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ANEXO I

TIEMPOS DE PROCESO PARA FABRICACIÓN

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ANEXO H

DISTRIBUCIÓN FINAL

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ANEXO G

CÁLCULO FINAL DE LOS ESPACIOS

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ANEXO F ALMACENES DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO

TERMINADO

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ANEXO E

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

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ANEXO D

HOJAS DE RUTA PARA PARTES FABRICADAS

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ANEXO C

ORGANIGRAMA GENERAL

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ANEXO B

LISTA DE MATERIALES

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ANEXO A

GRÁFICA DE ENSAMBLE UNIDAD PAQUETE

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Veiga, E. R. (1999) Telecomunicaciones Móviles Publicado por Marcombo.

Vélez, K. (2004) Tesis. Aplicación de la Tecnología de Grupo en la Formación

de una Célula de Manufactura y su Impacto en la Producción. ITCJ

Wayne, l. W. Investigación de Operaciones Aplicación y Algoritmos Cuarta

Edición Ed. Thomson.

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Garcia, Smith (2008) Facilities Planning and Design Ed.Prentice Hall

Goldratt, E. (2005) La Meta ed. Díaz de Santos Tercera Edición.

Graham, I.(1996) Métodos Orientados a Objetos Segunda Edición Ed.Wesley

Hales, L. Computer-Aided Facilities Planning

Krajeswki, Ritzman (2000) Administración de Operaciones: Estrategias y

Análisis Quinta Edición Ed. Pearson

Lawrence J. G., McDaniel C. (2007) El Futuro de los Negocios Ed. Cengage

Learning.

Meyer F., Stephen M (2006) Diseño de Instalaciones de Manufactura y

Manejo de Materiales Ed.Pearson

Nanua, S. (1996) Computer-integrated Design and Manufacturing Ed.Wiley.

Render, Heizer (2004) Principios de Administración de Operaciones Ed.

Pearson

Sandoval D. Planeación y Diseño de Instalaciones Cuaderno de Trabajo. ITCJ

Tompkins, J. (1989) Winning Manufacturing Ed. Institute of Industrial

Engineers.

Tompkins, White, Bozar, Tanchoco (2003) Facilities Planning Tercera. Edición

Ed. Wiley

Tópicos Selectos de Manufactura Antología de Lecturas. ITCJ

Valhonrat, J.M. (1999) Complejos Industriales Ed. UPC

Vanaclocha, C. Diseño de Industrias Agroalimentarias Ed. Grupo Mundi-

Prensa.

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BIBLIOGRAFIA

ACI. Guide for Concrete Floor and Slab Construction, ACI 302.IR-96.

American Concrete Institute, Michigan, E.U. 1992.

Apics Work Book (2006) Basics of Supply Chain Management.

Askin, R. (1993) Modeling and Analysis of Manufacturing Systems Ed. Willey.

Banks, J. Simulation Methodology, Advances, Applications and Practice Ed.

by Jerry Banks.

Bawa, H.S. (2004) Procesos de Manufactura Primera Edición Ed. Mc Graw

Hill / Interamericana Editores

Bronson, G. J. (2007) C++ para Ingeniería y Ciencias Segunda Edición Ed.

Thomson.

Cedarleaf, J. (1994) Plant Layout and flow Improvement Ed. Mc Graw Hill

Cornell, G. (1999) Visual Basic 6.0 Manual de Referencia Ed. Mc Graw Hill

Davizón, R. (2005) Tesis. Aplicación de Tecnologías Modernas de

Manufactura en el Diseño de una Planta Industrial. ITCJ

Ferdows, K. (1989), Mapping International Factory Networks,

Ferdows, K. (Eds), Managing International Manufacturing, Elsevier Science

Publishers, Amsterdam, pp.3-21

Gaither N., Frazier G. Administración de Producción y Operaciones Cuarta

Edición

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6.2 Recomendaciones

Para este trabajo se tienen algunas recomendaciones:

Si se planeara un diseño de instalaciones con producción por lotes,

Incrementaría de sobremanera los tiempos no solo de el flujo de material en la

célula estudiada también retrasa el proceso de producción de cada uno de

los departamentos del sistema. También significa que necesita espacios de

almacenamiento temporales adicionales los que difiere completamente a la

filosofía de manufactura moderna ya que esto no agrega valor al producto

pero si incremento en los espacios, deficiente manejo de materiales e

incremento de costos a los inversionistas.

Por medio de esta investigación se establecen las bases para llevar a

cabo un sistema de producción de un producto semejante. Donde se define

la metodología para diseño de planta desde la perspectiva de las técnicas

modernas de manufactura.

Si se decidiera dar continuidad a este trabajo, podría ser posible la

creación de un software especializado para diseño de plantas como los que

existen en el mercado. Esta aplicación esta encuentra basado en cada una

de las fases de la metodología propuesta, también se encuentra el codificada

el acceso al manejador de base de datos y la programación de los algoritmos.

Para un diseño de planta exitoso se debe buscar la forma de incorporar

desde su concepción técnicas modernas de manufactura que se adecuen a

los procesos de la mejor manera posible ya que esto va reduciendo las

posibilidades de crear desperdicios en las instalaciones.

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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el desarrollo de cada una de las etapas de la investigación aporto

conceptos importantes que fueron tomados en cuenta para el desarrollo de

cada una de las etapas del presente trabajo.

6.1 Conclusiones

El cálculo de espacios para requerimientos de máquinas, materiales,

recursos humanos e instalaciones de la empresa, fueron calculados basados

en la demanda establecida. El área de fabricación se dividió en dos celdas de

manufactura de acuerdo al algoritmo utilizado.La aplicación del para el flujo de

materiales permitió obtener una secuencia óptima para la creación de

familias. Al obtener el resultado en la división de familias, se observó que es

necesario incorporar maquinas adicionales al cálculo para liberar el flujo.

En la simulacion del modelo se presento un diseño en el cual se

describe el ciclo de vida de la entidad en la célula de manufactura. Las cuales

se someten a diferentes rutas, procesos y tiempos en el sistema. Este tipo de

automatización de rutas resultó apropiado para la producción por lotes de

tamaño pequeños. No existieron aglomeraciones esperando en ser

procesadas. La simulacion permitió además observar como las diferencias

son significativas en el tiempo para cada una de las entidades tanto para

células de manufactura y producción en lotes.

Por otra parte la aplicación de modelos de programación en los

sistemas de manufactura diminuyó notablemente el esfuerzo para la

descripción y realización del sistema así como la planificación.

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Tabla 5.4 Resultado Generado por Minitab ®

No. Parte T-Value P-Value No. Parte T-Value P-Value

8 -190.93 0 23 -142.47 0

11 -622.65 0 24 -85.84 0

12 -65.29 0 26 -63.18 0

15 -162.75 0 27 -108.13 0

16 -81.87 0 30 -70.73 0

21 -40.63 0 31 -33.71

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misma parte en producción por lotes. Por lo que se establecen las siguientes

hipótesis.

1µ =2.400 2µ =33.33

210H µµ ≥=

211H µµ <=

Two-Sample T-Test and CI

Sample N Mean StDev SE Mean

1 120 2.400 0.360 0.033 2 30 33.330 0.560 0.10

Información resultante al compara los valores medios y varianzas de la

parte 8.

Difference = mu (1) - mu (2) Estimate for difference: -30.9300 95% CI for difference: (-31.1480, -30.7120) T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -288.01 P-Value = 0.000 DF =35

El valor estadístico de tablas para 35.05.t =1.690

Como t 0=-288.01 la hipótesis nula se rechaza<-1.690

Un valor de p-value pequeño significa que las medias son

significativamente diferentes.

A continuación en la siguiente tabla 5.4 se muestra el resúmen de los

datos resultantes generados por Minitab al someter cada uno de los diferentes

tiempos en sistema de cada una de las partes que pertenecen a la familia

celda de manufactura numero uno al aplicar la t Student como estadístico de

prueba en la comparación de medias.

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En las tabla 5.3 se muestra la media y desviación estándar del tiempo

total del proceso por número de parte en la celda de manufactura.

Tabla 5.3 Resultado de Simulación por Tiempo/Celda n=120

No. Parte

Media Total Desviación

No. Parte

Media Total Desviación

11 2.004 0.246 24 3.126 0.42 12 1.602 0.222 26 1.308 0.204 15 1.2 0.222 27 1.542 0.21 16 1.848 0.24 30 1.86 0.234 21 1.974 0.24 31 3.18 0.438 23 1.242 0.204 8 2.4 0.36

Para utilizar las pruebas de hipótesis es necesario comparar entre

algunas características como, medias, varianzas y distribuciones del sistema

para determinar si el comportamiento de los resultados del modelo. Por esto

la importancia de comparar características como la efectividad de flujo de

materiales en la aplicación de tecnología de grupos; comparando los tiempos

de proceso de cualquiera de las partes que entren en el sistema.

Una de las hipótesis presentadas anteriormente se refiere a la

aplicación de técnicas modernas de manufactura en el diseño de planta

puede evitar cualquier forma de desperdicio. La aplicación de estas técnicas

logro demostrar que con una agrupación de familias adecuadas se puede

aprovechar al máximo los espacios y recursos.

La información sobre los tiempos fueron obtenidos mediante varias

corridas del modelo. Estos fueron almacenados respectivamente con su

media y desviación estándar para ser utilizados en las pruebas estadísticas

correspondientes.

Siendo 1µ el tiempo promedio que tarda la parte 8 en procesarse

según la celda1 de manufactura y 2µ el tiempo promedio que tarda la

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que la pieza no pasa por la máquina, en la tabla 5.2 se muestra la media y

desviación estándar del tiempo total del proceso por número de parte.

Tabla 5.1 Resultado de la simulación de taller tradicional por lotes

con n=30.

Maquinas 8 11 12 15 16 21 1 3.5296 6.0031 2.964 3.088 2.8349 3.0889 2 3.2132 6.3914 3.0889 2.964 2.9064 2.9628 3 4.5326 3.7086 3.6458 3.3896 2.9923 2.8874 5 10.5303 12.2881 10.5462 6 14.7421 7 6.3123 8.3838 4.2579 8 5.25

10 Maquinas 23 24 26 27 30 31

1 2.9214 3.829 3.0737 2.889 2.9195 2.8915 2 3.088 3.3108 2.9162 3.088 2.93 2.9161 3 3.3218 2.923 2.8572 4.2602 3.1149 3.078 5 6 7 4.2579 3.3381 2.9076 4.617 8 7.32 5.749 4.6

10 9.2003

Tabla 5.2 Media y Desviación Estándar de cada una de las Partes por

Lote.

No. Parte

Media Total Desviación

No. Parte

Media Total Desviación

8 33.33 0.56 23 20.9337 0.75

11 36.77 0.28 24 19.14 1

12 9.698 0.67 26 16.35 1.34

15 28.44 0.91 27 19.437 0.73

16 19.28 1.16 30 13.581 0.97

21 8.93 0.93 31 8.88 0.97

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CAPÍTULO V

RESULTADOS

1.1 Análisis de Resultados

Los resultados fueron definidos conforme fue avanzando el trabajo ya

que cada apartado fue generando su propia información. El desarrollo de la

metodología dió como resultado el cálculo de los espacios de cada uno de los

departamentos y la cantidad de recursos. Se obtuvo toda la información

necesaria para la modelación del sistema de simulacion y la programación de

la aplicación.

La creación de la aplicación de software y programación de algoritmos

generó como resultado el menor tiempo para la consulta de parámetros

necesarios como tiempos, cantidad de recursos, estaciones para el área de

ensamble, secuencia de ruta de cada una de las partes por mencionar

algunos.

Sin embargo respecto al resultado del sistema de simulación se

tomaron en cuenta los resultados de la célula de manufactura 1 ya que como

se ha repetido en varias ocasiones la limitación del software no permitió

obtener el flujo de una pieza a la vez por todo el sistema.

Para evaluar el desempeño en los se compararon los tiempos de

producción por lotes y manufactura celular. Se realizó la simulación de cada

uno de los tipos de piezas de la familia en lotes de 50 piezas, se obtuvieron

los tiempos de proceso para cada una de las piezas que forman la familia 1

en lotes. Esta información es necesaria para compararla con los tiempos

generados por cada uno de su reciproco en Manufactura Celular. En las tabla

5.1 se muestra los tiempo de pieza por máquina, los espacios vacíos significa

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simulacion. Un ejemplo de esto pude ser la simulacion en líneas de espera

para bancos donde se tiene un horario de servicio.

En un sistema de simulacion de estado estable el cual se utiliza en este

trabajo, supone que las condiciones no importan y que la ejecución avanza

para siempre ya que los sistemas se caracterizan iniciar en un estado vacío y

ocioso. Debido a esto los estadísticos son tomados en cuanta hasta que el

sistema se torna estable por lo cual, se calcula un periodo de calentamiento

que se utiliza en cada réplica.

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6) Corridas de producción y análisis. El interés principal de cualquier

modelo reside principalmente en las medidas de comportamiento de

ejecuciones largas, después de que el sistema ha pasado por algún periodo

de comportamiento transitorio. En estos casos, las condiciones iniciales del

estado del sistema el empezar la ejecución pueden influir en la estimación de

las medidas de comportamiento.

El tamaño de la muestra es importante ya que la precisión de las

estimaciones depende de la varianza de la media de la muestra. Para el

análisis de un sistema con final definido se podría reproducir el periodo de

interés, con las condiciones iniciales apropiadas, un determinado número de

veces hasta conseguir la precisión deseada de la estimación. En cada

ejecución de obtendrá un elemento de la muestra. Con un análisis de sistema

en estado estacionario el tamaño de la muestra está estrechamente enlazado

con el tamaño de la ejecución del modelo o cantidad de tiempo de simulación.

La información de los datos para el tiempo de proceso por lotes fueron

obtenidos a partir de una serie de 30 replicas en el software de simulacion.

Por otra parte la simulacion de cada uno de los módulos en manufactura

celular fueron obtenidos a partir de una serie de 120 réplicas independientes

de los cuales se pudo obtener las medidas de desempeño requeridas en cada

uno de los módulos.

Las resultados se obtenidos se apegan a lo calculado por la

metodología y sirven de base para el análisis del sistema y al diseño de un

nuevo sistema así, el modelo puede ir modificándose fácilmente hasta obtener

el comportamiento deseado.

Existen dos tipos de simulacion terminal y estado estable. El tipo de

simulacion donde no se tiene un parámetro de finalización ni un evento

determinado para este fin es de estado estable, por el contrario la simulacion

de estado terminal cuenta con la información del parámetro de terminación de

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Aproximación de flujo físico. Se ha de identificar las entidades cuyo

procesamiento o transformación constituye el propósito principal del sistema.

Estas entidades pueden tomar diferentes caminos en el sistema, las rutas que

siguen se determinan mediante reglas de decisión.

La representación del sistema vendrá dada mediante un diagrama de

flujo de entidad y los elementos de procesamiento del sistema.

ARENA ® permite desarrollar estudios de simulacion tanto estáticos como

dinámicos. Cuenta con un sistema de menús, diferentes barras de

herramientas y áreas gráficas para el diseño y representación de los modelos.

El software es versátil ya que no es lineal y único para la definición de

los sistemas que se desea simular, el usuario puede seleccionar diferentes

caminos o procedimientos para la elaboración de un modelo de simulacion.

Para la simulacion del balanceo de línea mostrado en la figura 4.17, se

tomó en cuenta el número de estaciones y sus tiempos resultado del

algoritmo COMSOAL ®

Fig. 4.17Balanceo de línea

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Fig.4.15 Asignación de Cada una de las Rutas y Tiempos de

Proceso a la Secuencia.

Para la simulacion del área de pintura mostrado figura 4.16 se optó por

usar transportadores para el manejo de materiales. Para el diseño del área de

pintura solo se simularon 30 min. ya que el software muestra que tiempo el

sistema ya tiene 150 entidades en el transportador. Se introdujeron datos

como velocidad de transportador y el tamaño del horno de pintura.

Fig. 4.16 Área de pintura

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Fig.4.14 -Celda de Manufactura Número Uno

La principal limitante como ya lo mencionamos anteriormente fue el

software ya que la versión es tan limitada del software se estableció que la

simulacion diseño tendría que ser de solo una celda de manufactura. Se tomó

aleatoriamente la celda numero uno. El criterio para la creación de familias en

el algoritmo es por análisis de flujo (AFP) ya que es la información que se

tiene en las hojas de ruta proporcionadas por la metodología para diseño de

instalaciones Stephen y Meyer (2006).La tabla 4.11 contiene la familia de

partes de la celda número 1, las rutas utilizadas para cada número de parte

que fueron introducidas en el simulador.

