incremento de la productividad en una empresa de hielo...

170
FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DE HIELO PURIFICADO UTILIZANDO HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial y Comercial BUJARIN JAIME ZULOETA LAGOS DAN ROBERT MUÑOZ ALEGRE Asesor: Mg. Enrique Gregorio Carhuay Pampas Lima Perú 2017

Upload: others

Post on 11-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA DE HIELO PURIFICADO UTILIZANDO

HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING

Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero

Industrial y Comercial

BUJARIN JAIME ZULOETA LAGOS

DAN ROBERT MUÑOZ ALEGRE

Asesor:

Mg. Enrique Gregorio Carhuay Pampas

Lima – Perú

2017

Page 2: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

ii

JURADO DE LA SUSTENTACIÓN ORAL

……………….………………………………………

Presidente

……………….………………………………………

Jurado 1

……………….………………………………………

Jurado 2

_____________________________________________________

Entregado el: Aprobado por:

……………….………… ……………….………… ………………………

Graduando 1 Graduando 2 Asesor de Tesis

Page 3: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

FACULTAD DE INGENIERIA

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

El Sr. Bujarin Jaime Zuloeta Lagos identificado con DNI Nº 42772336, bachiller del

Programa Académico de la Carrera de Ingeniería industrial y Comercial de la Facultad

de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola, presenta la tesis titulada:

“Incremento de la productividad en una empresa de hielo purificado utilizando

herramientas Lean Manufacturing”

Declaro en honor a la verdad, que el trabajo de tesis en mención es de mi autoría; que

los datos, los resultados, su análisis e interpretación, constituyen mi aporte, asimismo

que todas las referencias han sido debidamente consultadas y reconocidas en la

investigación.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad u

ocultamiento de la información aportada. Por todas las afirmaciones, rectifico lo

expresado, a través de mi firma correspondiente.

Lima, enero de 2018

…………………………..………………

Bujarin Jaime Zuloeta Lagos

DNI N° 42772336

Page 4: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

FACULTAD DE INGENIERIA

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

El Sr. Dan Robert Muñoz Alegre con DNI Nº 41316784, bachiller del Programa

Académico de la Carrera de Ingeniería industrial y Comercial de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola, presenta la tesis titulada:

“Incremento de la productividad en una empresa de hielo purificado utilizando

herramientas Lean Manufacturing”

Declaro en honor a la verdad, que el trabajo de tesis en mención es de mi autoría; que

los datos, los resultados, su análisis e interpretación, constituyen mi aporte, asimismo

que todas las referencias han sido debidamente consultadas y reconocidas en la

investigación.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad u

ocultamiento de la información aportada. Por todas las afirmaciones, rectifico lo

expresado, a través de mi firma correspondiente.

Lima, enero de 2018

…………………………..…………

Dan Robert Muñoz Alegre

DNI N° 41316784

Page 5: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

INDICE DE CONTENIDO

RESUMEN 1

ABSTRACT 2

INTRODUCCIÓN 3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 5

Identificación del problema 5

Formulación del problema 11

Problema general 11

Problemas Específicos 12

MARCO REFERENCIAL 13

Antecedentes 13

Antecedentes Internacionales 13

Antecedentes Nacionales 16

Estado Del Arte 19

Marco Teórico 21

Lean Manufacturing 21

Metodología SMED 25

Metodología TPM 36

Metodología Trabajo Estándar 40

Productividad 43

Tiempo de set up 48

Herramientas de Ingeniería utilizados en la investigación 49

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 56

Objetivos 56

Objetivo general 56

Objetivos específicos 56

Justificación 56

Económica 56

Social 57

Hipótesis 57

Hipótesis general 57

Hipótesis específica 57

MARCO METODOLÓGICO 59

Page 6: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

Metodología 59

Paradigma 59

Enfoque 60

Método 60

Variables 61

Variable Independiente 61

Variable Dependiente 62

Población 63

Muestra 63

Unidad de análisis 63

Instrumentos y técnicas 63

Instrumentos 63

Técnicas 64

Procedimientos y métodos de análisis 67

Procedimientos 67

Método de análisis 68

RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 69

Resultados 69

Resultados de la Productividad 69

Resultados de Tiempo de Producción 70

Prueba de hipótesis 83

Hipótesis Específica 1 83

Hipótesis Específica 2 84

Hipótesis Específica 3 85

Hipótesis Específica 4 86

Hipótesis General 88

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 89

Discusión 89

Conclusiones 92

Recomendaciones 93

REFERENCIAS 95

ANEXOS 99

Page 7: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

INDICE DE TABLAS

Página

Tabla 1: Criterios de evaluación y puntuación 6

Tabla 2: Evaluación y puntuación de causas principales 8

Tabla 3: Resumen de Incumplimiento de Disposiciones de Edificaciones 11

Tabla 4: Diagrama Analítico del Proceso 52

Tabla 5: Esquema de Análisis de Pareto 53

Tabla 6: Variable Independiente – Variables de estudio 61

Tabla 7: Variable Dependiente – Variables de estudio 62

Tabla 8: Resultados de Tabulación de Instrumentos 65

Tabla 9: Resultados del Tiempo de Proceso antes de la implementación 71

Tabla 10: Resultados del Tiempo de Proceso después de la implementación 72

Tabla 11: Resultados del Set Up antes de la implementación 73

Tabla 12: Resultados del Set Up después de la implementación 74

Tabla 13: Resultados del Movimiento antes de la implementación 76

Tabla 14: Resultados del Movimiento después de la implementación 77

Tabla 15: Resultados del Movimiento después de la implementación 80

Tabla 16: Resultados del Espacio efectivo utilizado antes de la implementación 81

Tabla 17: Resultados del Espacio efectivo utilizado después de la implementación 82

Tabla 18: Prueba T- student para el Tiempo de Producción 84

Tabla 18: Prueba T-student para el Set Up 85

Tabla 19: Prueba T-student para el Movimiento 86

Tabla 21: Prueba T-student para el Espacio 87

Tabla 21: Prueba T-student para la Productividad 88

Page 8: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

INDICE DE FIGURAS

Página

Figura 1: Diagrama de Ishikawa 7

Figura 2: Diagrama de Pareto 9

Figura 3: Evolución del Lean Manufacturing 20

Figura 4: Modelo LEAN 22

Figura 5: Proceso de tiempo de cambio tradicional 27

Figura 6: Proceso de clase mundial 27

Figura 7: Etapas de la Metodología SMED y actividades 29

Figura 8: Pilares del TPM 37

Figura 9: Modelo de la trampa de la productividad baja 45

Figura 10: Factores que afectan la productividad 47

Figura 11: Diagrama de Flujo 49

Figura 12: Diagrama SIPOC 50

Figura 13: Diagrama de Ishikawa 54

Figura 14: Productividad antes de la implementación (ene. – oct. 2016) 69

Figura 15: Productividad después de la implementación (nov. 2016 – mar 2017) 70

Figura 16: Plano de la Planta antes de la implementación 78

Figura 17: Plano de la Planta después de la implementación 79

Page 9: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

INDICE DE ANEXOS

Página

Anexo 1: Matriz de Consistencia 99

Anexo 2: Matriz de Operacionalización 100

Anexo 3: Matriz de Metodología 101

Anexo 4: Procedimiento de selección de metodología Lean Manufacturing 102

Anexo 5: Implementación de la Metodología Lean Manufacturing 105

Anexo 6: Formato de Estudio de Tiempos 125

Anexo 7: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas

126

Anexo 8: Ficha Técnica de los Equipos 127

Anexo 9: Escenario de planta actual 134

Anexo 10: Características del producto 136

Anexo 11: Check list descarte (F-CAL-016 137

Anexo 12: Lista de elementos innecesarios (F-CAL-017) 138

Anexo 13: Programa de Implementación (F-CAL-020) 139

Anexo 14: Matriz de Planeamiento (F-CAL-021) 140

Anexo 15: Programa de mantenimiento y señalización de planta y almacén (F-CAL-

022) 141

Anexo 16: Modelo propuesto para Manual de estandarización de aplicación de 5´s

142

Anexo 17: Modelo propuesto para Tarjeta Roja 5´S 143

Anexo 18: Modelo propuesto para Principio de las 3F y las 3 claves de la organización

144

Anexo 19: Modelo propuesto para Pautas para organización artículos necesarios 145

Anexo 20: Modelo propuesto para Tabla de asignación de responsabilidades de

limpieza 146

Anexo 21: Modelo propuesto para SLOGAN para implementación de 5´s 147

Anexo 22: Modelo propuesto para Programación Anual de Capacitación 5´s 148

Anexo 23: Cronograma del proyecto 149

Anexo 24: Costos de Inversión Nueva Planta 150

Anexo 25: Guía de encuesta y entrevista 152

Anexo 26: Información Comercial 2014 154

Page 10: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

Anexo 27: Información Comercial 2015 155

Anexo 28: Información Comercial 2016 156

Anexo 29: Diagrama DOP 157

Anexo 30: Esquema de la Línea de Producción 158

Page 11: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

DEDICATORIA

A Dios, a mis padres, mi esposa

Patricia e hija Ivana quienes son

el motor que me impulsa cada

día a seguir adelante y alcanzar

mis metas.

Dan Muñoz

A mis padres, por estar conmigo

y apoyarme siempre, a mi

esposa e hijo por el entusiasmo

con que me alentaron a terminar

el presente trabajo.

Bujarin Zuloeta

Page 12: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a la Dra. Ivonne

Cruz por su dedicación y apoyo

durante todo el proceso de

elaboración del presente

documento. Sin su apoyo no

hubiera sido posible finalizar

este proceso

Page 13: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

1

RESUMEN

El presente documento consistió en analizar los procesos y actividades de una empresa

productora de hielo purificado ubicada en Lima-Perú, con lo cual se logró determinar

que existían diversos problemas que afectaban la capacidad productiva y el nivel de

utilización de la planta. Se realizó una primera revisión de información estadística de

tiempos y movimientos, así como entrevistas a personal experto de la empresa con los

cual se procedió a listar y jerarquizar los problemas.

Identificada la problemática se planteó el objetivo de la presente investigación,

que fue determinar en cuánto se incrementa la productividad en una empresa de

fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing en el proceso de producción. Según las investigaciones analizadas, la

implementación de las herramientas del Lean Manufacturing como las 5Ss, el Trabajo

Estandarizado y otras, son muy útiles, para el objetivo propuesto, sobre todo cuando

se aplican, siguiendo los estándares requeridos.

Considerando la observación y levantamiento de datos antes y después de la

aplicación de las herramientas Lean Manufacturing, se llegó a la conclusión de que la

implementación de las herramientas en mención permite mejorar la producción

cualitativa y cuantitativamente, mostrando finalmente mejoras que se reflejarían en la

parte financiera y en los indicadores que se muestra en el presente documento.

Palabras claves: Lean Manufacturing, procesos, mejora continua, indicadores

Page 14: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

2

ABSTRACT

The present document consisted on analyzing the processes and activities of a purified

ice production company located in Lima-Peru, with which was possible to determine

that there were several problems that affected the productive capacity and the

utilization level of the plant. A first review of statistical information of times and

movements was carried out, as well as interviews with expert personnel of the

company, with whom the problems were listed and ranked.

Once the problem was identified, the objective of the present investigation was

set, which was to determine in what extent increases the productivity of a purified ice

manufacturing company because of the application of Lean Manufacturing tools in the

production process. According to the analyzed researches, the implementation of Lean

Manufacturing tools such as the 5Ss, the Standardized Work and others, are quite

useful for the proposed objective, especially when they are applied following the

required standards.

Considering the observation and data collection before and after the application of the

Lean Manufacturing tools, it was concluded that the implementation of the mentioned

tools allow the quantitative and qualitative improvement of the production, finally

showing financial improvements and in the indicators shown in this document.

Keywords: Lean Manufacturing, processes, continuous improvement,

indicators.

Page 15: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

3

INTRODUCCIÓN

La presente tesis plantea la implementación de herramientas del Lean Manufacturing

para incrementar la productividad, utilizando básicamente las herramientas de las 5Ss,

Trabajo Estandarizado, SMED y TPM, se pudo lograr en conjunto un modelo que

permitió mejorar de manera considerable la productividad.

La aplicación de estas herramientas en los procesos de la empresa, se hacen

necesarias en cualquier empresa en la actualidad, ya que son estas herramientas las

que le permiten alcanzar altos estándares para mantener su operación, y

adicionalmente permitir llegar de manera eficiente a nuevos mercados y nuevos

clientes. Todo lo anterior, se ve reflejado en beneficios económicos para la empresa,

que a su vez pueden constituir en mayores ventajas para sus empleados.

Razones como las anteriores, nos permite entender que es sumamente

importante realizar análisis y estudios que deriven en propuestas y desarrollos que

ayuden a la organización a transformar fortalezas y debilidades en oportunidades de

mejora. Para el caso de la empresa en estudio y ante la creciente demanda de hielo

purificado como producto del crecimiento de la ciudad, con la apertura de nuevos

negocios como restaurantes, grifos, discotecas, supermercados, centros comerciales,

entre otros. Han puesto a la empresa en un campo potencial para la aplicación de

herramientas que ayuden a incrementar la productividad.

En el primer capítulo, se describe el problema de investigación y los problemas

específicos que se derivan del problema principal, que enfoca la presente

investigación.

En el segundo capítulo, se establece el marco referencial, con fundamento

teórico que sustenta este trabajo de investigación.

Posteriormente, en la tercera parte de esta investigación, se expone los

objetivos y las hipótesis, identificando las variables de estudio.

Page 16: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

4

En el cuarto capítulo, se detalla el marco metodológico de la investigación,

centrando el tema en el proceso de recolección de datos y la determinación de la

muestra.

En el quinto capítulo de esta investigación, se muestran los resultados y el

análisis de los resultados, para establecer si se cumplen las hipótesis propuestas.

Page 17: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

5

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Identificación del problema

El presente trabajo de investigación detalla el análisis de una empresa

productora de hielo purificado en Lima, detectando los problemas y deficiencias en el

área de producción, lo cual se convierte en pérdidas económicas e insatisfacción del

cliente. Lima Metropolitana tiene una población de 9 millones 752 mil habitantes

aproximadamente; el constante crecimiento de la ciudad y el emprendimiento

demuestra en los últimos años la apertura de diversos negocios como restaurantes,

discotecas, grifos, supermercados, centros comerciales, entre otros. Por tanto, el

mercado de venta de hielo purificado para el consumo es creciente, esto lleva a que la

empresa se vea en la necesidad constante de aumentar su productividad, y así; poder

atender la demanda de sus clientes actuales y potenciales.

El sector empresarial cada vez es más exigente y competitivo; por lo que, las

empresas operan demostrando sus mejores estrategias para posicionarse en el

mercado, buscan el reconocimiento y la fidelización de sus clientes, así como la

rentabilidad y satisfacción del cliente externo. Por lo general, en prácticas actuales de

gestionar la capacidad productiva, las empresas no cuentan con métodos adecuados

para su ciclo de fabricación, sin embargo, con la ayuda de la mano de obra, maquinaria

y experiencia en este segmento, hacen que la producción obtenga los resultados

esperados y genere rentabilidad. No obstante, existe la necesidad de incrementar la

productividad, para producir a su máxima capacidad y en su tiempo establecido.

En el caso de la empresa en estudio, existe problemas que afectan la capacidad

de producción: layout de la planta, tiempo de ciclo del proceso productivo actual y el

nivel de utilización de la capacidad actual de la planta.

Para la identificación del problema se realizó lo siguiente, haciendo partícipe

a cada uno de los responsables involucrados en el proceso de estudio:

1. Identificar el problema que se pretende solucionar.

2. Hacer una lluvia de ideas de todas las posibles causas del problema.

Page 18: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

6

3. Organizar los resultados de la lluvia de ideas en categorías, típicamente: método,

mano de obra, medidas, material, medio ambiente, máquinas, entre otros.

4. Construir el diagrama que muestre de manera clara las relaciones entre el

problema y las causas que lo generan.

5. Determinación de causas principales y secundarias

Para realizar el diagrama de Ishikawa se realizó previamente una lluvia de

ideas con el personal de la planta para recoger la información real del problema. En la

Figura 1, se identifican todas las posibles causas que originan el problema principal.

Luego de haber realizado el análisis cualitativo, se realiza el análisis

cuantitativo, a través de la gráfica de Pareto, tomado en consideración tabla de criterios

de evaluación y puntuación, el cual se obtiene de cruzar el nivel de la frecuencia con

el nivel de impacto de las causas que originan el problema, como se muestra en la

Tabla 1.

Tabla 1: Criterios de evaluación y puntuación

Criterios de evaluación y puntuación Impacto

Bajo Medio Alto

Frecuencia

Ocasional 1 2 3

Regular 2 3 4

Siempre 3 4 5

Elaboración propia

Fuente: López, M. (2014). “Uso secuencial de herramientas de calidad en los procesos

productivos

En la Tabla 2, se asigna la puntuación de las causas principales de acuerdo al

valor que corresponde según la tabla anterior.

