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IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO MRP EN UNA PLANTA DE AUTOPARTES EN BOGOTA, CASO SAUTO LTDA. ANDRÉS FELIPE BERNAL SALDARRIAGA NICOLÁS DUARTE GAITAN PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS FACULTAD DE INGENIERIA OCTUBRE DE 2004

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IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO MRP EN UNA PLANTA DE

AUTOPARTES EN BOGOTA, CASO SAUTO LTDA.

ANDRÉS FELIPE BERNAL SALDARRIAGA

NICOLÁS DUARTE GAITAN

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS

FACULTAD DE INGENIERIA

OCTUBRE DE 2004

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO MRP EN UNA PLANTA DE

AUTOPARTES EN BOGOTA, CASO SAUTO LTDA.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PRESENTADO POR: ANDRÉS FELIPE BERNAL

NICOLÁS DUARTE

DIRECTOR: DANIEL GUILLERMO NIETO

CODIRECTOR: CARLOS NAVARRETE

DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS

FACULTAD DE INGENIERIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

BOGOTÁ, OCTUBRE DE 2004

1

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................................5 1. RESEÑA HISTÓRICA DE SAUTO LTDA. ............................................................................................7

1.1 PRODUCTOS ..........................................................................................................................................9

1.2 POLÍTICAS ORGA NIZACIONALES ...............................................................................................9

2. SITUACIÓN ACTUAL..............................................................................................................................13 2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO................................................................................13

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .........................................................................................16

3. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL..................................................................................................19 3.1 LEAN MANUFACTURING..............................................................................................................19

3.2 JUST IN TIME (JIT)............................................................................................................................22

3.3 QS-9000 ..................................................................................................................................................24

3.4 KAIZEN (MEJORAMIENTO CONTINUO ...................................................................................25

3.5MRP..........................................................................................................................................................26

3.6 DIAGRAMACIÓN...............................................................................................................................29

3.6.1 CURSOGRAMA ANALITICO......................................................................................................29

3.6.2 DIAGRAMA DE RECORRIDO ....................................................................................................30

3.6.3 ANALISIS DE CLUSTER ..............................................................................................................31

3.6.4 DIAGRAMA DE PARETO.............................................................................................................32

4 SISTEMA DE IMFORMACIÓN MAX-ERP ..........................................................................................33 4.1 MODULOS SISTEMA DE INFORMACIÓN MAX.....................................................................34

4.1.1 Módulo de Compras ..........................................................................................................................34

4.1.2 Módulo de Inventarios......................................................................................................................34

4.1.3 Módulo de Ventas..............................................................................................................................35

4.1.4 Módulo de Ejecución de Planta.......................................................................................................36

4.1.5 Módulo de Lista de Materiales ........................................................................................................36

4.1.6 Módulo de Programa Maestro .........................................................................................................37

4.1.7 Módulo MRP......................................................................................................................................38

4.2 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL SISTEMA MAX-ERP ..............................................39

5 CADENA DE ABASTECIMIENTO DE SAUTO LTDA .....................................................................45 5.1 FLUJO DE INFORMACIÓN.............................................................................................................47

5.1.1 Flujo de Información para el Subsistema de Distribución..........................................................48

5.1.2 Flujo de Información para el Subsistema de Producción............................................................49

5.1.3 Flujo de Información para el Subsistema de Aprovisionamiento..............................................49

5.2 FLUJO DE PRODUCTO.....................................................................................................................51

5.2.1 Flujo de Producto para el subsistema de Aprovisionamiento ....................................................52

2

5.2.2 Flujo de Producto para el Subsistema de Producción..................................................................53

5.2.3 Flujo de Producto para el Subsistema de Distribución................................................................55

6.METODOLOGÍA..........................................................................................................................................57 6.1 FAMILIAS DE PRODUCTOS..........................................................................................................57

6.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ....................................................................................58

6.2.1 Calculo Del Tiempo Estándar..........................................................................................................63

6.3 ANÁLISIS DE DIAGRAMAS...........................................................................................................65

6.3.1 Cursogramas Sinópticos...................................................................................................................65

6.3.2 Diagramas de Recorrido ...................................................................................................................68

6.3.3 Análisis de Conglomerados (Clúster).............................................................................................71

7. RESULTADOS INVESTIGACION .........................................................................................................75 7.1 FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCION EN TIEMPO REAL.....................................75

7.1.1 Situación actual: .................................................................................................................................75

7.1.2 Situación propuesta ...........................................................................................................................76

7.1.3 Evaluación Financiera.......................................................................................................................78

7.2 INDICADORES DE PRODUCCIÓN...............................................................................................80

7.2.1Situación Actual..................................................................................................................................80

7.2.2 Situación Propuesta...........................................................................................................................80

7.3 FORMATO DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE TROQUELES Y

DISPOSITIVOS DE TRABAJO...............................................................................................................83

7.3.1 Situación Actual.................................................................................................................................83

7.3.2 Situación Propuesta...........................................................................................................................83

7.3.3 Evaluación Financiera.......................................................................................................................87

7.4 CONTROL DE ALMACEN DE PRODUCTO SEMITERMINADO ........................................89

7.4.1 Situación Actual.................................................................................................................................89

7.4.2 Situación Propuesta...........................................................................................................................89

7.4.3 Evaluación -Financiera .....................................................................................................................93

8. RECOMENDACIONES .............................................................................................................................95 9. CONCLUSIONES .....................................................................................................................................100

3

GLOSARIO

CADENA DE ABASTECIMIENTO: Proceso que va desde los proveedores hasta los consumidores finales, pasando por los fabricantes. CENTRO DE TRABAJO: Instalación Específica para la producción, que consiste en una o más personas y/o máquinas, la cual se considera como una unidad con fines de planeación de los requerimientos de capacidad y de programación detallada. DIAGRAMA: Son instrumentos de anotación, donde se consigna información detallada, con precisión y en forma estandarizada, con el fin de que sea clara y entendible para que todos los interesados los comprendan de inmediato. ELEMENTO: Es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis en la toma de tiempos. ENSAMBLE: Grupo de subensambles y/o partes que se agrupan y constituyen una subdivisión principal del producto final. Un ensamble puede ser un artículo terminado o el componente de un ensamble de nivel superior. ERP (Enterprise resource planning): Planeación de los recursos de una organización. EXPLOSION DE MATERIALES: Proceso de calcular la demanda de los componentes de un artículo de una familia de productos multiplicando los materiales del artículo de una familia de productos por la cantidad especificada de utilización de los componentes en la estructura de materiales. FAMILIA DE PRODUCTOS: Productos con caracterís ticas similares; Usado en la planeación de ventas y de producción. LEAD TIME: Tiempo entre el reconocimiento de una necesidad para un pedido y la recepción de los artículos. Tiempo de entrega al cliente interno/externo. LEY DE PARETO: Teoría que postula que un porcentaje pequeño de un grupo cuenta más como fracción, respecto al impacto o valor que ejerce en el grupo total.

4

MATERIA PRIMA: Artículos comprados o materiales extraídos que se transforman por medio de un proceso de producción. MPS (Master Planning Schedule): Programa Maestro de Producción. MRP (Material Requirements Planning): Planeación de requerimientos de materiales. MRP II (Manufacturing Resource Planning): Planeación de los Recursos de Manufactura. ORDEN DE COMPRA: Documento del comprador utilizado para formalizar una transacción de compra. En él se incluyen datos como cantidad, descripción, y precio de los artículos y/o servicios ordenados. ORDEN DE PRODUCCION: Documento o programa de identidad que otorga autoridad para la producción de partes específicas o de productos en cantidades específicas. PLANO: Representación a escala de un objeto. PRONÓSTICO: Estimación de la futura demanda. Se puede determinar por medios matemáticos basados en históricos. RELACION BENEFICIO/COSTO: Es la relación entre los beneficios y costos (egresos) de un proyecto. RUTA DE PROCESO: Información para detallar el método de producción de un artículo en particular. Incluye las operaciones a realizar, su secuencia, los diversos centros de trabajo, y los estándares para la instalación y producción. TIEMPO DE PRODUCCIÓN: Tiempo durante el cual una máquina realmente fabrica productos. TIEMPO ESTÁNDAR: Se determina al agregar al tiempo de producción, reservas para las necesidades, demoras inevitables, llamadas contingencias, y además adicionarle un tiempo de suplementos (fatiga por ruido, luz, etc.). TIR (Tasa Interna de Retorno): Medida porcentual de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a un inversionista. VPN (Valor Presente Neto): Mide el remanente de en pesos de hoy, después de descontar la inversión y el interés que debe devolver el proyecto de un inversionista.

5

INTRODUCCIÓN

Sauto Ltda., es una empresa dedicada la producción y comercialización de

autopartes, tanques de gasolina y mecanismos para ensambladoras como

General Motors Colmotores, Sofasa y la Compañía Colombiana Automotriz,

entre otras, además de ingresar recientemente al mercado con la producción

de puertas domiciliarias.

Interesada en responder de manera eficaz a los requerimientos de sus

clientes y de ser competitivos en el mercado automotriz, Sauto Ltda. adquirió

el sistema de información MAX, que aplica los conceptos MRPII

(Manufacturing Resource Planning) y ERP (Enterprise Resource Planning)

con el propósito de optimizar y sistematizar los procesos de planificación y

administración de recursos dentro de la compañía.

Al implementar el sistema MAX, se ingresaron unos tiempos de operación

obtenidos en un trabajo de campo, los cuales se pensaba correspondían al

tiempo de duración de cada operación en el flujo de proceso que un producto

tiene dentro de la planta; sin embargo, se han encontrado inconsistencias en

los datos arrojados por el sistema y los tiempos presupuestados para cada

operación, lo que ha generado un desfase en las proyecciones de recursos

de producción.

Con el fin de precisar la causa de dichas inconsistencias en los datos

arrojados por el sistema, se establece un plan de trabajo que consiste en

hacer un levantamiento de información por medio de una toma de tiempos

para compararlos con los que actualmente cuenta el sistema. Durante el

trabajo de campo se identificaron oportunidades de mejora en la utilización

de los recursos de producción y del sistema de información, los cuales son

motivo de desarrollo de actividades que permiten mejorar el proceso de

producción y de captura de información para lograr tener datos certeros que

faciliten la toma de decisiones en la compañía.

6

Esta investigación surge entonces, con el propósito de seguir una

metodología que permita identificar las limitantes de un sistema de

producción, para analizarlas y convertirlas en oportunidades de mejora

continua, aprovechando así, los recursos tanto de producción como de

información con los que cuenta una empresa manufacturera.

El objetivo principal del estudio es poder implementar un modelo MRP que

sirva como herramienta para el incremento de la productividad en una

empresa de autopartes como lo es Sauto Ltda. Mediante una herramienta de

investigación como es el levantamiento de información en un trabajo de

campo, se pretende identificar y diagnosticar los actuales métodos de

operación, flujo de recursos y la composición de la cadena de abastecimiento

en la planta de Sauto Ltda., permitiéndonos mejorar los procesos operativos

críticos de la planta y su flujo de recursos.

Por otra parte, de acuerdo a las capacitaciones dadas a los empleados de la

empresa y a un estudio que nosotros realizamos a la información y datos de

entrada de los diferentes módulos con los que cuenta el sistema MAX,

queremos determinar y verificar las bases y fuentes de datos del modelo

MRP, para poder validar el grado la confiabilidad de los resultados que éste

proyecta.

Con el fin de dar continuidad a los resultados obtenidos, se propone diseñar

un plan de seguimiento que permita regular la implementación de la

propuesta, donde precisamente se evalúe y justifique la viabilidad económica

y técnica del proyecto.

Como estudiantes de Ingeniería Industrial, consideramos que este proyecto

nos brinda la oportunidad de desarrollar los conocimientos adquiridos durante

la carrera, aplicando a un caso real las metodologías y teorías de producción

y demás áreas afines a nuestra profesión.

7

1. RESEÑA HISTÓRICA DE SAUTO LTDA.

La empresa SAUTO Sociedad Ltda. fue creada en la ciudad de Pereira en

1988, teniendo como fecha de montaje de su planta fabril el 1 de Abril de

1989 en el municipio de Dos Quebradas, área metropolitana de Pereira.

Inició su producción en la línea de armado y banderizado de mecanismos a

comienzos de 1990.

Durante el año de 1993, Sauto inició el desarrollo e implantación de la línea

de tanques de gasolina. En Agosto del mismo año se trasladaron todos los

equipos, procesos y personal a la ciudad de Bogotá a la nueva sede en la

zona industrial de Puente Aranda, con un área total de 11.500 metros

cuadrados, marcando así un nuevo paso de la compañía con respecto a su

proyección, crecimiento, tecnología y nuevos mercados.

En el año de 1994 se inició la producción de tanques de gasolina, lo cual

representó en ese momento el 50% de la actividad de la empresa,

abasteciendo el 100% de las necesidades de la Compañía Colombiana

Automotriz, y para Colmotores con la fabricación del tanque de los

automóviles Swift.

En septiembre de 1995 se asignó por parte de Sofasa el proyecto para la

fabricación de partes, ensambles de platones de la PIck Up Hi Lux y tanques

de gasolina Hi Lux, FZJ-73 y FZJ-75, motivo por el cual Sauto Ltda.

estableció una nueva sede en Medellín a partir de Julio de 1996 e inició

producción en enero de 1997.

Este crecimiento significó la compra de la segunda prensa de 800 toneladas,

troqueladoras menores, dos fresadoras de control numérico para la

fabricación de herramentales y la conformación de la estructura

organizacional de lo que hoy se posee, consolidando sus procesos

administrativos y productivos, enmarcándolos dentro de los estándares

internacionales de calidad tomando como base la norma QS 9000.

8

En el año de 1998 Sauto Ltda. dentro de sus procesos de mejora, invierte en

la compra de cuatro equipos de tecnología de punta los cuales ofrecen mayor

rendimiento en la fabricación de herramentales y productividad en los

procesos de fabricación. Estos equipos son una Prensa Hidráulica con

capacidad para dos toneladas, un brazo de medición tridimensional Faro

Arm, un centro de mecanizado y una electroerosionadora por hilo.

En junio del año 2000 se inicia el suministro de partes de carrocería para la

nueva camioneta B-Series. En el año 2001 Sauto Ltda. desarrolló el

salpicadero, parte de carrocería para el proyecto X-65 (Nuevo Clío Sofasa

Renault), además, se realizan mejoras industrializando la línea de lavado de

tanques de combustible y en Layout en la línea de ensamble de tanques.

Como proyecto de innovación tecnológica, Sauto Ltda. realiza una de sus

más representativas inversiones en el año 2002 y compra un robot capaz de

realizar la operación de corte de material metálico por medio de rayos láser.

Este equipo fue adquirido para cortar los cajones de puertas del Renault Clío

(parte interna de las puertas de este vehículo). Este proyecto fue asignado en

el año 2001 por la ensambladora Sofasa, la cual asigna igualmente la

fabricación de techo para el mismo vehículo, convirtiendo de esta forma a

Sauto Ltda. en la primera compañía en desarrollar piel como equipo original

en el mercado nacional.

El 2002 fue un año de crecimiento en capacidad física ya que la construcción

de 840 metros cuadrados de sección productiva, permite el manejo de un

mayor volumen de producción, crecimiento de la sección de puertas

domiciliarias, al igual que la creación de nuevos puestos de trabajo. De esos

840 metros de construcción, se asignan 250 para la creación de una nueva

bodega supervisada bajo el régimen suspensivo de aduanas, procedimiento

que agiliza el proceso de nacionalización de materias primas, así como la

reducción de sus aranceles.1

1 Manual de Calidad, Código MAC-01, Reseña Histórica, Sauto Ltda.

9

1.1 PRODUCTOS

Sauto Ltda. fabrica aproximadamente 420 diferentes referencias de

productos agrupadas en 4 grandes familias que son:

1. Partes de carrocería automotriz.

• Externas: Travesaños, soportes rueda, parachoques, estribos,

marcos de puertas.

• Internas: Pisos, soportes metálicos, salpicaderos X-65, cajones

de puerta o protectores metálicos.

2. Tanques de gasolina.

3. Mecanismos.

• Partes metálicas de cinturones.

• Partes metálicas de sistema de reclinación.

4. Puertas Domiciliarias.

• Para vivienda de Interés Social.