Tabla 4.11 Familia Celda Uno Parte/Ruta

parte Maquinas parte maquinas

104-1014 12357 132-152 12378

112-241 12367 143-062 12378

113-142 123 153-303 12378

113-240 1237 167-021 12310

113-244 1235 501-351 123578

125-291 123 536-389 123

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orientadas a la optimización del proceso. La figura 4.13 muestra la portada

del software que se uso para la simulacion del sistema.

Fig. 4.13 Software de Simulación ARENA ® .

El principal inconveniente para considerar este software es la excesiva

rigidez y limitación. Los problemas a los que nos enfrentamos es el difícil

acceso a un simulador como ARENA ® , ya que como se menciono

anteriormente, su costo es elevado y todo el trabajo de simulacion estuvo

condicionad por la limitación de éste. Esto se ve reflejado al mostrar

restricciones en la cantidad de módulos disponibles con los que no se puede

obtener un sistema detallado y solo permite 150 entidades viajando a través

del sistema. Se buscaron alternativas como enlace a maneadores de bases

de datos, Microsoft Excel ® y lenguaje de programación VBA ® la cual es

parte del simulador pero no fue posible obtener la simulacion de toda la

planta. Se optó entonces por buffer temporales lo que hace independiente

cada uno de los módulos como fabricación, pintura y ensamble.

A continuación se muestra como se llevo a cabo la transformación de

cada uno de los módulos del modelo conceptual al software de simulacion. En

la figura 4.14 se muestra la distribución de la celda número uno.

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información sobre en que parte del sistema se forma la mayor fila o

determinar los tiempos de fabricación, pintura y ensamble.

Diseñar el modelo de simulación del proceso, utilizando este software

permite además visualizar y analizar el funcionamiento del sistema, así como

la simulación de los dos diferentes escenarios, y el manejo de las variables

que intervienen en el mismo. Determinar si hacen falta más recursos

necesarios para cumplir con la demanda atendiendo a los resultados de la

simulación. Formular propuestas basadas en los resultados de la simulación

ALMACEN-MATERIA PRIMA -PARTES COMPRADAS

ENSAMBLE UNIDAD

PAQUETE

ÁR

EA

D

E

SU

PE

RM

ER

CA

DO

ÁR

EA

D

E

SU

PE

RM

ER

CA

DO

FABRICACION

1 FABRICACION2 PINTURA3 ENSAMBLE Y EMPAQUE

4 RECIBOS5 ALMACEN6 WAREHOUSE7 SANITARIOS8 MANTENIMIENTO9 TOOL ROOM

10 UTILITY ROOM11 CAFETERIA12 OFICINAS

12

8

4

9

1

2

6

10

3

5

7

11

PINTURA

Fig.4.12 Modelo Conceptual Propuestro

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80

eficiencias. Este proyecto consistió en desarrollar un modelo de simulación

para una planta industrial completamente nueva. Las limitantes que se

encontraron es precisamente la versión estudiantil del software. El costo en el

mercado del software es muy alto por lo que no se pudo obtener por ninguna

fuente. El objetivo principal fue la simulacion completa del sistema pero con

esta limitante se optó solo por obtener las medidas de desempeño una celda

de manufactura.

3. Construcción de un Modelo Funcional. En base en la información

generada por la metodología para diseño de instalaciones y técnicas

utilizadas como SLP de Muther que representa la distribución de planta, se

construyó el modelo funcional. Se analizó por separado el comportamiento de

las áreas de fabricación, pintura y ensamble. El diseño del modelo funcional a

grandes rasgos se muestra en la figura 4.12.

4. Colección de Datos. En la primera fase se recolectaron todos los

datos y cálculos según la metodología aplicada. Se verificó toda la

información que es utilizada en el modelo de simulación como: tiempos

estándar de máquinas y procesos, cantidad de recursos, tamaño de la

estaciones de trabajo, espacio para el área de fabricación, tiempo de proceso

etc., información necesaria como parámetros de entrada en sistema.

Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos

necesarios para el modelo de simulación o de lo contrario los resultados

serian incorrectos. Por este motivo y debido a que no se cuenta con una

fuente de información similar que permita tomar referencia, se consultó la

opinión de los expertos en cuanto a los tiempos de proceso utilizados en el

modelo.

5. Experimentación del sistema y la simulacion . La verificación del

sistema se llevó a cabo desde la primera ejecución en el software de

simulacion ARENA ® 10.0 versión estudiantil. Este software puede mostrar

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79

Tabla 4.10 Número de Estaciones y Tiempos para el Balanceo de

Línea. ESTACIONES TIEMPOS ESTACIONES TIEMPOS ESTACIONES TIEMPOS

1 0.69 9 0.55 17 0.5

2 0.25 10 0.7 18 0.65

3 0.6 11 0.45 19 0.731 4 0.45 12 0.6 20 0.731

5 0.45 13 0.7 21 0.731

6 0.5 14 0.4 22 0.731

7 0.7 15 0.5 23 0.076 8 0.65 16 0.5

4.2.3 Desarrollo de la Simulación

En esta sección se muestra el proceso de modelado del sistema a partir

de los parámetros obtenidos a partir de la metodología aplicada. Asimismo, se

explica cómo se organizaron los datos y se obtuvieron los resultados. El

proceso para obtener resultados mediante un modelo de simulación tiene a su

vez una serie de pasos para entender el comportamiento que tendrá el

sistema y los parámetros que se utilizaron.

1. Formulación del modelo. En el modelo en cuestión se busco

definir el comportamiento exacto del sistema ya que este no existe. Para

llevar a cabo la construcción este fue necesario hacer previamente el cálculo

y análisis preliminar, con el fin de determinar la interacción de los diferentes

departamentos y el flujo de información entre unos y otros. Con la simulación

se busca conocer las restricciones del sistema, las variables que interactúan

dentro de él y las medidas de efectividad que se esperan al obtener del

estudio al aplicar técnicas de manufactura modernas.

2. Identificar objetivos y límites del proyecto . El principal objetivo de

este estudio es utilizar la simulacion como herramienta efectiva en el análisis

y en la validación del diseño de instalaciones físicas y sus efectos en las

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78

manejar las asignaciones de trabajo en las líneas de ensamble con 100 o más

actividades de trabajo individuales.

En problemas grandes es de vital importancia contar con estos

sistemas con la finalidad de evaluar los miles, o incluso millones de

combinaciones de estaciones de trabajo posibles con mucha mayor eficiencia

de lo que jamás se lograría en forma manual.

En la figura 4.11 se muestra el resultado de la programación del

algoritmo. La información de entrada como las tareas, predecesores y

tiempos de proceso necesarios para llevar a cabo la programación se

encuentra almacenada en el manejador de bases de datos Microsoft Access

2003 ® . Esto permite que se obtengan varias versiones del balanceo de

línea.

Fig. 4.11 Resultado de la Programación del Algoritmo COMSOAL ®.

En la tabla 4.10 se muestra el resultado de esta aplicación, el algoritmo

redujo el balanceo línea a 23 estaciones y sus tiempos correspondientes.

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77

Tabla 4.9 Predecesores inmediatos Tarea Tiempo Pre. Tarea Tiempo Pre. Tarea Tiempo Pre. Tarea Tiempo Pre

SE1 0.41 0 SE9 0.2 SE8 SE16 0.45 A1 SE24 0.25 SE23

SE2 0.28 SE1 SE10 0.5 SE9 SE17 0.15 SE16 SE25 0.5 SE24

SE3 0.25 SE2 SE11 0.15 SE10 SE18 0.3 SE17 SE26 0.15 SE25

SE4 0.6 SE3 SE12 0.3 SE11 SE19 0.25 SE18 A21 0.731 SE26

SE5 0.45 SE4 SE13 0.25 SE12 SE20 0.15 SE19 A22 0.731 SE26

SE6 0.45 SE5 SE14 0.4 SE13 SE21 0.4 SE20 A23 0.731 SE26

SE7 0.5 SE6 SE15 0.3 SE14 SE22 0.5 SE21 A24 0.731 SE26

SE8 0.5 SE7 A1 0.45 SE15 SE23 0.5 SE22 A25 0.076 SE26

Para determinar la solución del problema de balanceo de líneas, este

se modela para determinar el número de estaciones implementando el

algoritmo COMSOAL ® .

Pasos: Algoritmo COMSOAL ®

Paso 1: Para cada tarea, identifique las tareas que la preceden

inmediatamente. Cree una lista A.

Paso2: Para cada tarea identifique el número de predecesores inmediatos.

Cree un espacio en la lista A para esta información.

Paso3: Cree una lista con las tareas que no tienen predecesores inmediatos.

Cree una lista B.

Paso 4: De la lista B, cree una lista C con las tareas cuyo tiempo sea menor

que el tiempo disponible de la estación.

Si la lista C queda vacía, abra una nueva estación y repita el paso 4.

Paso 5: Aleatoriamente seleccione una tarea de la lista C y asígnela a la

estación.

Los problemas del balanceo de línea de gran escala, como los

problemas grandes de distribución orientada al proceso, suelen resolverse

con computadoras. En el mercado existen varios programas de cómputo para

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76

Fig. 4.10 Familias Generadas por el Algoritmo

4.2.2 Algoritmo COMSOAL ®

Debido a las dificultades que se presentan en la resolución del problema de

balanceo de forma exacta, se ha recurrido a los algoritmos heurísticos, tal

como cabe destacar el algoritmo COMSOAL ® de Arcus (1966).

El balanceo de líneas casi siempre se realiza para minimizar el

desequilibrio entre máquinas y personal mientras se cumple con la producción

requerida. Con la finalidad de producir a una tasa especificada, es necesario

conocer las herramientas, el equipo y los métodos de trabajos empleados.

Como parte inicial para la resolución de este problema se deben

determinar los requerimientos de tiempo para cada tarea de ensamble.

Además también es necesario conocer la relación de precedencia entre las

actividades, es decir, la secuencia en que deben desempeñarse las tareas.

En la tabla 4.9 muestra como se convirtieron estos datos en tareas y su

procedencia.

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75

Paso 2: Calcular los pesos wj de las m columnas y ordenarlas de forma

descendente. Continuar con el paso 3. Si las m columnas, ya están

ordenadas, seguir al paso 3. El peso se calcula de la siguiente manera:

Mijwj im

i

21

Σ=

=

Paso 3: Si tanto filas, como columnas ya están ordenadas en forma

ascendente, finaliza el algoritmo, si no, se debe volver al paso 1 y hacer k = k

+1. El criterio de terminación del algoritmo es que tanto filas como columnas

estén ordenadas. La figura 4.9 muestra la secuencia de operaciones sin

tratamiento.

Fig. 4.9 Secuencia de Operaciones

A continuación se muestra el resultado obtenido de la programación en

visual Basic.net del algoritmo binario de ordenamiento la cual agrupa las

familias por su secuencia

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74

El Algoritmo Binario de Ordenamiento ayuda a determinar las familias

de productos. El criterio utilizado para la formación de familias es por medio

del método de análisis de flujo como se menciono en capítulos anteriores.

Estas familias basan su agrupación en la información contenida en las hojas

de ruta de las piezas, la figura 4.8 muestra este resumen. Se comenzó por

hacer un resumen de todos los requerimientos de pieza maquina.

Fig. 4.8 Requerimiento de Parte/Maquina.

4.2.1 Algoritmo Binario de Ordenamiento

Inicio:

Se llamará k al número de iteraciones. Al final k será el número total de

iteraciones necesarias para definir las familias de partes.

Paso 1: Calcular los pesos wi de las n filas y ordenarlas de forma

descendente con base en los pesos.

Continuar con el paso 2. Si las n filas ya están ordenadas, seguir al paso 2. El

peso se calcula de la siguiente manera:

Mijwi jm

j

21

Σ=

=

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73

Fig.4.6 Sumario Hojas de Ruta

Debido a que el tiempo es de vital importancia para cualquier empresa

y que la mayoría de ellas fabrican contra pedido, la tarea de determinar la

secuencia óptima en los procesos de fabricación de artículos en un taller es

complicada debido al carácter combinatorio del problema.

Se analizaron algunas herramientas de manufactura moderna para

manejo de materiales que se adecuara a nuestro modelo. Por esta razón en la

aplicación se agregó la programación de dos algoritmos, se optó por utilizar el

algoritmo binario de ordenamiento para obtener la tupla máquina-numero de

parte. Para planificar y controlar el flujo de material en el área de fabricación.

Fig. 4.7 Módulo 1 Diseño del Producto

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72

4.2 Desarrollo de la Aplicación y Programación de A lgoritmos.

Existen actualmente varios otros sistemas para Diseño de Plantas,

algunos con más de tres décadas de trayectoria, otros relativamente

nuevos.La aplicación de lenguajes de programación en modelo presentado

pretende disminuir el esfuerzo para la descripción y realización del sistema

así como para la planificación, operación y coordinación. El esquema

propuesto para especificar la fabricación de un producto es de fácil

interpretación.

Para llevar a cabo la traducción del diseño de planta para la unidad

paquete se comenzó por adecuar los datos recopilados a un manejador de

base de datos relacionales como es Microsoft Office Access 2003®

el cual

permite agregar, borrar y actualizar información así como la creación de

consultas que permite una mejor manipulación de la información.

La información mostrada en la figura 4.6 permite observar un sumario

de las hojas de ruta. En ella se encuentra los datos como son la cantidad de

partes que puede procesar cada maquina por hora, la ruta que siguen las

partes y por ultimo también permite calcular el numero de maquinas

necesarias.

El desarrollo de final esta aplicación mostrado en la figura 4.7 se

generó modulo por modulo siguiendo la metodología propuesta. Mostrando la

información requerida por cada una de las fases de este.

El objetivo de construcción de la aplicación es una rápida visualización

de toda la información que conforma el proyecto, obtención de manera rápida

de documentos y cálculos almacenados en la aplicación.

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71

(cumpliendo el principio de la mínima distancia recorrida, y que la secuencia

de actividades sea similar a aquella con la que se tratan, elaboran o montan

los materiales (principio de la circulación o flujo de materiales). La figura 4.5

muestra el resultado de la aplicación de la metodología SLP de Muther.

12

8

4

9

1

2

6

10

3

5

7

11

Por último, en el anexo 7 se muestra el cálculo total de espacios final

para la distribución de planta, basado en la información resultante de la

metodología Meyer y Stephen (2006).

1 FABRICACION 2 PINTURA

3 ENSAMBLE Y EMPAQUE

4 RECIBOS

5 ALMACEN

6 WAREHOUSE

7 SANITARIOS

8 MANTENIMIENTO

9 TOOL ROOM

10 UTILITY ROOM

11 CAFETERIA

12 OFICINAS

Fig. 4.5 Layout Final (técnica SLP de Muther)

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70

b) Análisis de las relaciones entre actividades. La información

recogida hasta el momento, referente tanto a las relaciones entre las

actividades como a la importancia relativa de proximidad entre ellas, es

recogida en el Diagrama Relacional de Actividades. Éste pretende recoger la

ordenación topológica de las actividades en base a la información de la que

se dispone. De tal forma, en dicha gráfica los departamentos que deben

acoger las actividades son adimensionales y no poseen una forma definida.

Tabla 4.8 Análisis relación de actividades

HOJA DE TRABAJO DE LA RELACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES A E I O U X

FABRICACION 2,4,6 3,8,9 5,12 7,10,11

PINTURA 1,3 8 4,5,9,10,11 6,712

ENSAMBLE Y EMPAQUE 6,2 5,1 4,8 7,9,10,11 12

RECIBOS 5,1 3,12 2 7,8,9,10,11 6

ALMACEN 4 3 1,12 6,8,9,10,2 7,11

WAREHOUSE 1,3 12 8,9,10,5 7,11,2 4

SANITARIOS 10 1,3,8 9,11,12,2,4,5,6

MANTENIMIENTO 9 1,10 2,3 5,6,7 11,12,4

TOOL ROOM 8 1,10 2,3,5,6 11,12,4,7

UTILITY ROOM 7,8,9,11 1,2,3,5,6 12,4

CAFETERIA 10,12 1,2,3 4,5,6,7,8,9,12

OFICINAS 12 1,4,5,6 2,3,7,8,9,10

c) Desarrollo del Diagrama Relacional de Actividade s. A

continuación este diagrama se va ajustando de manera tal que minimice el

número de cruces entre las líneas que representan las relaciones entre las

actividades, o por lo menos entre aquellas que representen una mayor

intensidad relacional.