Page 19: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

7

Figura 1: Diagrama de Ishikawa

LIMITE EN LACAPACIDAD DE PRODUCCION

1.1 TIEMPOS MUERTOS

4.1 FALTA DE INSPECCIONES EN EL PROCESO

4.2 PLAN DE PRODUCCION DESACTUALIZADO

5.1 PERSONAL NO CAPACITADO

5.3 CLIMA LABORALINADECUADO

6.3 FALTA DE UN PLAN INTEGRAL MANTENIMIENTO

6.1 EQUIPO CON POCONIVEL DE AUTOMATIZACION

6.2 LIMITE DE ESPACIO

2.2 PERDIDA DEENERGIA DE AGUARESIDUAL

2.1 FALTA ALMACENDE MATERIALES

2.3 FALTA DE CONTROL DEINVENTARIO

2.4 RESIDUOS

3.2 NO CUMPLE CON LASDISPOSICIONES DE EDIFICACION

5.4 TRABAJOS NO ERGONÓMICOS

3.3 FALTA DE SEÑALIZACIONDE ZONA DE RESIDUOS

Poco aprovechamientode la capacidad instalada

Falta de controldel nivel de energia en laplanta

Elaboración propia

Page 20: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

8

Tabla 2: Evaluación y puntuación de causas principales

Ítem Identificación de

causa principal Frecuencia Impacto

Tiempo de

producción Set up Movimiento Espacio

1 Límite de espacio

en planta actual Siempre Alto

5

2 No cumple con las

disposiciones de

edificación

Siempre Medio

4 4

3 Tiempos muertos Siempre Medio 3 3

4 Layout no

eficiente Regular Medio

3 3

5 Falta de almacén

de materiales Ocasional Alto

3

6 Perdida de energía

de agua residual Ocasional Alto

3

7 Falta de control de

inventario Regular Medio

3

8 Residuos Regular Medio 3 3

9 Falta de zona de

despacho Regular Medio

2

10 Falta de

señalización de

zona de residuos

Ocasional Medio

2 2

11 Falta de

inspecciones en el

proceso

Ocasional Medio 2 2 2

12 Plan de producción

desactualizado Siempre Bajo 3 3

13 Personal no

capacitado Ocasional Alto 3 3

14 Sueldo por debajo

del promedio Regular Medio 3 3

15 Clima laboral

inadecuado Regular Medio 3 3 3

16 Trabajos no

ergonómicos Regular Medio 3 3 3 3

17 Equipo con poco

nivel de

automatización

Ocasional Alto 3 3

18 Falta de un plan

integral de

mantenimiento

Ocasional Medio 2 2

TOTAL 26 25 25 25

Elaboración propia

Page 21: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

9

Figura 2: Diagrama de Pareto

Elaboración propia

A continuación, se presenta el análisis de las principales causas:

Causa 1: Tiempo de Producción

Los tiempos muertos están referidos al tiempo en el cual el operario se

encuentra a la espera de la fabricación de hielo (300 min) para luego a la

siguiente actividad pesar, embolsar y sellar. En el escenario actual, este tiempo

no es eficientemente aprovechado por el personal ni tampoco existen controles

al respecto. De acuerdo al análisis de la empresa, se detectan deficiencias y

reprocesos, por lo que se procede a generalizar el problema de la empresa.

Causa 2: Set Up

Los tiempos muertos están referidos también al Set up, de la empresa.

Los tiempos muertos se generan, cuando el Set up se incrementa, por motivo

ajenos al proceso mismo.

Page 22: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

10

Causa 3: Movimientos

Según el Ministerio de Trabajo (MINTRA, 2006, p. 5). “El Reglamento

Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y requisitos

mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las

Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los Planes

Urbanos”. En el acuerdo establecido en el Reglamento Nacional de

Edificaciones, la planta actual no cumple con las disposiciones de edificación,

llegando también a la conclusión de la falta de espacio como se ha demostrado

en el acápite anterior. En la Tabla N° 3, se muestra el status de cada ítem

respecto a si la empresa cumple o no con la disposición regulatoria.

Causa 4: Espacio

La empresa tiene 4 equipos en la planta actual, generando costos en

tiempos muertos, transporte adicional y por ende gastos de energía y horas

hombre, desperdicios por el aumento de la demanda y un crecimiento

desorganizado sin estandarización de procesos. Además, existe la falta de un

área de despacho, para equipos adicionales, almacén de materiales y una

política de gestión para inventarios y optimización de la producción.

Esto nos permite concluir el límite de espacio limita la producción, así

como la capacidad de los equipos no llegando a operar al 100%, debido a la

mala gestión de producción y falta de programación de producción de acuerdo

con la tendencia de incremento de la demanda futura, aun cuando trabajan 3

turnos en temporada alta, teniendo la necesidad de la tercerización cuyo precio

unitario excede el precio de venta de la empresa, generando pérdidas.

Page 23: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

11

Tabla 3: Resumen de Incumplimiento de Disposiciones de Edificaciones

Elaboración propia

Formulación del problema

Ante la evidencia de los problemas identificados, el presente trabajo de

investigación formula la investigación de la siguiente forma.

Problema general

¿En cuánto se incrementa la productividad en una empresa de fabricación de

hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el

proceso de producción?

Título III Norma GE.010. Condiciones Generales Estado Planta Actual

Artículo 6 Ubicación geográfica de planta optima No cumple

Artículo 16 Layout de planta, plan de instalación de equipos

óptima No cumple

Norma GE.040. Uso y mantenimiento. Capítulo

I Generalidades

Artículo 2 Exceso de cargas o modificar la estructura,

cámara frigorífica No cumple

Norma GE.040. Uso y mantenimiento. Capítulo

II. Uso de las Edificaciones

Artículo 7 Edificaciones no residenciales, ambiente

adecuado para almacenamiento de residuos No cumple

Artículo 9 Posibles vibraciones, ruidos, emisiones ya que la

planta se ubica en un casa o departamento No cumple

Título III.1

Arquitectura

Norma A.010 Condiciones generales de diseño

Capítulo I Características de diseño

Artículo 4 Zonificación óptima No cumple

Artículo 16 Distancia con respecto a otras edificaciones No cumple

Artículo 60 Capítulo XI Estacionamiento No cumple

Norma A.060. Industria Capítulo I

Artículo 2 Condiciones de seguridad para el personal y

sistemas de protección del medio ambiente No cumple

Page 24: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

12

Problemas Específicos

1. ¿En cuánto se reduce el tiempo de producción (Minutos) en una empresa

de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas

de Lean Manufacturing en el proceso de producción?

2. ¿En cuánto se reduce el Set up (Minutos) en una empresa de fabricación de

hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing en el proceso de producción?

3. ¿En cuánto se reduce el movimiento (Metros lineales) realizado por la

materia prima en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante

la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de

producción?

4. ¿En cuánto se reduce el espacio efectivo utilizado (Metros cúbicos) en una

empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de

herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de producción?

Page 25: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

13

CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

Antecedentes

Antecedentes Internacionales

De la Jara (2012), en su estudio de: “Análisis y mejora de procesos en una empresa

embotelladora de bebidas rehidratantes”, cuyo objetivo fue emplear la herramienta

SMED para la reducción de tiempos durante el cambio de formato, del mismo modo,

se presentan mejoras relacionadas a la eliminación de tiempos por traslados de

herramientas, ajustes en los equipos, y un plan de capacitación de los operarios.

Resultados: así se logra reducir el tiempo por paradas de planta en un 52%.

Conclusiones: Se concluyó que la herramienta utilizada para analizar el cambio de

formato fue el SMED y las propuestas de mejora son: la eliminación del tiempo

incurrido por traslado de herramientas, marcaciones en algunos sensores y equipos

para determinar la altura y/o posición requerida para la producción de las bebidas de

500 ml o 750 ml, y un plan de capacitación para la formación de operarios polivalentes.

Al traducir en cifras dicho impacto, el tiempo de recuperación en menos de dos meses

del primer año de implementación, mientras el margen o beneficio percibido por el

aumento de ventas supera largamente a los costos incurridos por la implementación

de las mejoras; se calcula que dicho beneficio es de S/. 1’636,226.00 anuales. La

relación que tiene el estudio indicado con el trabajo de investigación nace del

diagnóstico y método aplicado porque en dicha tesis se diagnostica un tiempo excesivo

por paradas y para suprimir dicho problema se hace uso de la metodología SMED para

la reducción de tiempos durante el cambio de formato que realizan de acuerdo al

proceso de embotellado de bebidas rehidratantes.

Hernández Lamprea, Eileen; Camargo Carreño, Zulietn Melissa y Martínez,

Paloma (2013). Impact of 5S on productivity, quality, organizational climate and

industrial safety in Caucho Metal Ltda. en Bogotá Colombia. Objetivos: Relacionar

el impacto de las 5S en la productividad, calidad, clima organizacional y seguridad

industrial. Anta un exhaustivo análisis de la empresa identificaron desperdicios entre

desorden y suciedad, mediante la aplicación de encuestas, panoramas de riesgo y

medidas de rendimiento, lograron obtener indicadores de la situación actual y detectar

Page 26: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

14

las zonas afectadas. Aplicaron el principio de las 5’s y verificaron una relación positiva

entre las variables y la metodología aplicada. Resultados: La empresa metal

mecánica, objeto de estudio, operaba en un ambiente sucio y desordenado, después de

aplicar la herramienta de las 5Ss durante las semanas de medición se muestra que la

cantidad de hierro fundido procesado aumento mensualmente, la eficiencia de las

maquinas aumento en un 30.94%, las tasas de desperdicios disminuyeron

mensualmente a una tasa de 0,25%. Conclusiones: Los problemas de reprocesos y de

residuos disminuyó, el clima organizacional dentro del taller mostró grandes mejorías,

el riesgo en el taller se aminoró; por lo que, la productividad se incrementó. Esta

investigación se tiene relación con la tesis en estudio ya que en ambas se utiliza la

herramienta de las 5Ss en la cual se busca aminorar desperdicios y elevar la

productividad.

Buenaventura Murillo, Luisa María; Ríos, Diana Marcela (2014). Diseño de

una guía para implementar las herramientas de Lean Manufacturing junto a

herramientas de ingeniería industrial en las empresas manufactureras de Colombia.

Objetivo: Impactar en variables de producción para mejorar los procesos innecesarios

y subutilización de la capacidad de empleados mejorando los procesos. Resultados:

En esta investigación se logra añadir valor a las operaciones desarrolladas en las

fábricas manufactureras y a través de métodos de medición que brindan decisiones

objetivas. Conclusiones: Se logró establecer relaciones de impacto en las variables de

producción que generan tanto las herramientas de Ingeniería Industrial como las de

Lean Manufacturing. Esta investigación tiene relación con la tesis en estudio ya que

buscan establecer mejoras a través de las diferentes herramientas con las que cuenta

el Lean Manufacturing de las cuales nosotros solo utilizaremos 5Ss y Trabajo

Estandarizado.

Pérez (2013), en su estudio de “Plan de mejora para la reducción del tiempo de

cambio de formato (set-up) en una máquina electrosoldadora de malla para el sector

construcción aplicando metodología SMED”. Objetivo: El cual tuvo como propósito

el plantear un plan de mejora que permita aumentar la productividad en una planta del

sector industrial metalmecánico en el rubro de los alambres de acero, basándonos

Page 27: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

15

específicamente en una máquina electrosoldadora de mallas para el sector

construcción. Resultados: La investigación a partir de un enfoque basado en la

reducción de los tiempos de cambio con el uso de la metodología SMED, propone las

mejoras respectivas que ayuden a atender una demanda insatisfecha. Dado así se

analiza el proceso de cambio de formato (set-up) en la máquina electrosoldadora de

mallas y se realiza el diagnóstico respectivo para identificar las principales causas que

generan mayor tiempo de parada de máquina. Conclusiones: Las conclusiones del

plan de mejora están reflejadas en las recomendaciones que se dan para con éxito

poder realizar la aplicación; el plan concluye con el cumplimiento de los objetivos

relacionados con la reducción de los tiempos de cambio gracias a la implementación

de la metodología SMED. El trabajo de investigación se encuentra fuertemente

relacionado con el estudio consultado, porque en dicho estudio se diagnostica un

tiempo excesivo de parada de máquina y, al igual que en el estudio, aplicarán la

metodología SMED para realizar los cambios de formato, en el caso del estudio

consultado, en el proceso de realización de una máquina electrosoldadora de malla,

reduciendo así, sus tiempos de paro y generando un aumento de la productividad.

Fernández (2015), en su estudio de “Propuesta de mejora de los métodos de set

up en una empresa embotelladora de bebidas gasificadas”. Problema: Expone que el

planteamiento de mejora es el desarrollo de la propuesta mediante la herramienta

SMED agrupada en tres módulos: formación y capacitación del personal,

identificación de actividades de despilfarro y conversión de actividades internas en

externas. Objetivo: Lo que busca plantear el autor es una propuesta de mejora de

métodos para el proceso de Set up que permita disminuir los costos e incrementar la

producción de una empresa embotelladora de bebidas gasificadas. Conclusiones: En

el último capítulo de la investigación se exponen las conclusiones y recomendaciones

ambas han indicado argumentos que apoyan y validan los objetivos expuestos como

objetivos, pues se valida que la propuesta de mejora logra reducir el tiempo de set up

en la empresa sometida a investigación. Esta propuesta de mejora se encuentra

relacionada con el presente trabajo de investigación en el uso de la herramienta SMED

para la identificación, separación y conversión de actividades internas en externas, de

la misma forma, el trabajo de investigación busca la estandarización del nuevo

Page 28: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

16

procedimiento con participación del personal relacionado al igual que el estudio

consultado.

Antecedentes Nacionales

Baluis, Carlos (2013) en su estudio de investigación “Optimización de

procesos en la fabricación de termas eléctricas, utilizó herramientas de Lean

Manufacturing” de la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó un análisis a

la producción de una empresa metalmecánica. Objetivo: Optimizar los procesos

productivos que se traduzcan en rentabilidad para la empresa a partir de la

implementación de las herramientas del Lean Manufacturing. Técnica y

herramientas: Mediante el análisis de los tiempos de ciclo e identificación de

desperdicios a lo largo del proceso productivo detectó un problema crítico en el

proceso de fabricación de tanques por ser la más restrictiva, con el diagnóstico Value

Stream Mapping (VSM) se analizaron los principales indicadores como tiempos de

ciclos de procesos, días de inventarios, tiempos de cambio y disponibilidad,

encontrándose varias deficiencias y pérdidas. Posteriormente, mediante la propuesta

de las herramientas de Lean Manufacturing se propuso mitigar los desperdicios

encontrados e implementar un balance de línea que ayude a nivelar la carga de trabajo,

un sistema Kanban, que controle los niveles de inventario, y la implementación del

sistema SMED para contrarrestar los tiempos. Resultados: Con la implementación del

balance de línea, sistema Kanban y sistema SMED se obtuvo un VAN positivo, y el

TIR de 28%, 65% y 553.5% respectivamente. Conclusiones: La aplicabilidad de las

herramientas de Lean Manufacturing demuestra la importancia y competitividad en la

empresa, la aplicación de las herramientas es justificada con los valores del VAN y

TIR que demuestran la rentabilidad del proyecto, los desperdicios detectados en el

diagnóstico son mitigados con la aplicación del balance de línea, sistema Kanban y

sistema SMED. Esta investigación tiene relación con la tesis en estudio ya que lo que

busca es optimizar procesos utilizando herramientas de Lean Manufacturing para

incrementar la rentabilidad, la cual es demostrada con VAN y TIR positivos.

La tesis de investigación para optar el título de Ingeniería Industrial de la

Pontificia Universidad Católica del Perú, Fiorella Vigo y Reyna Astocaza realizan un

Page 29: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

17

estudio de mejora en “Análisis y Mejora de procesos de una línea procesadora de

bizcochos empleando manufactura esbelta” (2013). Objetivo: Implementar mejoras

en el sistema productivo actual de la empresa de bizcochos. Técnica y herramientas:

Aplicación de herramientas de Manufactura Esbelta para optimizar tanto los procesos

productivos, uso de equipos y recurso humano. Resultados: Con el análisis y

aplicación de las herramientas necesarias para la propuesta de mejora como: Just in

Time, Filosofía 5 eses y Mantenimiento Productivo Total lograron detectar las

deficiencias y desperdicios y con la aplicación de estas herramientas se obtuvo un

incremento en los indicadores de equipos como son Disponibilidad (A), Eficiencia (n)

y Tasa de calidad (q) en 89%, 97% y 100% respectivamente. Conclusiones: Con la

nueva implementación realizaron la evaluación del costo – beneficio, que involucra la

identificación de costos, ahorros e incremento de la productividad; dando como

resultado un TIR de 29.26%, lo cual indica la viabilidad del proyecto. Esta

investigación tiene relación con la tesis en estudio ya que aplica herramientas de

Manufactura esbelta para optimizar los procesos productivos, cosa que se quiere lograr

también en la empresa de hielo purificado objeto de estudio de la presente tesis.

Miguel Ángel Palomino Espinoza (2012) en su Tesis “Aplicación de Lean

Manufacturing en las líneas de envasado de una planta envasadora de lubricantes”.

Objetivo: Mejorar la eficiencia de las líneas de envasado de una planta de fabricación

de lubricantes. Técnica y herramientas: Desarrolló el análisis, el diagnóstico y la

propuesta de mejora para lograr mejores indicadores de eficiencia a través de la OEE

(por las siglas en ingles de Overall Equipment Effectiveness) que involucra la

evaluación de aspectos de calidad, rendimiento y disponibilidad de las líneas de

envasado. En el análisis de las líneas de envasado, se detectó como principal problema

el rendimiento. Para disminuir el impacto de estas paradas se utilizaron las

herramientas SMED, 5S y JIT. Resultados: Las herramientas utilizadas SMED, 5S y

JIT logran una reducción del 73%, 27% y 80% en cada uno de los tiempos a los cuales

se es direccionada. Esto se refleja en una mejora del 20% en el indicador OEE y un

ahorro de horas hombres, una mayor capacidad productiva, mejor tiempo de respuesta

y cumplimiento de entregas, mayores ventas, y mejor rentabilidad. Conclusiones: Con

la aplicación de las herramientas de Lean Manufacturing, se concluye que las

implementaciones ayudarían significativamente a combatir los problemas de

Page 30: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

18

rendimiento y productividad en las líneas de envasado de lubricantes. El éxito se ve

asegurado aplicando las herramientas con la filosofía de 5S’s y un cambio en la cultura

organizacional. La aplicación de las 5S’s impacta de forma sustancial en las áreas de

trabajo, de forma directa en el buen estado de las maquinarias y ofrece una mejor

calidad al proceso productivo. Esta investigación tiene relación con la tesis en estudio

ya que una de las herramientas utilizadas es precisamente las 5Ss, esta será utilizada

en la presente tesis para incrementar la productividad.