• Puertas de Seguridad y Corrientes.2

1.2 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

El objetivo principal de Sauto Ltda. está orientado hacia la satisfacción

permanente y total de las necesidades de sus clientes, a través del

suministro de productos competitivos en calidad, precio, tecnología y entrega

oportuna. De esta manera, se establece una misión clara de la empresa, la

cual esta definida hacia “ensamblar y comercializar productos

metalmecánicos para el mercado latinoamericano, con calidad integral,

asegurando el cumplimiento de normas ambientales y legales, buscando

2 Ibid, Nuestra Productos, Sauto Ltda.

10

superar las expectativas de sus clientes, el desarrollo profesional y personal

de su equipo humano y rentabilidad de los accionistas”.3

La visión de Sauto Ltda., esta orientada a “establecer y ejecutar planes de

acción tendientes a la mejora continua de sus productos y procesos dentro

de todas las áreas de la empresa; además realizará revisiones a intervalos

definidos y apropiados del sistema de aseguramiento de calidad para

garantizar el cumplimiento de los requisitos y objetivos de la calidad

establecidos para asegurar que se mantiene su eficacia y su vigencia.

Logrando un posicionamiento en el mercado como líder en el sector

metalmecánico a nivel latinoamericano en partes de carrocería estructural y

de aspectos y en productos para el sector de la construcción. Obteniendo los

niveles de competitividad requeridos para alcanzar este liderazgo”. 4

• Calidad Total

Para Sauto Ltda. Calidad Total es la satisfacción de todas las necesidades y

expectativas de sus clientes, entendiéndose por éstos, todas aquellas

organizaciones y personas con quienes interactúa en su vida cotidiana dentro

y fuera de la organización, o que son influenciadas de una u otra forma por el

producto de su actuar.

Se consideran como pilares de su proceso de calidad total:

• La satisfacción total de las necesidades y expectativas de sus clientes

externos e internos.

• La eliminación de toda forma de desperdicio.

• El mejoramiento contínuo de sus productos procesos y servicios.

• El compromiso y participación activa de todo el personal.

3 Ibid, Misión, Sauto Ltda 4 Ibid, Visión Sauto Ltda

11

• Recurso Humano

Para la empresa será de primordial importancia contar con el personal

calificado y de excelente calidad humana, comprometido e involucrado

activamente en la consecución de todos los objetivos de la organización,

promoviendo continuamente un estilo de dirección participativa y de trabajo

en equipo entre todos sus colaboradores en todos los niveles.

Se incentiva el entrenamiento en el puesto de trabajo y se utilizan programas

de capacitación formal cuando sean requeridos como método efectivo de

aprendizaje. Se considera que las personas son el recurso activo más

importante, entendiendo que quién mejor conoce su trabajo es quien lo

ejecuta, siendo éste, quien responde al reconocimiento y posee libertad para

participar en la toma de decisiones.

Emplean una estructura organizacional con un número mínimo de niveles

administrativos, donde el trabajo en equipo debe arrojar mejores resultados

que el trabajo individual. Fomentan permanentemente la relación con

proveedores que posean sistemas de aseguramiento de calidad certificados

internacionalmente.5

• Política Ambiental

Trabajan comprometidamente hacia el logro de un sistema de manufactura,

calidad y tecnología de categoría mundial. Para Sauto Ltda. será importante

también el cumplimiento de las normas ambientales y legales, así como

también la participación activa en la sociedad que los rodea. Interesado en la

conservación del medio ambiente, Sauto Ltda. se compromete en su política

a realizar un trabajo que garantice la protección del entorno ambiental,

5 Ibid Filosofía y Políticas de Calidad, Sauto Ltda

12

mediante el desarrollo y seguimiento de prácticas en las actividades

laborales de la organización, mejorando así el desempeño ecológico.6

Para ello la política ambiental tiene tres compromisos:

• Cumplimiento de la normatividad vigente y requisitos ambientales

de los clientes.

• Prevención de la contaminación ambiental.

• Mejoramiento contínuo del sistema ambiental

Esto se verifica a través de los objetos y metas relacionados con los

aspectos ambientales.

• Emisiones atmosféricas.

• Vertimientos, manejo y disposición de residuos.

• Generación de ruido.

• Consumo de recursos naturales.

• Compromisos de la Alta Dirección

Como objetivo principal se busca ser líderes en calidad, precios y tecnología

incluyendo la oportuna entrega de sus productos, con un nivel de inventario

mínimo a todos sus clientes en un marco de mejoramiento continuo. Esto

pretende asegurar:

• A sus clientes, satisfacción total a sus necesidades y expectativas.

• A sus accionistas, el continuo incremento en el valor de su inversión

• A su gente, un clima laboral de mutuo respeto y desarrollo integral.

• A la comunidad, el cumplimiento de sus obligaciones y un mayor

bienestar total.

• A sus proveedores, una relación de largo plazo y mutuo desarrollo.

6 Ibid Política Ambiental, Sauto Ltda

13

2. SITUACIÓN ACTUAL

Con el propósito de conocer la situación actual de la compañía y

familiarizarnos con su proceso de producción, se realizo un estudio de su

sistema de operativo donde se identificó cada una de las etapas que

intervienen en la producción de autopartes.

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

El proceso de producción inicia con una licitación por parte del cliente, el cual

envía una propuesta, cotización y planos de las piezas que necesita, ya sea

por un medio impreso o electrónico.

Una vez recibida esta solicitud, se reúne un equipo multidisciplinario

(producción, ingeniería y diseño) donde se determina la factibilidad de

producir la pieza, haciendo un análisis del diseño, proceso, herramentales,

materiales, capacidad y disponibilidad de planta para atender dicha solicitud.

De ser aprobada la pieza, se envía al cliente una cotización de la misma para

que él autorice su fabricación.

El primer proceso es el de diseño, donde se convierten los planos de las

piezas enviados por los clientes a los diferentes programas de lenguaje de

sistemas con los que cuenta la empresa; luego se analizan los herramentales

disponibles y faltantes, y se diseñan las transformaciones de la pieza inicial

en cada una de las máquinas por donde ésta pasará.

El siguiente proceso es el de Ingeniería en el cual se recibe lo formulado por

el proceso de diseño y se establece la logística de producción, es decir, se

definen actividades complementarias necesarias para prever posibles fallos

en el desarrollo del proceso de producción (zonas de almacenamiento y

espera). Luego de definir el flujo de la pieza dentro de la planta, se procede a

fabricar los troqueles para cada máquina en el taller de producción, donde se

14

cuenta con dos Troqueladoras de control numérico, tres Fresadoras, una

Rectificadora y una Erosionadora de Hilo.

Los tipos de láminas de acero utilizados en Sauto Ltda. varían según el tipo

de producto y de los requisitos que el cliente determine: lámina Cold Roll,

lámina Galvanizada, lámina Hot Roll, lámina Plomajinada y lámina Comercial.

Esta lámina pasa a la sección de corte, que con ayuda de dos Cizallas

(Franco, con capacidad para cortar láminas con espesores hasta de 2 mm y

Apresta, para espesores de máximo 6 mm) se cortan según las dimensiones

y características dispuestas por el área de ingeniería. Una vez la lámina está

cortada, pasa al proceso de prensado, donde se le da forma a la pieza. En

este proceso se cuenta con 9 prensas, dos de 8 ton, una de 250 ton, una de

200 ton, una de 160 ton, una de 63 ton, una de 35 ton, y dos de 30 ton. La

escogencia de cada una depende del tipo de producto; tamaño y

especificaciones de fabricación.

Posteriormente, encontramos el proceso de ensamble con tres líneas

independientes de productos que son atendidas mediante el uso de

diferentes tipos de soldadura. La primera, es la línea de carrocería, que

emplea soldadura de punto, proyección y MIG. La segunda, es la línea de

tanques de combustible que emplea la soldadura de punto, proyección,

costura y de estaño. Esta línea se somete a una prueba de inmersión donde

se comprueba que el tanque haya quedado correctamente soldado y no

presente ningún tipo de fuga; esto se hace por seguridad ya que cualquier

defecto de este producto puede afectar la integridad del consumidor final. La

tercera y última es la línea de puertas domiciliarias, que usa soldadura MIG y

de punto. A su vez, las líneas de carrocería y puertas domiciliarias pueden

pasar por una sección de latonería, que corrige abolladuras y defectos de

apariencia del producto sufridos durante el desarrollo de los procesos

anteriores.

15

Posteriormente se encuentra el proceso de pintura, donde se trabajan tres

líneas de productos. La primera línea es la de tanques de gasolina, que

cuenta con dos cabinas de pintura: Primer (apariencia lisa en la parte

superior) y Convicor (apariencia corrugada en la parte inferior). Para este

proceso es necesario hacer un prelavado manual con un desengrasante

industrial. La pintura se aplica con pistolas de aire y el secado se hace a

temperatura ambiente, pero en algunos casos para agilizar el proceso se

utiliza un horno.

La segunda línea que se trabaja es la de mecanismos, las cuales

previamente deben lavarse mediante procesos de bonderizado o fosfatizado.

Estas piezas se someten a un proceso de pintura electrostática y para su

secado es necesario un horno.

La última línea es la de puertas domiciliarias, las cuales deben

desengrasarse manualmente con jabón a base de agua. Las puertas son

pintadas con ayuda de pistolas de aire y su secado se hace a temperatura

ambiente aproximadamente durante 30 minutos.

El último proceso es el de control de calidad, donde se hace una inspección

de la totalidad de los lotes, haciendo para cada uno de estos un muestreo

donde aleatoriamente se verifica que la pieza cumpla con los requisitos de

calidad establecidos por la compañía. El área de aseguramiento de calidad

tiene total autonomía, responsabilidad y apoyo para detener por razones de

control y aseguramiento cualquier material en recepción (productos para los

que se subcontrata alguna operación), producción y despacho que no cumpla

con los requerimientos de calidad exigidos.7

Una vez realizada esta inspección, los productos se almacenan para

posteriormente ser despachados. La descripción de los procesos de

producción se ve en el Anexo 3.

7 Ibid, Declaración de Compromisos de la Alta Gerencia

16

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sauto Ltda. al ser una empresa del sector de autopartes para vehículos,

debe estar en capacidad de responder de manera eficaz a la demanda del

mercado automotriz. Dicho segmento está dividido de la siguiente manera:

PARTICIPACION EN EL MERCADO AUTOMOTRIZ COLOMBIANO

37.64%

22.38%

19.45%

10.35%

10.19%GM. COLMOTORES

SOFASA S.A

OTRAS

CCA S.A

HYUNDAI COLOMBIAAUTOMOTRIZ S.A

Gráfica 18

Debido a la competitividad y la globalización del mercado a la que se deben

enfrentar las empresas hoy, se hace necesario contar con información ágil,

oportuna y en tiempo real que permita tomar decisiones precisas y certeras.

Por esta razón Sauto Ltda. hacia finales del año 2003, adquirió el sistema de

información MAX de Kewill ERP que es un Software que aplica los

conceptos de MRPII/ERP, buscando producir resultados confiables y en

tiempo real, con el fin de controlar cada una de las áreas y procesos

involucrados en la actividad económica de la empresa por medio de una

mejor planeación y control de toda la operación.

8 Fuente: General Motors Colmotores , datos tomados entre Enero y Julio de 2004. Cifras en unidades (autos).

17

Tabla 19

Actualmente se observa que el MRP (Material Requirements Planning) arroja

cifras de costos y tiempos de operación que no corresponden con la realidad

del proceso, esto se ha visto reflejado en el momento de cruzar la

información que el MRP arroja, con las cifras reales de mano de obra que

interviene en el proceso, tiempos necesarios para la realización de cada

operación, flujo de material, disposición de personal, maquinaria y zonas de

almacenamiento. A continuación, encontramos la información tanto de la

mano de obra real, como de la mano de obra proyectada por el sistema

desde su implementación:

9 Participación en el mercado de Autopartes. Fuenta revista Dinero, edición 207, Junio 11 de 2004

18

Gráfica 210

Como se observa en el gráfico anterior, el costo de la mano de obra real,

duplica el valor proyectado por el sistema, generando una confiabilidad

bastante baja, pues el desfase es del 100% aproximadamente para todos los

meses. Esta situación permite cuestionarnos si es el modelo MRP una

herramienta para lograr el incremento de la productividad en una empresa de

autopartes.

10Fuente Sauto Ltda.

19

3. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

Con el propósito de planear y administrar los recursos y procesos en la

empresa Sauto Ltda., se han identificado procedimientos y herramientas que

permiten controlar y desarrollar actividades de mejoramiento en sus

operaciones de producción.

3.1 LEAN MANUFACTURING

La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue concebida por los grandes

gurus del Sistema de Producción Toyota: William Edward Deming, Taiichi

Ohno, Shigeo Shingo, Eijy Toyoda entre otros.

Es un sistema que involucra varias herramientas que permiten eliminar las

operaciones que no le agregan valor al producto, al servicio o a los procesos,

aumentando el valor de cada actividad realizada, reduciendo desperdicios y

mejorando las operaciones. El sistema de Manufactura Flexible o Esbelta ha

sido definido como una filosofía de excelencia de manufactura, basada en la

eliminación planeada de todo tipo de desperdicio, el respeto por el trabajador

y la mejora consistente de productividad y calidad

La Manufactura Esbelta busca implantar una filosofía de Mejora Continua

que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y

eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y

mantener el margen de utilidad. Proporciona a las compañías herramientas

para sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega

más rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida. Permite reducir la

cadena de desperdicios, el inventario y el espacio en el piso de producción,

creando sistemas de producción más robustos, que generen la entrega de

materiales apropiados y que mejoren las distribuciones de planta para

aumentar la flexibilidad. Lo anterior beneficia a la empresa y sus empleados

en aspectos como lo son: reducción de hasta un 50% en costos de

20

producción, reducción de inventarios, del tiempo de entrega (lead time),

mejor calidad, menos mano de obra, mayor eficiencia de equipo y

disminución de los desperdicios, sobreproducción y tiempo de espera.

Siendo conscientes de que la correcta ubicación y distribución de los

recursos, flujos de producto y zonas de almacenamiento son un factor

decisivo para el incremento de la productividad, se hace necesario un estudio

que evalúe y diagnostique la situación actual. Esto con el fin de generar

alternativas encaminadas a optimizar el espacio productivo del que se

dispone.

Mediante el uso de técnicas como las tecnologías de grupo o manufactura

celular, es posible llevar a cabo una mejor distribución en planta. Esta técnica

consiste en “determinar todas las operaciones requeridas para fabricar una

pieza y agrupar todas las máquinas pertinentes en lugar de transferir trabajos

de uno a otro departamento con trabajadores especializados. Las celdas de

tecnología de grupo permiten eliminar el movimiento y el tiempo de espera

entre operaciones, reducen el inventario y disminuyen el número de

empleados necesarios”11.

La manufactura celular agrupa diferentes máquinas, empleados, materiales y

herramientas en centros de trabajo que procesan partes similares del

producto final. Estos están diseñados y operados con Justo a Tiempo,

Gestión de Calidad y conceptos de compromiso total del empleado, los

cuales tienen habilidades para manejar diferentes máquinas.

Las máquinas y estaciones de trabajo se organizan secuencialmente para

garantizar un flujo continuo de materiales a través del proceso, con el mínimo

de retraso y transporte, permitiendo alta variedad de productos, con el menor

desperdicio posible, generando la mejor utilización de espacio, reducción de

lead time, movimiento de materiales, tiempo de alistamiento e inventario de

producto en proceso, incrementando de productividad y calidad y mejorando

21

en el trabajo en equipo, la comunicación, flexibilidad y visibilidad. Sin

embargo se debe estar consciente de que el agrupamiento de partes por

familia, el balanceo de los centros de trabajo, la necesidad de entrenamiento

para los trabajadores y el aumento del costo de la inversión, son factores que

pueden dificultar la implementación del sistema de producción.

Un factor determinante que ha sido base para muchas metodologías de

producción y productividad industrial, son los principios básicos de orden,

disposición de herramentales y recursos de manufactura que permiten

incrementar la calidad de los productos y procesos y por consiguiente,

aumenta la productividad de la empresa. Para el caso de Sauto Ltda., se ha

encontrado la oportunidad de implementar dicha metodología para el

almacene de producto semiterminados, como para los dispositivos de

herramentales de producción (troqueles), con lo cual se busca diseñar un

sistema que facilite la ubicación y acceso a los productos y herramentales

necesarios según la orden de producción en que se deba trabajar.

Hoy en día hay una importante corriente de pensadores que basan sus ideas

en lo que llaman las 5's (cinco eses). Esta corriente se basa en 5 palabras de

origen Japonés que empiezan con la letra s en japonés.