De esta forma, se trata de conseguir distribuciones en que las

actividades con mayor flujo de materiales estén lo más próximas posibles

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69

tabla relacional de actividades, consistente en un diagrama de doble entrada,

en el que quedan plasmadas las necesidades de proximidad entre cada

actividad y las restantes según los factores de proximidad definidos a tal

efecto. Es habitual expresar estas necesidades mediante un código de letras,

mostrado en la tabla 4.7, siguiendo una escala que decrece con el orden de

las cinco vocales.

En la práctica, el análisis de recorridos expuesto en el apartado anterior

se emplea para relacionar las actividades directamente implicadas en el

sistema productivo, mientras que la figura 4.4 muestra como se integran los

medios auxiliares de producción.

Tabla 4.7 Código de Letras

código Definición

A Absolutamente necesario que estos dos departamentos estén junto al otro

E especialmente importante

I Importante

O ordinariamente importante

U sin importancia X no deseable

1

FABRICACION 2

3

PINTURA 4

5

ENSAMBLE Y EMPAQUE 6

7

RECIBOS 8

9

ALMACEN 10

11

WAREHOUSE 12

SANITARIOS 2

3

MANTENIMIENTO 4

5

TOOL ROOM 6

7

UTILITY ROOM 8

9

CAFETERIA 10

11

OFICINAS 12

A

A

I

A

A

E

O

U

O

E

E

E

OA

EO

I

X

AU

A

U

U

OU

O

O

UO

II

E

U

O

O

UO

OE

EE

O

O

UO

OO

U

OO

O

UU

U

U

UU

UU

II

I

UU

I1

U

Fig.4.4 Relación de actividades

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68

• Equipo y área adecuada de trabajo.

• Minimizar los transportes y cercanía a las áreas de servicio.

• Lugar seguro.

• Minimizar distracciones visuales.

• Flujo adecuado de los materiales.

La técnica utilizada fue la de determinar las áreas de oficina con una

superficie mínima de 100 pies 2 para supervisores y 200 pies 2 para personal

de mayor rango. Para este efecto se utilizó el método combinado de oficinas

cerradas y abiertas siendo de acuerdo al organigrama las oficinas cerradas

por estatus para los gerentes y oficinas abiertas (cubículos) para el personal

administrativo. En el caso de los supervisores de piso, estos serán colocados

en las áreas productivas, con escritorios apropiados y cerca de su campo de

acción para hacer mas eficiente la supervisión de su personal. El área total

determinada para 26 personas fue de 5200 pies 2 .

4.1.6 Distribución Final

En la última etapa de la metodología se cuenta con la cantidad de

información numérica necesaria una distribución de planta efectiva esta

información se encuentra el anexo 4.

a) Selección de la técnica SLP de Muther . En esta etapa las

exigencias constructivas, ambientales, de seguridad e higiene, los sistemas

de manipulación necesarios, el abastecimiento de energía y la evacuación de

residuos, la organización de la mano de obra, los sistemas de control del

proceso y los sistemas de información resultan de vital importancia para poder

integrar los medios auxiliares de producción en la distribución de una manera

racional.

Para poder representar las relaciones encontradas de una manera

lógica y que permita clasificar la intensidad de dichas relaciones, se emplea la

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67

el área de manufactura por el tipo de clima que se observa en la ciudad en

temporadas calidas.

3 x15 pies 2 = 45 pies 2

8) Pasillos. Las áreas para pasillos están inmersas en el cálculo de

cada sección.

9) Instalaciones médicas. Debido a las normas para las instalaciones

médicas son:

• Una enfermera por cada 500

• Un médico por cada 2 enfermeras

• Áreas mínimas 276 pies 2 .

Oficina 100 pies 2 .

Sala de oscultacion 200 pies 2 .

Sala de espera 25 pies 2 .

Cuarto de suministro 25 pies 2 .

Sala de primeros auxilios 36 pies 2 .

La distribución para el área médica en la distribución de nuestra planta cuenta

con el tamaño mínimo de 386 pies 2 y una enfermera para 100 empleados.

10) Estacionamiento. El objetivo del área de estacionamiento es

proporcionar espacio adecuado con ubicación conveniente. Por tal motivo el

área utilizada para este fin es de 23833.33 pies 2 ya que la empresa cuenta

con 143 empleados a razón de 1:1.5 por cada uno. Todos los espacios son de

igual tamaño para evitar la superioridad, malas relaciones y baja moral.

4.1.5 Diseño de oficinas

Las oficinas administrativas y de supervisores e ingenieros dan al

personal un ambiente de trabajo adecuado por lo cual las metas a alcanzar en

el diseño de las oficinas de la empresa se basaron en:

• Minimizar el costo del proyecto de instalación de planta logrando

oficinas y áreas funcionales.

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66

Tabla 4.5 Espacio Requerido para Servicios Sanitarios hombres # pies total Mujeres # pies Total

inodoros 3 15 45 6 15 90

lavabos 4 15 60 6 15 90

mingitorios 1 9 9

Área de descanso 1 15 15 2 15 30

Puerta 1 15 15 1 15 15

Total 149 225

5) Cafeterías y comedores. La empresa prevé el área de cafetería

con línea de servicio.

Tabla 4.6 Requerimiento de Espacio para Cafetería

Por persona o unidad 2 periodos ,143 personas

Línea de servicio 200

Línea de espera(4ft) 114.4

Área para comer 600

Desperdicios 50

Preparación de comida 200

Lavado de trastos 50

Pasillo 285.6

El área total asignada para la cafetería es de 1500 pies 2 .

6) Instalaciones recreativas. Para la empresa, el bienestar físico y

mental de los empleados es de vital importancia. Por lo cual se optó por áreas

recreativas como la construcción de una cancha de basketball y una de

football soccer.

7) Bebederos. Debido a que no existe una norma en cuanto a la

cantidad de bebederos, la distribución de planta contempló 3 bebederos para

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65

manufactura sobre los cuales se diseñaron los servicios es de 100 personas

para el área de manufactura, 15 cubículos, 22 indirectos y 6 personas para

oficinas.

2. Entrada. En la entrada para empleados se localizan las tarjetas de

asistencia y los tableros de anuncios. El flujo de entrada y salida es de dos

vías, por esta razón se optó por una puerta de entrada de 6x15 pies 2 .

3. Vestidores. El área de casilleros y vestidores brindan a los

empleados el espacio necesario para que guarden sus artículos personales

mientras laboran. El tamaño del cuarto de casillero se determina, en principio,

con la multiplicación del número de empleados por 4 pies 2 por persona. Por lo

tanto el requerimiento de espacio para el área de casilleros en la empresa es

de 488 pies 2 ya que se contemplaron 122 empleados que requieren de este

espacio.

4) Excusados y sanitarios. Como regla básica debe haber un servicio

sanitario por cada 20 trabajadores y no más de 200 pies de su área de

trabajo. Por lo menos un inodoro para discapacitados. Por cada inodoro,

lavabo y área de descanso debe haber por lo menos de 15 pies 2 de

separación para cada uno. Por ultimo 9 pies 2 por cada mingitorio en el

servicio sanitario de hombres.

Como se mencionó anteriormente el total de personas que laboran en

la empresa son 143. De esta cantidad las que posiblemente harán uso de

estos servicios son 137. De las cuales se clasifican según su género: total de

hombres 55 y total de mujeres 82. En base a esto se muestra la tabla 4.5

Total de área para inodoros de hombres 149x150%+100 pies de

separación entre cada excusado. 323.5 pies 2 .

Total de área para inodoros de mujeres 225x150%+100 pies de separación

entre cada uno es de 437.5 pies 2 .

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64

herramientas se consideró un cuarto de 20x20 pies resultando 400 pies 2 y

un mínimo de 100 pies 2 . Total de pies 2 para esta actividad será de 2000

pies 2 .

n) Áreas para calefacciones, aires y paneles eléct ricos. Para cubrir

las necesidades de aire comprimido y acondicionamiento de las instalaciones

se ha considerado el área productiva y almacenes con un tamaño de 32950

pies 2 y altura de 28’ de 922600 pies 3 . Esta área se enfría a través de 2

lavadoras de 10’x10’ y capacidad de 36,000 CFM’s para cubrir un volumen de

480000 pies 3 cada una. El área determinada para las lavadoras fuera de

planta es de 200 pies 2 .

Las calefacciones a gas de tipo industrial son colocadas en las aéreas

del techo en forma colgante no ocupando área para este concepto. Así

también las oficinas serán refrigeradas con unidades paquete adecuada a la

dimensión de la oficina, cafetería y áreas de servicio. Para área de

compresores se asigna un área fuera de planta y aislada para minimizar el

ruido a la planta y no retirada del área productiva un área de 400 pies 2 para

localizar dos unidades de aire comprimido de 100HP’s para una capacidad de

400 CFM y mantener una presión de 100 PSI promedio siendo una de ellas

reemplazo en caso de descompostura o emergencia del requerimiento de

producción y suministro de aire comprimido a presión.Los paneles eléctricos

se colocaran en áreas de pasillos y fuera del alcance y flujo del personal o

material con área de 3’x8’ o 24 pies 2 total.

4.1.4 Instalaciones de servicio al personal

1. Servicios para empleados. Los empleados tiene necesidades y los

servicios para ellos requieren un espacio importante, ya que sus ubicaciones

afectan la eficiencia y la productividad de los empleados. La calidad de dichos

servicios influirá en la vida laboral y relación de los trabajadores con la

administración de la compañía. Cantidad de empleados en el área de

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63

se calcularon para esta área pasillos de 11 pies de ancho para un libre acceso

de los montacargas de 8’ de largo.

k) Áreas exteriores. Para efecto de dar un buen flujo a los camiones

en los momentos de carga y en el momento dado de despachar dos camiones

al mismo momento, se calculo un área de 110x 40= 4400 pies 2 mínimo para

áreas de maniobras de dos camiones al utilizarse en momentos críticos. Este

cálculo está basado en un largo de camión de 65’ incluyendo el tractor y 45’

más en maniobra. Se considero también un área para almacenamiento de

combustible para los montacargas y otros materiales de almacenaje exterior

con un área total de 110x10= 1100 pies 2 sumado al anterior se calculó un

total de área exterior de 5500 pies 2 .

l) Almacén de materiales diversos. El almacén de materiales

diversos de la empresa considero un área para materiales químicos, aceites y

todos aquellos que se deben controlar por seguridad. El área destinada para

esta empresa considerando las máquinas formadoras y el horno de pintura.

Un área adecuada para este tipo de cuartos es del orden de 15’ x 20’ o 300

pies 2 . Este cuarto esta separado de producción por seguridad y con sistema

de contención de residuos y derrames.

m) Mantenimiento y cuarto de herramientas. Este cuarto de

mantenimiento y herramientas tiene como finalidad mantener las

herramientas y el equipo en funcionamiento para la producción. Tendrá

además la responsabilidad del mantenimiento del edificio. En esta actividad

se considera un taller de mantenimiento para dar limpieza y rectificación a

dados de prensas y troqueladoras. El mantenimiento preventivo esta en

planta, más modificaciones y reparaciones mayores de dados es contratado

por fuentes externas

El área destinada para esta actividad, considero el estándar de 400

pies por empleado de mantenimiento, ya que en este caso son 4 empleados,

se tienen 1600 pies 2 para el taller de mantenimiento y para los almacenes de

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62

El total de puertas que se requieren es de 2

h) Pasillos y área de preparación en área de embarq ue. Los

productos terminados primero son colocados en un área de embarque para

ser revisados por control de calidad antes de ser debidamente empacados,

flejados y pesados. Se cuenta con un área para la báscula (36 pies 2 ) y otra

para la máquina de flejado (48 pies 2 o 6’x8’) posteriormente los materiales

son cargados al camión una vez que hayan sido cubiertas las actividades

anteriores.

Las puertas de embarque se calcularon de 10’ de ancho para aceptar

el ancho del camión teniendo entre ellas un pasillo de 5’ para salida exterior y

tráfico entre puertas de recepción de material. El pasillo de tráfico enfrente de

las puertas de recibo es de 10’ para tráfico entre rampas y área de recibo, la

cual está calculada para recibir un tráiler completo o sea 18 pallets a doble

estiba de 16 pies 2 por pallet para dar un área de 288 pies 2 con pasillos de

10’x 36’, será de 732 pies 2 total.

i) Oficinas en área de embarque. De acuerdo a lo estipulado de 100

pies 2 para el área de oficina en embarque por persona, se calcula en base al

número de personas laborando en esta área que de acuerdo al organigrama.

En el área de embarque trabaja un supervisor, 1 inspector y un materialista

resumiendo un total de 300 pies 2 (10X30) de área para oficina de recibo.

j) Almacenamiento de producto terminado. El almacén de producto

terminado se consideró descentralizado también con el fin de darle un mejor

flujo al material, por esta razón se calculó el área de almacén de materia

prima en 3964 pies 2 . Se tomó en cuenta que se conserva un inventario de 5

días en forma general con lo cual, el método de ABC para clasificar el

almacenamiento en base a costo o % de aplicación no se aplicó en esta

ocasión ya que se trata de un solo producto. Los cálculos del área requerida

para almacenamiento de la materia prima están definidos en la tabla anexo 6.

El almacenamiento es realizado en Rack de 4’X8’x22’ de alto en tres estibas y

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• Pesar cada contenedor para efectos de aduanas y carga permitida.

• Recabar órdenes de envío.

• Asignación de camiones.

• Cargar camiones.

• Generar cuentas exhaustivas.

• Mantener el inventario de producto terminado.

• Asegurar de enviar solo producto aprobado requerido por el cliente

Advance Ship Notice (ASN).

El igual que el área de recibo, el área de embarque ha sido calculada

en base a la demanda diaria. La empresa, ha considerado un área de recibo

descentralizada con el fin de darle un mejor manejo al material y proporcionar

la distribución de la materia prima a las áreas productivas en un solo sentido

de flujo. Las puertas para plataformas, rampas, pasillos, estacionamientos

exteriores, espacio para maniobrar, corredores y oficinas, son algunos

ejemplos de las instalaciones que se necesitan en el departamento de

recibos. Su número y tamaño dependen del producto o productos, el tamaño

de estos y las cantidades que se embarcan.

Las consideraciones a tomar para el cálculo del área de envíos son:

Demanda diaria=499.

Especificaciones de unidad paquete 19x22x60 in.

Especificaciones de caja de trailer.

Tiempo estándar para llenar el trailer 30 minutos.

Tack time para el área de recibos es de tiempo efectivo/demanda

480/499= 0.9619 min. /pieza

De acuerdo al volúmen la cantidad de unidades que caben en la caja

de trailer son 72 piezas. Con un peso de 9360 lbs.

Para calcular el número de puertas:

No. de puertas= 30 min/72 piezas

No. de puertas 0.466 =1 + 30%

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e) Almacenamiento de la materia prima. El almacén de materia

prima se consideró descentralizado también con el fin de darle un mejor flujo

al material por esta razón se calcula el área de almacén de materia prima en

3584 pies 2 , tomando en cuenta que se conservara un inventario de 2.5 días

en forma general con lo cual el método de ABC para clasificar el

almacenamiento en base a costo o porcentaje de aplicación no se ésta

aplicando en esta ocasión.

El almacenamiento se realizará en Racks de 4’X8’x16’ de alto en tres

estibas y se calcularon para esta área pasillos de 11 pies de ancho para un

libre acceso de los montacargas de 8’ de largo. Las láminas utilizadas para la

fabricación de los paneles son almacenadas en la parte inferior, en el piso

estibado en 2 bultos de alto. El manejo de los inventarios se llevará a cabo

utilizando un sistema de MRP con localizaciones preestablecidas siendo cada

hilera de Racks de 5 y localizaciones de a, b, c siendo a la de abajo y c la del

nivel más alto. Numeradas de dos en dos por nivel. Ej: Localización 505a

indica el Rack 5 la bahía 5 y el nivel a o primera fila.

f) Áreas exteriores. Para efecto de dar un buen flujo a los camiones

en los momentos de descarga y en el momento dado de recibir dos camiones

al mismo momento, se han calculado por diseño un área de 110x 40= 4400

pies 2 mínimo para áreas de maniobras de dos camiones a utilizar en

momentos críticos. Este cálculo está basado en un largo de camión de 65’

incluyendo el tractor y 45’más en maniobra. Se ha considerado también un

área para almacenamiento de combustible para los montacargas y otros

materiales de almacenaje exterior con un área total de 110x 10= 1100,

sumado al anterior se tendrán un total de área exterior de 5500 pies 2 .

g) Diseño del área de embarque. El área de embarque de toda planta

tiene como funciones principales las siguientes:

• Empacar los bienes terminados para su envío.

• Identificar los destinos y direcciones de las cajas o los contenedores.

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Especificaciones de empaque de cada componente.