José Miguel Ramos Flores en su investigación para la obtención de Título de

Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú “Análisis y

propuesta de mejora del proceso productivo de una línea de fideos en una empresa de

consumo masivo mediante el uso de herramientas de manufactura esbelta” (2012).

Objetivo: Analizar la situación actual de la empresa en estudio y mediante de ello,

proponer la implementación de las herramientas de manufactura que permita mejorar

la calidad de sus productos, reducir el tiempo de entrega y mejorar la calidad. Técnica

y herramientas: El autor priorizó las herramientas de manufactura esbelta 5S’s y uno

de los pilares más importantes del TPM, el mantenimiento autónomo, para así poder

atacar y eliminar los principales desperdicios identificados en el mapa de flujo de valor

de manera sistemática. Resultados: Luego del análisis de la empresa se comparan los

beneficios financieros esperados de la implementación de las herramientas de

manufactura esbelta propuestas, se llega a la conclusión de que la implementación es

factible de realizar en la línea de fideos largos P35 con un VAN FCE de S/: 141

505,05> 0 y un TIR FCE de 34,13%.> COK. Conclusiones: La implementación de

las 5’s es fundamental para la implementación del mantenimiento autónomo y la

posible implementación de otras herramientas de manufactura esbelta. La recolección

de información confiable es fundamental para calcular indicadores en función

PQCDSM (Precio, Calidad, Costo, Entrega, Seguridad y Moral). La implementación

del mantenimiento autónomo con las 5’s contribuirá a mejorar el ambiente de trabajo.

Esta investigación tiene relación con la tesis en estudio ya que en ambas se utiliza

como herramientas las 5Ss para obtener mejoras en los procesos.

Page 31: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

19

En la misma línea de investigación, Carla Álvarez y Paula De La Jara (2012)

en su tesis “Análisis y mejora de procesos en una empresa embotelladora de bebidas

rehidratantes” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Objetivo: La propuesta

presenta la optimización en términos de aumento de la producción, reducción de

costos, incremento de la calidad y de la satisfacción del cliente. Técnica y

herramientas: Empleó la herramienta SMED para la reducción de tiempos durante el

cambio de formato, del mismo modo, se presentan mejoras relacionadas a la

eliminación de tiempos por traslados de herramientas, ajustes en los equipos, y un plan

de capacitación de los operarios. Resultados: Se logró reducir el tiempo por paradas

de planta en un 52% y se propone la implementación de límites de control para las

mermas de manera que se pueda reducir la variabilidad. Conclusiones: Al mejorar los

métodos del cambio de formato, fue factible implementar límites de control para las

mermas de botellas, tapas, y etiquetas durante el proceso productivo. Esta propuesta

permite la reducción de costos incurridos por el elevado porcentaje de mermas

presentados en los lotes de producción para ambas presentaciones de bebidas

rehidratantes; el ahorro por reducción de mermas fue de 55%, 50%, y 48% para las

botellas, tapas, y etiquetas, respectivamente. Las propuestas de mejora planteadas

permiten una reducción de costos, se logra un incremento en los indicadores de

productividad y eficiencia global de la planta. Esta investigación tiene relación con la

tesis en estudio el hecho de querer controlar y reducir las mermas para incrementar la

rentabilidad.

Estado Del Arte

Unos de los objetivos principales de la aplicación Lean Manufacturing es crear un

sistema de producción que permita la fabricación de cualquier producto en la cantidad

deseada al menor costo posible. Esta aplicación debe integrar todo un sistema que

permita a las áreas generar un correcto flujo de la línea de producción, incluyendo en

estos métodos de trabajo y herramientas como distribución de planta, 5´S y estudio

tiempos; que serán revisados en el marco teórico. Una incorrecta distribución genera

como consecuencia costos muy elevados para la empresa, ya que diariamente se

incurre en desplazamientos innecesarios, tiempos muertos en las diferentes

operaciones de los procesos de producción debido al área que representa el “cuello de

botella” para la organización. La herramienta de las 5S´s es necesaria para crear una

Page 32: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

20

cultura en el trabajador con el fin de conseguir una empresa ordenada y limpia que

genere en el trabajador una satisfacción para trabajar en su área asignada. En el

relevamiento de información in-situ a la planta, se detectaron muchos defectos, como

acumulación de materiales, herramientas y basura, esto influenciaba de manera

negativa a la capacidad de producción de la planta.

Según Freivalds y Niebel (2014) mediante la implementación de una manera

inteligente de los métodos, diseño del trabajo y estándares se puede aumentar el

número de bienes producidos como también el mejoramiento de los servicios

prestados. Indicó que Frederick W. Taylor es uno de los fundadores de los principios

más importantes para analizar los métodos de trabajo en las empresas y así ayudar a

mejorar la productividad, propuso que las funciones diarias de los operarios fueran

asignadas por la gerencia con un día de anterioridad. Los operarios recibirían

documentos que detallaban las funciones a realizar y como realizarlas, con qué medios

se pueden desempeñar las distintas tareas (máquinas, herramientas, entre otros) cada

actividad contemplaba un tiempo definido estándar para realizarla, esto tenía que

lograrse mediante un estudio de tiempos realizado por parte de los expertos

encargados. En la implementación de los tiempos, una de las propuestas de Taylor fue

dividir los procesos en pequeñas actividades conocidas como “Elementos”. Los

encargados tomaban el tiempo de los elementos en forma individual y se encargaban

de sacar promedios y valores para determinar el tiempo estándar de cada tarea.

Figura 3: Evolución del Lean Manufacturing

Fuente: Tomado de Empresariales, Viajes. Recuperado de

https://es.slideshare.net/KUSpain/pensamiento-lean

Page 33: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

21

Marco Teórico

A continuación, se revisarán los conceptos teóricos básicos relacionados a las

variables de estudio, que se exponen en este trabajo de investigación.

Lean Manufacturing

Descripción de Lean Manufacturing

Según el autor (Rajadell 2010). “El Lean Manufacturing es una

metodología que busca eliminar cualquier elemento del proceso que consuma

recursos humanos o económicos, tiempo o espacio; sin añadir valor al producto

final. El objetivo del Lean Manufacturing es reducir el tiempo de ciclo a través

de la optimización de los procesos y la secuencia de operaciones.

La implementación de Lean Manufacturing en la empresa trae muchos

beneficios, siempre y cuando sea un proceso de implementación y

mejoramiento continuo; los beneficios son los siguientes: reducción de los

costos de producción, de los inventarios, del Set up, mejora en la calidad,

menor uso de mano de obra, mayor eficiencia en los equipos, mayor

flexibilidad para reaccionar ante cambios, eliminación sistemática de los

desperdicios”. Por otro lado, las aplicaciones más comunes del Lean

Manufacturing son:

- Reducción del tamaño de lote a producir

- Mantenimiento de las máquinas y equipos

- Reducción del tiempo de preparación de las máquinas (SMED)

- Sistemas de producción Pull

- Método de las 5´S

- Aseguramiento de la calidad

- Tecnologías de grupos y Fábricas enfocadas

- Células de trabajo

En la Figura 4, se muestra que el objetivo de Lean es eliminar desperdicios

identificando y purgando todas las actividades que no agreguen valor.

Page 34: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

22

Figura 4: Modelo LEAN

Fuente: Pontificia Universidad Católica Del Perú: Instituto Para la Calidad

Según los autores Quesada & Arias (2013) posterior a la implementación

de la filosofía lean, surgieron los estudios Lean Production Lean Office, Lean

Construction, Lean Logistics, entre otros”. Estos son algunos beneficios del

Lean Manufacturing:

- Reducción del espacio a causa de la reducción del inventario

- Sistema de producción más flexible

- Mejora de eficiencia de máquinas

- Eliminar todos los desperdicios

- Reducir los costos innecesarios de producción

- Reducción de tiempo de entrega

- Disminución de la MUDA

La MUDA es todo aquello que no agrega valor al producto o proceso, es

un desperdicio. Se identifican 7 tipos de MUDA:

- Sobreproducción

- Tiempo de espera

- Transporte innecesario

Page 35: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

23

- Sobre procesamiento

- Exceso de inventario

- Movimiento innecesario

- Producto defectuoso

Herramientas de Lean Manufacturing

Rajadell (2010), considera que las herramientas más utilizadas del Lean

Manufacturing son:

- 5S

- SMED

- TPM

- Trabajo Estándar

- KAIZEN

- Sistema de Trabajo Flexible

- HEIJUNKA

- JIDOKA

- VSM

- JIT

Metodología de las 5S’s

Según el Cuatrecasas (2012, p. 45) “Al implementar esta herramienta en

una empresa, busca cero defectos, cero accidentes, cero despilfarros y cero

averías. Los términos de la aplicación son los siguientes:

SEIRI

Que se traduce como organización o clasificación. Esta “S” busca

eliminar todos aquellos elementos que impiden trabajar óptimamente en el área

de trabajo; es decir se debe eliminar aquellos materiales dañados u obsoletos

que ya no tienen uso y que aún se encuentran mezclados junto con otros

materiales que se utilizan diariamente. Se pretende separar lo necesario de lo

innecesario en las cantidades adecuadas.

Page 36: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

24

SEITON

Cuyo significado en castellano es orden. Luego de implementado la

primera “S”, el siguiente paso es ordenar los materiales que más se utilizan en

el área de trabajo, de tal forma que cualquier persona, no específicamente la

que se desempeña en esa área, los pueda encontrar, usar y guardar fácilmente.

Si cada material está en su lugar, permite que se eliminen las pérdidas de

tiempo, ya que el operario no se pasaría horas y horas buscando una

herramienta específica. El orden de las herramientas se basa en diversos

criterios, según la calidad, rotación, uso, entre otros, sin embargo, el objetivo

sigue siendo el mismo, ordenar de tal forma que la ubicación sea fácil de

encontrar y el uso sea rápido.

SEISO

Que significa limpieza. La limpieza junto con las anteriores “S” serán la

clave del éxito para una optimización, simplificación y estandarización de los

deberes que tiene el operario, permitiendo que cada área tenga un mayor grado

de autonomía, y por ende se mejore la eficiencia del proceso y los resultados

en la empresa. La limpieza ayuda a identificar que las herramientas, máquinas

o puestos de trabajo estén en buenas condiciones para ser utilizadas, y que éstas

no dañen al producto que se está procesando. Es por ello que se considera a la

limpieza como inspección, debido a que se puede detectar con facilidad si

existe alguna avería, desgaste, entre otros.

SEIKETSU

Que se puede entender como estandarización. Una vez implementado las

3S’s, se procede a crear un cronograma; es decir, crear un estándar que permita

que éstas se sigan cumpliendo, en el cual se asignará roles a cada persona

encargada de un área, específica. Cabe resaltar que este estándar deberá ser

colocado en un lugar visible y ser legible.

Page 37: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

25

SHITSUKE

Que se entiende como disciplina. La última “S” a implementar es el de la

disciplina, la cual busca que el estándar propuesto se practique o se lleve a

cabo. Es en esta “S” en la cual se capacita a todo el personal para que cumplan

correctamente todo lo estipulado en el estándar, y así mejorar la productividad,

la rapidez, los costos, la calidad, entre otros beneficios”.

Metodología SMED

Según Socconini (2008), indica que SMED Single Minute Exchange of

Die significa cambios de herramientas en menos de un solo dígito de minuto;

es decir, realizar cambios de producto en menos de diez minutos en el que el

tiempo de cambio es definido como el tiempo que transcurre desde que sale la

última pieza buena de un lote anterior, hasta que sale la primera pieza buena

del siguiente lote después del cambio. Además, indica que la meta de esta

metodología es reducir de manera drástica el tiempo de cambio para así lograr

producir una mayor variedad de artículos de la misma manera se puede utilizar

la metodología para reducir tiempos de entrega, reducir pérdidas de material,

disminuir niveles de inventario, incrementar la capacidad de producción,

incrementar flexibilidad para responder a las demandas de los clientes. El Lean

Six Sigma Institute indica que dentro de los principales beneficios de la

aplicación de la Metodología SMED está el aumento de la capacidad, mejora

de la productividad, mayor flexibilidad y la reducción dramática de defectos,

tiempos de entrega, inventarios en proceso y productos terminados.

Continuando con lo expuesto por Socconini luego de conocer qué es la

metodología SMED es importante conocer cómo es el funcionamiento de

SMED y comprenderlo; Shigeo Shingo en “El Sistema de Producción Toyota

desde el punto de vista de la Ingeniería” señala que el objetivo es analizar todas

las operaciones , clasificarlas, y ver la forma de pasar operaciones

internas(aquellas que deben realizarse con la máquina parada) a

externas(pueden realizarse con la máquina en marcha), estudiando también la

forma de acortar las operaciones internas con la menor inversión posible y

cuando se tenga la máquina parada el operario no debe moverse de ella. La

Page 38: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

26

aplicación del SMED requiere se estandaricen las operaciones de modo que

con la menor cantidad de movimientos se puedan hacer rápidamente los

cambios de manera tal que se vaya perfeccionando el método y forme parte del

proceso de mejora continua de la empresa. Es necesario, para poder aplicar la

metodología SMED, conocer los principales beneficios que trae así cuándo es

posible aplicar la metodología. Según Socconini (2008), estos puntos son

definidos de la manera siguiente:

¿Por qué reducir el tiempo en las preparaciones?

La meta de SMED es la reducción radical del que se lleva desde la

colocación de la orden colocada para el cliente hasta que se entrega lo

producido al cliente.

Además, según Socconini: “La reducción en el tiempo de cambio o

preparación, también conocido como tiempo set up, ayuda a que la fábrica

produzca una mayor variedad de artículos, colores y tamaños utilizando el

mismo equipo”.

Utilidades y aplicaciones de la Metodología SMED

Dentro de las utilidades que se logran obtener con la implementación de

la metodología SMED se tienen las siguientes:

- Lograr la producción de gran variedad de productos, pues se logra

el incremento de la capacidad de producción. Además, la

implementación de la metodología antes mencionada permite la

reducción de las pérdidas de material.

- Otra utilidad relevante de la implementación de la metodología

SMED es el hecho de reducir los niveles de inventario

considerablemente, así como la minimización del tiempo perdido

durante un cambio de pedido.

- Al observar la utilidad desde el enfoque de nivel de servicio se

puede aseverar que la metodología SMED permite incrementar la

flexibilidad para la respuesta a las demandas de los clientes y

permite una reducción notoria en el tiempo de entrega de los

Page 39: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

27

pedidos y de esta manera incrementar nuestra capacidad de

atención y reacción ante la demanda.

- Para lograr mostrar cómo la aplicación de la metodología SMED

beneficia en los procesos productivos de una organización se

muestra la Figura 5 y Figura 6; en la Figura 5, se puede observar

cómo el proceso tradicional estándar que da como ejemplo el Lean

Six Sigma Institute se da desde el tiempo de cambio o set up hasta

los ajustes, inspecciones, reproceso y otros.

Figura 5: Proceso de tiempo de cambio tradicional

Fuente: Lean Six Sigma Institute, p.20

Mientras que en la Figura 6 se logra observar cómo todas las actividades

se reducen al tiempo de set up, cambio o preparación lo cual significa que todas

las actividades que normalmente se realizaban en este nuevo modelo se podrán

hacer en simultaneo, con un tiempo menor y reduciendo tiempos innecesarios

e incrementando la oportunidad de aumentar la capacidad de producción y de

reducir costos que afectan directamente al proceso gracias a la reducción o

eliminación de actividades innecesarias.

Figura 6: Proceso de clase mundial

Fuente: Lean Six Sigma Institute, p.21

Page 40: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

28

Etapas de la Metodología SMED

Existen varios autores que se refieren a las fases que se deben ejecutar,

para la implementación del SMED. En este trabajo de investigación, se siguió

el método de Socconni (2008). Sin embargo, se detalla, otros modelos

presentados por Hernández y Vizán (2013), Rajadell y Sánchez (2010),

Madariaga (2013) y Alonso (1998).

Socconni (2008), considera en este aspecto cinco etapas o fases.

Etapa 1: Observar y medir el tiempo total de cambio

En esta fase será muy importante que se tome el tiempo de cambio que

consiste en accionar el cronómetro cuando sale el último producto bueno de la

corrida anterior y pararlo hasta que salga el primer producto bueno del

siguiente producto tal como se muestra en la Figura 7.

Etapa 2: Separar actividades internas de externas

Este punto se refiere a la determinación de las actividades internas y

externas para, luego separarlas; es importante recordar que se dan actividades

sobre una máquina o equipo antes o después de algún paro. Se consideran como

actividades internas a todas aquellas que ocurren durante el cambio y solo se

realizan, cuando ha ocurrido una parada de producción, mientras que las

actividades externas son realizadas, mientras se da la producción; es decir, la

corrida de la producción; el desarrollo de esta etapa se logra observar en la

Figura 7.

Etapa 3: Convertir actividades internas a externas

En esta etapa, se analiza y determina qué actividades que se hacen con la

máquina parada pueden realizarse durante la corrida de la producción y así

reducir el tiempo en que se realizan las actividades con máquina parada; esta

etapa se puede observar en la Figura 7.