Seiri (Clasificación): Implica diferenciar entre los elementos necesarios e

innecesarios en el lugar de trabajo y descartar los innecesarios. Este

principio es altamente utilizado en "Lean Manufacturing" e implica

deshacerse de todo exceso que se tenga, permitiendo liberar espacio y

deshacerse de lo que en el momento no sirve.

Seiton (Orden): Implica poner en orden de todos los elementos que se

consideran necesarios para el proceso. Las personas que participan en una

operación, deben poder encontrar inmediatamente lo que requieran para su

trabajo. Cuando lo hayan utilizado, deben devolverlo al lugar previamente

11 CHASE, AQUILANO, JACOBS, Administración de Producción y Operaciones, 8ª edición, Pág. 324.

22

determinado. Esto permite disminuir el tiempo que generalmente se pierde en

ubicar las herramientas para dar inicio a la producción o solucionar una falla.

Seiso (Limpieza): Consiste en mantener limpias las máquinas y los

ambientes de trabajo. La limpieza permite que la gente tenga un ambiente de

trabajo mucho más agradable y de esta forma trabajen más y mejor. Lo más

importante es que la limpieza en las áreas de trabajo, en especial en

maquinarias, permite detectar problemas mucho más rápido.

Seiketsu (Estandarización): Implica extender hacia las otras áreas de la

empresa y hacia uno mismo los tres conceptos anteriores para practicarlos

continuamente, logrando estandarizar las actividades y recursos del lugar de

trabajo.

Shitsuke (Mantenimiento): implica construir una autodisciplina que forme él

hábito de comprometerse en las 5´s. Todo cambio implica disciplina, una

constante revisión de las mejoras y una planeación constante para mejorar

diariamente.12

3.2 JUST IN TIME (JIT)

Es un conjunto integrado de actividades diseñadas para lograr un alto

volumen de producción utilizando inventarios mínimos de materia prima,

trabajo en proceso y productos terminados. Las piezas llegan a la siguiente

estación de trabajo “justo a tiempo” y se completan y pasan por la operación

rápidamente. “Este método se basa en la lógica que nada se producirá hasta

cuando se necesite” 13. En otras palabras, “significa que en un proceso

continuo, las piezas adecuadas necesarias para el montaje deben

incorporarse a la cadena de montaje justo en el momento en que se

12 http://www.phyconsulting.com/Boletin GEPI/Julio 2003.htm 13 Ibid. Pág. 332.

23

necesitan y sólo en la cantidad en que se necesitan. Una empresa que

adopte este procedimiento puede aproximarse al Stock cero”14.

La necesidad se crea por la demanda real de un producto. En teoría, cuando

un artículo se ha vendido, el mercado toma un reemplazo del último eslabón

del sistema, en este caso el ensamble final. Esto activa una orden a la línea

de producción de la fábrica en donde un trabajador pide otra unidad de una

estación anterior en el flujo para reemplazar la unidad que ha sido tomada.

Para permitir que éste proceso funcione sin tropiezos, JIT exige altos niveles

de calidad en cada etapa del mismo, relaciones sólidas con los vendedores,

y una demanda muy predecible del producto terminado.

Sauto Ltda., al ser proveedor de autopartes para las diferentes

ensambladoras del país, trabaja con esta metodología para garantizar el

cumplimiento en las entregas pactadas con el cliente, ya que un retraso en la

entrega de algún componente implica que la línea de ensamble de detenga,

lo cual financieramente representa un gran incremento en los costos para

ambas partes.

Una herramienta fundamental del JIT son los sistemas Kanban de control de

producción, los cuales utilizan un dispositivo de señalización para regular los

flujos de JIT. Kanban significa “señal” o “tarjeta de instrucción” en japonés. La

autoridad para producir o suministrar partes adicionales proviene de las

operaciones descendentes. 15

Internamente en la compañía como medio de identificación de cada lote de

producción, se utilizan tarjetas de color azul, las cuales tienen información del

producto como el nombre, el ID correspondiente, la cantidad de material, la

última operación que se trabajo y la operación a la cual se debe dirigir.

El control Total de Calidad es la práctica de crear calidad en el proceso y no

identificar la calidad mediante inspección. También se refiere a la teoría

según la cual los empleados asumen la responsabilidad por la calidad de su

14 OHNO Taiichi, El Sistema de Producción Toyota, Pág. 28.

24

propio trabajo. Cuando los empleados son responsables por esta, el JIT

funciona mejor porque sólo los productos de buena calidad se piden por el

sistema. Así las organizaciones pueden lograr una alta calidad y una alta

productividad.

Mediante el uso de métodos estadísticos de control de calidad y la

capacitación de los trabajadores para mantener éstos estándares de calidad

las inspecciones pueden reducirse a las primeras y ultimas unidades

producidas. Sí estas son perfectas, es posible suponer que las otras

unidades intermedias entre estos dos puntos también son perfectas. Esta

metodología se aplica en todos los procesos de la compañía, garantizando

como se menciona anteriormente, estándares de calidad que aseguren que

el producto esta listo par seguir a la operación siguiente.

3.3 QS-9000

El QS-9000 es un estándar de calidad definido por los grandes fabricantes de

automóviles como General Motors, Ford, Daimler Chrysler y otros fabricantes

que contiene los requerimientos básicos de las series ISO9000, además de

incorporar particularmente, los exigentes requerimientos del sector

automotriz.

El objetivo es definir los conceptos necesarios de un sistema de calidad que

provea la mejora continua, enfatizando la prevención de defectos y la

reducción de la variación y el desperdicio en la cadena de valor.

Exigido principalmente a los proveedores de partes de producción y servicio

y materiales directos de la industria automotriz, “es un sistema que provee

directrices en todos los procesos desde la planeación de la calidad,

15 CHASE Op Cit.Pág. 327.

25

manufactura y servicio de procesos de fabricación con enfoque de mejora

continua, aplicable a cualquier proceso de manufactura o servicio”16.

En cumplimiento de las disposiciones de la norma QS-9000, Sauto Ltda.

debe generar actividades que permitan mejorar la calidad de sus productos y

procesos, con el fin de cumplir con los valores esperados por sus clientes,

satisfaciendo sus expectativas y generando valores agregados a todos sus

productos.

3.4 KAIZEN (MEJORAMIENTO CONTINUO)

Es una filosofía gerencial que asume el reto de mejoramiento de un producto

y un proceso, como un reto de nunca acabar, en el que se van consiguiendo

pequeñas victorias. Es una parte integral de un sistema gerencial de calidad

total. Específicamente, ésta filosofía “busca un mejoramiento continuo de la

utilización de la maquinaria, los materiales, la fuerza laboral y los métodos de

producción mediante la aplicac ión de sugerencias e ideas aportadas por los

miembros del equipo”.17

Esta filosofía involucra a todas las personas y ocasiona un gasto

relativamente pequeño. La innovación significa mucho en este proceso.

Kaizen conduce a la calidad mejorada y a mayor productividad. “la filosofía

Kaizen asume que nuestra forma de vida – ya sea nuestra vida laboral, social

o en casa – debe centrarse en esfuerzos de mejoramiento constante”18.

16 http://www.qpemexico.com/qs9000.htm 17 Ibid. Pág. 211. 18 IMAI Masaaki, Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo (Gemba), Pág. 2.

26

3.5MRP

El MRP (Material Requirements Planning) o planificador de las necesidades

de material, es el sistema de planificación de materiales y gestión de stocks

que responde a las preguntas de cuánto y cuándo aprovisionarse de

materiales.

Este sistema da por órdenes las compras dentro de la empresa, resultantes

del proceso de planificación de necesidades de materiales. Mediante este

sistema se garantiza la prevención y solución de errores en el

aprovisionamiento de materias primas, el control de la producción y la gestión

de stocks.

La utilización de los sistemas MRP conlleva una forma de planificar la

producción caracterizada por la anticipación, tratándose de establecer qué se

quiere hacer en el futuro y con qué materiales se cuenta, o en su caso, se

necesitaran para poder realizar todas las tareas de producción.

Este sistema puede determinar de forma sistemática el tiempo de respuesta

(aprovisionamiento y fabricación) de una empresa para cada producto.

27

FASES DE LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

FinanzasFlujo de

Caja

Dirección:Retorno de la

Inversión de Capital

Ingeniería:Definición del

Diseño

Programa Maestrode Producción

Plan de Producción

Cambio en lasNecesidades?

Cambio en elPrograma Maestrode Producción ?

Cambio en la Capacidad?

NO Se está cumpliendoel plan enla ejecución ?

Se está cumpliendoel plan deCapacidad?

SI

Compras:Eficiencia de

los Proveedores

Recursos Humanos:Planificación de la

Mano de Obra

Ventas:Demanda de

Clientes

Producción:CapacidadInventarios

MRP

Plan de las necesidadesde capacidad al detalle

Llevar a cabo los planes de capacidad

Llevar a cabo los planes de material

Realista?

Cambio en elplan de Producción ?

Gráfica 319

El objetivo del MRP es dar un enfoque más objetivo, sensible y disciplinado a

determinar los requerimientos de materiales de la empresa. Para ello el

sistema trabaja con dos parámetros básicos que son tiempos y capacidades.

19 SILVA, Jorge. Presentación Power Point.

28

El sistema MRP calcula las cantidades de producto terminado a fabricar, los

componentes necesarios y las materias primas a comprar para poder

satisfacer la demanda del mercado, obteniendo los siguientes resultados; el

plan de producción especificando las fechas y contenidos a fabricar, el plan

de aprovisionamiento de las compras a realizar a los proveedores e informes

de excepción, retrasos de las órdenes de fabricación, los cuales repercuten

en el plan de producción y en los plazos de entrega de producción final.

La implementación del sistema MRP trae consigo beneficios como

disminución del stock, incremento de la rapidez de entrega, coordinación en

la programación de producción e inventarios, rapidez de detección de

dificultades en el cumplimiento de la programación y la posibilidad de

conocer rápidamente las consecuencias financieras de la planificación

A partir del Plan Maestro Detallado de Producción (MPS), el MRP puede

planificar no solamente las necesidades netas de materiales, sino la

planificación de capacidad de recursos como las horas de mano de obra,

horas máquina, control de otros departamentos o cualquier elemento de la

empresa.

Uno de los primeros elementos en incluirse al sistema fue la función de

compras. Al mismo tiempo se produjo una inclusión más detallada del

sistema productivo mismo, es decir, de los procesos en planta, del despacho

y del control detallado de la programación. De esta forma se produce

paulatinamente la transformación de la Planificación de Requerimiento de

Materiales en una Planificación de Necesidades del Recurso de Fabricación,

que es a lo que responde las siglas del MRP II.

Los sistemas de MRP II no sólo contaban con la capacidad de administrar los

materiales según la demanda, sino que contaba con la Planeación de

Requerimientos de Capacidad (CRP), el cual logró integrar los

requerimientos de capacidad, restricciones de material y de producción para

realizar el cálculo de la capacidad total de producción.

29

MRP II ha sido definido como un método de planificación efectivo de todos

los recursos para una compañía de manufactura. Su mecanismo comprende

una variedad de funciones asociadas, como son la planificación comercial,

plan de ventas y operaciones, plan maestro de producción, planificación de

materiales, de capacidad, y sistemas de ejecución asociados a la planta de

producción.

Hacia finales del año 2003, Sauto Ltda. detectó la nec esidad de consolidar la

información de su negocio en un sistema de información capaz de optimizar

el uso de sus recursos para lograr niveles de productividad y rentabilidad

deseados.

Desde su implementación, se han detectado inconsistencias en los costos de

mano de obra y recursos que se emplean en cada una de las operaciones de

producción. El sistema arroja cifras que no corresponden con la realidad de

la operación, haciendo que la programación y disposición de los factores

mencionados anteriormente no sea la que corresponde. Pro lo que se hace

necesario validar los datos de entrada al sistema para que éste arroje

información y cifras confiables.

3.6 DIAGRAMACIÓN

Los diagramas son instrumentos de anotación, donde se consigna

información detallada, con precisión y en forma estandarizada con el fin que

sea clara y entendible para que todos los interesados los comprendan de

inmediato.

3.6.1 CURSOGRAMA ANALITICO El Cursograma Analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un

producto o procedimiento, señalando todas las operaciones e inspecciones a

30

las que son sujetos. Permite una revisión mas detalla del proceso de

producción para todos los productos padre y las familias que se definieron en

Sauto Ltda. Este elemento hace posible la medición de la duración de cada

actividad, los puntos de ensamble de cada componente e identifica el

momento donde se realizan las inspecciones de calidad durante el proceso.

3.6.2 DIAGRAMA DE RECORRIDO El Diagrama de Recorrido (el cual tiene dos dimensiones) utiliza una

simbología básica la cual permite hacerle un seguimiento al recorrido del

material dentro de la planta de producción, la ubicación del lugar donde se

realiza cada operación y los elementos que intervienen en el proceso. El flujo

del proceso permite identi ficar los lugares de mayor congestión dentro de la

planta de Sauto Ltda., lo que permite plantear alternativas de operación que

descongestionen estas zonas y optimicen los desplazamientos y procesos

dentro de la planta.

Las convenciones utilizadas para los diagramas anteriormente mencionados

son las siguientes:

ACTIVIDAD SÍMBOLO

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

Demora

Operación / inspección

31

3.6.3 ANALISIS DE CLUSTER La Metodología de Conglomerados o de Cluster permite agrupar partes para

que puedan ser procesadas como una familia, listando las partes y máquinas

en filas y columnas y relacionándolas basada en el criterio de coeficientes de

similitud.

Luego de cruzar las familias de partes producidas con las máquinas

requeridas, se procede a hacer iteraciones de filas y de columnas de tal

forma que las “X” queden lo más cerca posible a la diagonal principal. Esto

permite hacer particiones en la matriz logrando que surja un patrón mediante

el cual se muestran los grupos naturales.

Estas células equivalen a cada agrupación de centros de trabajo, que

optimizan el proceso y disminuyen los desplazamientos de material al

mínimo. De esta manera se garantiza que la disposición de cada maquina

sea la adecuada dentro de la planta de Sauto Ltda.

32

Gráfica 420

3.6.4 DIAGRAMA DE PARETO El Diagrama de Pareto enuncia que en todo proceso de verificación y control

existe en promedio un 20% de factores críticos o relevantes, que al ser

detectados, garantizan el cubrimiento aproximado del 80% de los factores

adicionales. Por esta razón no se justifica enfocarse en el 80% de los

factores adicionales ya que solo generan el 20% de cubrimiento de los

factores totales.

Este diagrama permite identificar los productos de mayor rotación y de mayor

margen de utilidad para Sauto Ltda. Los datos que arroja, permiten

establecer una metodología para determinar los productos que deben ser

registrados, y de esta manera, establecer el tamaño de la muestra para cada

medición de tiempos durante el proceso de levantamiento de información.

20 SILVA, Jorge, Presentación 6 Seminario Lean CELULAS y GT

33

4 SISTEMA DE IMFORMACIÓN MAX-ERP

MAX de Kewill ERP es un Software que aplica los conceptos de MRPII/ERP,

permitiendo a las compañías manufactureras lograr una mejor planeación y

control de toda la operación. Es un software totalmente integrado, donde la

información y datos son únicos para todos los niveles de la organización, sin

importar de donde se actualicen, ventaja indispensable para la toma de

decisiones. MAX es una solución de negocios que utiliza las mejores

prácticas de manufactura del mundo para brindar ventajas competitivas a las

compañías:

• Integrado completamente, unificando la información de todas las áreas

de un negocio.

• Optimiza el uso de recursos de mano de obra, dinero, materiales y

máquinas mediante la planificación de los recursos restricción.

• Incremento de la productividad mediante la planificación óptima de los

procesos, eliminando los paros innecesarios y fabricando lo que

realmente los clientes necesitan.

• Reducción dramática del tiempo de ciclo de negocio, mientras ejerce

un control completo de los recursos y operación.

• Reducción drástica de los inventarios de materias primas, en proceso

y producto terminado.

• Simulación de carga de procesos para determinar las operaciones

restricción.