Especificaciones de caja de trailer 57’ x 9’ y 36 pallets de carga.

Tiempo estándar para llenar el trailer 30 minutos.

De acuerdo al volúmen la cantidad de unidades que caben en la caja de

trailer son 36 pallets por tráiler de materia prima y una carga única por tráiler

en lámina (dado su peso).

Para calcular el número de puertas:

De acuerdo a la tabla del anexo 6 se tiene que se recibirán 283/2.5 días = 113

Pallets/día. Si cada tráiler le caben 36 pallets, entonces se recibirán 113/36

que es igual a 3.14 trailers. Redondeando a un total 4 trailers diarios que se

descargarían si llegaran juntos en 4x (30+15) min.= 180 min. o en tres horas

(180min/480min=0.375 de puerta)

No. de puertas 0.375 =1 + 30%. No. Total de puertas 2

c) Pasillos y área de descarga en área de recibo. Los materiales

serán descargados del camión una vez que llega a las rampas de descarga y

colocados en el área de descarga para su inspección, para ser registrados y

posteriormente almacenados o turnados a las áreas de producción como sean

requeridos. Las puertas de embarque se han calculado de 10’ de ancho para

aceptar el ancho del camión teniendo entre ellas un pasillo de 5’ para salida

exterior y tráfico entre puertas de recepción de material. El pasillo de tráfico

enfrente de las puertas de recibo será de 10’ para tráfico entre rampas y área

de recibo, la cual está calculada para recibir un tráiler completo o sea 18

pallets a doble estiba ,16 pies 2 por pallet para dar un área de 288 pies 2 con

pasillos de 10’x 36, será de 648 pies 2 total.

d) Oficinas en área de recibo. De acuerdo a lo estipulado 100

pies 2 para las áreas de oficina en recibo por persona en el área, se calcula en

base al número de personas laborando en esta área que de acuerdo al

organigrama están trabajando un supervisor, 1 inspector y un materialista

resumiendo un total de 300 pies 2 (10X30) de área para oficina de recibo.

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4.1.3 Espacio y Distribución

a) Diseño del área de recibo. Entre las funciones del área de recibo

se definen las siguientes:

• Auxiliar en el acomodo de un camión en la puerta de recepción de la

plataforma.

• Ayudar a descargar el material.

• Registrar la materia prima recibida.

• Abrir, separar, identificar, y contar el material recibido.

• Preparar reportes de las piezas recibidas en exceso o faltantes.

• Preparar el reporte de recepción.

• Enviar los artículos a los almacenes de materia prima o directa de

producción.

Para la compañía, se considera un área de recibo descentralizada con

el fin de darle un mejor manejo al material y proporcionar la distribución del

materia prima a las áreas productivas en un solo sentido de flujo. Las puertas

para plataformas, rampas, pasillos, estacionamientos exteriores, espacio para

maniobrar, corredores y oficinas, son algunos ejemplos de las instalaciones

que se necesitan en el departamento de recibos. Su número y tamaño

dependen del producto o productos, el tamaño de éstos y las cantidades que

se embarcan.

b) Número de puertas. El número de puertas para plataformas

depende de la cantidad de llegadas (trailers por hora) en las horas pico y la

tasa de servicio (tiempo de descarga) el caso del producto el tiempo estándar

de carga y descarga es de 30 minutos. Uno de los métodos para determinar el

número de puertas para la recepción y embarque de material consiste en

visualizar el trabajo de recibir, con base en el número de productos

terminados productos por día y el peso de dichas unidades. El criterio

aplicado para obtener el número de puertas es de acuerdo al volumen.

Demanda diaria=499 unidades paquete.

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Tabla 4.3.Requerimiento Asignado a Fabricación

Longitud Ancho Total No. Est. Total Fig.

1.Prensa Cortadora (Vertical) 16 23 368 3 1104 4.1

2 Prensa Cortadora (Horizontal) 10 24 240 4 960 4.2

3.Perforadora 11 26 286 8 2288 4.3

4.Cortadora Mayor (detalles de lamina) 15 22 330 11 3630 4.4

5.Cortadora Menor (detalles de lamina) 17 25 425 2 850 4.5

6.Dobladora o Preformado Mayor 11 21 231 6 1386 4.6

7.Dobladora o Preformado Menor (A) 17 23 391 3 1173 4.7

8.Dobladora o Preformado Menor (b) 11 21 231 2 462 4.8

10. Dobladora de Aluminio 12 21 252 1 252 4.9

Total 12105

Tabla 4.4 Requerimientos de Espacio para Ensamble

Longitud Ancho Total No. Est. Total Fig. SE4,SE5,SE6 18 8 144 3 432 5.1 SE7 11 7 77 1 77 5.2 SE8 13 7 91 1 91 5.3 SE9 17 6 102 1 102 5.4 SE10 23 10 230 1 230 5.5 SE11,SE12 28 16 448 1 448 5.6 SE13 16 9 144 1 144 5.7 SE14 13 6 78 1 78 5.8 SE15 18 8 144 1 144 5.9 A1 20 13 260 1 260 5.10 SE16 19 11 209 1 209 5.11 SE17,SE18 15 9 135 1 135 5.12 SE19 13 6 78 1 78 5.13 SE20,SE21 23 17 391 1 391 5.14 SE22 14 10 140 1 140 5.15 SE23 16 6 96 1 96 5.16 SE24 14 8 112 1 112 5.17 SE25 19 9 171 1 171 5.18 SE26 17 9 153 1 153 5.19 A2 30 30 900 5 4500 5.20

Total: 7991

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posible. El balanceo de la línea es una herramienta importante para muchos

aspectos de la ingeniería industrial, y uno de los más importantes en donde se

utiliza es en la distribución de la línea de ensamble.

6) Espacio y distribución. El análisis de flujo es el corazón de la

distribución de la planta y el comienzo del plan de manejo de materiales. Esta

técnica permite un arreglo más eficaz de las máquinas, las instalaciones, las

estaciones de manufactura y los departamentos. Por la condición del producto

y en base a la información generada por las hojas de ruta y las técnicas

modernas de manufactura empleada, fue conveniente utilizar el algoritmo

binario de ordenamiento en tecnología de grupos para fabricación y obtener

así el análisis de flujo de las partes fabricadas de la unidad paquete.

7) Planeación de los requerimientos de espacio. El procedimiento

para la determinación de espacios comienza con el diseño de la instalación de

manufactura.

Los datos mostrados en las tablas 4.3 y 4.4 se obtuvieron de acuerdo a

las estaciones necesarias para el ensamble del producto, así como el número

de máquinas necesarias para su fabricación. El cálculo de cada estación y el

total de espacio requerido para cada uno, se puede observar en la

determinación de espacio total para cada una de las áreas incluidos los

pasillo.

El espacio asignado para fabricación es 12105 pies 2 X 150 % permite

que haya un espacio adicional para el pasillo. El área total asignada para

fabricación es de 18157.5 pies 2 .

Por otro lado el espacio asignado para ensamble es 7991 pies 2 X 150 %

permite que haya un espacio adicional para el pasillo. El área total signada

para ensamble es de 11986.5 pies 2 .

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Tabla 4.2 Velocidad del Transportador de Pintura

Número de parte

Partes por

ganchos

Cantidad por pintar (por

turno) Ganchos necesarios

Ganchos por

minuto

508-147 1 499 499 1.365253078

501-350 1 499 499 1.365253078

507-202 1 499 499 1.365253078

113-244 1 499 499 1.365253078

501-349 1 499 499 1.365253078

553-301 1 499 499 1.365253078

153-303 1 499 499 1.365253078

553-302 1 499 499 1.365253078

153-300 1 499 499 1.365253078

167-021 1 499 499 1.365253078

113-240 1 499 499 1.365253078

125-291 1 499 499 1.365253078

Total 16.38303694

Con base en 430 minutos con un 85% de eficiencia se obtienen los

minutos efectivos para el turno. Los ganchos por minuto se calculan

dividiendo los ganchos necesarios entre el tiempo efectivo anteriormente

calculado. Como resultado requiere en total 16.38 ganchos para pasar

cualquier punto por minuto. Existe una separación de 2 pies entre ganchos,

por tanto, la velocidad del transportador es de 32.76 pies por minutos. La

temperatura de secado es de 350º el tiempo de sacado es de 12 minutos.

Esto significa que 12 minutos a 32.76 pies por minutos son iguales a

393.12 de transportador en el horno. Este horno lleva las partes hacia adentro

y hacia afuera desde el mismo extremo formando, por lo tanto tendrá una

longitud de 200 pies y ancho de 6 pies .

5) El balanceo de línea. El objetivo del balanceo de la línea de

ensamble es dar a cada operador una cantidad de trabajo lo mas parecida

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identificación correspondiente según la lista de materiales, la demanda

programada necesaria y las características de cada máquina según la

secuencia como el número de estación, descripción, nombre de la máquina,

número de identificación de la maquina, su capacidad y tiempo estándar.

3) Número de máquinas. Para establecer el número de máquinas es

necesaria la información reflejada en las hojas de ruta. Para conocer este

número es necesaria la información de cuántas unidades terminadas se

necesitan por día, qué máquina procesa cada parte y el tiempo estándar de

cada operación. Para obtener toda la información referente a la cantidad de

máquinas con respecto a las hojas de ruta para el producto se obtuvieron los

tiempos estándar de producción para cada una de las partes presentados en

el anexo 4. Se puede observar que los tiempos estándar están en horas por

pieza y cabe mencionar que para obtener este dato también se multiplica este

valor por 54 minutos como una forma de darle respaldo a la producción.

El anexo 5 muestra la cantidad de máquinas necesarias para cada una

de las partes a fabricar. Este dato se obtiene dividiendo el tiempo estándar

dado en las hojas de ruta entre el tack time (0.732 min. /pza.). Para obtener

un número de máquinas más exacto y evitar cuellos de botella, el número

total de máquinas siempre debe redondear al número entero siguiente.

4) Velocidad del transportador de pintura. La velocidad del

transportador de pintura depende del número y las unidades que se necesitan

por minuto, el tamaño de la unidad, el espacio entre las unidades y el espacio

para engancharlas.

En la tabla 4.2 se muestra cada una de las piezas que requieren el

tratamiento de pintura para el producto. Se muestra la cantidad de piezas

necesarias para cubrir la demanda diaria.

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k) Estudios de factibilidad. Se establece una política de revisión de la

factibilidad de los productos a ser introducidos previo a su aprobación como

nuevo diseño o producto a aplicar. Todo ésto, con el fin de mantener la

competitividad, la filosofía de investigación y desarrollo para la manufactura

de nuevos productos o modificaciones,

4.1.2 Diseño del Proceso

La idea del diseño de procesos en la manufactura de productos es

planificar los mismos, de manera que evolucionen de manera eficiente y

controlada. El diseño de procesos establece funciones es decir, qué se debe

hacer y, determinar el proceso físico o instalación que se utiliza para producir

el producto o servicio.

1) Decisiones de hacer o comprar (Render, Heizer 2004). La decisión

de hacer o comprar distingue entre lo que la empresa desea producir y lo que

desea comprar. A causa de las variaciones en la calidad, costo y programas

de entrega, la decisión de hacer o comprar resulta crucial para definición del

producto. Siguiendo esta estructura, en el anexo2 se muestra una lista de las

partes que se fabrican. En esta se muestra el número de identificación de la

parte, la descripción y la cantidad de piezas necesarias para una unidad

fabricada. La lista de partes fabricadas es de vital importancia para la toma de

decisiones, para la asignación de recursos y la definición de nuestro producto.

2) Hojas de ruta. Aquí se muestran las operaciones necesarias para

fabricar el componente. La hoja de ruta para una parte tendrá una entrada por

cada operación que debe realizarse sobre la parte, (Meyer, Stephen). Se

requiere una hoja de ruta para cada parte individual del producto que se

fabrica, en el caso del producto se requiere de 25 hojas de ruta. Cada una de

ellas enlista las operaciones que se necesitan para fabricar cada parte en la

secuencia apropiada. En el anexo 3 se muestra el formato en que se

construyeron las hojas de ruta para cada parte fabricada. Se muestra la

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i) Decisiones de comprar Vs. fabricar. El porcentaje de partes a

fabricar vs. las compradas por UATP es mayor al 50 % con el fin mantener un

balance en los costos de operación y fabricación del producto.

j) Relaciones organizacionales y políticas de emple ados. La

empresa continúa con la organización tradicional de funciones dentro de la

compañía descentralizando el diseño del producto y las ventas a la oficina

matriz concentrando su organigrama operacional de primer nivel a los

departamentos de manufactura, ingeniería, mantenimiento, calidad, finanzas y

personal. El organigrama detallado se muestra en el anexo 3.

En referencia a la política de empleados, la empresa ha establecido el

siguiente esquema con el fin de cubrir las necesidades de empleados y su

correcta estadía en la planta:

• Estacionamientos de 4 cajones para cada 5 empleados

• Servicio sanitario para administrativo y otro para empleados de piso

con capacidad de 1 sanitario por cada 15 empleados más uno de

holgura.

• Servicios por separado para hombres y otros para mujeres no más de

200 pies de retirado del usuario

• Servicio de cafetería con capacidad excedida del 25 % para servicio

por turno

• Área recreativa para los empleados

• Servicio médico de enfermería con una enfermera por turno de trabajo.

• Servicio de seguridad para empleados con dos guardias de seguridad

por turno

• Centro de inducción y capacitación con capacidad de 30 empleados

por evento

• Programas de incentivos y evaluación de desempeño.

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51

productos comprados y fabricados, relaciones organizacionales y

factibilidades de la siguiente manera:

g) Política de inventarios. En este rubro la compañía ha decidido

mantener la filosofía de justo a tiempo y la utilización de partes y productos de

alta calidad y bajo costo, así mismo desarrollar la instalación basada en el

pensamiento esbelto para mantener los costos de operación bajos. Los

proveedores deberán estar certiicados para confirmar que los productos que

se reciban y se producen son de la mejor calidad. Las áreas de recibos

estarán descentralizadas para evitar errores en el manejo de materiales. El

nivel de inventarios no deberá exceder una semana de producción para

aquellos componentes que sean comprados fuera del continente americano

procurando una rotación de inventario a 15 veces por año. Para lograr la

eficiencia en el manejo del producto final se adopta una política de 5 días de

producto terminado, de igual forma para partes y repuestos para elevar al

máximo el rendimiento sobre la inversión y satisfacer las necesidades del

mercado.

h) Políticas de inversión. El análisis financiero proyectado es la clave

de éxito para cualquier negocio así como sus inversionistas, clientes,

proveedores y bancos; es la base de las decisiones para asegurar la liquidez

y proyección de ventas/ganancias de la compañía y permite estimar costos

del negocio y determinar la utilidad futura basada en simulaciones

estadísticas.

La empresa invirtió apropiadamente en publicidad, promoción,

investigación y desarrollo que se traduce en productos de alta calidad y bajo

costo para el consumidor. Los prosupuestos departamentales son altamente

vigilados para el cumplimiento de su aplicación y se buscará una recuperación

de la inversión del 33 %.

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50

• 10 minutos primer descanso

• 10 minutos segundo descanso

Tiempo total disponible al día 430 minutos un turno

430 ×1 turnos

430 x 85% de eficiencia = 365.5 tiempo real

Takt time= 4995.365

Tack time: 0 .732 .min

pza

El Tack time (tiempo disponible / demanda del producto) define cual

debe ser la cadencia de salida del producto que permite adaptar la producción

a la demanda. Por ejemplo si la demanda diaria del producto es de 499

unidades y el tiempo disponible para la jornada laboral son 430 minutos a un

85% de eficiencia. Lo que significa que cada 0.732 minutos debemos producir

una unidad de nuestro producto para poder adaptar nuestra producción a la

demanda

f) Políticas de administración Con el fin de lograr las metas y aplicar

la filosofía de empresa establece:

o Equidad de valor de bajo costo y alta calidad

o Mantener bajos costos de operación

o Invertir apropiadamente en publicidad, promoción , investigación y

desarrollo que se traduzca en productos de alta calidad y bajo costo

para el consumidor

o Crear productos que sean ingenierilmente confiables y de larga vida

utilizando los mejores componentes con los más bajos índices de falla

en la industria.

o Ofrecer las mejores garantías del mercado

La administración ha establecido seguir las siguientes políticas de

operación en lo referente a inventarios, inversión, programación de arranque,

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49

dar una capacidad de manufactura de 499 piezas diarias. La tabla 4.1

muestra el cálculo de la demanda hasta el mes de diciembre.

