARIACIONES FUERA DE CTRL.
Con la finalidad de tener los resultados de los planes de
mantenibilidad se procedió a revisar el AMEF de proceso para
eliminar las condiciones que generan probabilidades de falla
en el producto de salida.
Solo se analizan las variables consideradas significativas en el
estudio, estableciendo
los nuevos NPR los
cuales mejoraron
considerablemente
(490 a 36, 448 a 27 y
343 a 18) con las
acciones
implementadas.
APLICACIÓN DE LAS
MEJORAS EN
OTRAS ÁREAS
Como esta área es
única dentro del
proceso productivo, la
mejora no es aplicable
en otras áreas.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y RECONOCIMIENTO DEL GRUPO DIRECTIVO AL EQUIPO
El siguiente proyecto a realizarse es “Reducir el tiempo de trabajo en Molino de coque”.
Nuestro proyecto se entregó
a la Subdirección y es
reconocido a través del
periódico interno (Aquí entre
nos…) siendo seleccionado
para participar en el Foro
Regional de Trabajo en
Equipo.
H.- CONCLUSIONES
EVALUACIÓN DE CADA FASE
REFLEXIÓN OBJETIVA DE LO
REALIZADO
El aprendizaje en equipo es el proceso
de alinear y desarrollar la capacidad
para crear los resultados deseados por
sus integrantes. Las metas están
encaminadas a desarrollar un trabajo
con calidad, integridad y disciplina.
Process or
Product Name:Page __1_ of __1_
Responsible: FMEA Date (Orig) Mayo 2017 (Rev) __13 de Abril 2018__
Acciones tomadas
S
E
V
O
C
U
D
E
T
N
P
R
El paso del
proceso con el
valor mas alto de
la matriz C&E.
¿De qué maneras puede
fallar potencialmente el
proceso para cumplir con
los requerimientos o el
diseño?
¿Cuál es el efecto de cada
modo de falla en las salidas
y/o los requerimientos del
cliente?
¿Q
ué t
an
sev
ero
es
el
efe
cto
para
el
cli
en
te? ¿Cómo puede ocurrir la falla?
Describir en términos de algo
que se pueda corregir o
controlar. Sea Específico.
¿Q
ué t
an
fre
cu
en
te
ocu
rre e
l m
od
o o
cau
sa
¿Cuáles son los controles y
procedimientos existentes
(inspección y prueba) que
previenen o detectan la
ocurrencia?
¿Q
ué t
an
bie
n s
e p
ued
e
dete
cta
r la
cau
sa o
el
EF
?
SE
V x
OC
U x
DE
T ¿Cuáles son las acciones
para reducir la ocurrencia,
mejorar la detección o para
identificar la causa raíz si
es desconocida? Se deben
tomar acciones solo en
NPR's altos o fáciles de
arreglar.
¿Quién es
responsable de
las acciones
recomendadas?
Listar las acciones
completas que se
incluyeron en el nuevo
cálculo del NPR.
Incluir el día de
implementación para
cualquier cambio. ¿C
uál
es
la n
uev
a
sev
eri
dad
?
¿C
uál
es
la n
uev
a
cap
acid
ad
del
pro
ceso
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¿S
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ejo
raro
n l
os
lím
ites
de d
ete
cció
n?
Recalc
ula
r N
PR
desp
ués
de q
ue s
e
Minerales Calor aportado 10Calor inadecuado en la
mezcla5 Análisis químicos, bascula 5 250 0
Granulometría Finura de mineral 10 Mala permeabilidad 8 Criba Raptap 8 640Incremento en tiempo
de boleo
A. Esquivel,
H. Sáenz
Las acciones de la
variable
permeabilidad.
4 3 3 36
Prender sinter
en campana de
ignición
Gas naturalUso excesivo de gas
natural8
Uso de mayor cantidad de
gas7 Placa orificio 7 392 Diseñar balance de calor
G. Rivera,
C. Mata
Acciones tomadas
para volumen de
aire.