Page 41: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

29

Figura 7: Etapas de la Metodología SMED y actividades

Fuente: Espin (2013 p.8)

Según Socconni (2008) indica, a continuación, las actividades comunes en

un cambio, así como las sugeridas:

Actividades comunes en un cambio:

a. Conseguir herramientas para el cambio.

b. Comunicar la necesidad de un cambio.

c. Comunicación del operador con el supervisor.

d. Hacer inspecciones y papeleo para el cambio.

e. Contactar al personal del cambio cuando la producción se ha detenido y

esperar a que ellos lleguen.

Actividades sugeridas para esta etapa:

a. Mantener las herramientas cerca o en un carrito de cambio.

b. Sistema Andon para comunicar que un cambio será realizado.

c. Estandarizar roles en las operaciones para cada miembro del equipo.

d. Esperar hasta que esté corriendo para iniciar a completar el papeleo.

Page 42: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

30

e. Llevar a cabo un plan de cambios y contactar al personal de cambios antes

de que la producción se detenga y entrenar a los operadores para realizar

sus propios cambios. (p.25).

Etapa 4: Refinar todos los aspectos de la preparación

Según Socconni (2008) En este punto se busca la optimización de todas

las operaciones, tanto internas como externas, con el objetivo de acortar al

máximo los tiempos empleados. Los tiempos de las operaciones externas se

reducen mejorando la localización, identificación y organización de útiles,

herramientas y resto de elementos necesarios para el cambio tal como se

observó en la Figura 7.

Para la reducción de los tiempos de las operaciones internas se llevan a

cabo operaciones en paralelo, se buscan métodos de sujeción rápidos y se

realizan eliminaciones de ajustes. (p.27).

Etapa 5: Estandarizar el nuevo procedimiento

Según Socconni (2008) La última fase busca mantener en el tiempo la

nueva metodología desarrollada. Para ello se genera documentación sobre el

nuevo procedimiento de trabajo, que puede incluir documentos escritos,

esquemas o nuevas grabaciones de video con el fin de asegurar la

implementación de los nuevos métodos como se observó en la Figura 7. (p.30)

Según Hernández y Vizán (2013), el cambio rápido de herramientas

SMED es un conjunto de actividades que persigue la disminución de los

tiempos de preparación de las diferentes máquinas involucradas en el proceso

operativo. La cual se logra estudiando a detalle el proceso e incorporando

modificaciones sustanciales en las máquinas, herramientas, suministros,

inclusive en el propio bien, lo que hace que se reduzcan los tiempos de

preparativos. Dichas modificaciones implican la eliminación estandarización

de operaciones a través del establecimiento de nuevos mecanismos de

alimentación/retorno/reajuste/centrado rápido como plantillas y anclajes

funcionales (p.42).

Page 43: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

31

Según Hernández y Vizán (2013), la aplicación de la metodología SMED

elimina aquellos errores que puedan aparecer antes y durante el cambio. Con

cambios rápidos en la máquina, podemos aumentar su capacidad de

producción, ya que al aplicar la metodología SMED, conlleva a reducir el

tiempo durante un cambio, dando la posibilidad de ejecutar mayor cantidad de

pedidas, aumentando así la capacidad de la máquina (p.42)

Según Hernández y Vizán (2013) las posibles causas que originan altos

tiempos de cambio son:

a. El tiempo final de elaboración es fortuita

b. No se ha alineado los procesos operativos.

c. Uso de equipos incorrectos.

d. No haber ejecutado un plan de mejoras para las actividades preparativas

e. Los insumos, suministros, técnicas y formatos no están listos antes del

inicio de las operaciones preparativas.

f. Las actividades de acoplamiento y separación toman mucho tiempo.

g. El número de operaciones de ajuste es alto.

h. Las actividades de preparación no han sido revisadas correctamente.

i. Los tiempos de preparación de las máquinas son muy variables.

Para la ejecución de la implementación de la metodología SMED, las

empresas deben ejecutar estudios de turnos y movimientos enfocados

directamente a las actividades de preparación (pp.42-43).

De acuerdo con Hernández y Vizán (2013), estos estudios suelen

encuadrarse en 4 fases diferenciadas:

Fase 1: Diferenciar entre la preparación interna y externa

Por preparación interna, se entienden todas las actividades que necesitan

que las máquinas se detengan. Mientras que la preparación externa se refiere a

las actividades que pueden realizarse mientras la máquina está operativa.

Para convertir la preparación interna en preparación externa se debe

considerar los puntos siguientes:

Page 44: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

32

a. Preparar anticipadamente todos los elementos: plantillas, formatos,

insumos y suministros.

b. Realizar la mayor cantidad posible de verificaciones externas.

c. Mantener los componentes en buenas condiciones de funcionamiento.

d. Crear cuadros de las operaciones para la preparación externa

e. Utilizar software que ayuden al alistamiento previo de los procesos

f. Mantener el orden y limpieza en la zona de almacenaje de los elementos

importantes y secundarios (5S) (p.43)

Fase 2: Minimizar el tiempo de preparación interna mediante la

optimización de las operaciones

Aquellas actividades de preparación interna que no pueden convertirse en

actividades preparación externa se deben centrar en la mejora continua de

dichas actividades, para reducir el tiempo de máquina parada.

De acuerdo con Hernández y Bazán (2013), es necesario para la mejora

continua tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Analizar los requerimientos de personal para cada etapa de la operación.

b. Analizar la necesidad de insumos y suministros para cada etapa de la

operación.

c. Disminuir los reajustes de las máquinas

d. Promover el uso de indicadores por etapa de operación.

e. Fijar un modelo de registro de datos por etapa

f. Disminuir la necesidad de verificar la calidad del bien final. (p.44)

Fase 3: Disminuir los tiempos de preparación interna mediante la mejora de

los equipos

Lo planteado anteriormente es referente a las operaciones de las máquinas,

en esta fase se enfoca a la mejora de los equipos.

Según Hernández y Bazán (2013), para lograr la mejora de los equipos

debe centrarse en los siguientes puntos:

a. Establecer las preparaciones externas y modificar los equipos de forma que

puedan escoger distintas preparaciones de forma similar.

Page 45: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

33

b. Cambiar la estructura del equipo o diseñar actividades que permitan una

disminución de los tiempos de preparación y puesta en marcha

c. Incluir a las máquinas dispositivos que permitan tener a una altura

determinada o posición idónea, lo elementos como troqueles o plantillas

mediante el uso de sistemas mecánicos (p.44)

Fase 4: Preparación final – tiempo cero

Según Hernández y Bazán (2013), El tiempo idóneo de preparación es cero

por lo que el objetivo final debe ser tener un tiempo cero a través de la

utilización de tecnologías adecuadas y el diseño de dispositivos flexibles para

bienes similares. Las ventajas de la aplicación de las técnicas SMED se reflejan

en una mayor rapidez de respuesta a los cambios en la producción requerida

(mayor flexibilidad de la línea), lo cual permite la aplicación posterior de los

principios y técnicas Lean como el flujo parte a parte, la producción mixta o la

producción plana (p.44).

Según Rajadell y Sánchez (2010), la aplicación del SMED y la reducción

a menos de 10 minutos depende del tipo de proceso que esté siendo realizado

en la planta para así lograr seguir el objetivo de la metodología el cual es

reducir los stocks con tiempos de preparación más cortos y trabajando con lotes

de tamaño mínimo, ya que se cuenta con la producción de diferentes pedidos

con pequeños lotes de producción y así tener como resultado mayor

flexibilidad por parte de la empresa. Para el logro de la implementación de la

metodología SMED es necesario tomar en cuenta, ciertas ideas fundamentales:

a. Los tiempos de cambio se encuentran en la posibilidad de ser reducidos

hasta casi ser eliminados de manera permanente.

b. Para buscar implementar la metodología SMED es porque se han

identificado problemas en los procesos, pero se debe tomar en cuenta que

estos problemas identificados no son solo problemas de un proceso, sino

de toda la organización.

c. Cuando se realiza la aplicación de un método exigente como lo es la

metodología SMED se obtienen los mejores resultados y a un costo menor.

Page 46: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

34

Según Rajadell y Sánchez (2010), existen diferentes factores que afectan

al tiempo de cambio durante un cambio de pedido, estos factores se presentan

antes y durante el cambio, la cual se destacan los siguientes factores:

a. Cambiar de utillajes y herramientas: Este factor se tratan de

procedimientos típicos en talleres mecánicos, donde se requiere la fijación

y retiro de moldes, sierras, fresas, etc.

b. Cambiar parámetros estándar: Este factor hace referencia a los

procedimientos que se dan cuando se tienen procesos que requieren la

participación de corte de elevada precisión.

c. Cambiar piezas a ensamblar u otros materiales: Este factor se refiere a

que cada vez que una línea cambia las especificaciones del producto, recibe

piezas y otros materiales que se incorporan al modelo.

d. Preparación general previa a la fabricación: En este factor se incluye

una gran variedad de actividades con el fin de contar con el material,

herramientas y accesorios necesarios para la producción.

Para Madariaga (2013), El SMED lo comenzó a trabajar Shigeo Shingo en

el año1950 específicamente en la reducción de tiempos de cambios en las

prensas. A lo largo de 30 años se desarrolló una metodología a la que se

denominó SMED.

Para la realización de dicha metodología se tiene que ejecutar diferentes

etapas, las cuales son:

a. Descomponer el cambio en operaciones

b. Consiste en realizar un estudio minucioso del trabajo que se viene

realizando en la máquina, de tal manera que lo podamos clasificar en

actividades.

c. Separar las operaciones en externas e internas

d. Consiste en determinar en identificar que son actividades internas y que

son actividades externas, de tal manera que se pueda identificar que

actividades se pueden realizar cuando la máquina esta parada y que

actividades se puede realizar cuando la máquina está en marcha.

Page 47: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

35

e. Convertir operaciones internas en externas

f. De acuerdo Madariaga (2013), para convertir operaciones internas en

externas, en general, son necesarias modificaciones en el diseño del

utillaje, herramientas y/o la adquisición de nuevos medios físicos.

Según Alonso (1998), el proceso de un cambio de pedido comprende:

El tiempo empleado desde el momento en el que se fabricó la última pieza

buena de la serie anterior, hasta el momento en el que se fabrica la primera

pieza buena de la serie entrante. Es decir, se incluyen también en él todas las

operaciones necesarias para el transporte y puesta a punto de los materiales y

las de ajuste de máquina.

Para Alonso (1998), existe una serie de etapas que es necesario seguir para

implementar la metodología SMED. Las cuales son:

Etapa 1: Análisis y fragmentación

Según Alonso (1998), es necesario dividir los procesos en unidades

analíticas esto con el fin de tener los elementos comprendidos en los procesos

y poder, con facilidad, eliminar los elementos innecesarios y lograr la

simplificación del resto de elementos lo menor posible.

Etapa 2: Clasificación de las operaciones

Indica que una vez que los procesos están separados y que algunas

actividades que no agregan valor han sido eliminadas, es posible comenzar con

la siguiente fase.

Se define 2 tipos de operaciones:

a. Operaciones internas: son aquellas que necesariamente han de realizarse

con la máquina parada.

b. Operaciones externas: son aquellas que pueden realizarse cuando la

máquina se encuentre funcionando.

Page 48: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

36

Etapa 3: Determinación del método de trabajo

Según Alonso, en esta fase se establece un método de trabajo en el que se

detallen las actividades, siguiendo un orden secuencial, de cada una de las

operaciones a realizar. La determinación del método de trabajo es necesario

que en ciertas ocasiones cambiar varias veces el método de trabajo. La solución

ideal se encuentra después de un proceso de aproximaciones sucesivas. La

cantidad de modificaciones que se realizarán va a depender de la cantidad de

máquinas que exista y la cantidad de operarios que participan en el cambio.

Etapa 4: Implantación y seguimiento

Para Alonso (1998), esta es una de las fases más complicadas ya que nada

servirá la aplicación teórica, sino se realiza la practica rutinariamente. Es por

eso, que es muy importante que cada una de las personas asignada al proceso

esté totalmente implicada en el cambio de pedido. El resultado se presentará

paulatinamente, a medida que los operarios presenten un mejor desempeño en

sus actividades el tiempo de cambio se va ir ajustando.

Metodología TPM

La productividad de una planta está directamente ligada al correcto

funcionamiento de las máquinas e instalaciones. Obviamente, si una línea de

producción pasa por un desperfecto, la productividad disminuirá. Un análisis

de las instalaciones y maquinas permitirá saber la importancia relativa que

tiene cada uno de los factores que pueden provocar averías y la puesta en

marcha de un plan para la eliminación de estas con la finalidad de poder

mantener los equipos e instalaciones en un nivel óptimo.

Esta filosofía tiene como objetivo principal lograr la eliminación de

pérdidas, es decir maximizar su eficiencia y optimizar los costos en los que se

incurren, todo esto con la finalidad de trabajar con tiempos justos y a su vez

lograr eliminar sistemáticamente desperdicios.

El TPM (Mantenimiento Productivo Total) está estructurado bajo 5

pilares, como se puede apreciar en la Figura 8.

Page 49: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

37

Figura 8: Pilares del TPM

Elaboración propia

Asimismo, el TPM tiene como objetivo asegurar que el equipo de

fabricación se encuentre en perfectas condiciones y que asegure que se pueda

producir continuamente produciendo de acuerdo a los estándares de calidad en

un tiempo de ciclo adecuado. La idea es que la mejora y buena conservación

de los activos es tarea de todos, desde los operarios hasta los directivos. Cuando

aplicamos Lean Manufacturing exigimos que cada maquia esté lista para

empezar a trabajar en cualquier momento. La idea del TPM es asegurar que el

equipo sea altamente confiable desde que arranca hasta que se detiene la

producción, funcionando perfectamente y sin averías.

Los objetivos estratégicos del TPM son los siguientes:

• Involucrar en la implantación del TPM a todos los departamentos.

• Promover el TPM a través de actividades autónomas que sean realizadas

por pequeños grupos.

• Desarrollar capacidades competitivas en la empresa, gracias a su

contribución con la efectividad, la flexibilidad y la reducción de los cotos

operativos.

Los objetivos operativos del TPM son los siguientes:

• Maximizar la eficacia de los equipos, instalaciones y maquinas eliminado

o reduciendo los tiempos muertos debido a averías y preparaciones y

ajustes.

Page 50: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

38

• Desarrollar un sistema de mantenimiento correcto para toda la vida útil de

los equipos, maquinas e instalaciones.

• Optimizar la fiabilidad de los equipos, maquinas e instalaciones.

Existen diferentes tipos de mantenimientos que se pueden aplicar en una

empresa manufacturera. A continuación, los describimos:

Mantenimiento Planificado

El mantenimiento rutinario o periódico, debe ser planificado en función de

las prioridades y los recursos actuales y futuros. Este tipo de mantenimiento

requiere de la colaboración de todos los departamentos implicados. Las

actividades de mantenimiento planificado la realizan técnicos especialistas y

tienen por objetivo corregir, prevenir y predecir fallas.

La documentación correspondiente de los resultados de los

mantenimientos realizados constituye un elemento acreditativo de la calidad

de éste. Los informes de mantenimientos que deben incluir los servicios

realizados para reestablecer las condiciones de funcionamiento y los trabajos

realizados en las maquinas con la planificación acordada.

A lo largo de la vida útil de un equipo se ofrece mucha información sobre

los mantenimientos y reparaciones, sin embargo, el trabajo de rutina de

mantenimiento varía tanto que a veces resulta difícil disponer de los registros

de todas tareas realizadas no obstante es necesario que todo el personal

entienda de la importancia de estos.

Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo tiene como objetivo principal reducir el

numero de paradas imprevistas. Se basa en paradas de maquina programadas

para realizar una inspección detallada y sustituir partes y piezas desgastadas.

El principal inconveniente de este tipo de mantenimiento es que además de

parar la maquina es que al momento de realizar trabajos de inspección puede

causar desajustes, inestabilidad o incluso averías.

La elección de intervalos de paradas programadas es complicada ya que

esta repercutirá sobre la producción y la cantidad de averías que existan por lo

que deberán hacerse por expertos.

Page 51: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

39

A pesar de todos los inconvenientes mencionados el mantenimiento

preventivo es muy utilizado.

Mantenimiento Predictivo

El mantenimiento predictivo consiste en la detección y diagnóstico de

averías antes de que estas se produzcan, con el fin de programar paradas para

reparaciones en momentos oportunos y adelantarnos a la falla. En otras

palabras, con un mantenimiento predictivo podemos diagnosticar las

condiciones de la maquina cuando está en marcha y determinar cuándo

requerirá un mantenimiento teniendo en cuenta que las averías no se

producirán de golpe, sino que suelen manifestarse mediante una cierta

evolución que previamente es monitoreada y analizada. Los objetivos del

mantenimiento predictivo son:

• Reducir averías y accidentes que causan las máquinas.

• Reducir los costos de mantenimiento y tiempos de parada de máquina.

• Incrementar la producción y los tiempos operativos.

• Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la línea de

producción.

Es importante saber que cuando las reparaciones pueden ser caras o las

averías ocasionan grandes pérdidas por paradas de maquina las empresas

suelen evaluar pasar de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento

predictivo.

Este tipo de mantenimiento no es valido cuando no existen medios para

detectar con anticipación los desperfectos ni cuando el costo de supervisión es

mas elevado que el ahorro en gastos de reparaciones y perdidas de producción.

Existen diferentes tipos de tecnologías que cada equipo responsable del

mantenimiento deberá escoger en función de los costos y beneficios que estas

aporten.