• Integración del flujo de documentos como parte de los procesos de

requerimiento de materiales, compras y control de inventarios.”21

21 http://www.sim.com.co/prod02.htm

34

4.1 MODULOS SISTEMA DE INFORMACIÓN MAX

MAX-ERP cuenta con un total de 33 módulos, de los cuales Sauto Ltda.

adquirió 7 que se encuentran actualmente en funcionamiento desde su

implementación en Noviembre de 2003. Dichos módulos se describen a

continuación:

4.1.1 Módulo de Compras

El módulo de Control de Compras permite crear e imprimir ordenes de

compra, hacer seguimiento del material adquirido, mantener información de

los proveedores y predecir las necesidades de efectivo. Es posible conocer

exactamente el costo de un producto, cuándo es posible comprarlo, y de qué

proveedor comprarlo cuando sea aprobado.

Las pantallas y reportes ofrecidos en el módulo de compras permiten

ingresar y controlar partes compradas a través del sistema, incluyendo un

cambio constante en la programación de entregas e información de

cantidades.

4.1.2 Módulo de Inventarios

Las pantallas e informes del Módulo de Control de Inventarios permiten

hacer un chequeo y balanceo que permite mantener un seguimiento

constante de todas las piezas y materiales disponibles.

Puesto que los inventarios representan una inversión sustancial de capital,

es esencial la existencia de información exacta concerniente al lugar donde

se encuentran localizadas las piezas, cuántas piezas hay en cada almacén,

con qué frecuencia se necesita una de estas piezas y si alguna pieza se

encuentra obsoleta.

35

El Módulo de Control de Inventarios provee muchos beneficios inmediatos

entre los cuales están:

§ Mejorar el control de los inventarios en múltiples almacenes.

§ Elaborar listas de despacho de piezas usando fechas efectivas

de inicio.

§ Tener la habilidad para localizar las piezas en múltiples

almacenes.

§ Obtener información exacta de la fecha y hora de las

transacciones por pieza y por número de orden, detallando

cada salida, recepción, ajuste, transferencia, recuento cíclico y

remesa.

4.1.3 Módulo de Ventas

El módulo de Ventas y Facturación permite ingresar órdenes de ventas,

despachar, facturar productos y satisfacer las consultas de los clientes de

manera inmediata. Con lo anterior es posible conocer en dónde se

encuentran las ordenes y hacia donde van. La integración total con otros

módulos de MAX permite ver la cantidad disponible en Inventario y la

información de crédito de los clientes durante el proceso de ingreso de sus

pedidos. Este módulo también mantiene información como datos de los

clientes, seguimiento de sus ventas , facturas y acumulación datos de ventas

para reportes financieros.

En este módulo es posible llevar un control respecto al ingreso de pedidos de

clientes, notas de crédito, despachos, facturación, descuentos por productos

y clientes; consultas en línea, notas para los pedidos de los clientes y listas

de empaque.

36

4.1.4 Módulo de Ejecución de Planta

El módulo de Ejecución de Planta permite controlar y realizar el seguimiento

necesario al trabajo en proceso y su flujo a través del sistema manufacturero.

Luego de la generación de órdenes planeadas por la explosión del MRP,

éstas pueden ser aprobadas empleando el editor de órdenes. La explosión

del MRP crea la lista de materiales de la orden de acuerdo a la establecida

en el módulo “Lista de Materiales”, generando los requerimientos de

componentes a la fecha de la lista. Esta orden será procesada en la planta,

sin embargo, es posible modificar la lista de materiales de la orden y/o su

ruta.

Una ves verificado el contenido de la lista, los documentos de planta (Lista de

orden y materiales), son impresos, empleando la ruta Informes y documentos

de planta, desde el mismo módulo de ejecución de Planta.

4.1.5 Módulo de Lista de Materiales

El sistema MAX se inicia con el módulo de Lista de Materiales. La primera

tarea en la implementación del sistema es el ingreso de las estructuras de

piezas y productos.

Las pantallas y reportes del módulo de Lista de Materiales permiten construir

y mantenerlas en un espacio visual, con toda la información relevante. El

Módulo de Listas de Materiales contiene información importante de la pieza y

permite generar "árboles de productos" para todos los ensambles.

37

4.1.6 Módulo de Programa Maestro

El módulo de Programación Maestro permite planear la producción de los

bienes terminados. A través de este módulo se pueden crear órdenes de

programación maestra para piezas, crear órdenes de pronóstico y mantener

demandas de cliente para piezas de programación maestra al interior del

sistema.

La programación maestra es la fuerza impulsora detrás de toda la

manufactura, planeación y sistemas de control. Todas las actividades del

MRP, de la planta y las compras han sido diseñadas para conocer las

necesidades de la programación maestra. El objetivo de la programación

maestra es crear y mantener un plan que administre los recursos disponibles

(personas, materiales y dinero) de tal forma que satisfaga las necesidades de

servicio al cliente, eficiencia en la producción e inversión en inventarios.

La programación maestra es un plan que balancea la demanda con la oferta.

La demanda se refleja de dos formas; como demandas de pronóstico o como

ordenes de cliente, sin embargo estas últimas se asumen como parte de un

pronóstico.

Una orden de programación maestra en turno crea una demanda por todos

los componentes requeridos para fabricar la parte. El módulo MRP utiliza las

ordenes de programación maestra como información para determinar que

componentes manufacturados y comprados deben estar disponibles y en que

cantidades, ordenando producir las unidades requeridas.

38

4.1.7 Módulo MRP

El módulo del MRP ayuda a prevenir compras innecesarias, así como

faltantes que pueden ocurrir desde la ejecución de planta. Para ello la

información existente en lista de materiales y en control de inventarios deben

estar correctamente ingresados.

• Análisis MRP del Sistema

El MRP es un proceso de balance de la demanda y suministro de todos los

componentes y partes necesarias para suplir los requerimientos de la

programación maestra.

El proceso MRP desarrolla dos tareas esenciales: la primera es reprogramar

las órdenes existentes para cubrir los cambios en la demanda actual, y la

segunda es inicializar nuevas ordenes, si se requiere para balancear el

suministro con la demanda.

Para completar estas tareas, el MRP utiliza el procesamiento de

requerimientos “netos”, requerimientos de “compensación” por tiempo de

espera y “explosión” de la lista de materiales.

Inicial a mano

(más) + Recepciones programadas

(menos) - Demanda independiente

(menos) - Demanda dependiente

----------------------------

(igual) = Neto disponible

NOTA: Cuando se consideren seudo piezas, Netos omite la cantidad

disponible para los cálculos.

39

La “Demanda independiente”, como su nombre lo dice, es independiente del

control del usuario (ordenes de cliente y de pronóstico) La “Demanda

dependiente”, es la demanda interna por piezas componentes requeridas

para satisfacer los niveles altos de la lista de materiales.

Un neto disponible negativo indica que ocurrirá una faltante. Dependiendo del

caso, el MRP reprograma una orden abierta existente para cubrir los faltantes

o crea ordenes para cubrir la demanda.

Cuando se quiera que una orden sea creada o reprogramada, la demanda de

las piezas componentes debe modificarse en concordancia. El MAX lo hace

automáticamente, lo llama explosión de la lista de materiales y actualización

de las fechas de requerimiento de cada parte.

Cada vez que se corre la opción de explosión (en lote del módulo MRP),

todas las partes del sistema que requieran programarse son revisadas para

decidir qué acción adicional tomar para efectos de planeación (Cambios

Netos).

El MAX tiene la opción de correr la "Regeneración" de la explosión MRP.

Esta opción borra todas las sugerencias anteriores de órdenes planeadas y

refresca las bases de datos para correr la nueva explosión.

4.2 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL SISTEMA MAX-ERP

Como se mencionó en la situación actual de la planta, la problemática

encontrada se refiere a que los tiempos de procesamiento de cada uno de

los productos no corresponden a la realidad de su duración, lo que ocasiona

que cualquier tipo de proyección (ya sea de mano de obra o de fabricación

de un producto) sea completamente errada, al igual que los resultados

esperados que el MRP del sistema arroja.

40

Los factores que afectan el cálculo del MRP del sistema son los siguientes:

• Programa Maestro de Producción

• Estructuras de Producto (árboles)

• Existencia de Inventarios

• Tiempos de Manufactura

• Tiempos de Compra (lead time de proveedores)

• Políticas de Ordenamiento (lote a lote, semanal, discreta, fija, punto de

reorden, orden, período)

• Órdenes Abiertas.

• Calificadores (mínima, máxima, múltiple, inventario de seguridad).

Lo anterior hace necesario un levantamiento de información que valide los

tiempos estándar de fabricación de los diferentes productos y piezas

fabricadas por Sauto Ltda. El resultado de dicho levantamiento deberá ser

ingresado de nuevo al sistema para de esta manera contar con información

certera y actualizada.

Luego de analizar cada uno de los módulos adquiridos por la compañía, se

encontró que en el módulo en el cual se ingresan los diferentes tiempos de

operación y montaje de los productos se realiza en el Módulo de Ejecución

de Planta, ítem Ruta de Piezas.

41

Gráfica 522

Los campos críticos ilustrados en la anterior gráfica, es decir aquellos que se

deben tener en cuenta para el ingreso de los nuevos tiempos se describen a

continuación:

22 Para acceder a dicha ventana, debe seleccionar la siguiente ruta desde el Administrador del Sistema: Ejecución de Planta / Actividad / Mantenimiento de ruta. Aparece la siguiente ventana

42

Nombre de la pantalla: MANTENIMIENTO DE RUTA. Nombre del campo, Tipo y tamaño: CANTIDAD POR, C, 5. Ejemplo : 1 Estructura Dígitos Descripción Posibilidades Detalles / políticas 5 1 –5 Es el número de piezas procesadas

por operación, expresado en las unidades de medida de la Lista de Materiales.

Por defecto es uno, si sucede que más de una pieza se procesa al mismo tiempo se debe ingresar este número (de 0 a 99999).

Para operaciones variables, la cantidad de la orden se divide por este número para calcular la cantidad que entrará a esta operación. La cantidad completada es multiplicada por la cantidad por para calcular la cantidad que se moverá a otra operación. Este número afecta los tiempos de ejecución y preparación (Ver Tipo de operación y Tipo de preparación).

Nombre del campo, Tipo y tamaño: HORAS PROCESO. Ejemplo : 12. Estructura Dígitos Descripción Posibilidades Detalles / políticas 4 1 – 4 Es el tiempo planeado de ejecución

por unidad, en horas, minutos y segundos, requerido para el desarrollo de la operación (ver cantidad por).

Para operaciones variables, el tiempo de ejecución se ingresa por el lote completo, igual al número ingresado en el campo de cantidad por. La carga se calcula igual que en operaciones tipo B (lote): Horas proceso x Cantidad Orden Cantidad Por.

Nombre del campo, Tipo y tamaño: HORAS DE MONTAJE. Ejemplo : 8. Estructura Dígitos Descripción Posibilidades Detalles / políticas 4 1 – 4 Es el tiempo planeado, en horas,

para preparar esta operación. 1 Este número es usualmente

independiente del número de partes de la orden.

Nombre del campo, Tipo y tamaño: TIPO OPERACIÓN. Ejemplo : B, (LOTE) Estructura Dígitos Descripción Posibilidades Detalles / políticas El tipo de operación es un código que

indica si la operación es por Unidad (U), Lote (B), Comentario (C), Identificador de pieza (Procesamiento de papelería de planta) o Variable (V).

U, B, C, P o V. Si esta es una operación unitaria o en lote, el tiempo total de ejecución se calculará como el tiempo de ejecución por unidad, por el numero de unidades (cantidad de orden dividido cantidad por). TOT = (CO / CP) x Tiempo de ejecución.

Nombre del campo, Tipo y tamaño: TIPO ESTÁNDAR. Ejemplo : M Estructura Dígitos Descripción Posibilidades Detalles / políticas Es el Código de tipo estándar usado

como campo de referencia para establecer los tiempos de ejecución y preparación.

M, I, T o E. Los códigos válidos incluyen: M, Calculada por el MRP; I, Estudio de ingeniería industrial; T, Estudio de tiempo / movimiento, y E, Estimada.

Nombre del campo, Tipo y tamaño: TIPO DE MONTAJE. Ejemplo : B Estructura Dígitos Descripción Posibilidades Detalles / políticas Estas entradas se usan para calcular

el tiempo de preparación en MAX, las entradas válidas son: B, Lote (por defecto en operación Tipo = B); D, Diaria; O, Orden; U, Unidad (Por defecto en operación tipo U).

B, D, O, U. Si la operación es tipo lote (B), el tiempo de preparación no puede ser unitario, si la operación es tipo unitaria (U), el tiempo de preparación no puede ser en lote.

Nombre del campo, Tipo y tamaño: INCLUIR MONTAJE. Ejemplo : Y Estructura Dígitos Descripción Posibilidades Detalles / políticas Si escribe Si (marca el recuadro), el

tiempo de preparación se incluirá en los cálculos de cola y carga.

Y o N.

Esto no afecta el cálculo de los costos.

43

Cada uno de ellos se considera crítico a la hora de costear los recursos

según lo descrito a continuación:

• Cantidad Por

En este campo se registra el número de piezas que se procesan por

operación, es decir, que se debe discriminar la cantidad de piezas que se

manipulan en conjunto durante una misma operación.

En procesos como pintura electrostática, banderizado de mecanismos y

algunas operaciones de prensas, se puede manipular más de una pieza

por la operación, por lo que es importante determinar la cantidad de

piezas que se procesan, para que al ingresar los datos, éstos

correspondan a las cantidades debidas y el sistema no los asuma como

individuales a la hora de costear los recursos.

• Horas Proceso

Aquí se ingresan los tiempos estándar en horas de cada una de las

operaciones de los productos. Es importante hacer la respectiva

conversión de los datos a la unidad de tiempo requerido por el sistema.

En este campo se hace necesario confirmar los datos de operación que

se ingresaron al sistema; se debe ingresar los tiempos reales de proceso

según las cantidades que se trabajan por operación.

• Horas de Montaje

En este campo se ingresan los tiempos de montaje tanto de troqueles,

como de los demás herramentales necesarios para el maquinado de un

producto.

Al hacer el análisis de este campo, se encontró una inconsistencia con

respecto a los tiempos que están registrados para cada montaje; pues

este, es mucho menor que el tiempo de operación que esta registrado, lo

44

cual no corresponde a la realidad de la planta. Al implementar el sistema,

los tiempos de montaje para cada proceso se encontraban divididos entre

un número óptimo de lote que el departamento de ingeniería determinó.

La proyección de la mano de obra necesaria para realizar un determinado

lote de producción se ve considerablemente alterada, de no coincidir con

el lote óptimo determinado por el departamento de ingeniería. Como esta

operación de montaje se debe realizar ya sea para 1 pieza o para 1000, lo

debido es que este tiempo se costee de igual manera sin importar el

número de piezas de la orden de producción.

Los registros mencionados anteriormente se encuentran en la siguiente

tabla:

Gráfica 623

23 Ejemplo de tiempos de montaje vs tiempo de operación.

ID PIEZA: 0100108 DESC 1: CARCAZA SUPERIOR PRADO DESC 2:

DESCRIPCION CENTRO HORAS HORAS FECHA TIPO TIPO

#SEC OPERACION TRABAJO PROCESO MONTAJE REV OPER STD

005 PREPARAR MATERIA PRIMA INV 0,0000 0,0000 30/11/03 U E

010 CORTE DE BLANCO C3 0,0030 0,0050 22/09/03 U E

020 EMBUTIDO C4 0,0211 0,0075 22/09/03 U E

030 CORTE DES. Y PUNZONADO C4 0,0108 0,0066 22/09/03 U E

040 PREPUNZ. ZONA BRIDAS SUP. C53 0,0049 0,0058 22/09/03 U E

050 PUNZ. ZONA BRIDAS SUPERIO C53 0,0057 0,0058 22/09/03 U E060 PREPUN ZONA BRIDA LAT TRA C53 0,0063 0,0058 22/09/03 U E

070 PUN Y CALI ZONA BRIDA LAT C53 0,0099 0,0058 22/09/03 U E

45

5 CADENA DE ABASTECIMIENTO DE SAUTO LTDA

La Cadena de Abastecimiento en Sauto Ltda., está formada por tres

subsistemas; Aprovisionamiento (Compras), Producción (Transformación), y

Distribución (Entrega), y cuenta con dos flujos básicos, uno de producto y

otro de información.

Gráfica 724

Los principales proveedores de Sauto Ltda., son:

Materiales Importados :

• Hanwa, Japón. Lamina Galvanizada, empleada para refuerzos,

pisos y paneles. Con este proveedor se maneja un lead time de

5 meses.

• Corus, Inglaterra. Lamina Plomaginada, empleada para tanques

de gasolina. Proveedor con que se maneja lead time de 5

meses.