3 2 3 18
Permeabilidad Cocimiento de sinter 10 Mal cocimiento del sinter 7 Trasmisores de presión 7 490 Rediseño del mezcladorC. Mata,
G. RiveraRediseño de mezclador
secundario4 3 3 36
Energía eléctricaSobreconsumo de
energía7
Utilización inadecuada de
abanico principal8 Multilink 8 448
Diseño de control de
medición de flujo de aire
O. Menchaca ,
M. Velazco, S.
Rivas
Diseño de modelo y
balance de calor
requerido.
3 3 3 27
Succión abanico Cantidad de aire 6 No existe control 3 Medidor de presión 3 54 0
Temperatura DP Baja temperatura 8 Falla control de proceso 4 Termopar 4 128 0
Temp. de Campana Baja temperatura 9 Cama demasiado abierta 3 Termopar 3 81 0
Enfriar sinter Volumen total de aire Flujo excesivo de aire 7Uso de mayor cantidad de
aire7 Flujometro 7 343
Medición y control de
flujos de aire en línea
J. Villastrigo,
J. Reyes
Control de flujo de
aire y control de
temperatura
después de la
campana
3 2 3 18
Mezclar mineral
homogenizado
Cocer sinter con
succión
Controles actuales del
proceso
D
E
T
N
P
R
Acciónes recomendadas
Responsabilid
ad y día de
culminación
Resultados de las acciones
Process / Product Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
Planta Sinterizadora Prepared by: Isabela San Miguel
Gerardo Rivera Garza
Función del
ProcesoModo potencial de falla Efecto potencial de falla
S
E
V
Causa(s) potencial de la
falla
O
C
U
Áreas Beneficios
Sinter• Reducción del consumo energía eléctrica 12.2%• Disminución consumo de gas 11.3%• Incremento de la productividad 11.5%
Alto Horno• Incremento de la producción 1,789 Ton/mes.• Se mantiene el % de Granulometría 92%• Se mantiene la calidad del sinter (Tumbler) 72.9%
Finanzas• Reducción de costos de fabricación del producto$ 680,393 por mes.
Higiene y Ecología
• Reducción de gases efecto invernadero (CO2) 10%
ETAPAS SIX SIGMA
Barreras encontradas
Aprendizaje obtenido
Conclusión de fase
RECONOCER Y DEFINIR
• Bases de datos.• Disponibilidad del personal.
• Conocimiento del procesofuera del área de trabajo.
• Balance de energía.• Uso de Minitab.
• Se selecciona el proyecto.• Selección de Stakeholders.• Se determina la capacidad de
proceso.
MEDIR• Las fuentes de información.• No se cuenta con nivel 2.
• Uso de herramientas estadísticas.
• Validamos el sistema de medición.• Se determina la magnitud del
problema.• Selección de métricos.
ANALIZAR
• La experiencia del personal en uso del programa estadístico.
• La falta de credibilidad para determinar las causas.
• La pericia del personal para realizar el planteamiento de las hipótesis.
• Se determinan las causas raíz en forma estadística.
INCREMENTAR
• Paradigmas en cuanto a métodos de trabajo.
• La credibilidad para determinar los valores óptimos.
• El uso del DOE para determinar los valores óptimos de las variables significativas.
• Rangos óptimos de trabajo.• Selección de las mejores
soluciones.• Plan de trabajo para implementar
soluciones.
CONTROLAR
• Personal en turnos para recibir la capacitación.
• Desconocimiento de principios de química y termodinámica.
• Principios de química, fluidos, termodinámica e instrumentación.
• Estandarización de nuevos métodos de trabajo.
• Capacitación del personal.• Implementación de métodos de
control.• Próximo proyecto a desarrollar.
Reducir tiempo de trabajo en Molino de coque
Incrementar productividad
Reducir desvíos por mal cocimiento
Reducir desperdicios de Cal en tolvas
9.08.58.07.57.06.56.0
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
Facilidad de implementacion
Ben
efi
cio
Matríz de priorización Beneficio vs. Facilidad de implementacion