Page 52: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

40

Metodología Trabajo Estándar

La metodología de trabajo estándar tiene como objetivo estandarizar

los principales procesos en una empresa, de tal manera que logre un

comportamiento estable a fin de generar productos y servicios con calidad

homogénea y con costos bajos.

Asimismo, podemos decir que es el conjunto de procedimientos que

establece los mejores y más confiables métodos y secuencias para cada proceso

y cada trabajado, con el objetivo de maximizar el rendimiento mientras se

minimizan los desperdicios.

Con esta herramienta se obtiene algunos beneficios como mejorar las

operaciones reduciendo la variabilidad, los precios y los costos, considerando

inalterable la calidad. Esta metodología, ayuda a predecir los tiempos de

entrega, previene daños a los equipos, facilita aprender nuevas operaciones,

agiliza cambiar a diferentes operaciones dentro de una celda o cambiar a otras

operaciones en otras celdas, líneas o áreas de trabajo, ayuda también a ver los

problemas y contribuir con ideas de mejora e incrementar la seguridad de los

trabajadores.

Los pasos para la estandarización de procesos es la siguiente:

1. Involucrar al personal operativo.

2. Investigar y determinar la mejor forma para alcanzar el objetivo del proceso.

3. Documentar con fotos, diagramas, descripción breve.

4. Capacitar y adiestrar al personal.

5. Implementar formalmente el estándar.

6. Checar los resultados.

7. Si el resultado se apega al estándar, continuar la implementación, si no,

analizar la brecha y tomar acción correctiva.

Hay dos razones fundamentales por las que una empresa debe implementar

la estandarización de procesos: el tiempo y el dinero o, mejor dicho, el ahorro

de tiempo de trabajo y el ahorro de recursos económicos (propios y/o ajenos).

Page 53: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

41

La respuesta fundamental al porque estandarizar la encontramos en el

significado del término “estandarización de procesos”: esto implica la

implantación de normas claras y precisas de los métodos y formas de ejecutar

un proceso, un procedimiento de trabajo que se debe seguir, la forma como

debe de actuar de un equipo de trabajo, etc.

La implantación de estas normas no significa burocratizar y de esta manera

ralentizar el funcionamiento normal de los procesos sino prever los problemas

y soluciones, debemos aclarar normas de actuación ante un reto concreto,

prever la necesaria adquisición de maquinaria y software, potenciar las

principales habilidades de nuestros directivos, hacer que nuevos talentos que

se incorporen a la organización aprendan rápidamente, limitar las

responsabilidades en caso de fallos humanos, etc.

La estandarización de procesos sería una especie de guía o pauta de

actuaciones sencilla y clara que nos permitirá ahorrar tiempo al momento de

trabajar los procesos individuales o grupales, un ahorro de tiempo que se

traducirá en:

• Una mejora de nuestra eficiencia como empresa.

• Un aumento de nuestro potencial para competir a nivel nacional e

internacional.

• Un ahorro inmediato de los recursos económicos que necesitamos reservar

para convertirlos en beneficios para la compañía y sus accionistas.

Dos ventajas competitivas de la estandarización de procesos

Ya hemos aclarado por qué estandarizar nuestros procesos es beneficioso

para nuestra compañía independientemente de su sector de actividad o área

geográfica de influencia. Veamos ahora de forma concreta y resumida dos de

las principales ventajas competitivas que supondrá la estandarización a corto,

Page 54: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

42

medio y largo plazo: la mejora de la eficiencia y la efectividad y la prevención

de errores humanos.

Mejora de la eficiencia y de la efectividad

Minimizar los tiempos de tiempo de respuesta ante un problema concreto

es esencial en este mundo globalizado y altamente competitivo. La eficiencia

se ha convertido en el objetivo de las principales empresas que quieren seguir

escalando a nivel internacional y por supuesto, la estandarización de procesos

es clave al momento de incrementar nuestros ratios de eficiencia individual y

de efectividad a nivel de toda la empresa.

Previene los errores humanos

Para las grandes empresas, el factor humano es sumamente importante ya

que hablamos de miles de empleados que pueden estar distribuidos en

diferentes partes del mundo que hablan diferentes idiomas y han tenido una

formación y una preparación distinta según su nacionalidad. Por esto es

sumamente importante e indispensable que la empresa cuente con procesos

estándares que permitan que tanto el producto terminado como el proceso sea

igual en cualquier parte del mundo en el que opere la empresa.

La estandarización de los procesos permite dibujar líneas de actuación

válidas para cualquier miembro de la empresa en cualquier parte del mundo.

Esta normalización o estandarización se convierte en una herramienta de

trabajo imprescindible para liderar con mano firme múltiples departamentos

que en casos de fallas implican importantes pérdidas económicas para la

dirección y accionistas de la empresa.

Finalmente, podemos decir que el Trabajo Estandarizado consiste en

seleccionar las mejores prácticas realizadas y tomar lo que cada operario hace

bien, tomar lo que se puede comprobar que obtiene óptimos resultados para

definir una metodología de trabajo, que absolutamente todos los trabajadores

deberán seguir.

Lo que se busca el Trabajo Estandarizado es que todos los operarios

trabajen de la misma manera para un mismo proceso de producción.

Page 55: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

43

La metodología de Trabajo Estandarizado que toda empresa debe seguir

sirve también para encontrar nuevas mejoras. Cada mejora se incorpora a la

metodología de Trabajo Estandarizado por lo que se va mejorando

continuamente y así sucesivamente. Mejorar la estandarización de trabajos es

un proceso que nunca termina.

Productividad

Según Galindo & Ríos (2015) la definición de la productividad es un

medio por el cual se puede conocer qué tan eficiente es la organización para

disponer de sus recursos y capital y con ellos lograr producir valor económico

alguno; además en su artículo considera que una alta productividad es

significado de que con poco trabajo o capital se logra producir mucho valor

económico y que un aumento en la productividad es significado que se logra

producir más con los mismos recursos disponibles. Por otro lado, Sevilla en su

artículo “Productividad” define a la misma como “una medida económica que

calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado

(trabajador, capital, tiempo, costes, etc.) durante un periodo determinado. Por

ejemplo, cuanto produce al mes un trabajador o cuánto produce una

maquinaria”. Además, señala que el objetivo de la productividad es el de lograr

la medición de la eficiencia de producción por cada recurso; para calcular la

productividad Sevilla expone que la productividad se trata del cociente entre

la producción obtenida (productos terminados o servicios) entre los recursos

utilizados:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Importancia de la productividad

Según Prokopenko (1989) la productividad no solo es relevante para para

las empresas que ven dicho factor como un significado de crecimiento y

aprovechamiento de recursos que luego se ve reflejado en sus estados contables

,sino que considera que también la importancia de este indicador está en el

Page 56: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

44

impacto que este pueda causar en el país, pues mejorando la eficacia y calidad

de la mano de obra y no mediante el aumento de trabajo y capital se puede

lograr aumentar el Producto Bruto Nacional (PNB) ; es decir, el impacto de

una mejora en la productividad se ve reflejada con aumentos directos en los

niveles de vida siempre y cuando la distribución de los beneficios de dicho

indicador sean proporcionales con la contribución.

Asimismo, Prokopenko afirma que la productividad es una fuente

importante de crecimiento económico, progreso social y mejor nivel de vida,

este último reflejado en el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. Es

importante agregar que la productividad es de alta relevancia en el ámbito

competitivo ,pues la productividad baja de una empresa frente a otra que

fabrica los mismos bienes es muestra de un desequilibrio competitivo ; la baja

productividad puede generarse por distribución de costos ; si los mayores

costos se reflejan solos en el precio de venta de un bien o servicio ; es decir,

que se busca que solo el cliente asuma dicho costo o lo haga en su mayoría

,este se encarecerá y no será adquirido por el consumidor y , por ende, las

ventas se reducirán ; por otro lado, si el aumento de los costos son asumidos

solo por la empresa sus beneficios se reducirán y llevarán a la empresa a reducir

producción o buscar reducir los costos implicados en la producción mediante

la disminución de salarios; las consecuencias de una baja productividad a nivel

macroeconómico serían la inflación ,escasa tasa de crecimiento y alta tasa de

desempleo.

A continuación, se muestra en la Figura 9, un círculo vicioso que se genera

a raíz de variables y factores que afectan a la productividad:

Page 57: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

45

Figura 9: Modelo de la trampa de la productividad baja

Fuente: Scott (1989)

Tipos de productividad

Según Cruelles (2012) los tipos de productividad que se logran plantear

son los siguientes:

Productividad total (Pt)

Es la relación entre la producción total y el total de recursos empleados

para esta producción.

𝑃𝑡 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠

Productividad multifactorial (Pm)

Se relaciona la producción obtenida con la suma los factores intervinientes

en la producción (trabajo, capital, tierra).

𝑃𝑚 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 + 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

Page 58: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

46

Productividad parcial (Pmo)

Es el cociente obtenido entre la producción final y un solo factor sea mano

de obra, materiales, tecnología y otros.

𝑃𝑚𝑜 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

Factor de Productividad Total

Según Griffin (2010) el Factor de Productividad Total es un indicador

general para lograr medir y conocer cómo una organización dispone de sus

recursos (mano de obra, capital, materiales, energía y otros) para lograr generar

sus bienes y servicios.

Para lograr generar este factor es importante que todos los recursos y

demás factores que se someten al análisis deben ser expresados en la misma

unidad de medida.

Medición de la productividad

Según García (2011) se define que la productividad está compuesta por

los tres factores siguientes; eficiencia, eficacia y efectividad.

Eficiencia: Se define como la relación entre la producción obtenida y los

recursos que realmente se usan para dicha producción; además, el buen uso de

los recursos en la producción es otra de las definiciones de eficiencia. La

fórmula es la siguiente.

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Eficacia: Relación entre los productos obtenidos y metas pactadas; este

índice demuestra el buen resultado obtenido por la producción lograda

(productos terminados) en un periodo definido.

Page 59: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

47

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

Efectividad: Este indicador es definido como la relación entre los

resultados logrados y los resultados propuestos; permite conocer el grado de

objetivos planificados y logrados.

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎

Estrategias para la mejora de la productividad

Velásquez, Núñez y Rodríguez (2010) señalan que para lograr definir las

estrategias que logren fomentar la mejora en la productividad es necesario

definir un plan de trabajo e identificar los factores intervinientes relevantes

para poder lograr los objetivos. Dichos fundamentos serán los que se tendrán

como referencia para conocer cómo realizar el plan de mejora y su

implementación.

Delimitar la metodología que se utilizará para llevar a cabo el plan de

estrategias es relevante; dentro de dicha metodología se definen los objetivos,

criterios de evaluación y matriz de decisión. En la figura 10 se procede a

mostrar una matriz de ponderaciones y puntuaciones obtenidas según los

procesos que se pueden evaluar.

Figura 10: Factores que afectan la productividad

Fuente: Velásquez (2010)

Page 60: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

48

Tiempo de set up

Según Barentzen (2017) define al tiempo de set up como el tiempo de

cambio el cual es ese tiempo comprendido entre la última pieza producida y

producción de la primera pieza cuando la máquina ya está en marcha Además,

Barentzen indica que el tiempo de set up es considerado como un hecho y en

muchas ocasiones los jefes, o personal a cargo de la programación no tratan de

minimizarlo ni mucho menos eliminarlo ; sin embargo , en los últimos años se

vienen dando nuevas metodologías en la producción en las que ya se trabaja

sobre el tiempo de set up buscando reducirlas o minimizarlas.

Barentzen invita a que se tome en cuenta el tratamiento del tiempo de set

up relacionado con la respuesta a la demanda y el comportamiento de los

consumidores, pues indica que los consumidores son más exigentes que

tiempos anteriores y esperan que las empresas los atiendan en el menor tiempo

posible y les brinden un servicio y/o un bien de la más alta calidad ; por ello,

las empresas deben adoptar iniciativas que aporten a sus organizaciones una

capacidad de respuesta rápida y mejora en la calidad. Según Barentzen: “La

producción de lotes pequeños requiere Set Ups más frecuentes, por ello,

reducir el tiempo de Set up y su costo es cada vez más necesario para poder

cumplir el tiempo indicado, de la manera adecuada y al costo adecuado para

los clientes” (p.43). Es relevante indicar que según Barentzen la técnica

recomendad para el tratamiento del tiempo de set up es el SMED, pues según

el artículo An Evaluation of Lean Technique Effectiveness la técnica Lean más

valorada y efectiva es el SMED, ya que permite a la máquina contar con una

capacidad de cambio de actividad rápidamente; agrega esta valoración que el

SMED tiene un porcentaje de éxito del 91% frente a otras herramientas Lean.

Según Torrubiano (2014) Si una organización desea seguir los

lineamientos Lean debe considerar que la reducción del tiempo de cambio es

la principal oportunidad de mejora que deben considerar ,pues los resultados

son muy visibles, tanto en la reducción del tiempo de cambio, como en la

reducción de inventario que puede asociarse al tratamiento del tiempo de set

up o tiempo de cambio ; además indica que la aplicación de la metodología

para el tratamiento del tiempo de cambio es una de las metodología clara y

Page 61: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

49

permite contar con resultados alcanzables y que afectan directamente a buena

parte de los siete desperdicios.

Herramientas de Ingeniería utilizados en la investigación

En forma resumida, se presentan las herramientas de ingeniería utilizadas

en esta investigación.

Diagrama de Flujo. Según el autor (D´Alessio, 2012, p.35) “Los

diagramas de flujo son una manera de representar visualmente el flujo de datos

a través de sistemas de tratamiento de información. Los diagramas de flujo

describen que operaciones y en que secuencia se requieren para solucionar un

problema dado. Es una cadena de diferentes símbolos que representan

actividades relacionadas secuencialmente que pretende mostrar un proceso de

modo simple y gráfico. Utiliza una simbología estandarizada y permite

explicar a terceros como se relaciona un trabajo con otras actividades en la

empresa” como se observa en la Figura 11.

Figura 11: Diagrama de Flujo

Elaboración propia

Page 62: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

50

Diagrama SIPOC. Según el autor (Ahoy Ch, 2010, p. 37) “El Diagrama

de SIPOC, por sus siglas en inglés es Supplier – Input – Process – Output –

Customer es la representación gráfica de un proceso de gestión, permite

visualizar el proceso de una manera sencilla identificando los componentes

como proveedor, recursos, proceso, salida y cliente”. Estos se pueden apreciar

en la Figura N° 12.

Figura 12: Diagrama SIPOC

Elaboración propia

Fuente: FONAFE “Guía Técnica para elaboración de los documentos de gestión por

procesos” 2015.

El SIPOC, nos diseña de una vista general el flujo del proceso y sus

relaciones dentro de la organización, además muestra características como

límites, punto de inicio y final del proceso y las propuestas mejoras.

Diagrama de Árbol. Según los autores (González, C. & Domingo, R. &

Pérez, M., 2014, p. 103-105) “El diagrama de árbol es una técnica empleada

con el objeto de relacionar medios y fines, o bien fines que son medios para

Page 63: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

51

alcanzar otros fines más generales. Para su ejecución se aplica los siguientes

pasos:

• Definición del fin que es objeto de estudio, de forma sencilla, pero dejando

claro el propósito del mismo. Si fuera necesario, también se especifican los

posibles condicionantes en la definición, pues van a limitar el proceso de

resolución. Por ejemplo: Aumentar la capacidad de producción.

• Determinación del enfoque a emplear para la identificación de los medios

necesarios para logar el fin. Para ello, puede emplearse:

Una clasificación lógica, identificando los medios principales, que a su vez se

convertirán en fines; el proceso continúa identificando a su vez, para aquellos

últimos los medios secundarios.

• Valoración de cada uno de los medios principales, para garantizar que todos

ellos contribuyan a lograr el fin último, teniendo en cuenta su factibilidad.

• Obtención de los medios secundarios que contribuyen a alcanzar los primarios

y comprobación de que todos ellos se encuentran en el nivel adecuado.

Esta herramienta es útil para la planificación de cualquier tipo de

actividades, pero requiere de un análisis profundo del problema para asegurar

que las conclusiones alcanzadas no son erróneas y no existen medios que hayan

sido considerados superficialmente. Ante cualquier escenario, permite

identificar mejoras y hallar las causas de los problemas, de forma similar al

Diagrama Causa-Efecto”.

Diagrama de Actividades del Proceso (DAP). Según Alonso C. (2014,

p. 159) “Esta herramienta nos permite identificar de manera gráfica aquellas

actividades del proceso que no agregan valor y las áreas de oportunidad para

implementar acciones de mejora. Es una de las herramientas más gráficas y

consistentes en información, ya que detalla al proceso con todas las actividades

que se efectúan, así como los recursos usados y el tipo de actividad”, como se

muestra en la Tabla 4.

Page 64: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

52

Asimismo, según D´Alessio 2012, p. 45, “La mecánica de aplicación de

esta herramienta consiste en:

• Diagramar el proceso y listar sus actividades.

• Identificar el tipo de operación que se realiza en cada actividad

(Operación, Demora, Revisión, Traslado Archivo).

• Identificar el tiempo que se utiliza para desarrollar cada actividad.

• Identificar los recursos que se utilizan.

• Identificar si la actividad agrega o no agrega valor.”

Tabla 4: Diagrama Analítico del Proceso

Elaboración propia

Fuente: FONAFE “Guía Técnica para elaboración de los documentos de gestión por

procesos” 2015

Diagrama de Pareto. Según Stachú, S. (2011) “Esta herramienta permite

determinar que, para muchos eventos, aproximadamente el 80% de los efectos

provienen del 20% de las causas. Esto significa que hay pocas variables vitales

que afectan mucho al sistema. Los pasos son:

• Determinar el tiempo que se asignará para recabar datos, puede ser el caso

de que solo se requieran unas cuantas horas o también varios días. Si se

hacen consideraciones minuciosas se asegurará un mínimo de problemas

más adelante.