Tabla 4.1 Pronóstico de Demanda

e) Tiempo de procesamiento o valor R . Es el tiempo en que se debe

producir una pieza y es el resultado de dividir el tiempo disponible para

producción entre la demanda del cliente en ese período de tiempo. El tiempo

de ciclo (TACK TIME) sirve para nivelar la producción e igualar la taza de

consumo con la taza de producción. Para el calculo del tack-time se consideró

un solo turno, con ello se obtuvo el tiempo disponible restando los descansos

reglamentarios y una eficiencia considerable de 85%.

Proyecto: unidad paquete de enfriamiento

Demanda para el mes 60: 9983

Turnos: Uno

• 480 minutos en el turno

• 30 minutos de almuerzo

PERIODO DEMANDA REAL DEMANDA PRONOSTICADA DEMANDA AL 110%

12-Enero 9256 10182

12-Febrero 9240 10164

12-Marzo 9223 10146

12-Abril 9207 10128

12-Mayo 9190 10109

12-Junio 9174 10091

12-Julio 9157 10073

12-Agosto 9141 10055

12-Sep. 9125 10037

12-Oct. 9108 10019

12-Nov. 9092 10001

12-Dic. 9075 9983

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corresponde el nivel cero. Los componentes y materiales que

intervienen en la última operación de ensamble son de nivel uno.

Debido a su importancia las listas de materiales deben constituir el

núcleo fundamental en el que se sustenta el sistema de programación y

control de la producción. Desde el punto de vista del control de la producción,

interesa la especificación detallada de los componentes que intervienen en el

conjunto final, mostrando las sucesivas etapas de la fabricación. El anexo 2

muestra la lista de materiales del producto, cantidad requerida de cada

componente, número de parte y su dibujo necesarios para hacer una unidad

de producto.

d) Mercadotecnia. La mercadotecnia implica una revisión de ventas,

costos y proyecciones de utilidades para un producto nuevo, con la finalidad

de averiguar si satisfacen los objetivos de la compañía, si lo hace el producto

puede avanzar en la etapa de desarrollo del producto.

Para calcular las ventas, se debe estudiar la historia de productos

similares y debe hacer una encuesta de opiniones de mercado, se deben

calcular las ventas mínimas y máximas para evaluar los riesgos. Elaborado el

pronóstico de ventas se deben calcular los costos y las utilidades esperadas,

estos deben incluir los costos de mercadotecnia, investigación y desarrollo,

fabricación, contabilidad, para luego determinar el punto de equilibrio y la

rentabilidad del producto.

Un buen pronóstico es de importancia crucial para todos los aspectos

del negocio: el pronóstico es la única estimación de la demanda hasta que se

conoce la demanda real. Por lo tanto, lo pronósticos de la demanda se

realizaron con la técnica de regresión lineal.

La planta se diseñó para el tener una capacidad del 10% por encima

del pronóstico de ventas en el mes 60 el cual es de 9983 mensuales, lo que

da una resultado de 332.76 diarios. Para la creación de la empresa se decidió

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c) Lista de materiales, BOM (Bill of Materials).

BOM es la lista precisa y completa de todos los materiales y

componentes que se requieren para la fabricación del producto final,

reflejando el modo en que la misma se realiza. Varios son los requisitos para

definir esta estructura:

1. Cada componente o material que interviene debe tener asignado un

número de parte que lo identifique de forma única. Un único número

para cada elemento y a cada elemento se le asigna un código distinto.

2. Debe de realizarse un proceso de racionalización por niveles. A cada

elemento le corresponde un nivel en la estructura de fabricación de un

producto, asignado en sentido descendente. Así, al producto final le

Fig. 4.3 Diagrama de Explosión

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funcionales tanto de los componentes externos que dan una idea clara de el

producto y sus especificaciones como las dimensiones, tolerancias,

materiales y acabados.

En la gráfica de ensamble se muestra de forma esquemática cómo se

ensambla el producto. En ella se muestran componentes fabricados,

comprados y una combinación de ambos. La gráfica de ensamble del

producto se muestra en la Anexo 1

Fig.4.2 Especificaciones para la Unidad Paquete

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f. El filtro antimicrobial evita la introducción de bacterias a la habitación.

g. Se provee de planes de protección adicional a costo adicional.

El diseño del producto es un pre-requisito para la producción al igual

que el pronóstico de volumen. El resultado de la decisión del diseño del

producto se transmite a operaciones en forma de especificaciones del

producto. En estas especificaciones se indican las características que se

desea tenga el producto y así se permite que se proceda con la producción.

Las especificaciones rigurosas del producto son necesarias para

asegurar una producción eficiente. No es posible determinar el equipo, la

disposición ni los recursos humanos hasta que el producto se define, diseña

y documenta. Por lo tanto, la empresa comienza en esta primera fase con

definición del producto, el cual se muestra en figura 4.1.

Fig. 4.1 Unidad Paquete de Refrigeración

Durante la fase del diseño definitivo, se desarrollaron dibujos y

especificaciones para el producto mostrado en la figura 4.2. En esta fase la

atención se enfoca entonces en la determinación de las especificaciones de

diseño, con documentos como son dibujos de ensamble que muestra una

vista del producto explosionado. Se muestra es la figura 4.3 estas partes

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necesidades de la región. Fabricar diferentes tipos y tamaños de aires

acondicionados para el hogar y la industria, por ello la necesidad de localizar

una nueva planta de fabricación de unidades paquetes de aires

acondicionados en Cd. Juárez y concentrándose en la fabricación del modelo

UATP1 de 60,000 Btu’s.

Dada la experiencia de tres décadas en el negocio, la fabricación de

unidades paquetes de refrigeración, en la empresa se confirma el lograr para

sus clientes los más altos estándares de la industria en durabilidad,

economía, funcionabilidad, servicio y precio en lo que a unidades de

refrigeración se refiere. Proveer productos de garantía líderes en la industria.

Desde el principio en la empresa se dedicará a la fabricación de

unidades de refrigeración de larga duración que ayudarán a solucionar los

problemas de conforte del usuario, la industria y aquellos consumidores que

encuentran en otras marcas de este tipo de producto basándose en su

filosofía simple de administración.

Estos principios han guiado a la compañía hasta la actualidad. Se

mantentiene enfocado en proveer productos de alta calidad a un precio

accesible y protegidos por las mejores garantías en la industria. Este enfoque

ha guiado a la compañía a ser la mejor unidad de manufactura de unidades

de refrigeración para el hogar en México.

b) Descripción funcional del producto.

a. Controles electrónicos multifuncionales para el manejo preciso de la

temperatura a distancia.

b. El termostato permite sensar la temperatura del área siendo además

ajustable.

c. El modo de “Noche” permite que el usuario se despreocupe de la

unidad durante la noche mientras duerme

d. La unidad esta provista de velocidades múltiples de operación.

e. El ionizado negativo reduce la introducción de partículas de polvo.

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CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE RESULTADOS

En este apartado se presenta el desarrollo y resultado obtenido en

cada una de las etapas de este trabajo, como son la aplicación de la

metodología para el diseño de instalaciones para una empresa

completamente nueva donde no existía un modelo de referencia, la aplicación

final construida que muestra todos los datos y cálculos de forma resumida, la

rápida visualización del agrupamiento de familias y balanceo de línea del

producto. Por ultimo se lleva a cabo el desarrollo y resultado obtenido del

simulador.

3.1 Metodología Propuesta para Unidad de Aires Acon dicionado

En el presente capitulo se llevará paso la metodología para distribución

de planta (Meyer Stephen) Para la obtención de todos y cada una de la

información necesaria para la siguiente etapa de la metodología de

investigación.

4.1.1 Diseño del producto

En las industrias que cambian con rapidéz, la introducción de nuevos

productos es una forma de vida. Las decisiones sobre el producto afectan a

cada una de las áreas de la empresa, las decisiones sobre los productos

deben coordinarse de manera íntima con cada una de ellas para asegurarse

de que quedan perfectamente involucradas con el diseño del producto.

a) Introducción. La compañía busca fabricar aires acondicionados de

buena calidad para dar al usuario una satisfacción total y adecuada a las

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3.3 Instrumentos de Investigación

Los materiales, es decir, las herramientas que se emplearon para cada una

de las etapas de desarrollo de esta tesis fueron:

1. Equipo de cómputo: se utilizó una computadora personal para la

organización y redacción de la información

2. Software: se empleo el programa de simulación ARENA ® para la

aplicación de los resultados y la comparación de alternativas.

3. Información obtenida y analizada de la metodología propuesta para

unidades de aire acondicionado tipo paquete.

4. Técnicas modernas de manufactura: se emplearon los algoritmos

COMSOAL ® y ALGORITMO BINARIO DE ORDENAMIENTO ® como

herramientas propuestas por los diversos autores en lo que respecta a

la manufactura moderna.

5. Lenguajes de programación orientada a objetos como visual

Basic.net ® para la programación de los algoritmos, un manejador de

base de datos como Access ® donde se almacena la información y

Minitab ® para el análisis de los datos.

6. Se compararon las alternativas utilizando el software de simulación

ARENA ® para obtener el mejor diseño.

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visualización de los reportes pueden tanto numérica como en forma de gráfica

como se muestra en la figura 3.2. Las diferentes formas de los reportes puede

mostrar desde un resúmen de todas las corridas o por el contrario cada una

de manera individual.

Fig. 3.2 Reportes que Arena Genera al Terminar la Ejecución.

3.2 Tipo de Investigación

El presente trabajo presenta un proyecto de desarrollo que utiliza la

lógica inductiva como lo sugiere la metodología propuesta, a diferencia de

algunos proyectos de investigación que utilizan un enfoque deductivo. El

enfoque propuesto se basa en procedimientos ya existentes es decir, modelos

referenciales para distribución de planta. Se busca una solución de ingeniería

en el diseño de planta para la unidad paquete al integrar nuevos escenarios

de manufactura.

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aproximaciones y señalar las suposiciones para un modelo lógico y valido

este permite analizar su comportamiento.

Así se pueden obtener las medidas de desempeño, ya que en algunas

ocasiones es conveniente hacer un seguimiento de algunas variables

intermedias en las que se calculan estadísticas, por ejemplo: el número total

de piezas producidas, el tiempo total consumido en la cola, el número de

unidades que han pasado por la cola (necesario para calcular el tiempo

promedio en cola), el mayor tiempo invertido en la cola por una entidad, el

tiempo total en el sistema (en cola más procesado), el mayor tiempo

consumido en el sistema por una entidad, etc.

Todas estas medidas de desempeño del sistema pueden ser

visualizadas desde el mismo software al terminar su ejecución. La

Fig. 3.1 Datos Necesarios para el Modelo de Simulación

Información inicial aplicados al modelode simulacion

•Capacidad los recursos •Familia de partes •Secuencias•Tiempo de proceso

Simulacion del Modelo propuesto

Análisis de resultados

-Eficiencia de cada estación -Partes producidas -Partes pintadas -Utilización de los recursos-Tiempo promedio de las partes en el sistema

Especificación de cada:•Estación•Secuencia•Transportador•Entidad

Replicación:-Tiempo de calentamiento-Duración de la replica-Cantidad de replicas

Reporte de resultados

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programación. En este trabajo se contempló como principal objetivo la

aplicación del modelo (Meyer, Stephen), obtener la información necesaria en

cada una de las etapas del método hasta llegar a la determinación final de

espacios. Se desarrolló la aplicación informática que muestra la programación

de algoritmos que definió el balanceo de línea y las familias en las células de

manufactura. Con esto se desea presentar el modelo en cuestión bajo

diferentes paradigmas de representación.

3.1.3 Simulación

La simulación es una técnica que permite emular el comportamiento de

un sistema real o hipotético según ciertas condiciones particulares de

operación. Para poder comprender la realidad y toda la complejidad que un

sistema puede conllevar, ha sido necesario construir artificialmente objetos y

experimentar con ellos dinámicamente antes de interactuar con el sistema

real; por esta razón se formuló un modelo conceptual con los datos

necesarios para el modelo de simulacion los cuales se presentan a

continuación en la figura 3.1.El uso de las técnicas de simulación para la

solución de problemas es un campo interdisciplinario muy amplio, tanto por la

variedad de sistemas que pueden ser considerados, como por la diversidad

de contextos que pueden describirse.

En este trabajo se utilizó el software simulador ARENA ® el cual

cuenta con características fundamentales para la creación de un modelo de

simulación para los diferentes procesos manufactura. Este software tiene

capacidades generales, como la posibilidad de cambiar atributos (variables de

entidades), variables globales (variables del sistema), condiciones lógicas,

expresiones y funciones matemáticas.

ARENA ® cuenta además con una interfase gráfica amigable para así

hacer fácil su utilización. Así mismo, existen innumerables manuales que

conciernen al software para poder realizar consultas. Después de hacer las

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4. Analizar posibles alternativas de simulacion con el software

correspondiente para validar la metodología aplicada.

3.1.1 Metodología para la Distribución de Planta

Através de la metodología (Meyer, Stephen) para generación de

información como parte principal del proyecto, permitió la modelación y

obtención de la información. En la primera etapa del método se obtuvo un

marco básico de referencia para el producto, los aspectos generales de éste y

su descripción comercial en el mercado. Los materiales necesarios del

producto en estudio, la estructura del proceso en la que se desarrolló la

descripción de la maquinaria, equipo y herramientas. Las áreas de

producción, puestos de trabajo, ruta de producción, las consideraciones de

seguridad e higiene ocupacional que tendrá la planta. Se finalizó con las

políticas generales en las que se cuenta los días laborales anuales y la

jornada de trabajo entre otros.

En la segunda fase de la metodología, se cubrieron aspectos como el

cálculo de requerimiento de maquinaria y equipo, la cantidad necesaria de

ésta para la producción, la mano de obra tanto directa como indirecta,

elementos básicos de la empresa. El cálculo del espacio físico de la planta,

dentro del cual se encuentran todas las áreas involucradas en el proceso de

producción así como administrativo, considerando la expansión de la misma.

Continuando con la metodología, por último se enmarca la distribución física

de la planta, dentro de la que se obtuvo la determinación del equipo y el

tamaño definitivo de la planta.

3.1.2 Programación de Algoritmos

En esta tesis se pretende tener un enfoque multidisciplinario, ya que el

área en la que se desarrolla el problema es principalmente el área de

manufactura, en el que se buscó detallarlo por medio de un lenguaje de

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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Este apartado describe paso a paso el método utilizado para el diseño

en la distribución de una nueva planta manufacturera y la aplicación de

tecnologías modernas de manufactura.

La elaboración de este capitulo se desarrolla a partir de la información

recopilada por las diversas fuentes y documentos que permitieron una mejor

comprensión de los antecedentes del tema. Lo anterior sirve como base para

continuar con el desarrollo de la investigación del producto en estudio. Se

describe además el uso de herramientas computacionales, como lenguajes de

programación y simulación que permiten describir la forma en que se logra el

propósito del estudio

3.1 Proceso de investigación

Con el objetivo de resolver los problemas de investigación planteados a

continuación se muestra cómo se ha organizó la investigación. En términos

generales, los pasos a seguir fueron:

1. La aplicación de las diferentes fases de método sugerido (Meyer

Stephen) para obtener los resultados necesarios, esto con el fin de

obtener un entorno definido y los parámetros necesarios para la

siguiente fase en el proceso de la investigación.

2. El análisis y colección de los datos obtenidos en el diseño de planta

según la metodología utilizada.

3. Tratamiento de la información obtenida para adecuarla a un lenguaje

de programación y generar la interfase.

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El diseño del hardware en si también ha caído bajo la influencia de la

filosofía orientada a objetos. Se afirma que el sistema AS/400 de IBM ha sido

diseñado utilizando técnicas orientadas a objetos. Actualmente se puede ver

que la MOO puede ser una forma viable para lograr flexibilidad en los

sistemas de manufactura actual, mediante el encapsulamiento del equipo y su

funcionamiento por medio de rutinas de software, y su comunicación con el

medio de alguna forma (serial, paralelo, USB) para lograr compartir y recibir

datos importantes del proceso productivo y con ello poder hacer

modificaciones cuando sea necesario sin afectar demasiado al sistema en

general, Graham (1996).

El modelar los distintos elementos de un sistema de fabricación bajo

este paradigma, proporciona la característica de que puede ser reutilizable,

por ejemplo: en una línea de producción, si en algún momento se definen

todos los atributos y propiedades de los elementos, cada vez que se necesite

cambiar las características de una maquina, en el sistema solamente se

necesita cambiar un objeto “viejo” por uno “nuevo”, sin la necesidad de

cambiarlo todo en general, siempre y cuando cumpla con las interfases e

ideas especificas en el modelo.