• Mangels, Brasil. Lamina Sae, empleada para los mecanismos.

Proveedor con que se maneja lead time de 4 meses.

24Diagrama de la Cadena de Abastecimiento, sus subsistemas de aprovisionamiento, producción y distribución y sus flujos de información y producto.

46

• Bascomia, Argentina. Lamina SAE, empleada para los

mecanismos. Proveedor con que se maneja lead time de 2

meses.

• Komec, Korea. Productos CKD, que son los tubos y

componentes de los tanques de gasolina. Proveedor con que se

maneja lead time de 2 meses.

Materiales Nacionales :

• Aceros Cortados. Acero HR, SPCC. Proveedor con que se

maneja lead time de 21 días.

• Arme. Acero HR, SPCC. Proveedor con que se maneja lead

time de 21 días.

Por su parte los clientes de la empresa son los siguientes:

Mercado Original:

• Original (O.E.M)

Sofasa-Toyota, Renault Medellín.

Compañía Colombiana Automotriz (C.C.A)Mazda, Mitsubishi,

General Motors Colmotores, Mecanismos Automotrices, Andina

de Tapizados, Inauto. Bogotá.

• Post-Venta

Ayco Ltda.- Partes de carrocería-Pereira.

Proservic-Cali

Mercado Internacional:

• Original (O.E.M)

Ford Motor-Venezuela

Maresa-Ecuador

• Post-Venta

Plavica, , Eurobras, Autoeuropa-Venezuela

Kovacs, Bicimoto -Chile25

25 Ibid, Nuestros Clientes, Sauto Ltda.

47

5.1 FLUJO DE INFORMACIÓN

El flujo de información de una cadena de abastecimiento se refiere a la serie

de actividades que se realizan desde el cliente hasta el proveedor, para

identificar y definir sus requerimientos, necesidades y especificaciones,

asegurando su cumplimiento. En el caso de Sauto Ltda., el flujo de

información está compuesto por las siguientes actividades:

Gráfica 826

26 Diagrama de contexto para el flujo de información de Sauto Ltda.. DRP (Distribution Requirements Planning, unión de las demandas independentes.

48

5.1.1 Flujo de Información para el Subsistema de Distribución

• Monitorear Mercado

Dado que la demanda de la empresa depende del sector automotor. Por esto

se hace necesario estar en contacto constante con los clientes, a través de

los programas de producción suministrados por ellos, confirmando sus

requerimientos con respecto a cantidades solicitadas de cada producto

dando cumplimiento a sus necesidades y especificaciones.

• Realizar Pronósticos

Basado en los registros históricos y las proyecciones suministradas por los

clientes, el Departamento de Planeación genera a través de MAX, los

pronósticos de ventas para el año, que son validados bimestralmente,

asegurando que las proyecciones coincidan con las ordenes de compra

generadas por los clientes.

• Recibir Pedidos Demanda Independiente y Procesar Pedido

Una vez confirmadas las órdenes de compra de cada cliente, éstas se

ingresan y se consolidan en el sistema, realizando el DRP (Distribution

Requirements Planning), es decir, uniendo las diferentes demandas

independientes, procesando de esta manera las ordenes de pedidos en el

sistema.

• Enviar DRP a Producción

Una vez se consolidan las diferentes ordenes de pedidos a través de MAX,

estas son enviadas al Departamento Industrial donde se analiza la

información recibida.

49

5.1.2 Flujo de Información para el Subsistema de Producción

• Recibir DRP y definir Plan de Producción

El departamento Industrial analiza las cantidades solicitadas de cada

producto relacionándolas con la capacidad de planta y la disponibilidad

existente.

• Definir Plan de Entregas y Pedidos

El sistema se encarga de calcular los requerimientos de materia prima,

insumos y servicios externos requeridos, elaborando los programas y

requisiciones con propósito de garantizar el suministro y compra a tiempo de

éstos. Esta actividad se realiza periódica y sistemáticamente mensualmente.

• Enviar Requisición a Aprovisionamiento

Una vez se consolidan los requerimientos de materia prima, insumos y

servicios externos requeridos, se envían los programas de servicios y

requisiciones al departamento de compras.

5.1.3 Flujo de Información para el Subsistema de

Aprovisionamiento

• Recibir requisición y definir inventario.

El departamento de compras confronta las cantidades de cada material e

insumo solicitadas relacionándolas con la existencia de cada uno de estos en

almacén.

50

• Organizar plan de compras.

Una vez identificada la existencia de cada material e insumo, se definen las

cantidades y fechas a solicitar de cada uno de estos.

• Selección de proveedor.

Según el tipo de material o insumo requerido, (teniendo en cuenta si este es

nacional o importado) se selecciona el proveedor y se diligencia la orden de

compra respectiva.

• Generación de Orden de compra y servicio.

Una vez seleccionado el proveedor y habiendo definido las cantidades y

especificaciones de cada uno de los materiales, insumos o servicios

solicitados, se genera y autoriza una orden de compra o un servicio para

cada proveedor.

Gráfica 927

27Diagrama de flujo de datos para el flujo de información

51

5.2 FLUJO DE PRODUCTO

El flujo de producto en la cadena de abastecimiento se refiere a la serie de

actividades que se realizan desde el proveedor hasta el cliente dando

cumplimiento a los requerimientos, necesidades y especificaciones, del

cliente. En el caso de Sauto Ltda., el flujo de producto está compuesto por

las siguientes actividades:

Gráfica 1028

28 Diagrama de contexto para el flujo de producto en Sauto Ltda.

52

5.2.1 Flujo de Producto para el subsistema de Aprovisionamiento

Gráfica 1129

• Recibir, descargar insumos, materia prima y material de servicio

La lámina se recibe en rollos, de ser importada es ubicada en el almacén

supervisado por el régimen suspensivo de aduanas donde se agiliza su

nacionalización. De no serlo, se ubica en el almacén de materia prima con

los insumos y los productos para los cuales se ha subcontratado alguna

operación.

29 Diagrama de contexto para el subsistema de aprovisionamiento en el flujo de producto.

53

• Revisar condiciones y cantidad de entrega de pedido

comparando contra remisión:

El encargado de cada almacén se encarga de hacer el conteo del material

contra la remisión respec tiva, mientras el auditor de recepción técnica se

encarga de certificar el cumplimiento de especificaciones tanto de materia

prima, insumos y material de servicio.

• Asignar zona de almacenamiento:

Luego de certificar el material recibido, el encargado de cada almacén asigna

y registra la zona en la que debe ser almacenado el material.

5.2.2 Flujo de Producto para el Subsistema de Producción

Gráfica 1230

30 Diagrama de contexto para el subsistema de producción en el flujo de producto.

54

• Recibir el material para comenzar su procesamiento según

corresponda la orden de producción.

Una vez el almacén hace entrega del material, éste devuelve una copia de la

orden de producción firmada certificando la entrega debida del material

• Revisar condiciones y cantidades del material:

El supervisor o administrador de proceso recibe el material de almacén,

haciendo el conteo e inspección de este.

• Procesar material

Según la orden de producción, se desarrolla la operación correspondiente,

registrando los reportes diarios de operaciones y de calidad haciendo entrega

de estos al administrador del proceso, quien verifica las ratas de producción.

• Entregar productos al almacén de producto semiterminado o de

producto terminado.

Luego de procesar el material se hace entrega de éste junto con la orden de

producción y el certificado de calidad al almacén correspondiente.

• Cerrar orden de producción.

Luego de certificar el material, el encargado del almacén correspondiente

entrega al digitador la orden de producción para que la ingrese al sistema y la

cierre descargándola de las ordenes activas.

• Preparación de material y entrega a distribución:

Disponer los lotes de entrega de producto terminado según las cantidades

requeridas para facilitar la entrega a distribución.

55

5.2.3 Flujo de Producto para el Subsistema de Distribución

Gráfica 1331

• Recibir de producción:

Según la cantidad especificada en la orden de producción, recibir el producto

terminado junto con los reportes de producción y calidad.

• Revisar cantidades y condiciones asignando ubicación en

almacén:

El encargado de almacén certifica las cantidades del producto, contando las

piezas del lote recibido y asignando la ubicación para el lote de acuerdo a

sus características.

31Diagrama de contexto para el subsistema de distribución en el flujo de producto.

56

• Preparar picking:

Cada producto se empaca por separado según las cantidades y

especificaciones del cliente.

• Preparar packing:

Se alistan los productos empacados individualmente en los dispositivos para

ser transportados según el pedido, identificando con un sello las

especificaciones de cada lote.

• Trasladar a zona de cargue y cargar:

Llevar el material a la zona de cargue y montar los dispositivos en el vehículo

de transporte.

• Verificar contra factura de venta y entregar pedido:

Certificar la entrega del material verificando el cumplimiento de cantidades y

especificaciones de la factura de venta.

57

6.METODOLOGÍA

Se hace necesario un trabajo de campo donde se actualicen y validen los

tiempos y métodos de operación que participan en cada uno de los procesos

de producción dentro de la planta, relacionando los datos obtenidos con los

que actualmente cuenta el sistema de información, identificando la variación

entre los tiempos y ajustándolos hasta determinar el tiempo real de

operación. Esto permite contar con datos precisos que generen resultados

certeros a la hora de tomar decisiones en cuanto a la planeación de la

producción y proyectar los costos de los recursos necesarios en el proceso

productivo de la empresa.

6.1 FAMILIAS DE PRODUCTOS

Para dar inicio al trabajo de campo fue necesario agrupar en familias de una

manera mas especifica los productos elaborados en la planta. Actualmente la

empresa tiene agrupados los productos según el mercado al que éstos

pertenecen, es decir; al mercado de partes de carrocería automotriz, tanques

de gasolina, mecanismos y puertas domiciliarias.

Para el proceso de agrupación en familias de productos, se clasificaron todas

las referencias basándose en sus atributos de diseño, es decir, en las

especificaciones de cada elemento y su geometría. También se tuvo en

cuenta la secuencia de operaciones y la ruta de producción que cada uno

tiene. De esta manera se asignó un código de seis dígitos a cada familia,

dando un mismo consecutivo a las piezas de la misma familia; de esta

manera se diferencian las referencias que corresponden a las operaciones

de prensas con dos ceros al inicio del código y las que pertenecen a las

operaciones de ensamble y acabado con un cero al inicio del mismo (Ver

anexo 4)

58

6.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para el estudio de tiempos se diseñó un formato de levantamiento de

información en el cual se registraron los datos correspondientes a cada

producto y a la operación que se estaba midiendo. El formato cuenta con el

nombre de la pieza y su ID correspondiente (Código de 7 dígitos asignado

por el departamento de ingeniería), fecha en que se tomo la muestra, nombre

de la operación y máquina correspondiente, descripción de cada elemento y

tiempos observados (Ver anexo 5).

Inicialmente para hacer el levantamiento de información y seleccionar los

productos que se debían registrar, se empleó un diagrama de pareto que

permitiera identificar los productos que generan mayor ingreso por el

concepto de ventas a la compañía (Ver gráfica 14). Este diagrama dio como

resultado que el 16.14% de los productos (31 productos) representaran el

84.26% de los ingresos por ventas de la compañía. Sin embargo se observó

que estos productos no son los que generan una mayor rentabilidad (Ver

gráfica 15).

En un segundo diagrama de pareto, se demuestra que dichos productos no

corresponden a los de mayor demanda según las proyecciones establecidas

por la compañía (Ver gráfica 16). Este diagrama arroja como resultado que el

19.89% de los productos (19 productos) representan el 81.66% de la

demanda pronosticada por la compañía; ésta es la razón por lo que fue

necesario hacer un barrido total de las referencias que se trabajan en la

empresa, ya que como se muestra en las graficas anteriores no es posible

dar prioridad solamente a los ingresos por producto o a los productos de

mayor rotación. Esto se debe a que los productos de mayor rotación no son

los que generan mayor ingreso, y así mismo, los de mayor ingreso no son los

que representan una mayor demanda. Además es importante resaltar que

para hacer las proyecciones de los costos de mano de obra, el sistema

59

necesita tener información de todos los tiempos de operación para cada uno

de los productos que se va a trabajar.

Gráfica 1432

32 Diagrama de Pareto para Ingresos por ventas pronosticadas.

60

Gráfica 1533

33 Gráfico Rentabilidad por producto.

61

Gráfica 1634

34 Pareto rotación de producto, según demanda pronosticada.

62

La toma de tiempos se hizo aleatoriamente según el producto y la operación

en que se estaba trabajando durante la sesión levantamiento de información,

con el fin de capturar la mayor de cantidad de datos posibles, ya que de

hacer seguimiento a un solo producto, mientras este terminaba de ser

procesado se trabajaban otras referencias que también debían ser

reportadas. Durante esta actividad se realizó un premuestreo de 33

mediciones para las operaciones observadas (La determinación del tamaño

de la muestra por actividad de cada producto se encuentra en el anexo 11).

Para este proceso se empleó el procedimiento de cronometraje acumulativo,

donde el cronómetro funciona de modo ininterrumpido durante todo el

estudio, se pone en marcha al principio del primer elemento, y se registra el

tiempo que el cronómetro marca al final del ciclo de operación. Este método

garantiza que todo el tiempo de operación, esta sometido a observación.

Durante el proceso de levantamiento de información se homologaron los

tiempos de operación de productos pertenecientes a una misma familia,

tratando de agilizar el proceso y de obtener la mayor cantidad de registros

posibles.

Debido a la cantidad de referencias y procesos que existen, fue necesario

completar los datos de los productos que durante el tiempo del trabajo de

campo no se fabricaron, pasaron por planta en horas de la noche o había

inventario de este producto. Se realizó una consulta en el MAX, que arrojó la

totalidad de pedidos que han sido fabricados de cada producto, obteniendo el

tiempo de duración en cada operación y logrando un valor por unidad de

estos tiempos para cada referencia. Esta consulta nos da un histórico desde

el momento en que el sistema se implementó (alrededor de 10 meses) lo que

nos permite afirmar que es totalmente confiable, sin embargo, es importante

diferenciar estos datos de los productos que se midieron, ya que estos

tiempos obtenidos equivalen al tiempo estándar calculado por el sistema, el

cual incluye tiempos totales de producción donde se contemplan actividades

63

ajenas a la producción, como lo son tiempos improductivos y diferentes

paradas en la operación.

6.2.1 Calculo Del Tiempo Estándar

Para el cálculo de tiempo estándar se deben tener en cuenta las

contingencias, los suplementos, el tiempo básico, la valoración y el tiempo

observado, según la siguiente fórmula:

)%()%()%( ContingTbásicoSuplemTbásicoValTobsTstd ⋅+⋅+⋅=

donde el tiempo básico está dado por:

)%.( ValTobsTbásico ⋅=

El porcentaje de valoración (%Val) se determina con criterios independientes

de los evaluadores, los cuales valoran el ritmo del trabajo, es decir; se

compara el ritmo real del trabajador con el ritmo que uno se ha formado

mentalmente al ver cómo trabajan naturalmente los operarios cuando se

utiliza el método adecuado35, lo cual nos permite establecer si la tarea se

realiza a un ritmo normal, lento o rápido. Para esta valoración no se tienen en

cuenta ni los procesos ni el tiempo observado, sino las personas. Para el

caso de Sauto Ltda., se asignó un porcentaje de valoración del 100%, debido

a que los procesos son realizados por personal calificado y siguiendo un

método adecuado.

Para determinar el porcentaje de suplementos (% suplem) se debe tener en

cuenta una tolerancia básica del 9% para todos los elementos de esfuerzo,

necesidades personales y fatiga básica. A este se le agregan las tolerancias

variables que se listan en la siguiente tabla:

35 OIT, Introducción al estudio del trabajo, 4ª edición, Pág. 310

64

Tabla 236

36 Tabla suplementos Organización Internacional del Trabajo, aplicada caso Sauto Ltda

65

El porcentaje de contingencias (% conting) hace referencia al pequeño

margen que se incluye para prever legítimos añadidos de trabajo o demoras

que no compensa medir exactamente porque aparecen sin frecuencia ni

regularidad37. Se debe tener en cuenta una tolerancia básica del 7% para

todos aquellos trabajos fortuitos o fallas inesperadas que se presentan en el

proceso y un porcentaje variable que se obtiene con el siguiente método

estadístico:

Luego de tener registrados los tiempos de operación de cada actividad que

interviene en la producción de los productos, se obtiene la media y la

desviación estándar de cada muestra, estableciendo un límite inferior (media

menos desviación estándar) y un limite superior (media más desviación

estándar.). Una vez determinados los límites de control para cada muestra,

se identifican los datos que estén por fuera de dichos límites y de representar

mas del 30% de la muestra se elimina la serie de datos. Luego de eliminada

la muestra que se encuentra por fuera de los límites, se tiene una muestra

total de datos corregida donde se repite el mismo procedimiento hasta

obtener una muestra confiable (Ver anexo 6).