• Elaborar una hoja de trabajo que permita la recopilación de datos. Puede

ser general para que la información se acomode de diferentes maneras.

OP

ERA

CIÓ

N

REV

ISIO

N

TRA

SLA

DO

ESP

ERA

AR

CH

IVO

R1

R2

R3

R4

R5

0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL

DAP: [titulo]

PASO ACTIVIDAD GERENCIA / AREA

MA

NU

AL

/ A

UTO

MA

TIZA

DO

TIEM

PO

MIN

UTO

S

CONTADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDADTIPO DE VALOR

AGREGADO

RECURSOS HUMANOS

TIEM

PO

DÍA

S

V

A

C

O

N

T

R

O

L

S

V

A

Page 65: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

53

• Anotar la información de acuerdo a la frecuencia (tiempo) de aparición en

forma descendente en la hoja de trabajo diseñada:

• Vaciar los datos de la hoja de trabajo en la gráfica de Pareto que se muestra

en la Tabla 5.

• Proyectar la línea acumulativa comenzando de cero hacia el ángulo

superior derecho de la primera columna. La línea acumulativa se termina

cuando se llega a un nivel de 100% en la escala de porcentajes.”

Tabla 5: Esquema de Análisis de Pareto

Actividad Frecuencia Frecuencia

Acumulada

% de Frecuencia

Acumulada

Operación

Demora

Revisión

Traslado

Archivo

TOTAL - 100%

Fuente: FONAFE “Guía Técnica para elaboración de los documentos de gestión por

procesos” 2015. Elaboración propia

Diagrama de Causa-Efecto (Diagrama de Ishikawa). Según Stachú, S.

(2011) “Este diagrama es una de las principales herramientas en la

identificación de causas, su desarrollo es sencillo y de fácil comprensión.

• Se escribe de forma concisa el problema en la parte frontal del diagrama

que se muestra en el gráfico

• Desarrollar las posibles causas a través de una lluvia de ideas.

• Asignar cada causa a su categoría respectiva, las más comunes son:

(a) Hombre: Cualquier persona involucrada en el proceso.

(b) Método: Cómo se realiza el proceso y los requisitos específicos para

hacerlo, tales como políticas, procedimientos, reglas, normas y leyes.

(c) Máquina: Cualquier equipo, computadora, herramientas, etc. necesarios

para realizar el trabajo.

(d) Material: Materias primas, partes, bolígrafos, papel, entre otros.,

utilizados para producir el producto final.

Page 66: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

54

(e) Medida: Datos generados a partir del proceso que se usa para evaluar su

calidad.

(f) Entorno o Medio Ambiente: Las condiciones, tales como la ubicación,

el tiempo, la temperatura y la cultura en la que opera el proceso.

• Finalmente se identifica la categoría o categorías con causas más

recurrentes y se priorizan las causas para tratarlas de manera adecuada”,

como se observa en la Figura 13.

Figura 13: Diagrama de Ishikawa

Elaboración propia

Fuente: FONAFE “Guía Técnica para elaboración de los documentos de

gestión por procesos” 2015

Según Stachú, S. (2011) “Las 5w’s + 2H. Las 5 W's y 1 H provienen de la

primera letra de las siguientes preguntas en inglés: Who (Quién), What (Qué),

Where (Dónde), When (Cuándo), Why (Por qué), How much (Cómo), How

many (Cuántos)”.

Prueba de Hipótesis

“Minitab (2007-2018), Soporte de Minitab® 18, Perú: Minitab señala que

una prueba de hipótesis es una regla que determina si se puede aceptar o

Page 67: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

55

rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia

brindada por una muestra de datos que será posteriormente analizada.

Una prueba de hipótesis analiza dos hipótesis opuestas sobre una

población: la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula será el

enunciado que se probará. En general, la hipótesis nula es un enunciado de que

"no hay efecto" o "no hay diferencia". La hipótesis alterna es el enunciado que

se desea poder concluir que es verdadero, de acuerdo con la evidencia brindada

por los datos de la muestra analizada. Muchas veces se piensa que para hacer

una prueba de hipótesis todas las variables tienen que tener la misma unidad

de medida, pero eso no es cierto ya que las pruebas de hipótesis solo miden y

concluyen basándose en los cálculos de las medias como cifra universal.

Con base en los datos de muestra, la prueba determina si se puede rechazar

la hipótesis nula. El usuario utiliza el valor p para tomar esa decisión. Si el

valor p es menor que el nivel de significancia, entonces puede rechazar la

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.

Las pruebas estadísticas de hipótesis están diseñadas para seleccionar la

más probable de dos hipótesis. No obstante, al diseñar una prueba de hipótesis,

constituimos la hipótesis nula como lo que deseamos aprobar o rechazar.

Puesto que al establecer el nivel de significancia que por lo general toma un

valor de 0.05 (funciona apropiadamente), cuando rechazamos la hipótesis nula,

tenemos prueba estadística y gran probabilidad de que la hipótesis alterna es

verdadera. En cambio, si no podemos rechazar la hipótesis nula, tenemos

prueba estadística suficiente de que la hipótesis nula sea verdadera o con gran

probabilidad de que se de en la práctica.”

Page 68: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

56

CAPÍTULO III

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivos

Objetivo general

Determinar en cuánto se incrementa la productividad en una empresa de

fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing en el proceso de producción.

Objetivos específicos

Determinar en cuánto se reduce el tiempo de producción en una empresa de

fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing en el proceso de producción.

Determinar en cuánto se reduce el Set up en una empresa de fabricación de

hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el

proceso de producción.

Determinar en cuánto se reduce el movimiento realizado por la materia prima

en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de

herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de producción.

Determinar en cuánto se reduce el espacio efectivo utilizado en una empresa

de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing en el proceso de producción.

Justificación

Económica

El presente estudio se justifica económicamente, debido a que trata sobre el

incremento de la productividad. Al incrementarse la productividad de la empresa,

también se incrementa los ingresos de la empresa, lo cual se traduce en beneficios.

Page 69: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

57

Social

El presente estudio se justifica socialmente, porque los trabajadores de la

empresa son en su mayoría; jefes de familia, con carga familiar, lo cual implica que,

si la productividad aumenta, tendremos trabajadores ocupados y trabajando en una

empresa, y al incrementar su productividad, puede cumplir socialmente con sus

trabajadores y sus familias, lo cual decanta en un beneficio social.

En una sociedad globalizada donde el posicionamiento y reconocimiento de

una empresa es vital para su permanencia en el mercado, se requiere el conocimiento

teórico y práctico de los directivos y principales dueños de procesos. En ese sentido,

el canal de interacción de la dirección y los ejecutores de tareas es importante una clara

y buena comunicación, el deber y compromiso de objetivos en común, cumplimiento

de tareas, organización y buen trabajo en equipo.

Las actividades internas desarrolladas por los colaboradores buscan

constantemente la mejora continua con la finalidad de alcanzar mayores niveles de

competitividad y rentabilidad, lo que permitirá brindar productos y servicio con altos

estándares de calidad en beneficio de los consumidores y bienestar en general.

La investigación y ejecución del proyecto, no solamente aportará para la

consecución de los objetivos de este estudio, sino también se convertirán en un

referente para otras empresas productores o de servicios.

Hipótesis

Hipótesis general

La productividad se incrementa en una empresa de fabricación de hielo purificado si

se aplica herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de producción.

Hipótesis específica

El tiempo de producción se reduce en una empresa de fabricación de hielo

purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el

proceso de producción.

Page 70: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

58

El Set up se reduce en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante

la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de producción.

El movimiento realizado por la materia prima se reduce, en una empresa de

fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing en el proceso de producción.

El espacio efectivo utilizado, se reduce, en una empresa de fabricación de hielo

purificado, mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el

proceso de producción.

Page 71: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

59

CAPÍTULO IV

MARCO METODOLÓGICO

Metodología

La presente investigación es de nivel descriptivo, se detallan y analizan hechos,

situaciones y eventos de las actividades del proceso de fabricación de hielo. A través

de la descripción de estas actividades, diseño de flujos de procesos y eventos de

diferentes casos de experiencia entre el personal que labora en la planta, y el aporte de

material teórico e investigación documental, se establecen los principales lineamientos

para ejecutar la propuesta de mejora en el problema identificado.

La investigación se basa en un método experimental. Las fuentes primarias

para la recolección de la información se basan en la observación y recolección de datos

e información con los actores involucrados en el proceso de fabricación de hielo. Entre

las fuentes secundarias se revisarán fuentes bibliográficas como libros, revistas,

memorias anuales entre otros y documentación en general.

Para efectos de esta investigación, se realizó una encuesta en una muestra

seleccionada, la guía de encuesta se puede apreciar en el Anexo 20.

Paradigma

Según Hurtado y Toro (2001) define el paradigma positivista como el

“Conocimiento de la variable a partir de la realidad observable. Hace énfasis en la

objetividad orientada hacia los resultados”. De acuerdo a la definición, la presente

investigación hace énfasis en la objetividad, orientada a obtener resultados, describir

y verificar las relaciones y parámetros de los procesos siguiendo el esquema teórico

previo.

Siguiendo la línea del positivismo, la presente investigación deja de lado los

prejuicios y presuposiciones, los juicios de valor, se busca la objetividad absoluta

Page 72: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

60

mediante la verificación en la experiencia y la observación de los hechos La

verificabilidad de los hechos descansa en todo conocimiento probado en la realidad

(campo de trabajo).

La presente investigación se basa por el paradigma positivista dado que

pretende conocer el comportamiento de las variables de estudio a partir de la realidad

observable mediante los métodos, técnicas y teorías que permitan cuantificar, analizar

y determinar la naturaleza del problema para generar respuestas de solución y de

mejoras,

En este sentido, la presente investigación empleará técnicas cuantitativas y

procedimientos estadísticos pertinentes, efectuando el análisis y cálculos sobre los

resultados, según las hipótesis propuestas y variables identificadas.

Enfoque

En relación al enfoque cuantitativo, según Tamayo (2003) se enfatiza la

necesidad de medir las variables para el análisis de los hechos observados en la

realidad. La cuantificación se realiza mediante el procesamiento estadísticos de los

datos que permiten determinar los resultados de los procesos. El criterio de estudio

cuantitativo se basa en los procedimientos y cálculos sobre las respuestas brindadas

en el proceso de producción.

En ese sentido se recolectan los datos para probar la hipótesis general y las

hipótesis específicas en base a la medición numérica y el análisis estadístico con la

finalidad de determinar el comportamiento de las variables que conllevan a reproceso,

tiempos muertos, cuellos de botella entre otros.

Método

Esta investigación es de tipo aplicada porque propone la aplicación de las

Herramientas Lean en el proceso de producción de hielo con el fin de lograr la mejora

de la productividad mediante la modificación de variables relacionadas a la

producción, de acuerdo con lo propuesto por Ander - Egg (1987).

Page 73: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

61

La investigación es de nivel explicativo porque primero se analiza un

fenómeno, que es la implementación de las herramientas lean, para obtener evidencia

de la relación causa efecto que existe, con respecto a la productividad, para luego dar

la propuesta de solución, de acuerdo a lo propuesto por Hernández, R., Fernández, C.,

y Baptista, P. (2014)

La investigación es de diseño experimental prospectivo, pues mediante esta

investigación, se pretende el posible efecto de la aplicación de las herramientas lean,

para el incremento de la productividad, como variable independiente que se manipula;

además se considera prospectivo por controlar las variables y también lograr el análisis

de un periodo a otro. (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. ,2014).

Variables

Variable Independiente

La variable independiente de la presente investigación es “Aplicación de herramientas

de Lean Manufacturing”. Dentro de esta variable se formulan las siguientes variables

de estudio como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 6: Variable Independiente – Variables de estudio

Variables de Estudio

Definición Conceptual

Definición Operacional

Dimensiones Indicadores

de desempeño

Puntaje de Ítem

Escala de Medición

Aplicación de

herramientas

de lean

manufacturing.

Aplicación de

una filosofía

de

mejoramiento

continuo, que

tiene como

objetivo

reducir los

diferentes tipos

de desperdicios

y actividades

que no agregan

valor en el

proceso.

(Tejeda, 2011)

Implementación de

herramientas lean,

utilizadas para

lograr el objetivo

de impactar en la

producción, como

las esperas,

sobreproducción,

inventario,

transporte,

defectos,

desperdicios de

procesos,

movimientos

innecesarios y

subutilización de la

capacidad de los

empleados.

Aplicación de

Metodología

5S

Percepción de

implementación Cuantitativo Razón

Aplicación de

Metodología

SMED

Percepción de

implementación Cuantitativo Razón

Aplicación de

Metodología

TPM

Percepción de

implementación Cuantitativo Razón

Trabajo

estándar

Percepción de

implementación Cuantitativo Razón

Elaboración Propia

Page 74: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

62

Variable Dependiente

La variable dependiente de la presente investigación es la “Productividad”.

Dentro de la cual se estudian las siguientes variables detallados en la siguiente Tabla.

Tabla 7: Variable Dependiente – Variables de estudio

Variables de

Estudio

Definición

Conceptual

Definición

Operacional Dimensiones

Indicadores

de

desempeño

Puntaje de

Ítem

Escala

de

Medición

Productividad

Unidades

producidas por

recursos utilizados

en un periodo de

tiempo determinado.

(Tejada, 2011)

Unidades

producidas por

recursos

utilizados en un

periodo de tiempo

determinado.

Unidades

producidas por

recursos

utilizados

Unidades

producidas

Recursos

utilizados

Cuantitativo Razón

Tiempo de

producción

Tiempo en el cual,

se genera valor al

producto, con

movimientos

necesarios y

procesos

adecuados. (Tejada,

2011)

Tiempo en que se

produce, sin

cuellos de botella,

sin movimientos

innecesarios y

con la distribución

adecuada de

procesos.

Tiempo

requerido para

una unidad de

producción

Minutos que

demora la

producción

Cuantitativo Razón

Set up

Tiempo que media

desde que se inicia

un proceso

operativo, hasta la

finalización del

mismo, permitiendo

analizar la rapidez

del flujo de

materiales (Tejero,

2011).

Tiempo desde

que se tramite un

pedido hasta que

se entrega,

aplicado al

tiempo de

preparación de

las máquinas.

Tiempo de

preparación

Minutos que

demora la

preparación

Cuantitativo Razón

Movimiento

Se refiere a los

desplazamientos en

el área de trabajo,

donde se busca

eliminar los

movimientos inútiles

y simplificar los

movimientos

requeridos. (Tejero,

2011)

Variable que

afecta el sistema

productivo,

incrementando el

costo por el

exceso de

movimiento, ya

sea del material,

operario o

máquina.

Movimiento

realizado por

la materia

prima (Metros

Lineales)

Metros

recorridos Cuantitativo Razón

Espacio

Distribución en la

organización para

que los procesos se

realicen de manera

fluida. (Tejero,

2011)

Buena

distribución en la

organización para

que las áreas de

trabajo estén

despejadas y

controlando los

niveles de

inventario.

Espacio

efectivo

utilizado

Metros

cuadrados

utilizados

Cuantitativo Razón

Elaboración propia

Page 75: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

63

Población

La población es el total de los registros diarios de producción, que incluye toda

la información relacionada a esta variable, como son; tiempos, costos y datos técnicos,

que se encuentran en la base de datos de la empresa.

Muestra

La muestra es una parte representativa de la población, seleccionada mediante

un muestreo por conveniencia. El criterio para el muestreo es la selección aleatoria de

20 días, con información extrema antes y en extremo después de la implementación,

es decir en el periodo Enero y Octubre del 2016, catalogado como anterior a la

implementación y el periodo Noviembre 2016 y Marzo 2017, catalogado como

posterior a la implementación.

Unidad de análisis

La unidad de análisis es el parte diario de producción, en el cual se registra

toda la información relacionada a las variables de estudio.

Adicionalmente, se realizó un muestreo por juicio de experto, para determinar

el número de personas conocedores del tema en estudio; Gerente de Producción, Jefe

de Planta, Operarios, entre otros para aplicar las encuestas y entrevistas respectivas.

Los criterios de inclusión fueron:

- Personal involucrado en el proceso productivo

Instrumentos y técnicas

Instrumentos

En la presente investigación se emplean dos instrumentos para realizar los

análisis respectivos y obtener la mayor cantidad de información necesaria. Se toman

como base los objetivos específicos para poder elaborar la guía de entrevistas y sus

respectivas encuestas.

Entrevista. Para su aplicación, aparte de la guía de entrevista (guía única de

entrevista), se deben añadir datos necesarios para ubicar las unidades de análisis. Se

Page 76: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

64

solicitará datos personales conforme a las unidades de análisis fijadas que permitirán

establecer relaciones y comparaciones, y poder concluir en base a las unidades.

Encuesta. La encuesta será utilizada como método para la comunicación entre

el investigador y los sujetos de estudio con la finalidad de obtener respuestas a las

interrogantes según los objetivos planteados. La recolección de datos será a través de

las preguntas de los entrevistados en forma personal registradas por escrito.

Para efectos de esta investigación, serán seleccionadas las preguntas a evaluar,

el tema de interés y la estandarización para realizarse dentro de su formato. Se realizará

la encuesta en una muestra seleccionada a fin de catalogar la satisfacción de los

clientes.

Técnicas

Las técnicas utilizadas en el presente proyecto son:

Fuentes primarias.