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computacional CIM que integra todas las otras tecnologías computacional es

incluyendo todo el rango de hardware y de software ocupado en el ambiente

CIM, incluyendo lo necesario para las telecomunicaciones.

CIM integra los sistemas de información que forman parte fundamental

de cada una decisiones se realizan en las planta manufactureras, desde los

procesos la cual se conoce como Planeación de Procesos Asistida por

Computadora (CAPP), diseño asistido por computadora (CAD, competer-

aided design), fabricación asistida por computadora (CAM, computer-aided

manufacturing), sistemas flexibles de fabricación (FMS, flexible manufacturing

systems), planificación de necesidades de materiales (MRP, material

requirement planning), planificación de los recursos de manufactura (MRPII,

manufacturing resources planning), etcétera, se han hecho muy conocidos y

poco a poco, se han convertido en conceptos cotidianos para los fabricantes

actuales.

2.6 Programación Orientada a Objetos y los Sistema s de Manufactura

Moderna.

Para el diseño de sistemas, existen varios métodos dependiendo del

área de investigación o del área de estudio, ésto significa que dependiendo

de la rama de la ciencia donde se encuentre, éste concepto puede variar

enormemente. En la Ingeniería del Software, es posible la implementación de

programas flexibles y eficientes, logrando con ello una reutilización y una

mejora considerable en la calidad del software. Ahora, si se concentra

básicamente en la Metodología Orientada a Objetos (MOO), se puede obtener

las ventajas de la misma y explotar sus virtudes. Para implementar la MOO en

los diferentes medios de manufactura es necesario aclarar algunos puntos: en

la ingeniería del software, el término Orientado a Objetos es usado para

describir un método para la creación de sistemas informáticos, en el cual, el

sistema es organizado como una colección de objetos.

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La automatización ha traído consigo cambios en la operación así como

en el uso de los equipos de cómputo para las actividades gerenciales y de

toma de decisiones de una organización manufacturera.

En los próximos años es muy probable que sucedan muchos cambios

en la industria manufacturera que los habidos en los años anteriores, estos

cambios están acelerándose debido a las crecientes necesidades del cliente y

competencia mundial, así como la disponibilidad de nuevas tecnologías.

La manufactura actualmente se enfrenta al reto de competir con mejor

calidad en el producto, mejores costos, tiempos de producción más reducidos,

así como una mayor respuesta a los súbitos cambios de la demanda. Muchos

métodos tradicionales para diseñar y fabricar un producto también enfrentan

nuevos retos. Para lograr estas metas se debe cambiar en lo que respecta a

la cooperación y comunicación entre sus propios departamentos internos,

modificar su estructura y su cultura para poder responder mejor a las

presiones de la competencia y a las necesidades del mercado. Se deben

proporcionar los sistemas de información adecuados que integren la empresa,

de manera que opere sin contratiempos, como un sistema integrado de

negocios. Esto puede ser resumido en una sola frase. Manufactura Integrada

Por Computadora (CIM). CIM se define la integración de las computadoras

digitales en todos los aspectos del proceso de manufactura, krajewski,

Ritzman (2000).

Otra definición afirma que se trata de un sistema complejo, de múltiples

capas diseñado con el propósito de minimizar los gastos y crear riqueza en

todos los aspectos. También se menciona que tiene que ver con proporcionar

asistencia computarizada, automatizar, controlar y elevar el nivel de

integración en todos los niveles de la manufactura.

La importancia de los sistemas informáticos es obvia; a través de los

datos ellos generan, recolectan y administran, estableciendo y mantienen en

contacto con todas las locaciones y oficinas en la empresa. La tecnología

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fue desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de máquinas,

posibilitando hacer lotes más pequeños.

2.5.2.7 Kanban

Kanban es el uso de etiquetas que contienen información que sirve como

orden de trabajo, esta es su función principal. En otras palabras es un

dispositivo de dirección automático que brinda información acerca de que se

va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo transportarlo.

Dentro de las principales funciones desarrollas por la Etiqueta Kaban,

tenemos:

a) Control de la producción.- Integración de los diferentes procesos y el

desarrollo de un sistema Justo a Tiempo, en el cual, los materiales

llegarán en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas de

la fabrica y si es posible incluyendo a los proveedores.

b) Mejora de los procesos.- Facilita la mejora en las diferentes actividades

de la empresa mediante el uso de Kanban, esto se hace mediante

técnicas de ingeniería.

Manufactura Esbelta proporciona a las compañías herramientas para

sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más

rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida.

2.5.3 Manufactura Integrada por Computadora

Las empresas están encontrando una gran dificultad para competir, por

lo tanto, es necesario dirigir y educar a la gente para manejar los recursos

tecnológicos y humanos para competir dentro del mercado y poder seguir

creciendo. En los últimos años los fabricantes han centrado sus esfuerzos en

encontrar una forma de aumentar la productividad por medio del uso y

aprovechamiento de la nueva tecnología de cómputo.

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Fig. 2.5 Pilares fundamentales del TPM

2.5.2.5 Mejora Continua (Kaizen)

Kaizen se apoya en los equipos de trabajo y la Ingeniería Industrial

para mejorar los procesos productivos. Kaizen se enfoca en las personas y a

estandarización de los procesos. Su práctica requiere de un equipo integrado

por personal de producción, mantenimiento, calidad, ingeniería, compras y

demás empleados que el equipo considere necesario. Su objetivo es

incrementar la productividad controlando los procesos de manufactura

mediante la reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de criterios de

calidad y de los métodos de trabajo por operación.

2.5.2.6 Cambio Rápido de Modelo (SMED)

Son teorías y técnicas para realizar las operaciones necesarias para

cambios de modelos en menos de 10 minutos. Desde la última pieza buena

hasta la primera pieza buena en menos de 10 minutos. El sistema SMED

surgió de la necesidad de lograr la producción Justo a Tiempo. Este sistema

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2.5.2.2 Justo a Tiempo (JIT)

El termino de Manufactura Esbelta, es debido precisamente en torno al

concepto de “producción ajustada” o “lean production” como se conoce en

inglés. Parte también de los conceptos fundamentales de producir un artículo

en el momento que es requerido para que este sea vendido o utilizado por la

siguiente estación de trabajo en el proceso de manufactura. El JIT sigue los

siguientes principios: Igualar la oferta y la demanda, el peor enemigo: el

desperdicio, el proceso debe ser continuo, mejora continúa, es primero el ser

humano, la sobreproducción es ineficiencia y no vender el futuro.

2.5.2.3 Sistema Jalar (Pull)

En el sistema Pull se debe producir solamente lo que es necesario y

para ello es necesario que cada operación prevenga el material requerido por

la operación siguiente y ésta a su vez, prevea los requerimientos de

materiales de la siguiente operación. En este sentido, se parte del final con el

número de unidades a producir y se determina de manera regresiva las

necesidades de materiales en la etapa inmediata anterior y así

sucesivamente, Muñoz (2009).

2.5.2.4 Mantenimiento Productivo Total (TPM)

El TPM se orienta a crear un sistema corporativo que maximiza la

eficiencia de todo el sistema productivo, previendo las pérdidas en todas las

operaciones de la empresa. Esto incluye “cero accidentes, cero defectos y

cero fallos” en todo el ciclo de vida del sistema productivo. Se aplica en todos

los sectores de la empresa. TPM se apoya en la participación de todos los

integrantes de la organización distribuidos en pequeños equipos, desde la alta

dirección hasta los niveles operativos. Los pilares o procesos fundamentales

del TPM los que se pueden observar en la figura 2.5

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de la producción esbelta es el uso de equipos interdisciplinarios en todos los

niveles de la organización

Manufactura Esbelta comprende varias herramientas que ayudan a

eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y

a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando

lo que no se requiere. El sistema de Manufactura Flexible o Manufactura

Esbelta ha sido definido como una filosofía de excelencia de manufactura

basada en la eliminación planeada de todo tipo de desperdicio y el respeto

por el trabajador Gitman, McDaniel (2007). Herramientas de manufactura

esbelta:

2.5.2.1 Las 5'S

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de

trabajo más limpias, organizadas y más seguras; es decir, se trata de

imprimirle mayor "calidad de vida" al trabajo. Las 5'S provienen de términos

japoneses que diariamente ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana y

no son parte exclusiva de una "cultura japonesa" ajena a nosotros, es más,

todos los seres humanos, o casi todos, tenemos tendencia a practicar o

hemos practicado las 5'S, aunque no nos demos cuenta.

a. Seiri: Seleccionar eliminar lo que no se necesite.

b. Seiton : Todo en su lugar, asignar un lugar fijo, lógico y conveniente a

cada herramienta o material necesario.

c. Seiso: Súper limpieza, hacer una limpieza excepcional.

d. Seiketso : Estandarización, establecer las nuevas condiciones como

normales.

e. Sitsuke: Sostenimiento, sostener el esfuerzo para no perder lo

avanzado.

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diferencia más importante es que la manufactura ágil toma el punto de vista

de la empresa, mientras que la mayor preocupación de la producción ligera es

la planta. Lo que es más, alguno ven a la producción ligera como una mejora

a los métodos de producción en masa. La agilidad implica romper con el

modelo de producción en masa para fabricar una mayor variedad de

productos. Las diferencias sutiles entre la producción en masa y la

manufactura ágil no son tan importantes. Lo que en realidad cuenta es que

ambas están basadas en conceptos similares. Más aún, se muestra en la

siguiente figura 2.4 como avanza un paso más en la trayectoria para

desarrollar nuevas teorías de producción.

2.5.2 Manufactura Esbelta

La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue concebida por los

grandes gurús del sistema de producción Toyota: William Edward Demming,

Tai-Chi Ohno Shigeo Shingo entre algunos. Esta filosofía promueve la

eliminación del inventario y otras formas de desperdicio, mayor flexibilidad en

la programación de la producción, tiempos de entrega más cortos y niveles

avanzados de calidad en el producto y en el servicio al cliente. La producción

esbelta combina las ventajas de la producción en masa y la artesanal sin la

rigidez de la primera o los altos costos de la última. Un componente esencial

Fig. 2.4 Evolución de la Manufactura

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busca mejorar notablemente las relaciones humanas a través de mejores

sitios de trabajo, ayudas visuales y técnicas de comunicación y reporteo que

hacen que el tiempo sea mejor aprovechado. Schmid (2002). En lo referente a

la manufactura ágil, los atributos clave de esta característica en manufactura

son:

a. Enfoque en el valor al cliente: buscar soluciones, no productos;

b. Flexibilidad para adaptarse a cambios fundamentales del mercado, no

cambios simples en la mezcla del producto;

c. Competir en múltiples frentes, incluyendo la opción de fábrica y

comercio virtual a través de Internet.

d. Apoyarse en el conocimiento organizacional, incluyendo la habilidad

para adaptar tecnologías de la información (TI) para soportar nuevos

procesos.

El mayor impulso de la manufactura ágil es una visión de empresa, que

específicamente busca incluir una mayor diversificación de productos,

fabricación por pedido pero a un costo unitario relativamente bajo.

La introducción rápida de productos nuevos o modificados, en algunos

casos a través de la formación rápida de una sociedad estratégica temporal

para aprovechar oportunidades de nichos de mercado breves, lo que se llama

empresa u organización virtual.

Productos que se pueden actualizar, diseñados para desensamblarlos,

reciclarlos y reconfigurarlos. Permitir una reconfiguración dinámica de

procesos de producción con el fin de dar lugar a pequeños cambios en el

diseño del producto hasta nuevas líneas de producto. El compromiso con

productos y operaciones benignos con el medio ambiente. Pero sobre todo,

una relación interactiva con el cliente.

A primera vista, la manufactura ágil puede parecer otra manera de

describir la producción ligera. Existen similitudes, pero también diferencias. La

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27

final. El programa ALDEP ® esta diseñado para manejar hasta 63

departamentos y un edificio de tres pisos.

2.5 Filosofias Modernas de Manufactura.

La década de los ´80 fue testigo de una revolución en las filosofías de

dirección y de las tecnologías aplicadas a la producción. Esta década fue de

gran avance para las nuevas tecnologías como las que fueran al rescate de la

manufactura.

En esta nueva era de las tecnologías Ferdows (1989) describe

diferentes estrategias de producción sobre la base de una dimensión

internacional de la función de producción, distinguiendo varias razones, tales

como el acceso a mercados, a recursos tecnológicos y a factores de

producción, así como por la magnitud del valor añadido tecnológico que se

pretende ofrecer. De este trabajo surge una tipología estratégica de plantas

industriales: aquellas plantas para montaje ventajoso, las plantas

abastecedoras, las plantas contribuyentes, las plantas tecnológicamente

avanzadas y las plantas asociadas o líderes. Todo lo anterior, ha contribuido a

afianzar aún más, la necesidad del nuevo paradigma de la estrategia de

producción, el cual, ha ido consolidándose y enriqueciéndose

progresivamente con los nuevos aportes teórico-prácticos.

2.5.1 Manufactura Ágil

Existe una metodología muy desarrollada para implantar la

manufactura esbelta en cualquier tipo de empresa. Asimismo, este

pensamiento se ha extendido a todo tipo de procesos, tanto dentro como

fuera de la compañía, la Manufactura Ágil al igual que manufactura esbelta

nos ayuda a buscar los grandes desperdicios que se generan en las oficinas y

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2.4.2 ALDEP (Automated Layout Design Program)

Programa de diseño de la distribución automatizado. ALDEP ® lo

desarrolló IBM en 1967 y fue originalmente descrito por Seehof y Evans

1967). El programa ALDEP ® solamente maneja problemas de distribución

con criterios cualitativos.

Los datos para ALDEP ® incluyen una matriz de relaciones y

limitaciones como tamaño del edificio, ubicaciones fijas para departamentos,

escaleras, etc. El programa ALDEP ® comienza por seleccionar al azar un

departamento y lo coloca en el plan de distribución. En el segundo plan se

revisan todos los departamentos restantes y solamente se selecciona al azar

uno que tenga una calificación de relación de alta cercanía (como A o E) y se

coloca en la distribución cerca del primer departamento. Si no puede

encontrar una calificación de alta cercanía, se selecciona un departamento al

azar y se coloca en la distribución. Este proceso de selección continúa hasta

que se han colocado todos los departamentos en el plan de distribución. Se

calcula entonces una calificación total para el diagrama mediante la

conversión de cada relación de cercanía a una escala numérica y sumando

los valores de estas relaciones en el plan de distribución. Se repite varias

veces todo el proceso y como primer paso en cada ocasión se comienza con

un departamento diferente que es seleccionado al azar. Cada interacción da

como resultado la generación de un plan de distribución.

El programa ALDEP ® es útil para generar un gran número de buenas

distribuciones para su revisión. El programa puede controlarse para que

solamente se impriman las distribuciones que tengan una calificación

especificada o mayor a ésta. Esta tiene el efecto de reducir el número de

diagramas que se tienen que revisar. Aunque ALDEP ® es un programa

heurístico útil para generar buenos diseños, sólo produce soluciones óptimas

por accidente. ALDEP ® ahorra mucho del trabajo tedioso que implica la

distribución, sin embargo, aún se requiere un juicio para llegar a la solución

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25

2.4 Distribución de Planta por Computadora

Los algoritmos computacionales son herramientas que pueden

incrementar significativamente la productividad del planeador en la

distribución y la calidad de la solución final, gracias a la generación y

evaluación numérica de un gran número de alternativas de distribución en un

corto tiempo.

2.4.1 Craft (computerized relative allocation of f acility technique)

Craft, es uno de los primeros algoritmos para la distribución de planta.

El método Craft fue introducido en 1963 por Armor, Buffa y Vollmab .CRAFT

es una de las primeras técnicas conocidas para la configuración de planta en

la literatura. Los departamentos no están restringidos a formas rectangulares

y la representación que usa es del tipo discreta. Los pasos de este algoritmo

son:

1. Determinar los centroides de los departamentos en la distribución

inicial.

2. Calcular la distancia rectilínea entre parejas de centroides de

departamentos y guarda los valores en una matriz de distancia.

3. Se calcula el costo de la distribución inicial.

4. Intercambia 2 o 3 departamentos e identifica el mejor intercambio, que

será el que represente una mayor disminución en costo de la

distribución.

5. Actualiza la información de acuerdo al mejor intercambio encontrado y

termina la primera iteración.

6. Empieza la siguiente iteración tomando como solución inicial la mejor

distribución que encontró en la iteración anterior.

7. La iteración final se determina cuando ya no se puede obtener una

reducción en el costo de la distribución

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para ello, los autores sugieren el uso de herramientas computacionales y de

paquetes de simulación para el rápido análisis del diseño desarrollado.