6.3 ANÁLISIS DE DIAGRAMAS

6.3.1 Cursogramas Sinópticos

Como se mencionó en la metodología, este cursograma pretende mostrar las

principales operaciones e inspecciones registrando su duración en horas de

sin tener en cuenta quién la ejecuta ni el centro de trabajo asociado. Además

con este instrumento se pretenden mostrar los puntos de ensamble de las

diferentes familias de productos (previamente agrupadas según procesos y

37 OIT, Introducción al estudio del trabajo, 4ª edición, Pág. 340

66

geometrías similares), información con la que la compañía no cuenta

actualmente.

Por su parte, gracias a la utilización de esta herramienta es posible visualizar

y relacionar los resultados con los árboles de producto (Ver anexo 7)

necesarios para la implementación del modelo MRP ya que asocia los

procesos del producto padre, con los de las demás piezas que lo componen

registrando sus ensambles y subensambles.

En la diagramación realizada, la numeración se registró de acuerdo al orden

de ocurrencia de cada una de las operaciones, teniendo en cuenta que en

cada punto de ensamble del producto padre es necesario remitirse a la línea

del producto hijo continuando con la numeración, y repitiendo este proceso a

medida que se encuentren puntos de acople de componentes.

Asimismo, en este punto es importante mencionar y resaltar la labor que

realiza el área de Calidad pues la gran mayoría de las operaciones son

auditadas por un miembro del área quién toma muestras aleatorias de la

pieza en procesamiento, verificando que sus medidas se ajusten a lo

solicitado por el cliente con el fin de evitar retrabajos. Es por lo anterior, que

en los cursogramas se incluye simbología de Operación/Inspección

simultánea que representa lo anteriormente mencionado. Sin embargo, en la

gran mayoría de las operaciones prima el proceso de fabricación sobre el de

inspección calidad.

Analizando los cursogramas de las diferentes familias, se observa que las

piezas que contienen un mayor número de operaciones son las de productos

tales como tanques de combustible, travesaños, barras y estribos, los cuales

se componen aproximadamente de 3 a 5 subproductos mas que se fabrican

también en la planta de Sauto Ltda.

67

Gráfica 1738

Por otra parte, existe otro tipo de familias que cuentan con tan solo 1 punto

de ensamble ya que corresponden a mecanismos automotrices de tamaño

medio. Finalmente, se observan una serie de familias que no cuentan con

puntos de ensamble y además su ruta de proceso es bastante corta pues su

línea de fabricación no lleva más de 3 a 5 operaciones, y no poseen

subproductos o hijos. Asimismo existen familias de piezas como soportes,

38 Cursograma sinóptico para la familia 010020 que cuenta con 4 subproductos (o productos hijo), los cuales se acoplan al proceso del producto padre en 3 puntos de ensamble. Cuenta con un total de 34 operaciones, 1 Inspección, y 4 Operación/Inspección

68

anclajes y refuerzos cuyas dimensiones son bastante pequeñas, y además

cuentan con un servicio externo de zincado proveído por Nicrozinc Ltda.,

Recubrimientos Industriales Ltda. y Tratamientos Ferrotérmicos Ltda.. Una

vez las piezas pasan por este proceso externo, son devueltas a la compañía

para ser pintadas en las diferentes cabinas dispuestas para este tipo de

productos. Los Cursogramas Sinópticos de las familias de Sauto Ltda., se

encuentran en el Anexo 8

6.3.2 Diagramas de Recorrido

Retomando lo descrito en el capítulo 1, el diagrama de recorrido representa

una herramienta indispensable para determinar los lugares de mayor

congestión dentro de la planta, al igual que los recorridos que realiza el

producto a lo largo de las diferentes áreas y centros de trabajo. Esta

herramienta se soporta en la simbología básica ya explicada en el primer

capítulo, y se plasma en un plano a escala de 2 dimensiones en donde se

incluyen las diferentes, operaciones, inspecciones, transportes,

almacenamientos y demoras que se presenta a lo largo de la ruta de proceso

de la pieza. Éstas últimas no se generan en momentos específicos sino que

se dan aleatoriamente dentro de las diferentes operaciones a las que es

sometido el producto. Para efectos gráficos, prima la operación sobre la

demora, dado que es la operación la que genera valor al producto.

Al igual que los cursogramas sinópticos, Sauto Ltda. no cuenta con

información relacionada con los beneficios y resultados que el diagrama de

recorrido arroja, permitiendo que mediante de este análisis se visualicen

posibles puntos de congestión y recorridos innecesarios que conlleven a

plantear diseños de planta viables que permitan que el flujo de los productos

sea más adecuado.

69

Observando detenidamente cada uno de los diagramas de recorrido y

soportados en los cursogramas sinópticos, se identifica un alto cruce en las

rutas de proceso de aquellas familias de productos padres que contienen

entre 3 y 5 subproductos, ya que por la misma naturaleza de las piezas

(industria metalmecánica), la ruta de cada una de ellas es bastante similar

pues viajan de la Zona de Corte a la Zona de Prensas, y de ahí, siguen su

recorrido por la Zona de Ensamble (tanto de tanques como de carrocería), y

finalmente algunos de ellos se disponen para ser pintados.

Algunas de las familias que presentan dicho comportamiento son las

asociadas a productos tales como tanques de combustible, travesaños,

barras y estribos. A continuación encontramos un diagrama que ilustra el

comportamiento descrito:

70

Gráfica 1839

La figura anterior muestra el diagrama de recorrido para la familia 010030

que corresponde a un Tanque de Combustible. Gráficamente se observa que

en el área de Corte y de Prensas existe una gran congestión de rutas que en

la planta no es tan representativa, pues al ser los subproductos materias

primas del producto padre, se requiere que su fabricación se deba hacer de

manera previa para que en el instante de manufacturar la pieza padre no

existan faltantes ni retrasos. La anterior idea, es desarrollada por la teoría de

MRP ya que en su explosión de materiales busca planear los diferentes

tiempos de fabricación de los productos hijos, para que a la hora de

39 Diagrama de recorrido para la familia 010030, presentando las operaciones, inspecciones, recorridos y almacenamientos. Los demás Diagramas de Recorrido se encuentran en el Anexo 8.

71

ensamblar el producto padre, dichos subproductos se tengan justo en el

momento que se necesitan.

Existen otros tipos de familias de piezas padre, que poseen entre 1 y 2

componentes que, al igual que en la explicación anterior, son fabricadas con

anterioridad para estar listas una vez se pretenda iniciar con el ensamble del

producto padre. En estos productos, sobresalen referencias como paneles,

pisos, y algunos travesaños, en los que gráficamente se presenta una

congestión mínima.

Finalmente encontramos aquellos productos que no tienen componentes o

piezas que se acoplen durante su fabricación, y requieren de muy pocas

operaciones. La gran mayoría de éstos viajan a lo largo de las áreas de corte

y prensas, y posteriormente son enviados a los proveedores del servicio de

zincado, y devueltos por ellos para ser pintados en las cabinas pertinentes.

Sobresalen en esta agrupación, referencias tales como soportes, anclajes,

estructuras cantoneras, y refuerzos.

6.3.3 Análisis de Conglomerados (Clúster)

Basados en lo explicado en el marco teórico, con este análisis pretendemos

identificar posibles agrupamientos de máquinas en células de manufactura

que faciliten y disminuyan desplazamientos innecesarios dentro de la planta.

Esta metodología trabaja bajo un modelo matemático que mediante

iteraciones entre filas y columnas va agrupando las diferentes máquinas.

Para dar iniciar con el algoritmo de conglomeración, es necesario realizar

una matriz que relaciona las familias de productos con los centros de trabajo

por los que pasa cada una estas.

El modelo matemático o algoritmo de conglomeración, consiste en tomar

cada fila de la matriz, y a cada una de sus columnas asignarle un valor 2n de

derecha a izquierda (siendo n un valor desde 1 hasta el número total de

72

columnas). Una vez se ha hecho el paso anterior se procede a sumar los

valores de las diferentes filas de tal manera que teniendo dicha suma, se

reordenen estas de mayor a menor, de arriba a abajo. Posteriormente, con la

matriz reordenada, el paso a seguir consiste en tomar cada columna y a cada

una de sus filas asignarle un valor 2n de abajo hacia arriba (siendo n un valor

desde 1 hasta el número total de filas). A continuación, una vez se sumen los

valores de las columnas, éstas son ordenadas de mayor a menor de

izquierda a derecha.

El algoritmo descrito anteriormente es repetido una y otra vez hasta que la

matriz resultante sea igual a la matriz de la etapa anterior. Para el caso del

análisis de conglomerados en la planta de Sauto Ltda. fue necesario repetir

el algoritmo 5 veces hasta que finalmente se encontró la siguiente matriz de

agrupamiento.

El procedimiento, los resultados del algoritmo y el plano resultante que ilustra

la reorganización de la planta, se encuentran en el anexo 9.

En el plano de distribución de los centros de trabajo, se presenta la ubicación

actual de estos últimos dentro de la planta. Asignando el color

correspondiente según los resultados en la metodología de cluster. El plano

de células de manufactura sugerido, reorganiza los centros de trabajo, según

la distribución dentro de la planta, para disminuir los desplazamientos de

material entre las maquinas que participan en el proceso de producción de

las diferentes familias.

Esta reagrupación de centros de trabajo requiere de una gran inversión por el

concepto de traslado de las máquinas y sus herramentales, por lo que se

sugiere estudiar los beneficios de esta distribución propuesta.

73

Gráfica 19 40

40 Resultado del algoritmo de Cluster. Cada color corresponde a una célula arrojada por el modelo.

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1A98 C45 C2 C7 E57 P100 E13 E15 E24 P22 P65 P16 E71 E77 P21 C6 C3 P68 C8 C9 E88 C4 C53 E94 C5 C52 E12 E89 E70 E95 E11 E96 E97 P101 E60 E78 E25 E14 E59 C75 C10 C74 C69 C73 C81 C83 E92 A99 C76 E91

112 FAMILIA 001509 1 1 1 1111 FAMILIA 021010 1 1 1 1110 FAMILIA 010100 1 1 1 1 1 1109 FAMILIA 030010 1 1 1 1108 FAMILIA 015150 1 1 1107 FAMILIA 015150 1 1 1106 FAMILIA 017080 1 1 1105 FAMILIA 015030 1 1 1104 FAMILIA 001503 1 1 1103 FAMILIA 002301 1 1 1102 FAMILIA 003301 1 1 1101 FAMILIA 001706 1 1 1100 FAMILIA 002302 1 1 1

99 FAMILIA 012100 1 198 FAMILIA 001507 1 1 1 1 1 197 FAMILIA 001703 1 1 1 1 196 FAMILIA 001705 1 1 1 195 FAMILIA 002601 1 1 194 FAMILIA 003201 1 1 193 FAMILIA 001704 1 1 192 FAMILIA 002303 1 191 FAMILIA 002101 1 1 190 FAMILIA 001508 1 1 189 FAMILIA 001202 1 1 188 FAMILIA 012130 1 1 187 FAMILIA 002001 1 1 186 FAMILIA 001506 1 185 FAMILIA 002801 1 184 FAMILIA 001511 1 183 FAMILIA 001512 182 FAMILIA 007001 1 1 1 1 181 FAMILIA 001504 1 1 180 FAMILIA 001510 1 1 179 FAMILIA 001707 1 1 178 FAMILIA 008001 1 1 177 FAMILIA 008002 1 176 FAMILIA 012120 1 175 FAMILIA 001513 1 174 FAMILIA 012060 1 1 1 173 FAMILIA 009001 1 1 172 FAMILIA 002602 1 171 FAMILIA 001501 1 170 FAMILIA 003002 1 169 FAMILIA 012140 1 168 FAMILIA 024010 167 FAMILIA 012070 1 1 1 166 FAMILIA 012040 1 1 165 FAMILIA 012110 1 1 164 FAMILIA 002901 1 1 163 FAMILIA 005001 1 1 1 1 162 FAMILIA 012030 1 161 FAMILIA 010030 1 1 1 1 1 1 1 160 FAMILIA 010020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 159 FAMILIA 010110 1 1 1 1 1 158 FAMILIA 010120 1 1 1 1 1 157 FAMILIA 010090 1 1 1 1 1 1 156 FAMILIA 010060 1 1 1 1 1 1 1 155 FAMILIA 010040 1 1 1 1 154 FAMILIA 020010 1 1 1 153 FAMILIA 010080 1 1 1 1 152 FAMILIA 080010 1 1 1 151 FAMILIA 030011 1 1 1 150 FAMILIA 022010 1 1 1 149 FAMILIA 011020 1 1 1 1 148 FAMILIA 003101 1 1 147 FAMILIA 015010 1 1 1 1 146 FAMILIA 050010 1 1 1 145 FAMILIA 015040 1 144 FAMILIA 012050 1 1 1 143 FAMILIA 011010 1 1 1 142 FAMILIA 023010 141 FAMILIA 020090 1 1 1 140 FAMILIA 070010 1 1 1 139 FAMILIA 020090 1 1 138 FAMILIA 015020 137 FAMILIA 025010 136 FAMILIA 001004 1 1 1 1 135 FAMILIA 001003 1 1 1 134 FAMILIA 001802 1 1 1 133 FAMILIA 001101 1 1 1 132 FAMILIA 001005 1 1 1 131 FAMILIA 001201 1 1 130 FAMILIA 012080 1 1 129 FAMILIA 013010 1 1 128 FAMILIA 001002 1 1 1 127 FAMILIA 003001 1 1 1 1 1 126 FAMILIA 002007 1 125 FAMILIA 001505 1 1 124 FAMILIA 001502 1 1 123 FAMILIA 014010 1 1 1 1 1 122 FAMILIA 016010 1 1 1 1 1 1 1 1 121 FAMILIA 019020 1 1 1 120 FAMILIA 019010 1 1 119 FAMILIA 001701 1 118 FAMILIA 001801 1 1 117 FAMILIA 001007 1 1 116 FAMILIA 012090 1 1 115 FAMILIA 040010 1 1 114 FAMILIA 006002 1 1 113 FAMILIA 001006 1 1 112 FAMILIA 006001 1 1 111 FAMILIA 002002 1 110 FAMILIA 001702 1 1

9 FAMILIA 002701 18 FAMILIA 002501 1 17 FAMILIA 002004 1 16 FAMILIA 040020 1 15 FAMILIA 090010 14 FAMILIA 020030 1 1 13 FAMILIA 020020 1 12 FAMILIA 020050 1 11 FAMILIA 060010 1

74

Como se observa en la figura anterior, el resultado del análisis proporciona

una posible agrupación de máquinas. Según lo arrojado, existirían tres

posibles células de manufactura:

• Célula 1 (Color Verde): En este agrupamiento se incluirían los centros

de trabajo A98, C45, C2, C7, E57, P100, E13, E15, E24, P22, P65,

P16, E71, E77, P21, C6, C3, P68, C8, C9, E88, C4, C53, E94 y C5. Se

observa que esta célula se compone de centros de trabajo de áreas

como Prensas, Corte, Ensamble Carrocería, Ensamble Tanques y

Pintura. Por su parte las familias que compondrían esta célula son de

piezas tales como soportes, anclajes, platinas y refuerzos, entre otros.

• Célula 2 (Color amarillo): Este agrupamiento compartiría los siguientes

centros de trabajo con la célula 1: E13, E15, E24, P22, P65, P16, E71,

E77, P21, C6, C3, P68, C8, C9, E88, C4, C53, E94, C5. Por tanto, los

anteriores centros de trabajo también pertenecen a las áreas de

Prensas, Corte, Ensamble Carrocería, Ensamble Tanques y Pintura.

Las familias que harían parte de ésta célula son de productos tales

como tanques de combustible, travesaños, barras verticales,

protectores de tanques, estructuras cantoneras y algunos

subproductos de la línea de tanques.