Las Técnicas de Recolección de datos fueron; la Observación y la Búsqueda

en base de datos. Para la recolección de la información se basó en la observación

directa dentro de la empresa en estudio, así como la información recogida de

experiencias del personal ejecutivo, operativo y de soporte.

Fuentes secundarias.

Los Instrumentos de Recolección de datos fueron; Guía de observación y

Queris o Consultas a la base de datos.

Las fuentes bibliográficas revisadas fueron libros, revistas, periódicos,

memorias anuales entre otros y documentación en general. En la presente

investigación se emplearon dos Instrumentos para realizar los análisis respectivos y

obtener la mayor cantidad de información necesaria.

Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos

Para iniciar la discusión de resultados, fue necesario marcar la importancia de

la fiabilidad y validez de los instrumentos utilizados que sean llevados a cabo de forma

eficiente y óptima mediante la validez interna y externa de los instrumentos.

Page 77: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

65

a) Validez Interna

La recolección de información ha sido realizada de forma eficaz objetiva y

honesta permitiendo recolectar información veraz por parte de los encuestados que

fueron colaboradores de la planta de producción de la empresa en estudio.

Criterios de jueces. Los expertos o jueces, en este caso, conformado por

responsables involucrados en el proceso productivo en estudio (Gerente de Producción

y Supervisor de Planta), evaluaron de manera independiente: la relevancia, coherencia,

suficiencia y claridad; con la que estaban redactadas los ítems o preguntas de nuestro

instrumento.

Coeficiente de Confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad aplicado fue Alfa

de Cronbach. En este punto se analizó qué proporción de la varianza de los resultados

obtenidos por la aplicación de los instrumentos, presenta un nivel de confiabilidad

aceptable. En la Tabla 8, se muestran estos resultados aplicados a 18 personas (juicios

expertos).

Tabla 8: Resultados de Tabulación de Instrumentos

Juicio

Experto

ITEMS (número de pregunta) Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 23

2 2 2 2 1 2 3 4 3 4 23

3 2 2 2 2 1 3 4 4 2 22

4 3 2 0 1 1 3 3 3 2 18

5 2 1 2 1 1 4 5 4 4 24

6 3 2 2 2 1 4 2 4 4 24

7 3 2 0 1 1 3 3 3 3 19

8 3 0 0 2 2 2 4 3 2 18

9 2 2 1 2 2 3 4 4 4 24

10 3 0 2 1 1 4 3 4 4 22

11 2 2 1 1 2 3 4 4 3 22

12 1 1 2 3 2 2 3 3 4 21

13 1 4 2 3 3 2 3 3 4 25

14 1 0 2 1 2 4 2 3 3 18

15 1 2 2 1 0 3 0 3 4 16

16 1 4 2 3 4 2 4 4 4 28

17 1 2 2 1 1 4 3 4 3 21

18 1 2 2 1 4 3 3 4 4 24

Total 34.0 32.0 28.0 29.0 32.0 55.0 57.0 64.0 61.0 392

Promedio 1.89 1.78 1.56 1.61 1.78 3.06 3.17 3.56 3.39 21.78

Varianza Pob. 0.65 1.17 0.58 0.57 1.06 0.5 1.14 0.25 0.57 6.49

Elaboración propia

Page 78: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

66

Para obtener el coeficiente de alfa de cronbach, se aplicó la siguiente fórmula:

Donde:

K : El número de ítems

SSi2 : Sumatoria de varianza de los ítems

ST2 : Varianza de la suma de ítems

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach

Por lo tanto:

K : El número de ítems = 9

SSi2 : Sumatoria de varianza de los ítems = 6.49

ST2 : Varianza de la suma de ítems = 8.73

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach ?

∝=9

8[1 − 0.74] = 1.125[0.26]= 0.87

Entre más cerca de 1 está α, más alto es el grado de confiabilidad.

Confiabilidad. Se puede definir como la estabilidad o consistencia de los

resultados obtenidos; es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del

instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados.

b) Validez Externa

En general los hallazgos sobre el proceso de fabricación de hielo guardan

estrecha relación con el factor de tiempo de ciclo y productividad. Por lo tanto, muchos

problemas detectados se presentan en empresas de este rubro, ya que la mayor cantidad

de oportunidades de mejora casi siempre son similares.

En resumen, los instrumentos o gran parte de las preguntas de nuestras

encuestas o entrevistas a profundidad pueden ser aplicadas a cualquier empresa de este

sector.

2

2

11

T

i

S

S

K

K

Page 79: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

67

Asimismo, las hipótesis planteadas podrán ser utilizadas para plantear futuros

problemas en empresas de otro rubro que se dedican a esta actividad, facilitando la

investigación a futuros investigadores.

Criterios de inclusión. Las características que tuvieron las personas (expertos)

consideradas en el relevamiento de información fueron las siguientes:

- Antigüedad laboral: Mayor a 3 años

- Edad: Mayor a 21 años

- Género: Hombre o Mujer

- Profesional o Técnico.

- Conocimientos básicos en Gestión de procesos.

Criterios de exclusión. No son consideradas las personas que no cumplan con

los criterios indicados en el punto anterior.

Procedimientos y métodos de análisis

Procedimientos

La data de muestra se divide en dos partes. La primera parte es antes de la

implementación de las herramientas y la segunda parte, corresponde al periodo

posterior a la implementación.

Para la aplicación de la encuesta. Se procedió a calcular la muestra

seleccionando de forma aleatoria a cada miembro de la población de colaboradores de

la planta de producción. Se concertó una cita con el entrevistado. A cada gerente o

responsable de involucrado en el proceso en estudio se le realizó la entrevista a

profundidad y encuesta, a su vez se les indicó cada una de las preguntas propuesta en

la guía de entrevista. Se tomó la información de cada entrevista para el análisis de la

propuesta de mejora del proceso en estudio. Se realizó un análisis comparativo entre

las informaciones obtenidas. Se realizó la propuesta sobre las mejoras que se deben

aplicar al proceso en estudio.

Page 80: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

68

Método de análisis

El método consiste en obtener los resultados, sobre las variables de estudio,

antes de la implementación y posterior a la implementación, por cada una de las

variables en estudio.

La comprobación de las hipótesis se realiza mediante la prueba estadística t-

student, para cada una de las hipótesis específicas, considerando ambos grupos de

datos; antes y después.

Para el procesamiento estadístico de las encuestas, se procedió a organizar y

clasificar la información recogida en las encuestas y entrevistas de acuerdo con las

preguntas que conformaron las unidades de análisis utilizando el módulo “Análisis de

Datos” de EXCEL.

A partir de esta información se construyó la base de datos en el EXCEL para

la realización de la tabulación obtenida en la Tabla N° 9 que facilitó su análisis e

interpretación.

Page 81: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

69

CAPITULO V

RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

Resultados

Los resultados mostrados se lograron gracias a un equipo llamado “Lean” con

el que cuentan en la empresa. Este equipo es el encargado de observar, analizar,

proponer e implementar constantemente mejoras que abarcan a toda la empresa,

utilizando diferentes herramientas del Lean Manufacturing y cuyos resultados serán

mostrados en el desarrollo del presente capitulo.

Resultados de la Productividad

Antes de iniciar la investigación, el promedio de la productividad era de

82,61%, como se puede apreciar en la Figura 14, en el periodo de Enero a Octubre

2016.

Figura 14: Productividad antes de la implementación (ene. – oct. 2016)

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR OCTUBRE ACUMULResultados 79.60% 79.30% 85.45% 81.80% 82.80% 85.60% 82.25% 85.05% 81.60% 83.90% 82.61%

Meta 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%

Desvío (%) -6.4% -6.7% 0.5% -3.8% -2.6% 0.7% -3.2% 0.1% -4.0% -1.3% -2.8%

79.60% 79.30%

85.45%

81.80% 82.80%85.60%

82.25%85.05%

81.60%83.90% 82.61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE ACUMULADO

Page 82: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

70

Después de la implementación de la metodología de Lean Manufacturing, el

promedio de la productividad fue de 90,95%, como se puede apreciar en la Figura 15,

en el periodo de Noviembre a Marzo 2017. Para lograr esto, la empresa replanteó sus

políticas actuales y centró sus esfuerzos en el core business del negocio, a través de la

ejecución de buenas prácticas de producción como 5´s y el trabajo estandarizado que

permitió eliminar cuellos de botella en el flujo.

Figura 15: Productividad después de la implementación (nov. 2016 – mar 2017)

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Resultados de Tiempo de Producción

Antes de iniciar esta investigación, el promedio del Tiempo de Producción era

de 335 minutos, como se puede apreciar en la Tabla 9, en el periodo de Enero a

Octubre 2016.

NOVIEMBR DICIEMBR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULResultados 84.80% 91.50% 93.20% 91.80% 92.60% 91.80% 90.95%

Meta 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

Desvío (%) -5.8% 1.7% 3.6% 2.0% 2.9% 2.0% 1.1%

84.80%

91.50%93.20% 91.80% 92.60% 91.80% 90.95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULADO

Page 83: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

71

Después de la implementación de la metodología de Lean Manufacturing, el

promedio del Tiempo de Producción fue de 193 minutos, como se puede apreciar en

la Tabla 10, en el periodo de Noviembre a Marzo 2017.

Para lograr esto, la empresa realizó la implementación de las actividades

realizadas en el trabajo estandarizado. Además, se agregaron 2 controles que permitió

optimizar el tiempo entre una actividad y la siguiente, como se muestra en la Tabla 9

y 10.

Tabla 9: Resultados del Tiempo de Proceso antes de la implementación

Elemento de análisis Tiempo Minutos

Actividades 16

Operación 10

Revisión 2

Transporte 3

Espera 0

Archivo 1

Tipo de valor 16

Con valor añadido 4

Sin valor añadido 10

Control 2

Tiempo (minutos) 335.00

Cantidad de áreas participantes 2

Recursos 22

Personal directo 2

Material fungible (identificable) 14

Material no fungible (no identificable) 6

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Page 84: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

72

Tabla 10: Resultados del Tiempo de Proceso después de la implementación

Elemento de análisis Tiempo Minutos

Actividades 16

Operación 10

Revisión 4

Transporte 1

Espera 0

Archivo 1

Tipo de valor 16

Con valor añadido 4

Sin valor añadido 8

Control 4

Tiempo (minutos) 193.00

Cantidad de áreas participantes 2

Recursos 23

Personal directo 2

Material fungible (identificable) 15

Material no fungible (no identificable) 6

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Antes en la empresa existía un mantenimiento no adecuado a las líneas de

producción respectivas, por tanto, después de recabar información con operarios y

diferentes personas involucradas en el proceso se pudo concluir que los equipos y

maquinas necesitaban contar con un tipo de mantenimiento especial.

Para poder lograr producir hielo era necesario controlar dos variables,

temperatura y dureza del agua a la entrada de la máquina. Al no darle un correcto

mantenimiento a la máquina y sus equipos, el tiempo de producción se prolongaba ya

que el agua no ingresaba adecuadamente a la máquina.

Por tanto, Los resultados mostrados anteriormente, se lograron gracias al

Mantenimiento Productivo Total (TPM), el equipo Lean realizo un mantenimiento

correctivo para empezar y posteriormente dejo implementado un plan de

mantenimiento preventivo que implicaba realizar inspección, limpieza o cambio de

filtros, entre otros para poder controlar la dureza del agua a la entrada de la máquina.

Asimismo, se realizaron diferentes actividades para poder devolverle la eficiencia al

Page 85: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

73

Chiller de la línea de producción dejando también un plan de mantenimiento

preventivo que debía ser tomado en cuenta siempre por todo el personal involucrado.

Gracias al TPM pudimos obtener mejores resultados los cuales se mostraron

anteriormente, asimismo, nos permitió deducir que el TPM sirve significativamente

para poder elevar la eficiencia de los equipos y maquinas ya que repercute

directamente en el tiempo de producción de hielo purificado en la planta.

Resultados de Set Up

Antes de iniciar la presente investigación, el promedio del Set Up era de 18,45

minutos, como se puede apreciar en la Tabla 11, en el periodo de Enero a Octubre

2016.

Tabla 11: Resultados del Set Up antes de la implementación

Fecha Tiempo (minutos)

02/01/2016 14

08/01/2016 23

19/01/2016 26

24/01/2016 19

06/02/2016 13

22/03/2016 17

27/03/2016 22

11/04/2016 21

14/05/2016 19

06/06/2016 17

12/06/2016 19

03/07/2016 24

29/07/2016 15

06/08/2016 13

11/08/2016 25

02/09/2016 15

12/09/2016 10

21/09/2016 24

24/10/2016 22

28/10/2016 11

Promedio 18,45

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Page 86: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

74

Después de la implementación de la metodología de Lean Manufacturing, el

promedio del Set Up fue de 7 minutos, como se puede apreciar en la Tabla 12, en el

periodo de Noviembre a Marzo 2017.

Tabla 12: Resultados del Set Up después de la implementación

Fecha Tiempo (minutos)

02/11/2016 7

04/11/2016 10

05/11/2016 9

11/11/2016 12

13/11/2016 8

19/11/2016 14

02/12/2016 4

13/12/2016 4

14/12/2016 8

15/12/2016 4

23/12/2016 2

30/12/2016 8

02/01/2017 1

19/01/2017 9

21/01/2017 10

31/01/2017 4

02/02/2017 6

15/02/2017 12

19/02/2017 6

08/03/2017 2

Promedio 7

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Antes de aplicar las herramientas Lean Manufacturing en la empresa, los

tiempos de preparación de la maquina (Set Up) podían prolongarse más de la cuenta

por diferentes factores.

Para poder logar mejoras en este punto se utilizaron dos herramientas, SMED

(Single Minute Exchange of Die) y 5S. Los operarios tuvieron que aplicar las 5S

poniendo énfasis en el ordenamiento de las herramientas, ya que se detectó que en

muchos casos había demoras en encontrarlas, además de la distancia que se recorría

para obtenerlas. Es importante que o todos sepan que el término “Estandarización” o

Seiketsu dentro de la herramienta 5S hace referencia a ordenar.

Page 87: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

75

Asimismo, el equipo Lean realizo la implementación del SMED en cuatro

etapas:

1. Estudio de la operación de cambio, En esta etapa se preparó una lista de

actividades donde se identificaron todas las actividades que conllevaron las

operaciones que se iban a realizar como colocar molde de formato de hielo,

verificación de filtros de sedimento, limpieza de bandeja de recepción de producto

terminado, ajuste y calibración de pesos y volúmenes de producto terminado.

2. Separar las actividades internas y externas. Las actividades internas son las

que se deben realizar con máquina parada y externas las que se pueden realizar

mientras la máquina está en funcionando.

3. Convertir las actividades internas en externas. Este punto es el más complejo

del proceso y el que requiere un análisis profundo por parte del equipo Lean, ya que

tiene como objetivo principal disminuir el tiempo y la cantidad de veces que se

detendría la máquina para realizar una preparación.

Para esto:

a. De las actividades que identificaron que se realizan con la máquina parada,

se examinaron cuales se podrían realizar con la máquina en funcionamiento, como la

limpieza de la bandeja de recepción de producto terminado, el ajuste y calibración de

pesos y volúmenes de hielo.

b. Antes de empezar a procesar el producto, se preparó con la antelación

correspondiente todas las herramientas que se identificaron y se ordenaron

previamente usando las 5S a fin de disminuir el tiempo de preparación o inicio de

máquina.

c. Una vez con todo lo necesario en el puesto de trabajo, se comenzó con la

preparación de la máquina y con la producción, implementando los cambios

detectados en el punto a.

4. Perfeccionar el proceso de tareas. En esta etapa buscamos el mejoramiento

de tiempos en las actividades de preparación.

Resultados de Movimiento

Antes de iniciar este trabajo de tesis, el promedio del Movimiento de la materia

prima era de 28,55 metros, como se puede apreciar en la Tabla 13, en el periodo de

Enero a Octubre 2016.

Page 88: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

76

Después de la implementación de la metodología de Lean Manufacturing, el

promedio del Movimiento de la materia prima fue de 12,95 metros, como se puede

apreciar en la Tabla 14, en el periodo de Noviembre a Marzo 2017.

Tabla 13: Resultados del Movimiento antes de la implementación

Fecha Movimiento (Metros Lineales)

02/01/2016 30

08/01/2016 21

19/01/2016 32

24/01/2016 38

06/02/2016 47

22/03/2016 16

27/03/2016 30

11/04/2016 39

14/05/2016 45

06/06/2016 25

12/06/2016 13

03/07/2016 25

29/07/2016 43

06/08/2016 10

11/08/2016 23

02/09/2016 25

12/09/2016 31

21/09/2016 29

24/10/2016 39

28/10/2016 10

Promedio 28,55

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Page 89: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

77

Tabla 14: Resultados del Movimiento después de la implementación

Fecha Movimiento (metros)

02/11/2016 10

04/11/2016 15

05/11/2016 14

11/11/2016 5

13/11/2016 17

19/11/2016 5

02/12/2016 12

13/12/2016 16

14/12/2016 19

15/12/2016 6

23/12/2016 10

30/12/2016 18

02/01/2017 20

19/01/2017 8

21/01/2017 6

31/01/2017 12

02/02/2017 19

15/02/2017 16

19/02/2017 18

08/03/2017 13

Promedio 12,95

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

La planta está ubicada en Chorrillos, tiene 14 metros de frente por 22 metros

de fondo, dicho local no fue construido con la finalidad de implementar una planta,

sin embargo, la necesidad de contar con un local, llevo a que este sea adaptado para

dicho fin.