Diseño del producto • Selección del producto • Diseño del producto • Mercadotecnia • Políticas gerenciales

Diseñ o del proceso

• Planeación de procesos • Secuencia de ensamble • Establecer tiempos estándares

Espacio y distribución

• Diseño de estaciones de trabajo • Determinación de espacios de cada estación •

Departamentos auxiliares • Diseño del área de recibos • Diseño del área de embarque • Diseño del almacén de materia prima

Instalaciones de servicio al personal • Estrada de empleados vestidores • Servicios sanitarios • Cafetería

Diseño de of icinas • Determinación del espacio de oficinas

Distribución final • Requerimientos totales de espacio por Depto. • Distribución final interior • Distribución final exterior

Tabla 2.3 Distribución de planta Meyer-Stephen (2006)

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Tabla 2.2 Procedimiento Sistemático de Distribución de Planta

Fase

I:

Localización. Al tratarse de una planta completamente nueva se

buscará una posición geográfica competitiva basada en la

satisfacción de ciertos factores relevantes para la misma. En caso

de una redistribución el objetivo será determinar si la planta se

mantendrá en el emplazamiento actual o si se trasladará hacia un

edificio recién adquirido, o hacia un área similar potencialmente

disponible.

Fase

II:

Aquí se establece el patrón de flujo para el área que va a ser

distribuida y se indica también el tamaño, la relación, y la

configuración de cada actividad principal, departamento o área. El

resultado de esta fase es un bosquejo o diagrama a escala de la

futura planta.

Fase

III:

Plan de Distribución Detallada. Es la preparación en detalle del

plan de distribución e incluye la planificación de donde van a ser

colocados los puestos de trabajo, así como la maquinaria o los

equipos.

Fase

IV:

Instalación. Esta última fase implica los movimientos físicos y

ajustes necesarios, conforme se van colocando los equipos y

máquinas

2.3.7 Metodología de Distribución de planta de (Me yer, Stephen)

El procedimiento propuesto por Meyer y Stephen (2006) presentada en

la tabla 2.3, es una de los más completos puesto que incluye todas las áreas

de la compañía, proporcionando herramientas útiles para la solución y el

diseño de cada una de las instalaciones requeridas. Este procedimientos es

bastante extenso, al igual que el trabajo que representa el llevarlo a cabo y

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2.3.6 Procedimiento Sistemático de Distribución de Planta (SLP) de

Muther

Los intentos por establecer una metodología que permitiera afrontar el

problema de la distribución en planta de manera ordenada comienzan en la

década de los 50 del siglo pasado. Sin embargo, es Muther en 1973, el

primero en desarrollar un procedimiento verdaderamente sistemático, el

Systematic Layout Planning que establece una metodología aplicable a la

resolución del problema independientemente de su naturaleza. Los métodos

precedentes al SLP son simples e incompletos y los desarrollados con

posterioridad son en muchos casos variantes de éste, más o menos

ampliados, siendo el método de Muther el más difundido. De tal forma, es

posible afirmar que el SLP ha sentado precedentes y ha marcado un antes y

un después en el diseño de instalaciones.

El procedimiento utilizado para diseñar la distribución de planta de la

empresa fue Planeación Sistemática de Layout o SLP. Este procedimiento

permite adecuar los recursos con que cuenta la empresa, detectar las

necesidades de los trabajadores e ingenieros y, así, generar y evaluar las

alternativas de diseño. Esta evaluación es presentada a la gerencia para que

decida cuál de las propuestas es mejor para ser implementada en la

organización. Se debe destacar que el método SLP tiene etapas bien

definidas como se puede observar en la tabla 2.2. Debido a esto se permite

abordar el problema de forma práctica y utilizar diferentes herramientas de la

investigación de operaciones para modelar y obtener resultados en cada una

de las etapas. La aplicación del procedimiento SLP en las cuatro fases o

niveles de la distribución en planta, pueden superpone uno con el otro, son

según Muther (1973).

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Para Reed las cartas de planeación de la distribución son el paso más

importante del proceso de distribución. Éstas contienen la siguiente

información:

• El flujo del proceso, incluyendo operaciones, transporte,

almacenamiento, e inspecciones.

• Tiempos estándar para cada operación.

• Selección y balance de máquinas.

• Selección y balance de mano de obra.

• Requerimientos de manejo de materiales.

2.3.5 Procedimiento Sistemático de Distribución de Planta Jay Cedarleaf

Cedarleaf (1994) fue un graduado en ingeniería industrial con

especialización en diseño de planta y análisis de costos de producción. Para

Cedarleaf el diseño de planta es mas allá que un simple procedimiento

mecánico es un arte y el flujo de materiales la inspiración. En su libro presenta

una guía paso por paso para llevar a cabo un proyecto desde la concepción

hasta el final del proyecto y evitar errores, ya que es uno de los objetivos

primordiales. En su obra, Cedarleaf utiliza el concepto de Justo a Tiempo ya

que pone principal énfasis en el flujo de materiales.

El procedimiento conlleva los siguientes pasos:

• Análisis de flujo del proceso

• Análisis del trabajo

• Planeación del espacio en piso

• Listado del equipo necesario con sus dimensiones

• Departamentos auxiliares

• Embarque y recibos

• Diagrama de relaciones de centros de trabajo

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• Seleccionar un equipo específico de manejo de materiales.

• Coordinar lo grupos de operaciones relacionadas.

• Diseñar las interrelaciones de las actividades.

• Determinar los requerimientos de almacenamiento.

• Planear actividades auxiliares y de servicio.

• Determinar los requerimientos de espacio.

• Asignar actividades al espacio total.

• Considerar tipos de edificio.

• Construir la distribución maestra.

• Evaluar, ajustar y revisar la distribución con las personas apropiadas.

• Obtener aprobaciones.

• Instalar la distribución.

Realizar un seguimiento a la implementación de la distribución.

2.3.4 Procedimiento de Distribución de Planta de R eed

Reed (1961) recomendó el siguiente “plan de ataque sistemático” para

la planeación y Preparación de a distribución.

• Analizar el producto o productos que serán elaborados

• Determinar el proceso requerido para manufacturar el producto

• Preparar cartas de planeación de la distribución

• Determinar las estaciones de trabajo

• Analizar los requerimientos de las áreas de almacenamiento

• Establecer los anchos mínimos para los pasillos de la planta

• Establecer los requerimientos de la oficina

• Considerar departamentos para el personal y servicios

• Listar los servicios de la planta

• Hacer provisión para la futura expansión

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4. Búsqueda de la posición relativa ideal de los diferentes centros de

trabajo. Para ello se emplea el "Diagrama Esquemático Ideal".

5. Desarrollo del diagrama esquemático idea. Es un diagrama de bloques

en el que los diferentes departamentos ocupan sus áreas

correspondientes y en el que se muestran las relaciones inter

departamentales.

6. Desarrollo de distribución de planta a detalle, en el que se especifican

los sistemas de manutención, sistemas de almacenaje, sistemas

auxiliares de producción y en definitiva, se establece la distribución que

finalmente se implementará.

Como puede apreciarse, el método de Buffa de manera similar al

método de Immer, utiliza para establecer la disposición de las actividades el

flujo de materiales entre actividades como criterio único.

2.3.3 Procedimiento de Distribución de Planta de Ap ple

Algunos de los antecedentes dignos de mención que se han podido

estudiar en las fuentes consultadas en el diseño de plantas modernas son el

procedimiento general de selección de localización para plantas industriales

de James M. Apple. Según Apple (1977) el diseñador de plantas debe seguir

un procedimiento ordenado. La mayoría de las veces sin hacer caso del tipo

de instalaciones, el proceso de diseño debe seguir de manera cercana la

siguiente secuencia de pasos:

• Obtener los datos básicos del problema.

• Analizar los datos básicos obtenidos.

• Diseñar el proceso productivo.

• Planear el patrón de flujo de material.

• Considerar un plan general de manejo de materiales.

• Calcular los requerimientos del equipo.

• Planear estaciones de trabajo individuales.

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18

técnicas manufactura moderna para un diseño más efectivo. (Francis y White,

1974; Tompkins y White, 1984).

2.3.1 Procedimiento de Distribución de Planta de Im mer

Diversos autores coinciden en señalar a Immer como el primero en

crear una metodología común para la resolución del problema de distribución

en planta (Francis y White, 1974; Tompkins y White, 1984). Immer (1950)

sugiere tres pasos para el análisis de un problema de distribución de planta

en los cuales no menciona ninguna de las herramientas solo brinda una

perspectiva general ya que su método se basa solo en el principio de

circulación o flujo de materiales: siguientes etapas

• Planear correctamente el problema,

• Detallar las líneas de flujo

• Convertir las líneas de flujo en materiales

2.3.2 Método de Análisis de Secuencia (S equence Analysis) de Buffa

El método desarrollado por Buffa (1955) puede considerarse un

precursor del Sistemático de Distribución de Planta (SLP), pudiendo

establecerse con éste muchas similitudes. El procedimiento, tal y como se

describe en González Cruz (2001) y González García (2005) es el siguiente:

1. Estudio del proceso, recopilación de datos referente a actividades,

piezas y recorridos de éstas. Organización de estos datos en forma de

hojas de ruta y análisis de los requerimientos del sistema productivo.

2. Determinación de la secuencia de operaciones de cada pieza y

elaboración de una tabla con dicha información ("Sequence summary").

3. Determinación de las cargas de transporte mensuales entre los

diferentes departamentos que conforman el proceso. Esta información

se recoge en una tabla denominada "Tabla de cargas de transporte"

("Load summary").

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asumido por el responsable de la misma. Se tiene un mayor control de la

disponibilidad de tiempos y material en cada zona de la factoría

e) Planificación del proceso

La planificación del proceso de fabricación se simplifica como

consecuencia de la similitud entre los procesos para las piezas de la misma

familia y de la normalización a que la tecnología de grupos.

f) Satisfacción de los empleados

Los trabajadores, al ser capaces en muchos casos de realizar

completamente una pieza dentro de su célula perciben mejor su contribución

a la obtención de un producto final. Esto tiende a mejorar la actitud de los

mismos hacia el trabajo desarrollado. Otro beneficio es que la calidad del

producto tiende a mejorar, como consecuencia de que los defectos de una

pieza son fácilmente atribuibles a la célula en la que se fabricó.

2.3 Metodologías Tradicionales del Diseño de Plant a

A continuación se muestran algunos de los procedimientos clásicos

para resolver el problema de distribución de planta. Estos conceptos han sido

útiles para la creación de muchas de las metodologías propuestas en la

actualidad.

El diseñador de planta lo que pretende es crear dibujos donde se

represente un eficiente sistema de manufactura. Este diseño puede influenciar

directamente el futuro de la compañía, ya que en las instalaciones de

manufactura los resultados pueden ser dramáticos tanto en costo como en

calidad, para el producto final. A razón de esto, han surgido algunos

procedimientos para distribuciones de planta como son Immer, Apple, Reed,

Muther, Cedarleaf por mencionar a algunos. Todos ellos con grandes

aportaciones a los métodos más modernos como el de Meyer y Stephen el

cual incorpora la mayoría de los departamentos de las instalaciones y

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La Tecnología de Grupo es un enfoque para la producción de partes en

cantidades medias y los beneficios de esta técnica, pueden obtenerse una

vez que los distintos inconvenientes que dificultan la implantación de la TG

han sido resueltos y se sitúan en las siguientes áreas:

a) Diseño

En el área del diseño del producto el principal beneficio deriva del uso

de un sistema de clasificación y codificación. Cuando se requiere el diseño de

una nueva pieza el ingeniero o diseñador puede recuperar diseños ya

existentes correspondientes a piezas con códigos similares, lo que supone

ahorros de tiempo importante a la hora del diseño.

b) Preparación del trabajo

La tecnología de grupos también tiende a promover la estandarización

en las fases de fabricación, entre ellas la preparación de las herramientas.

Ello se debe a que se tenderá a utilizar herramientas que sean válidas para

todas las piezas de una determinada familia. Se pueden diseñar elementos de

amarre que permitan la sujeción adecuada para el trabajo de las piezas de

una familia. Debido a la disminución del número de preparación necesarios se

disminuye el tiempo de fabricación.

c) Movimiento de materiales

La distribución de planta propia de la TG lleva a una reducción de los

movimientos de material en curso de fabricación muy importante con respecto

al movimiento de piezas en un sistema de fabricación tradicional.

d) Control de la producción e inventarios

Como consecuencia de la utilización de la tecnología de grupos el

control de inventarios y de la producción puede llevarse a cabo de una

manera más fácil. En efecto, el hecho de agrupar las máquinas en células

disminuye el número de planificaciones distintas que hay que realizar, y por

otra parte gran parte el trabajo de organización dentro de la célula puede ser

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La tecnología celular es un enfoque y técnicas dentro de las

herramientas de la manufactura moderna en el que se identifica y agrupa

partes similares para aprovechar sus similitudes en el diseño y en la

producción.

Enfoques

• Clasificación por codificación.

• Consiste en una clasificación exhaustiva de las piezas con base en sus

atributos y en sistemas de codificación existentes (Enfoque

Geométrico).

• Análisis de los flujos de producción (PFA).

• Consiste en el análisis de los flujos de producción, para determinar

aquellas piezas que presentan flujos y rutas sustancialmente análogas,

las cuales constituirían una familia.

Técnicas

• Inspección visual. Para separar rápidamente piezas análogas en

familias, a costa de ser menos precisa y sofisticada

• Agrupamiento Ordenado (Rank-Order Cluster. King, 1979)

• Agrupamiento Directo (Direct.Clustering. Chang & Milner, King &

Nakornchai, 1982)

• Método Tabular Directo (TDS)

Tabla 2.1 Pasos para generar una distribución celular. Paso 1 Agrupar las partes en familias que siguen una secuencia de

pasos comunes.

Paso 2 Identificar los patrones de flujo dominantes de las familias de

partes como base para la ubicación o reubicación de los

procesos

Paso 3 Agrupar físicamente las máquinas y los procesos en las células

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y conjuntos, junto a grupos de máquinas utilizadas para su producción, estas

familias pueden basarse en el tamaño, la forma, los requisitos de

manufactura, la ruta, o bien en la demanda. El objetivo es identificar un

conjunto de productos que tengan requisitos de procesamiento similares y

minimizar los cambios o los ajustes para la preparación de las máquinas. La

TG se parece a la distribución por proceso como se muestra en la figura 2.3,

ya que se diseñan las celdas para realizar un conjunto de procesos

específicos. También es semejante a la distribución por producto, pues las

celdas se dedican a una gama limitada de productos. A menudo, las

características del proceso hacen conveniente la utilización de distribuciones

combinadas, llamadas distribuciones híbridas, siendo la más común aquella

que mezcla las características de las distribuciones por producto y por

proceso, llamada células de fabricación.

Fig. 2.3 Distribución celular

El aspecto flexible de una celda de manufactura indica que la celda no

está restringida a sólo un tipo de parte o proceso, mas puede acomodarse

fácilmente a distintas partes y productos.En la planeación de la instalación de

celdas de manufactura deben ser tomados en consideración una serie de

pasos descritos en la tabla 2.1.

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Fig.2.2 Distribución por Proceso

2.2.3 Distribución en Planta por Posición Fija

Este tipo de distribución es apropiada cuando no es posible mover el

producto debido a su peso, tamaño, forma, volumen o alguna característica

particular que lo impida. Esta situación ocasiona que el material base o

principal componente del producto final permanezca inmóvil en una posición

determinada, de forma que los elementos que sufren los desplazamientos son

el personal, la maquinaria, las herramientas y los diversos materiales que no

son necesarios en la elaboración del producto como lo son los clientes.

Todo lo anterior ocasiona que el resultado de la distribución se limite,

en la mayoría de los casos, a la colocación de los diversos materiales y

equipos alrededor de la ubicación del proyecto y a la programación de las

actividades. Este tipo de distribución se utiliza en la construcción de grandes

barcos, edificios y aviones. Se utiliza este tipo de distribución ya que es muy

difícil mover el producto entre las diferentes operaciones en el proceso de

construcción.

2.2.4 Distribución de Tecnología de Grupos o Celula r

García, Smith (2008) La Tecnología de Grupos (TG) es una técnica

que genera células que no se limitan a un solo trabajador y tiene una forma

única para seleccionar el trabajo que la célula deberá realizar. En el método

TG las partes o productos con características similares se agrupan en familias

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2.2.2 Distribución en Planta por Proceso

Se adopta cuando la producción se organiza por lotes. El personal y los

equipos que realizan una misma función general se agrupan en una misma

área, de ahí que estas distribuciones también sean denominadas por

funciones. Algunas de sus ventajas son: flexibilidad en el proceso vía

versatilidad de equipos y personal calificado, menores inversiones en equipo,

mayor fiabilidad y la diversidad de tareas asignadas a los trabajadores reduce

la insatisfacción y desmotivación de la mano de obra. Por otro lado, los

inconvenientes que presenta este tipo de distribución son: baja eficiencia en

el manejo de materiales, elevados tiempos de ejecución, dificultad de

planificar y controlar la producción, costo por unidad de producto más elevado

y baja productividad, Soret (2004).