• Célula 3 (Color Azul): Las máquinas conglomeradas en este punto son

las siguientes: C52, E12, E89, E70, E95, E11, E96, E97, P101, E60,

E78, E25, E14, E59, C75, C10, C74, C69, C73, C81, C83, E92, A99,

C76, E91. Esta célula contiene centros de trabajo de las mismas áreas

de los agrupamientos 1 y 2, pero además incluye la sección de

modularización e inspección de tanques. Algunos de los productos

que conformarían este punto son tanques de combustible, travesaños,

barras verticales, protectores de tanques, estructuras cantoneras y

algunos subproductos de la línea de tanques.

75

7. RESULTADOS INVESTIGACION

7.1 FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCION EN TIEMPO REAL

7.1.1 Situación actual:

Con la adquisición del MAX, se buscó llevar un control sistematizado de la

producción que permitiría identificar el estado de cada orden dentro de la

planta y así disponer de información en tiempo real. Sin embargo, en la

actualidad cada orden de producción es descargada en el sistema una vez

ésta ha terminado su ciclo operativo en la planta. Lo anterior ocasiona una

saturación de las horas de uso de las máquinas determinadas por el sistema,

y adicionalmente impide detectar el status real de la orden causando que su

identificación se realice personalmente en cada uno de los centros de trabajo

de la planta, es decir, como se efectuaba antes de adquirir MAX.

Gráfica 20 #41

41 Hoja de proceso donde se reporta la actividad diaria y que acompaña el material durante todo su recorrido dentro de la planta.

76

La orden de producción que actualmente arroja MAX (Gráfica 20), tiene los

siguientes campos de datos:

• Filas: Orden #, Cantidad, ID Pieza, Fecha, Nombre Pieza, Fecha

Creación, Impresión, Pendiente.

• Columnas: # Sección, Centro de Trabajo, Descripción Operación,

Cantidad, Fecha, Registro Sistema, Operario, Cantidad OK, Cantidad

Defectos, Saldo, Hora Inicio Montaje, Hora Fin Montaje, Hora Inicio

Operación, Hora Fin Operación.

El formato anteriormente descrito, es diligenciado diariamente por el operario

encargado de realizar la operación correspondiente que se describe en la

orden de operación. Las operaciones se enumeran en orden ascendente

(010-020- etc) y son ejecutadas en ese orden y en la cantidad respectiva,

acompañando el material durante todo el proceso hasta terminar su ciclo

dentro de la planta.

7.1.2 Situación propuesta

Dado que actualmente los operarios de la planta reportan su actividad diaria

en la orden de producción, se busca modificar el formato actual para

implementar una metodología que permita registrar en tiempo real la

operación que se realiza, la cantidad de material que se trabaja, la máquina y

el operario que intervino en desarrollo de la operación.

El formato propuesto elimina las columnas de Fecha, Registro Sistema,

Operario, Saldo, además de unificar las de Hora Inicio Montaje y Hora Fin

Montaje, en una llamada Tiempo Montaje.

77

1

2

3

Gráfica 21 42

De igual manera, adiciona y reubica los siguientes campos resaltados en la

gráfica 21:

1. Es un recuadro que contiene toda la información de la orden de

producción, incluye la descripción de cada actividad, número de orden,

ID pieza, fecha de operación y máquina, datos que el sistema

diligencia automáticamente en cada orden, dejando que el operario

solo deba llenar los campos de operario y ayudante.

2. Las últimas columnas permiten al operario, registrar los códigos

asignados a las diferentes actividades no productivas que se pueden

presentar durante el desarrollo de la operación, especificando el

tiempo durante el cual esta se presentó. El listado de dichos

conceptos estarán disponibles en cada centro de trabajo para que sea

consultado en el momento que se necesite. (Ver anexo 10).

3. Se ordenaron las operaciones en forma descendente (070-060-050,

etc.) de tal manera que se diligencie el desprendible correspondiente a

cada proceso descrito en la orden de producción. Una ves terminada

78

la operación descrita, dicho desprendible se debe desprender y ser

entregado a la persona encargada de ingresar los datos en MAX,

liberando del sistema las horas de uso que cada operación emplea en

los diferentes centros de trabajo, permitiendo identificar en tiempo real

el status del producto dentro de la planta.

Dentro de la planta habrá formatos en blanco, como los descritos

anteriormente, los cuales servirán para diligenciar los parciales de producción

y los retrabajos correspondientes. Esto permitirá actualizar de forma

organizada los parciales de producción, descargándolos correctamente en el

sistema. Además esta información cuantifica el tiempo de retrabajo,

permitiendo determinar el tiempo invertido en repetir operaciones de un

producto, para valorizar el costo de esta actividad, operación que

actualmente no se lleva a cabo.

7.1.3 Evaluación Financiera

Para determinar la viabilidad económica de esta propuesta, es necesario

cuantificar sus beneficios tangibles e identificar los beneficios intangibles que

ésta genera. De igual manera, se deben calcular los costos implícitos durante

su desarrollo e implementación.

Para la implementación de esta propuesta se deben considerar costos

directos de papelería y del tiempo requerido para la capacitación del personal

de planta con respecto de manejo del nuevo formato; la metodología que se

debe seguir para el registro de datos y el ingreso de estos al sistema de

información.

Por su parte, dentro de los beneficios tangibles, se logró identificar tiempos

improductivos de producción, los cuales no se estaban costeando. Estos

42 Formato de producción propuesto, donde se agrupan campos de información, se crean otros diferentes y cumple funciones extras al formato actual.

79

representaron un 25% del tiempo total de operación, durante el primer mes

de funcionamiento del formato (Ver gráfica 24). El tiempo mencionado se

distribuye en las actividades no productivas descritas en el anexo 10 y

representan la utilización de horas hombre y horas máquina, significando un

valor aproximado a los $5.59743. Por esto se hace necesario crear un equipo

de trabajo que plantee actividades de mejoramiento, para disminuir

parcialmente el tiempo que cada actividad no productiva representa en los

diferentes centros de trabajo, alcanzando así la reducción de dichos

conceptos hasta en un 50% del valor que actualmente alcanzan.

Relacionando la inversión necesaria para la implementación de este

proyecto44, versus los beneficios que esta trae, nos encontramos con un flujo

de caja que da como resultado un VPN (20%) de $22.339,7945, una TIR del

3973%, una relación Beneficio Costo de 33.94 y un periodo de repago de la

inversión de 0.02 años. El análisis del flujo de caja de este proyecto se

encuentra en el anexo 13.

Gráfica 2246

43 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos. 44 Esta evaluación financiera corresponde también a la de la implementación de indicadores de producción, ya que estos se cuantifican en el mismo flujo de caja. 45 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos.

80

7.2 INDICADORES DE PRODUCCIÓN

7.2.1Situación Actual

Actualmente, no se ejerce un control estricto de la producción por operario,

pues no se cuenta con un indicador que permita medir el rendimiento de

cada uno de ellos durante su turno de trabajo. Diariamente cada operario

llega a su puesto de trabajo a procesar el material que se le indica durante

las 8 horas de su turno, sin tener un control de producción que indique si se

produjo, lo que corresponde a lo establecido en el tiempo estándar de

procesamiento de cada producto en su puesto de trabajo. Esto conlleva a

que cada trabajador administre libremente su tiempo y ritmo de trabajo, pues

las exigencias respecto a su rendimiento no están establecidas ya que no

existen índices de productividad que permitan medir los resultados de cada

operación.

7.2.2 Situación Propuesta

Diseñar un indicador que permita establecer por operación, el número de

piezas que cada centro de trabajo está en capacidad de procesar para cada

producto según lo indicado por el tiempo estándar. De esta manera se puede

medir el desempeño de los operarios, saber qué tan productivos están siendo

y tomar medidas que estandaricen los tiempos de operación dentro de la

planta. (Ver anexo11).

Es importante determinar todas las actividades que se realizan dentro de la

planta de producción, identificando el tiempo de improductividad y

46 Flujo de caja para el proyecto de implementación del formato de control de producción en tiempo real.

81

determinando la totalidad de causales por las que este se genera. Esto

permite generar indicadores de gestión que cuantifiquen los conceptos por

los cuales la las operaciones se ven interrumpidas, permitiendo establecer

planes de mejoramiento que ataquen dichas causales de improductividad.

Gráfica 2347

Como se ve en el diagrama de pareto anterior, en la planta de Sauto Ltda., el

35.71% de las actividades no productivas representan el 67.2% del tiempo

total de paradas. Dichos conceptos son Retrabajo (011) con el 21.77%, Aseo

sección (012) con el 15.99%, Descanso trabajador(014) con el 10.95%,

Mantenimiento correctivo (002) con el 10.27 y finalmente Operar

montacargas (010) con el 8.22 %.

47 Diagrama de pareto para los datos de paradas registrados del 13 de Septiembre al 9 de Octubre. La descripción de los conceptos se encuentra en el anexo 10.

DIAGRAMA DE PARETO PARA LOS CONCEPTOS DE PARADA EN LA PLANTA DE SAUTO LTDA

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%

80.00%90.00%

100.00%

011 012 014 002 010 013 003 009 006 005 008 001 007 004

CONCEPTO

FRE

CU

EN

CIA

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%

80.0%90.0%100.0%

FRE

CU

EN

CIA

AC

UM

ULA

DA

82

Gráfica 2448

En esta grafica se observa el porcentaje de tiempo que corresponde a cada

actividad no productiva, con respecto al total de tiempo trabajado entre

Septiembre 13 y el 9 de Octubre. Como se puede observar, el tiempo total de

paradas corresponde al 25% del tiempo trabajado durante estas tres

semanas. Donde principales conceptos que componen este porcentaje son

Retrabajo(011) con el 5.46%, Aseo sección(012) con el 4.01%, Descanso

trabajador(014) con el 2.74%, Mantenimiento correctivo(002) con el 2.57 y

Operar montacargas (010) con el 2.06 %.

Los indicadores de paradas por sección se encuentran representados en

diagramas de pareto en el anexo 12.

48 Porcentaje que representan las actividades no productivas frente al tiempo total trabajado. La descripción de los conceptos se encuentra en el anexo 10.

GRAFICA TIEMPO TOTAL DE TRABAJO vs TIEMPO PARADAS

TOTAL NETO TRABAJADO

74.94%

0124.01%

0115.46%

0142.74%

0102.06%

0061.06%

0091.37%

0080.41%

0040.24%

0070.25%

0010.32%

0050.89%

0031.76%002

2.57%

0131.92%

83

7.3 FORMATO DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE TROQUELES Y

DISPOSITIVOS DE TRABAJO

7.3.1 Situación Actual

No existe un control de la ubicación de los troqueles, ya que la asignación de

su sitio de almacenamiento de hace de una manera aleatoria según la

disponibilidad de espacio que haya. La ubicación de algunos de los troqueles

que están en línea no es la adecuada, pues se encuentran alejados de las

máquinas en las cuales habitualmente se montan, lo que aumenta los

desplazamientos del montacargas y aumenta los tiempos de montaje.

7.3.2 Situación Propuesta

Se debe diseñar un formato que permita identificar la ubicación de los

diferentes troqueles en las estanterías disponibles para su almacenamiento,

lo que obliga a asignar un lugar específico para cada uno de estos. Este

lugar estará ubicado lo más cerca posible al centro de trabajo en el que se

usa el troquel, agilizando la operación de localización y montaje de

herramentales en los diferentes centros de trabajo.

La Gráfica 25 muestra los diferentes campos de los que se compone el

formato de control de almacenamiento diseñado:

84

Gráfica 2549

• 49 TROQUEL: Se incluye el nombre del troquel a registrar.

• CENTRO DE TRABAJO: Se incluye el centro de trabajo en el cual se monta el

troquel.

• UBICACIÓN: Se incluye la posición en la cual se situó el troquel de acuerdo a la

metodología explicada a continuación:

FORMATO DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE TROQUELES

Dispositivo Soldar Conj Estaño Tubo Llenado Resp P-22 S-N05-02Dispositivo Pintura J-200 E-59 S-N03-01Dispositivo Soldar Rompeolas # 2 E-11 S-N04-01Dispositivo Soldar Rompeolas # 1 E-11 S-N04-01Dispositivo Doblar Pestañas J-200 E-24 S-N01-03Dispositivo Soldadura Costura J-200 E-15 S-N04-02Dispositivo Apuntar Carcaza J-200 E-13 S-N04-02Dispositivo Prueba de Estanqueidad J-200 E-24 S-N05-03Dispositivo Soldar Brida Tubo Respiracion J-200 E-59 S-N05-02

E-59 S-N05-01Dispositivo Soldar Brida Bomba J-200 E-59 S-N05-01Dispositivo Soldar Brida Valvula J-200

CENTRO DE TRABAJO UBICACIÓN

C-04 E6-N01-01C-04 E6-N01-02C-04 E6-N01-03

C-53 E0-N02-01

C-06 E0-N01-01C-06 E0-N01-02C-08 E5-N01-01C-07 E1-N01-01C-07 E1-N01-02

C-53 E0-N02-02C-06 E0-N01-03E-94 E5-N01-02

TROQUEL

Troquel Embutidor carc sup J-200 Troquel Embutidor carc inf J-200 Troquel Corte Desarrollo y Punz carc sup e inf J-200

Troquel Doblador Rompeolas RH J-200

Troquel Prepunz zona brida, carc sup J-200 Troquel Calibrar zona brida carc sup J 200Troquel Punz Agujero llenado y resp carc sup J-200

Troquel Perforar Brida Valvula J-200

Troquel Cte y Desarrollo y Punz Rompeolas RH J-200Troquel Cte y Desarrollo y Punz Rompeolas LH J-200

Troquel Doblador Rompeolas LH J-200Troquel Cte y Desarrollo Brida Valvula J-200

85

Las estanterías de almacenamiento de troqueles, dispuestas en la zona de

prensas (ver gráfica 26) se clasificó de la siguiente manera:

• Zona E5: Dispuesta para almacenar los troqueles de los centros de

trabajo C-10, C-09, y C-08.

• Zona E4/E3: Dispuesta para almacenar los troqueles de los centro de

trabajo C-45 y C-68.

• Zona E2/E1: Dispuesta para almacenar los troqueles de los centro de

trabajo C-07 y C-06.

• Zona E0: Dispuesta para almacenar los troqueles de los centros de

trabajo C-06 y C-53.

• Zona E6-E13: Dispuesta para almacenar los troqueles de los centros

de trabajo C-05 y C-04 y lamina de los centros de trabajo C-02 y C03.

Gráfica 2650

50 Muestra de la distribución de las prensas y dispositivos de almacenamiento en la zona de prensas .

86

La ubicación dentro de las diferentes estanterías, existe una metodología

explicada a continuación y que gráficamente se entiende mejor a través de

las gráficas 27 y 28.

Gráfica 27 51

Gráfica 2852

51 Estantería Prensas Arisas y Coha. 52 Estantería Prensas Ona Pres.

87

Gráfica 2953

Cada espacio dentro de la estantería tiene un código que corresponde a la

ubicación del troquel. El primer dígito es una letra que corresponde a la

estantería en la que se ubica (Ver gráfica 26) El segundo dígito corresponde

al nivel de la estantería donde se situó el troquel. Finalmente los últimos 2

dígitos corresponden a la columna donde esta el troquel localizado (Ver

gráficas 27, 28, o 29 según corresponda).

Con esta propues ta, se asegura una rápida y eficiente búsqueda del troquel a

montar, agilizando el tiempo de montaje del mismo, y facilitando la labor del

operario del montacargas, hoy encargado de la ubicación y transporte de los

troqueles.

7.3.3 Evaluación Financiera

La correcta ubicación y disponibilidad de los troqueles son un factor

importante a la hora de dar inicio a la operación de producción dentro de la

planta de Sauto Ltda., Esto se debe a que en el momento en que un

herramental no esté listo para dar inicio a la producción el flujo de material

dentro de la planta se verá afectado, así mismo los índices de producción

53 Estantería de dispositivos para ensamble de Tanques de gasolina.

88

disminuirán ya que el tiempo de paradas aumentará, disminuyendo el tiempo

productivo disponible.

Para la implementación del formato de control de troqueles dentro de las

estanterías, es necesario contar con el personal de ingeniería y de diseño

para coordinar la actividad de organizar los troqueles. Al mismo tiempo debe

participar el operario del montacargas ya que este es el directo responsable

en ubicar los troqueles durante las operaciones de producción dentro de la

planta. La implementación de este formato permitirá disminuir el tiempo que

se invierte en la ubicación de los troqueles, lo que representa un costo de

$907.89 distribuidos en las horas hombre y horas máquina de la sección de

prensas que se reportan como parada por el concepto de falta de

montacargas.

Con el fin de ver la rentabilidad de la inversión necesaria para este proyecto y

su comportamiento a través del tiempo, se causaron costos como el valor de

las estanterías de almacenamiento (estanterías con las cuales se cuentan) y

el arriendo de los metros cuadrados que esta ocupa dentro de la planta, lo

cual afecta directamente el flujo de caja del proyecto; como resultado se

obtiene un VPN (20%) de $-2.264,9554, una TIR inexistente, una relación

Beneficio Costo igual a cero y un periodo de repago de la inversión

inexistente. El análisis del flujo de caja de este proyecto se encuentra en el

anexo 14.

Gráfica 3055

54 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos . 55 Flujo de caja para el proyecto de implementación formato de control de troqueles y dispositivos de trabajo

89

7.4 CONTROL DE ALMACEN DE PRODUCTO SEMITERMINADO

7.4.1 Situación Actual

Para los productos en los almacenes de producto semiterminado, no existe

un control o registro de la ubicación dentro del almacén para cada material, lo

que dificulta su localización generando tiempos improductivos.

Las zonas designadas para dichos almacenamientos, están siendo utilizadas

de una manera inadecuada ya que la ubicación de los racks y recipientes de

almacenamiento, se hace de manera aleatoria dificultando la rápida

ubicac ión de los productos y ocasionando congestión a la hora de retirarlos,

ya que en repetidas oportunidades es necesario retirar 2 o 3 dispositivos mas

para alcanzar el deseado. La localización de las diferentes estibas, esta a

cargo de la persona encargada de almacén, siendo este quien tiene

conocimiento de la ubicación del material, sin embargo no existe un registro

escrito que permita identificar ágilmente cada estiba y más si es alguien

ajeno al área de almacenamiento.

7.4.2 Situación Propuesta

Con ayuda de un formato que permita identificar la ubicación de los

diferentes productos dentro del almacén de producto semiterminado, se

busca agilizar la operación de localización de material. Este formato servirá

además como registro y soporte de las cantidades que ingresan y salen del

almacén.

La gráfica 31 muestra los diferentes campos de los que se compone el

formato de control de almacenamiento diseñado:

90

Gráfica 31

• NUMERO DE ORDEN: Código asignado por el sistema de información

al lanzar cada orden de producción. Este código se encuentra

registrado en cada orden de producción. Al ser el encargado de

almacén quien recibe el ultimo desprendible de cada orden, este podrá

verificar el código que corresponde a cada lote de material que

ingresa.

• PRODUCTO: Corresponde al nombre del producto ingresado, el cual

se encuentra registrado en el ultimo desprendible de cada orden de

producción.

• CANTIDAD RECIBIDA: Numero de piezas que tiene cada lote, debe

correspondes a las registradas en la orden de producción.

• UBICACIÓN: Se incluye la posición en la cual se situó el rack56 con el

material. Esta ubicación corresponde a la metodología explicada a

continuación.

• FECHA INGRESO: Fecha en la que el material entra al almacén.

• FECHA SALIDA: Fecha en la que el material es retirado del almacén.

56 Dispositivos de almacenamiento de material en proceso.

NUMERO DE ORDEN

PRODUCTOFECHA

INGRESOFECHA SALIDA

506423 Ref Bisagra Del. Izq/Derecha 20-Oct-04 25-Oct-04507003 Estructura Met. Cantonera 2.9 21-Oct-04 27-Oct-04

FORMATO DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO SEMITERMINADO

2500400

CANTIDAD RECIBIDA

UBICACIÓN

A-02-01B-03-05

91

Para la ubicación de los racks (Gráfica 32) que almacenan el material dentro

de los almacenes, es necesario contar con dispositivos que permitan ubicar

de una manera organizada el material dentro del almacén.

Gráfica 32

Para la codificación de del material dentro del almacén de producto

semiterminado se utilizó una letra y cuatro dígitos que corresponden a la

ubicación del material, identificando la estantería, el nivel y la columna dentro

del estante donde se ubico el rack.

Gráfica 3357

57 Muestra de la disposición de dispositivos de almacenamiento propuesta en el almacén de producto semiterminado

92

La letra corresponde a la estantería donde se ubico el material dentro del

almacén (Ver gráfica 33), los dos dígitos siguientes son el nivel donde se ha

ubicado el rack ( Ver gráfica 34), finalmente los últimos dígitos corresponden

a la columna dentro de la estantería.

Gráfica 3458

El almacén de producto Semiterminado permite la ubicación de 6 estanterías

con las dimensiones especificadas en el Anexo 15. Estas estanterías

permiten el almacenamiento de 108 racks y garantizarán orden en el

almacén, lo que se vera reflejado la disminución del tiempo en la ubicación y

cargue del material, control sobre el estado y tiempo de permanencia de

cada referencia dentro del almacén.

58 Dispositivo de almacenamiento propuesto para el almacén de producto Semiterminado.

93

7.4.3 Evaluación -Financiera

Durante los últimos tres años, se han encontrado una serie de faltantes en el

inventario físico dentro del almacén de producto semiterminado. Para el año

2001 la diferencia entre el inventario en libros versus el inventario físico

representó una cifra de $229.113,7059; por su parte para el 2002 la diferencia

alcanzó un valor $199.886,8460; finalmente para el año inmediatamente

anterior, la cifra ascendió a $236.150,561. Tales pérdidas fueron ocasionadas

por mal estado del material encontrado en el almacén o simplemente porque

el material había desaparecido. Dichos costos fueron asumidos por la

compañía representando un gasto bastante alto, afectando

considerablemente los estados financieros de Sauto Ltda.

Con el fin de responder a esta problemática, se plantea la alternativa de

manejar una estantería que organice e identifique el ingreso y salida de

material dentro del almacén. La inversión necesaria para llevar a cabo este

proyecto se compone del costo de la estantería mencionada, la causación del

arriendo por el espacio que la estantería ocuparía en el almacén y la

papelería necesaria para el registro y control de material. Este proyecto

genera beneficios cuantificables como la disminución del tiempo de parada

reportados por los conceptos de Falta de Material y Falta de Montacargas,

los cuales representan un valor aproximado de $20.559,56 62 el cual mediante

esta propuesta podrá disminuirse en un 51% representando un ahorro de

$10.551,6763.

59 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos . 60 Ibid. 61 Ibid. 62 Ibid. 63 Ibid.

94

El flujo de caja para esta propuesta nos indica una TIR de 452%, un VPN

(20%) de $9.107,5564, una relación beneficio costo de 4.6 y la inversión

necesaria se recupera en un plazo de 0,18 años . Este flujo se analiza en el

anexo 16.

Gráfica 35 65

Luego de agrupar todas las propuestas con el fin de analizar el flujo de caja

para el proyecto total, los indicadores financieros utilizados, muestran que la

propuesta es económicamente viable, ya que arroja una TIR de 841%, un

VPN (20%) de $ $29.188,0366, una relación Beneficio/Costo de 7.84 y la

inversión necesaria se recupera en un lapso de 0,11 años. El análisis de este

flujo se presenta en el anexo 17.

Gráfica 3667

64 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos. 65 Flujo de caja para la implementación del proyecto de control de material en almacén de producto semiterminado 66 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos. 67 Flujo de caja total luego de unir los resultados financieros de todas las propuestas.

95

8. RECOMENDACIONES

Con el fin de dar continuidad a los resultados obtenidos durante la

investigación, es necesario realizar actividades que regulen la

implementación de las propuestas y periódicamente evaluar el

comportamiento de los resultados obtenidos y los beneficios que estas han

generado.

• Toma y registro de tiempos estándar en el sistema de información.

Se debe seguir una metodología que permita dar continuidad al proceso de

toma de tiempos, verificación de datos e ingreso de información al sistema

Max, para que éste pueda generar información confiable que brinde

herramientas durante los procesos de planeación de producción y la toma de

decisiones de la compañía.

En el anexo 11 se discriminan las operaciones de cada producto para el cual

se hizo el levantamiento de información (datos de color negro) y para cuales

se consulto el histórico de datos y se obtuvo el tiempo por operación para

cada producto (datos de color rojo). Se deben seleccionar periódicamente

operaciones de los productos no medidos, que, según el programa de

producción se trabajarán en la planta para hacer las mediciones

correspondientes. El registro de los datos, se debe hacer en el formato de

levantamiento de información diseñado (Anexo 5), diligenciando cada uno de

los campos que lo componen. Para la toma de tiempos se debe seguir el

proceso de “cronometro vuelta a cero”, el cual trae las ventajas explicadas en

la metodología del levantamiento de información. La muestra tomada debe

corresponder a la cantidad que se determinó en el anexo 11, según la

operación del producto que se esté midiendo.

96

El ingreso de los datos obtenidos en la etapa anterior, se hará en la medida

que se vaya avanzando el proceso de levantamiento de información,

registrando los datos en el sistema68 luego de obtener el tiempo estándar

según el procedimiento especificado en el capítulo de la metodología de

levantamiento de información y haciendo la debida conversión de este dato al

formato correspondiente en horas, que es la unidad de tiempo en la cual el

sistema trabaja.

Una vez los datos se han ingresado al sistema es importante medir la

variación que se ha obtenido con respecto a los datos que tenia MAX y los

nuevos tiempos que se van ingresar, permitiendo cuantificar esta variación y

teniendo un registro actualizado de cada una de las operaciones que se van

corrigiendo.

El cronograma propuesto para esta actividad se encuentra en el anexo 18

• Validación de tiempos de montaje.

Es necesario verificar los tiempos de montaje con los cuales cuenta el

sistema de información, validando constantemente estos tiempos y

asegurándose que, al costear cada producto respecto al tiempo de uso de

máquina y de mano de obra que éste requiere para ser procesado, el sistema

cuente con datos exactos y reales.

Como se menciono en el numeral 4.2, al implementar el sistema de

información, los tiempos de montaje para cada proceso se encontraban

divididos entre un número óptimo de lote, correspondiente a la cantidad

mínima de piezas para la cual cada operación resultaba rentable a la hora de

procesarse. Dicho lote óptimo de piezas fue determinado por el

departamento de ingeniería, luego de un estudio previo de costos y de ruta

de proceso por producto.

68 Modulo ejecución de planta, ítem ruta de piezas.

97

Conscientes de que los tiempos de montaje se pueden ver afectados por

diferentes causales (corrección o ubicación de los troqueles, disponibilidad

de montacargas o algún tipo de mantenimiento en la máquina), lo que

dificulta la obtención del tiempo real de montaje, se diseñó una consulta en el

sistema de información que arroja el histórico de tiempos reportados por el

concepto de montaje de troqueles en los centros de trabajo. Este informe

contiene el tiempo reportado para las diferentes operaciones de cada

producto, desde la implementación del sistema de información, lo que le da

total validez ya que corresponden registros realizados desde Noviembre de

2003 hasta la fecha presente.

Es importante que periódicamente se verifiquen estos tiempos no sólo por

medio de la consulta diseñada, sino también personalmente. Esta actividad

se puede realizar al tiempo con el proceso de levantamiento de información

para el cálculo del tiempo estándar e ingreso de los datos al sistema.

• Formato de identificación de troqueles .

Con la ayuda del departamento de diseño e ingeniería, los cuales llevan un

control de la existencia de herramentales, se debe elaborar un listado

actualizado de los troqueles que están en línea, los que son de servicio y los

que son obsoletos 69, diferenc iando los que pertenecen a Sauto y los que son

de sus clientes. Esto con el fin de sacar de las estanterías aquellos troqueles

fuera de línea y aprovechar el espacio que estos ocupan, descongestionando

las zonas de almacenamiento y garantizando que solo habrá dentro de la

planta los herramentales necesarios para la operación diaria de los centros

de trabajo.

69 TROQUELES EN LINEA son aquellos que actualmente tienen ordenes de pedido activas y su producción es constante, TROQUELES DE SERVICIO son aquellos que aunque ya no son de producción constante, aún tienen garantía por lo que se puede hace pedido en cualquier momento y TROQUELES OBSOLETOS que son aquellos que ya salieron de línea y no se volverán a procesar.

98

Luego de determinar los herramentales que actualmente se encuentran en

producción, se debe identificar el centro de trabajo en el cual se realiza la

operación a la que corresponde cada herramental, ubicando el troquel en la

estantería más cercana al centro de trabajo dispuesto para dicha operación.

Una vez determinada la ubicación correspondiente para cada herramental,

los troqueles se deben ubicar en los diferentes niveles con los que cuenta la

estantería, teniendo en cuenta el tamaño y geometría que estos tienen, y

siguiendo la codificación explicada en el numeral 7.3.2. Para facilitar la

ubicación de los herramentales, se les asigna un estante de almacenamiento,

los troqueles de una misma estantería se pueden identificar con un color, lo

cual haría más sencilla la ubicación de herramentales.

El cronograma propuesto para esta actividad se encuentra en el anexo 18

• Control de almacenamiento de producto semiterminado.

Es necesario hacer un inventario físico de todo el material que se encuentra

actualmente en el almacén de producto semiterminado, identificando los

números de orden de producción de cada producto, su cantidad y fecha de

ingreso, contando con información actualizada del material existente y el

tiempo que este lleva dentro del almacén.

Luego de identificar el material, se debe asignar un espacio dentro de las

estantería disponibles, tratando de dar una ubicación dentro del almacén ya

sea por tipo de producto (Tanque de combustible, mecanismos, puertas

domiciliarias o autopartes), fecha de ingreso (del más antiguo al más

reciente) o la sección a la que se dirige (Prensas, ensamble carrocería,

ensamble tanques de combustible o ensamble puertas domiciliarias).

Es importante dar un código dentro del almacén a la totalidad del material

que ingrese. La metodología para asignar dicho código se explica en el

numeral 7.4.2. Esto garantiza llevar un estricto control de la existencia en

99

almacén de cada orden de producción, registrando y actualizando

constantemente el ingreso y salida de cada una de estas. Este control

disminuye los costos generados por pérdidas, daño de material y obsoletos

en almacenen costos que en el año 2003 acumuló un valor de

aproximadamente $221.717.0170.

El cronograma propuesto para esta actividad se encuentra en el anexo 18

• Indicadores de producción.

Luego de determinar el tiempo estándar por cada operación en los

correspondientes centros de trabajo, es necesario asignar un índice de

producción que regule el rendimiento del operario durante su turno de

trabajo. Estos índices se deben actualizar cada vez se obtenga un nuevo

tiempo estándar, hasta llegar a un indicador válido que represente lo que en

realidad se puede producir por centro de trabajo en las operaciones descritas

en la orden de producción de cada producto.

Semanalmente se debe realizar un reporte que contenga el estado de los

diferentes actividades no productivas por sección, analizando el

comportamiento de cada uno de estos e identificando los mas críticos, lo que

permite proponer actividades de mejora que reduzcan estos tiempos

improductivos convirtiéndolos en tiempos de operación que permitan

aumentar la productividad dentro de la planta.

70 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos.

100

9. CONCLUSIONES

• Se determinó que el 25% del tiempo total de operación del primer mes

de funcionamiento de la propuesta, corresponde a conceptos de

tiempos improductivos los cuales representan un valor de $5.597,8671.

• Los datos con los que contaba el sistema de información se

encontraban por debajo de los tiempos tomados en un 16.5%.72Los

tiempos de montaje registrados en MAX, estaban divididos en un

número de lote óptimo cuando este tiempo debe único sin importar el

número de piezas que se trabaje.

• Las actividades de retrabajo representan el 21.77% del total de las

paradas reportadas y corresponde al 5.46% de la actividad total de la

planta. Este porcentaje corresponde a $1.218,6573.

• El alistamiento de los herramentales garantiza que la operación inicie

lo más rápido posible, con la metodología propuesta de

almacenamiento es posible reducir hasta en un 50% el tiempo

empleado en esta tarea.

• Las pérdidas monetarias generadas por el daño y/o desaparición de

material en los últimos tres años ha representado $221.717,0174. Con

la estantería propuesta se busca disminuir este valor hasta en un 50%,

71 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos. 72 Ver anexo 11 73 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos. 74 Ibid.

101

y además disminuir el tiempo de búsqueda de producto dentro de la

bodega de semiterminado.

• Los indicadores financieros utilizados, muestran que la propuesta

desarrollada en este proyecto es económicamente viable, ya que

arroja una TIR de 841%, un VPN (20%) de $29.188,0375, una relación

Beneficio/Costo de 7.84 y la inversión necesaria se recupera en un

lapso de 0,11 años.

75 Las cifras presentadas se encuentran en miles de pesos.