El proceso de análisis se compone, en general, de tres fases: acopio

de información, desarrollo de un plan de bloque y diseño detallado de la

distribución. La recolección de información, consiste básicamente en conocer

los requerimientos de espacio de cada área de trabajo y el espacio disponible,

para lo cual bastará con identificar la superficie total de la planta y así poder

visualizar la disponibilidad para cada sección. El desarrollo de un plan de

bloque se refiere a que una vez determinado el tamaño de las secciones

habrá que proceder a su ordenación dentro de la estructura existente o a

determinar la forma deseada que dará lugar a la construcción de la planta que

haya de englobarlas como se puede observar en la figura 2.2, teniendo en

cuenta criterios cuantitativos o cualitativos. Por ultimo, la distribución detallada

se basa en la ordenación de los equipos y máquinas dentro de cada

departamento, obteniéndose una distribución detallada de las instalaciones y

todos sus elementos.

Este tipo de distribución es apropiada cuando no es posible mover el

producto debido a su peso, tamaño, forma, volumen o alguna característica

particular que lo impida. Esta situación ocasiona que el material base o

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2.2 Tipos de Distribución en Planta

Aunque pueden existir otros criterios, es evidente que la forma de

organización del proceso productivo, resulta determinante para la elección del

tipo de distribución en planta.

2.2.1 Distribución en Planta por Producto

Son las orientadas al producto y asociadas a configuraciones continuas

o repetitivas como se puede observar en la figura 2.1. Esta es adoptada

cuando la producción está organizada de forma continua, aquí considera la

secuencia de operaciones .La distribución es relativamente sencilla, pues se

trata de colocar cada operación tan cerca como sea posible de su

predecesora. Las máquinas se sitúan unas junto a otras a lo largo de una

línea en la secuencia en que cada una de ellas ha de ser utilizada; el producto

sobre el que se trabaja recorre la línea de producción de una estación a otra a

medida que sufre las operaciones necesarias. Render y Heizer (2004)

Fig. 2.1 Distribución de Planta por Producto

Entrada

de Materia Prima

Salida de Producto Terminado

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CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

En la actualidad existen muchos problemas aplicados a la ingeniería

que involucran optimización. En este apartado se revisan y discuten las

herramientas que nos permitan encontrar procedimientos eficientes para

resolverlos. Es de gran importancia un reconocimiento total del tema de

distribución en planta puesto que será la base para implementar nuevos

procedimientos y técnicas en la ejecución de los procesos productivos, que

dará como resultado una distribución adecuada y así mismo un beneficio

óptimo para el mejoramiento continuo de las empresas.

2.1 Introducción al Diseño de Planta

Con el paso del tiempo, las líneas generales la distribución en planta se

han reducido dos tipos de intereses; un interés económico, con el que se

busca aumentar la producción y reducir costos y un interés social con el se

busca darle satisfacción y seguridad al trabajador. Desde la primera

revolución industrial hasta ésta, la tercera, se han desarrollado diferentes

procedimientos para facilitar las distribuciones en plantas industriales. Estos

procedimientos pueden ser clasificados en dos grandes categorías:

a) Tipo constructivo : Los métodos que pertenecen a esta categoría

desarrollan configuraciones de planta partiendo desde cero.

b) Tipo Mejora : Estos métodos generan configuraciones alternativas

basadas en una configuración existente. Este tipo de configuración es

el más usual debido al dinamismo de los sistemas de manufactura.

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1.8 Delimitaciones

Esta propuesta de investigación pretende ser flexible y tener una

aplicación ante diversos casos de estudio, sin embargo se tiene algunas

limitantes que se contemplan lo que reducirá su campo de aplicación:

a) El diseño de la planta de manufactura es completamente nueva.

b) Tipo de sistema de manufactura orientada al producto.

c) Se desarrollará bajo el enfoque de técnicas de manufactura moderna.

d) Se utilizará como modelo de referencia para la evaluación y

comparación, el proceso de diseñó de instalaciones propuesto por

Meyer y Stephen (2006).

e) El software utilizado para el análisis del diseño es versión estudiantil lo

que representa una gran limitación en la simulacion, por ésta razón

solo se analizará el comportamiento de una celda de fabricación.

f) Se considerará solo las áreas de fabricación, pintura y ensamble para

analizar el comportamiento del diseño.

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1.6 Supuestos

Para desarrollar cada una de las fases este trabajo de tesis se

establecen los siguientes supuestos, los cuales guiaran el desarrollo del

proyecto y fijaran los parámetros y bases de las herramientas a utilizar.

a. La demanda requerida del producto a fabricar es suficiente para

justificar el diseño y construcción de una planta para su manufactura.

b. Para proponer la planta final, no hay límite en cuanto al costo de la

inversión inicial requerida, así como del terreno.

c. Los tiempos estándares de cada operación y los de preparación se

asumen correctos.

d. La eficiencia aceptable de los recursos será de 85% o mayor

1.7 Justificación

Crear un proyecto multidiciplinario que combine áreas de la ingeniería

industrial y sistemas de información las cuales son esenciales para la

competitividad en la industria manufacturera la cual cambia constantemente.

Utilizar técnicas modernas de manufactura en el diseño de plantas

industriales ventajas a las empresas que adoptan y desarrollan estas

metodologías. Actualmente las empresas necesitan flexibilidad, calidad y

productividad para subsistir en el mercado por lo que, se considera a la

metodología propuesta es una de las más actuales y completas. Ésta abarca

cada uno de los departamentos en la manufactura, además con el enfoque en

técnicas modernas de manufactura moderna puede ayudar a lograr este fin al

minimizar tiempos, espacios, costes y por el contrario agrega competitividad.

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1.5 Objetivos

Determinar el comportamiento del diseño de una planta manufacturera,

mediante un modelo de simulacion computarizado para determinar su

desempeño.

Desarrollar un modelo basado en la metodología Meyer-Stephen para

obtener la distribución de planta completamente nueva, aplicando técnicas de

manufactura moderna,

a. Mejorar el manejo y acceso a la información generada a través de un

sistema de software y simulación con ARENA ® .

b. Obtener datos metodológicos para aplicar estos conocimientos

mediante el desarrollo de un proyecto de distribución de planta,

determinando dimensión de los espacios requeridos de operación y

servicios.

c. Integrar y analizar los factores que afectan a la distribución de planta y

así facilitar la interacción entre las personas, la maquinaria y los

equipos.

d. Obtener una distribución que reduzca el manejo de materiales, usando

el espacio de forma efectiva y flexible para que facilite la modificación

y el reordenamiento en el futuro.

e. Obtener la ordenación física de los elementos de modo que constituyan

un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la

forma más adecuada y eficiente posible.

f. Ordenar las áreas de trabajo, el personal y los medios de producción

de forma más económica para el trabajo, al mismo tiempo segura y

satisfactoria para los empleados.

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1.3 Preguntas de Investigación

Las preguntas que surgieron a través de la concepción e investigación,

se pretenden resolver por medio de este trabajo y están dirigidas a las

características que se desean lograr.

a) ¿Es posible incorporar algunas técnicas modernas de manufactura

desde la concepción, planeación hasta el diseño total de una planta

industrial?

b) ¿Cómo puede simplificar el uso de lenguajes de programación el

modelo en general y el manejo de la información generada?

c) ¿Al aplicar técnicas de manufactura moderna evita diseños deficientes

y pérdidas a futuro?

1.4 Hipótesis

Toda investigación se realiza con el objetivo de encontrar parámetros

que nos permitan tomar mejores decisiones.

1. El empleo de técnicas modernas de manufactura puede incorporar

optimización de los recursos y ofrecer mayor productividad en el diseño

de la planta

2. La incorporación de algunos algoritmos matemáticos hace mas preciso

el flujo de materiales en el diseño de distribución de espacios en la

planta industrial.

3. El empleo de técnicas modernas de manufactura incorpora flexibilidad,

calidad y productividad al diseño de la planta.

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Las decisiones de planeación y diseño de instalaciones podrían

catalogarse de infrecuentes; de hecho, algunas empresas sólo la toman una

vez en su historia. En la actualidad, la mayor intensidad con que se viene

produciendo los cambios en el entorno económico está acrecentando la

frecuencia con la que las empresas se plantean cuestiones relacionadas con

la localización de sus instalaciones. Entre las diversas causas que originan

problemas ligados a la distribución de planta se encuentra la obsolescencia

de una planta por el transcurso del tiempo o por la aparición de nuevas

técnicas de manufactura, que se traduce a menudo en la creación de una

nueva planta más moderna cambiando completamente su estructura interna.

Estos pueden ser sólo algunos de los problemas que actualmente pueden

provocar la toma de decisiones incorrectas sobre el diseño de instalaciones,

las cuales están llevando a las empresas a reexaminar la localización y

distribución interna de las mismas.

Frecuentemente se ha observado que el mal diseño trae consigo una

serie de problemas que abarcan desde el departamento de mercadotecnia

hasta el departamento de producción. Dichos problemas pueden variar desde

el costo final de producto, mal diseño del producto, re-trabajos o la

insatisfacción del cliente al recibir el producto terminado.

El problema que se presenta, es buscar el diseño apropiado para la

distribución de una planta completamente nueva, la cual no cuenta con

información para la manufactura del producto denominado unidades de aire

acondicionado tipo paquete. Buscar una distribución que nos permita

interactuar con los diferentes departamentos de la empresa de manera óptima

aplicando la metodología Meyer, Stephen (2006) y técnicas de manufactura

modernas en la administración de espacios y manejo de materiales.

Verificando la distribución de los espacios y flujo de materiales a través de

programas de simulacion.

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Es muy difícil hacer proyectos similares para otros sectores de la

economía; sin embargo esta es una razón para creer que la planeación de

instalaciones continuará siendo uno de los más significativos campos en el

futuro. La reindustrialización de los Estados Unidos y el activo rendimiento de

Asia, Europa y otras naciones en competencia con Estados Unidos están

fuertemente relacionados con la necesidad de mejorar la planeación de

instalaciones. Consideraciones económicas están forzando a constantes

renovaciones y reorganización de los sistemas existentes, personal y equipo.

Numerosas máquinas y procesos dejan viejos modelos y métodos obsoletos.

La planeación de instalaciones debe ser una continua actividad en cualquier

organización. En la actualidad, el diseño de distribución de planta es

percibido como una importante herramienta para el desarrollo y crecimiento

de cualquier empresa manufacturera.

En la tesis propuesta se puede observar que en el primer capitulo se

aborda cuáles fueron las razones que nos llevaron a seguir esta línea de

investigación. En el segundo capitulo se describe cómo esta valiosa

herramienta para el área de manufactura ha ido evolucionando a través de los

años y las bases que sustentan la metodología planteada. En el tercer

capitulo se desarrolló la metodología para el producto seleccionado. En el

cuarto capitulo se describirá el desempeño del producto mediante simulación

con ARENA ® . El último capitulo describirá los resultados obtenidos,

conclusiones y recomendaciones.

1.2 Definición del Problema

Se ha estimado que entre 20% y 50% del total de los gastos de

operación en la manufactura son atribuidos al manejo de materiales.

Generalmente la práctica de un efectivo diseño de instalaciones puede reducir

estos costos por al menos 10-30% en la productividad, Cedarleaf (1994).

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ha modificado la administración de la tecnología y los procesos de

organización de la industria a partir de la desintegración horizontal y vertical

de la cadena productiva, dando paso a una organización espacial de la

producción.

Actualmente la aplicación de técnicas modernas de manufactura ha

dado como resultado distribuciones de planta más modernas. Estas son más

compactas, tienen aproximadamente una tercera parte del tamaño de las del

pasado a fin de ahorrar espacio, se han reducido drásticamente los

inventarios, se diseñan y se juntan equipos más pequeños y se comprimen

pasillos y centros de trabajo además se han capacitado a los trabajadores

para realizar más de una tarea, de manera que puedan utilizar el espacio de

planta para más de un propósito. Estas disposiciones físicas compactas

tienen un efecto estratégico dramático en el desempeño de las plantas; los

materiales recorren distancias más cortas, los productos pasan a través de la

planta con mayor rapidez y se atienden a los clientes con mayor efectividad.

De la misma manera, se reduce el costo del espacio, del manejo de los

materiales y de mantener inventarios. Lo anterior hace que operaciones de

servicio sean más flexibles, ya que pueden hacerse cambios más

rápidamente. También, los trabajadores están más cerca unos de otros, lo

que ayuda a acelerar los cambios debido a una mejor comunicación, dando

resultado a grupos de trabajo más compactos.

En todas y cada una de las etapas de la revolución industrial hay una

clara complementariedad entre la ciencia y desarrollo de instrumentos para

dar modernidad a la manufactura. En las tres revoluciones industriales, la

pauta del progreso es similar y no puede trazarse una línea divisoria. Podría

entonces decirse que, tanto en la primera como en la segunda revolución, el

avance estaba en las máquinas, y en la tercera el conocimiento. Wallerstein

(1999).

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administradores empezaron a crear especialistas para resolver los problemas

de distribución. Lo anterior dio lugar los principios que se conocen hoy en día.

A partir del último cuarto del siglo XIX se produce en Europa un proceso

conocido como Segunda Revolución Industrial, que significaría el triunfo del

maquinismo y de la gran industria sobre la mediana y pequeña empresa, el

aumento de la producción y la expansión del mercado mundial de productos.

La administración científica obtuvo un papel principal al desarrollar las

ideas básicas necesarias para mecanizar, establecer y controlar las grandes

organizaciones fabriles. Taylor separó el hacer del pensar y dividió los

trabajos en tareas simples y repetitivas. Mientras que los esposos Gilbert

desarrollaron estudios de tiempos y movimientos, necesarios para equilibrar

eficazmente las líneas de producción y permitir el establecimiento de

estándares para la productividad. La necesidad de gestionar organizaciones

grandes y complejas condujo a la profesionalización de los ejecutivos, y de

esta manera tomó cuerpo la estructura de la gran organización industrial,

Veiga (1999).

Lamentablemente, en esta etapa de la revolución industrial las

condiciones en que una fábrica cualquiera se encontraba eran deprimentes

en comparación con las actuales. La manera en que la dirección trataba a las

personas era como si fueran máquinas e implantaban las políticas de

reducción de costos por medio de la fuerza bruta. A pesar de esta falta de

conciencia social, los conceptos sobre la producción incluyeron ideas tan

avanzadas como la disposición de la planta en departamentos, la división de

la mano de obra para el entrenamiento, el estudio de trabajo, un flujo más

ordenado de los materiales y procedimientos mejorados para el registro de

costos, Wallerstein(1999).

La fase actual del desarrollo industrial corresponde a la tercera

revolución industrial y se caracteriza por la producción y procesamiento de la

información basada en el conocimiento. Con la tercera revolución industrial se

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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Algunos de los objetivos principales de los ingenieros industriales son

minimizar el costo y maximizar la capacidad de producción. Estos están

ampliamente representados por una gran gama de productos, servicios y

técnicas modernas resultado del esfuerzo de muchas personas a través de la

historia.

1 .1 Antecedentes

El diseño de instalaciones de manufactura es un área de investigación

que ha tenido un importante desarrollo. Un ejemplo de esto es la evolución

de las primitivas distribuciones de planta que eran principalmente la creación

de un hombre en su industria particular; había muy pocos objetivos

específicos o procedimientos reconocidos de ésta. Con el paso del tiempo la

gestión científica ha jugado un papel muy importante al desarrollar las ideas

básicas necesarias al de mecanizar sus procesos y controlar las grandes

organizaciones fabriles. Actualmente, la distribución de instalaciones de

manufactura moderna se diseña con la meta de producir productos y servicios

que cumplan con las necesidades de los clientes que sean capaces de

producir con rapidez y entrega a tiempo.

Con el advenimiento de la revolución industrial, el estudio de

ordenación de las máquinas en las fábricas se transformó en un objetivo

económico para los propietarios. Las primeras mejoras fueron dirigidas hacia

la mecanización del equipo. Comenzaron a observar también que un taller

limpio y ordenado era una ayuda tangible, la especialización del trabajo

empezó a ser tan grande que el manejo de los materiales también comenzó a

recibir una mayor atención. Con el tiempo, los propietarios y los