Antes de la implementar la herramienta del Lean Manufacturing, Trabajo

Estandarizado, el recorrido que la materia prima tenía era como se muestra en la Figura

N°16, este recorrido consistía en la salida del producto terminado de la maquina hacia

una selladora de pedal para luego pasar a una jaba plástica la cual era conducida al

almacén de producto terminado (Cámara de frio). Una vez generada la orden de

despacho, esta salía de la cámara de frio hacia el patio de despacho para su respectiva

distribución. Todos estos movimientos tienen un promedio total de 28.55 metros

lineales, los cuales se pueden ver en el Figura N°16 (m1, m2, m3, m4 y m5).

Page 90: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

78

Figura 16: Plano de la Planta antes de la implementación

Fuente: La empresa - Elaboración propia

Page 91: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

79

Figura 17: Plano de la Planta después de la implementación

Fuente: La empresa - Elaboración Propia

Page 92: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

80

Después de la implementación de la herramienta Lean Manufacturing, Trabajo

Estandarizado como se muestra en la anterior Figura N°17, se pudo reducir el recorrido

de la materia prima a 12.95 metros lineales, esto se logró de la siguiente manera:

1. Recopilando información de los operarios con más experiencia.

2. Se tomaron mediciones del recorrido en metros lineales desde la salida del

producto de la maquina hasta el patio de carga y descarga.

3. Se identificaron los principales problemas del recorrido que tenía la materia

prima a lo largo del proceso.

4. Una vez identificadas las deficiencias del recorrido se plantearon posibles

soluciones para la reducción de este.

5. Una vez analizadas las alternativas se decidió realizar dos mejoras las cuales

fueron, adquirir un segundo sellador de pedal ya que este incrementaba el

recorrido de los operarios y eliminar el muro del patio de tránsito (Ver Figura

N°16), pudiendo de esta manera suprimir un movimiento adicional a la hora

del despacho como se muestra en la Figura N°17.

6. Se documentó la secuencia optimizada como instrucciones de operación.

Cabe resaltar que el beneficio del Trabajo Estandarizado no solo nos ayudó a

reducir el movimiento e impactar directamente con los tiempos de producción,

sino que también trajo consigo beneficios intangibles como reducir la probabilidad

de accidentes y hacer más fácil la capacitación a operarios nuevos.

Tabla 15: Resultados del Movimiento después de la implementación

Recorrido (Metros) Metros Lineales Antes Metros Lineales Después

m1 3.80 mts 1.70 mts

m2 4.70 mts 2.40 mts

m3 5.55 mts 3.50 mts

m4 7.00 mts 5.35 mts

m5 7.50 mts Se elimina

TOTAL 28.55 Metros 12.95 Metros

Page 93: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

81

Resultados de Espacio

Antes de iniciar el presente trabajo de investigación, el promedio del Espacio

efectivo utilizado en el área de producción era de 83 metros, como se puede apreciar

en la Tabla 15, en el periodo de Enero a Octubre 2016.

Después de la implementación de la metodología de Lean Manufacturing, el

promedio del Espacio efectivo utilizado en el área de producción fue de 69,8 metros,

como se puede apreciar en la Tabla 16, en el periodo de Noviembre a Marzo 2017.

Tabla 16: Resultados del Espacio efectivo utilizado antes de la implementación

Fecha Espacio Utilizado (metros)

02/01/2016 83

08/01/2016 94

19/01/2016 93

24/01/2016 99

06/02/2016 70

22/03/2016 87

27/03/2016 80

11/04/2016 89

14/05/2016 71

06/06/2016 91

12/06/2016 74

03/07/2016 93

29/07/2016 76

06/08/2016 76

11/08/2016 84

02/09/2016 85

12/09/2016 81

21/09/2016 75

24/10/2016 85

28/10/2016 74

Promedio 83

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Page 94: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

82

Tabla 17: Resultados del Espacio efectivo utilizado después de la implementación

Fecha Espacio Utilizado(metros)

02/11/2016 76

04/11/2016 75

05/11/2016 71

11/11/2016 64

13/11/2016 73

19/11/2016 77

02/12/2016 66

13/12/2016 72

14/12/2016 76

15/12/2016 75

23/12/2016 70

30/12/2016 66

02/01/2017 61

19/01/2017 62

21/01/2017 66

31/01/2017 65

02/02/2017 64

15/02/2017 68

19/02/2017 72

08/03/2017 77

Promedio 69.8

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Antes, en la planta se apilaban las bolsas de hielo una sobre otra, esto traía

como consecuencia mermas debido a las caídas del producto terminado, para este caso

el equipo Lean aplico las 5S como herramienta de la siguiente manera:

Eliminar (Seiri): El equipo Lean elimino del espacio de la cámara de frio

(almacén) todo lo que era inútil o no tenía relación con el producto terminado en el

lugar.

Orden (Seiton): Se organizó el espacio de trabajo y se pusieron las bolsas en

pequeñas jabas ideales para poder almacenar y apilar el hielo dentro de la cámara de

frio.

Page 95: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

83

Limpieza (Seiso): Al ser un lugar que está en contacto con productos para el

consumo humano, era indispensable que el lugar se mantenga limpio constantemente,

por lo que se realizó un cronograma que el personal de limpieza debía de seguir, este

se ubicaba en un folio colgado en la puerta de ingreso para que después de higienizar

el ambiente sea firmado por el personal correspondiente.

Estandarización (Seiketsu): Se señalizaron los lugares en los cuales se debía

prevenir la aparición de suciedad estableciendo procedimientos y normas de limpieza.

Disciplina (Shitsuke): Se empodero al personal a través de correos y/o volantes

para que pudieran tomar la iniciativa de dirigirse al equipo Lean con la finalidad de

proponer mejoras siempre, con la finalidad de seguir mejorando.

Los resultados obtenidos fueron positivos, estos fueron mostrados en la Tabla

16 y quedo demostrado que el espacio se redujo.

Prueba de hipótesis

Hipótesis Específica 1

Para comprobar que el Tiempo de Producción se reduce en una empresa de

fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing en el proceso de producción, se han analizado los resultados, mediante

la prueba estadística t-student. En la Tabla 17 se muestra el resultado de esta prueba,

en la cual se puede apreciar que las muestras son independientes, por lo tanto, queda

demostrado que la hipótesis se cumple, con una reducción del Tiempo de Producción

de 142 minutos.

Hipótesis

H1 El tiempo de producción se reduce en una empresa de fabricación de hielo

purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el

proceso de producción

H0 El tiempo de producción no se reduce en una empresa de fabricación de

hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el

proceso de producción

Page 96: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

84

Tabla 18: Prueba T- student para el Tiempo de Producción

Independent Samples Test

Levene's Test for

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t Df Sig. (2-tailed) Mean

Difference

Tiempo de

Proceso

Equal variances

assumed 0.1269132 0.7269658 11,245 14,00 0.00000002144312 142,000

Equal variances not

assumed 11,636 11,817

0.00000007940828

142,000

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (nivel de

significancia menor al error). Se puede decir también que la probabilidad que se acepte

la hipótesis nula es de 0.00000214% y la diferencia (99.99999786%) es la

probabilidad que se acepte la hipótesis alterna.

Por tanto, los tiempos promedios de proceso antes y después de la aplicación

de herramientas lean manufacturing se reducen, dicha reducción es de 142 minutos

menos.

Hipótesis Específica 2

Para comprobar que el Set Up se reduce en una empresa de fabricación de hielo

purificado, mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el

proceso de producción, se han analizado los resultados, mediante la prueba estadística

t-student. En la Tabla 11 se muestra el resultado de esta prueba, en la cual se puede

apreciar que las muestras son independientes, por el valor de significancia, que es cero,

por lo tanto, queda demostrado que la hipótesis específica 2 se cumple, con una

reducción del Set Up de 11,45 minutos.

Hipótesis

H1 El Set up se reduce en una empresa de fabricación de hielo purificado,

mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de

producción.

Page 97: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

85

H0 El Set up no se reduce en una empresa de fabricación de hielo purificado,

mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de

producción.

Tabla 19: Prueba T-student para el Set Up

Independent Samples Test

Levene's Test for

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean

Difference

Set Up

Equal

variances

assumed

2,523 0.12050890 8,431 38 0.00000000031318 11,45

Equal

variances not

assumed

8,431 35,220 0.00000000057475 11,45

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (nivel

de significancia menor al error). Se puede decir también que la probabilidad que se

acepte la hipótesis nula es de 0.0000000318% por tanto la diferencia

(99.9999999682%) es la probabilidad que se acepte la hipótesis alterna.

Por tanto, los tiempos promedios de set up antes y después de la aplicación de

herramientas lean manufacturing se reducen, dicha reducción es de 11,45 minutos

menos.

Hipótesis Específica 3

Para comprobar que el movimiento realizado por la materia prima se reduce,

en una empresa de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de

herramientas de Lean Manufacturing, en el proceso de producción, se utiliza el

Software Estadístico SPSS, para analizar estadísticamente los resultados, y realizar la

prueba estadística t-studen. En la Tabla 19 se muestra el resultado de esta prueba, en

la cual se puede apreciar que las muestras son independientes, por el valor de

significancia, que es cero, por lo tanto, queda demostrado que la hipótesis específica

3 se cumple, con una reducción del Movimiento de la materia prima de 15,6 metros.

Page 98: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

86

Hipótesis

H1 El movimiento realizado por la materia prima, se reduce, en una empresa

de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean

manufacturing en el proceso de producción.

H0 El movimiento realizado por la materia prima no se reduce, en una empresa

de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean

manufacturing en el proceso de producción.

Tabla 20: Prueba T-student para el Movimiento

Independent Samples Test

Levene's Test for

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean

Difference

Movimiento Equal variances

assumed 9,097 0.00454875 5,702 38 0.00000145749055 15,600

Equal variances

not assumed 5,702 26,427 0.00000502074478 15,600

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (nivel

de significancia menor al error). Se puede decir también que la probabilidad que se

acepte la hipótesis nula es de 0.0001457% por tanto la diferencia (99.9998543%) es

la probabilidad que se acepte la hipótesis alterna.

Por tanto, las distancia promedio de movimiento antes y después de la

aplicación de herramientas lean manufacturing se reducen, dicha reducción es de 15,6

metros menos.

Hipótesis Específica 4

Para comprobar que el espacio efectivo utilizado, se reduce, en una empresa

de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing, en el proceso de producción, se procesa la información en Software

Estadístico SPSS, para analizar los resultados, y realizar la prueba estadística t-studen

Page 99: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

87

para comprobar la hipótesis. En la Tabla 20 se muestra el resultado de esta prueba, en

la cual se puede apreciar que las muestras son independientes, por el valor de

significancia, que se encuentra en la zona de rechazo, por lo tanto, queda demostrado

que la hipótesis específica 4 se cumple, con una reducción del Espacio efectivo

utilizado fue de 13,2 metros.

Hipótesis

H1: El espacio efectivo utilizado se reduce en una empresa de fabricación de

hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el

proceso de producción.

H0: El espacio efectivo utilizado no se reduce, en una empresa de fabricación

de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en

el proceso de producción.

Tabla 21: Prueba T-student para el Espacio

Independent Samples Test

Levene's Test for

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean

Difference

Espacio

Equal variances

assumed 4,519 0.04007713 5,929 38 0.00000071130763 13,200

Equal variances

not assumed 5,929 31,934 0.00000134169213 13,200

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (nivel

de significancia menor al error). Se puede decir también que la probabilidad que se

acepte la hipótesis nula es de 0.00007113% por tanto la diferencia (99.99992887%)

es la probabilidad que se acepte la hipótesis alterna.

Por tanto, el espacio efectivo utilizado antes y después de la aplicación de

herramientas lean manufacturing se reduce, dicha reducción es de 13,2 metros menos.

Page 100: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

88

Hipótesis General

Para comprobar que la productividad se incrementa en una empresa de

fabricación de hielo purificado si se aplica herramientas de Lean Manufacturing, en el

proceso de producción, se utiliza el Software Estadístico SPSS, para analizar los

resultados, y realizar la prueba estadística t-student para comprobar la hipótesis

general. En la Tabla 21 se muestra el resultado de esta prueba, en la cual se puede

apreciar que las muestras son independientes, porque el valor de significancia es cero,

por lo tanto, queda demostrado que la hipótesis general se cumple, con un incremento

de la productividad en un índice de 8,215 con respecto al período anterior.

Tabla 22: Prueba T-student para la Productividad

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference

Productividad

Equal variances

assumed 0.07559408686 0.787375329 -6,150 14 0.00002519532249 -8,215

Equal variances

not assumed -5,678 8,302 0.00040718287996 -8,215

Fuente: La Empresa.

Elaboración propia

Conclusión: Se aprueba la hipótesis general debido a que la productividad se

incrementó con la aplicación de las herramientas Lean Manufacturing. El presente

documento muestra que la productividad alcanzada después de la aplicación de las

herramientas Lean Manufacturing incrementó en 8.215%

Page 101: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

89

CAPITULO VI

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Discusión

1. A diferencia de la tesis de Hernández Lamprea, Eileen; Camargo Carreño,

Zulietn Melissa y Martínez, Paloma (2013). “Impacto de las 5S en la

productividad, calidad, clima organizacional y seguridad industrial en

Caucho Metal Ltda en Bogotá Colombia”. Que investigo y encontró

relación del impacto de las 5S con la productividad, calidad, clima

organizacional y seguridad industrial, la presente investigación se enfocó

en la relación de la aplicación de Lean Manufacturing y su herramienta

básica principal las 5S en la productividad de una empresa de producción

de hielo, enfocado en la calidad, tiempos y espacios, descartando el clima

laboral como aspecto a medir.

En similitud con la investigación desarrollada se usaron en ambas

investigaciones encuestas a personal especializado y se aplicaron medidas

de rendimiento, se lograron obtener indicadores de la situación actual y

detectar las zonas afectadas. Aplicaron el principio de las 5’s y verificaron

una relación positiva entre las variables y la metodología aplicada.

Esta tesis nos sirvió para poder saber cuál sería la primera aproximación

del impacto de las 5S sobre factores como calidad, productividad,

seguridad industrial y el clima organizacional. No obstante, nosotros solo

la tomamos como base para consolidar pruebas de que las 5S realmente

sirven a la industria cuando se trata de productividad.

Ellos tuvieron como resultados que el impacto de esta metodología en cada

uno de los factores como productividad, energía (instalaciones), capital y

la productividad total de los factores tuvo un efecto positivo ya que su

rendimiento mejoró en 30%, 39%, 28%, 57% respectivamente. Sin

embargo, en nuestro caso la productividad mejoro en 8.215%. Los

resultados muestran la existencia de una relación positiva entre los factores

mencionados anteriormente y la aplicación de la metodología 5S ya que

se evidencio un incremento en la productividad.

Page 102: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

90

En concordancia con la tesis de Buenaventura Murillo, Luisa María; Ríos,

Diana Marcela (2014). “Diseño de una guía para implementar las

herramientas de Lean Manufacturing junto a herramientas de ingeniería

industrial en las empresas manufactureras de Colombia”. Que tuvieron

como objetivo determinar si es que había un impacto en las variables de

producción para mejorar los procesos, se logra determinar a través de

métodos de medición de tiempo, espacio y finalmente productividad

(kilos), que si hay impacto positivo que generan la aplicación de las

herramientas de Lean Manufacturing.

A diferencia de dicha investigación, ellas utilizaron herramientas de

ingeniera industrial y de lean manufacturing, mientras la presente

investigación solo utilizó estas últimas a través de las 5S.

Esta tesis nos ayudó a saber que si bien es cierto las 5S son aplicables a

todo proceso de manufactura, el utilizar solo está herramienta generaría un

impacto positivo muy tenue ya que siempre debe ser acompañada de otras

herramientas para poder multiplicar dicho impacto, también nos sirvió

para entender que las 5S son solo el punto de partida para la

implementación de cualquier mejora.

Los autores de la tesis “Diseño de una guía para implementar las

herramientas de Lean Manufacturing junto a herramientas de ingeniería

industrial en las empresas manufactureras de Colombia”. Obtuvieron

como resultados mejoras en la productividad reduciendo tiempos,

movimientos y costos asociados a la producción, entre ellos la reducción

de tiempos de Set Up de un 40% de la jornada laboral a solo un 12% del

tiempo de la jornada laboral. Asimismo, reducen los movimientos en un

56% de los metros lineales recorridos. De igual forma, nosotros obtuvimos

como resultado, reducir los movimientos de 28.55 metros lineales a 12.95

metros lineales de recorrido.

2. En concordancia con lo que desarrolló Baluis, Carlos (2013) en su

estudio de investigación “Optimización de procesos en la fabricación de

termas eléctricas, utilizando herramientas de Lean Manufacturing” de la

Pontificia Universidad Católica del Perú, en el que realizó un análisis a la

Page 103: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

91

producción de una empresa metalmecánica, donde buscó optimizar los

procesos de tal manera que se traduzcan en incremento rentabilidad para

la empresa. La investigación desarrollada también ha realizado una

evaluación de procesos pre y post aplicación de herramientas de Lean

Manufacturing, donde se ha podido determinar que si existe una mejora

en los diferentes indicadores principales como tiempo, espacio y

producción.

A diferencia, de la investigación de Baluis, Carlos, la propuesta de las

herramientas de Lean Manufacturing a implementar, propuso un balance

de línea que ayude a nivelar la carga de trabajo, un sistema Kanban, que

controle los niveles de inventario, y la implementación del sistema SMED

(Single-Minute Exchange of Die) para contrarrestar los tiempos, en

cambio en el presente documento se utilizó las 5S y trabajo

estandarizado.

Asimismo, Baluis, Carlos, cuantifico la inversión contra los flujos netos

producidos por los incrementales y obtuvo un Valor actual neto (VAN) y

una Tasa interna de retorno (TIR), probando la viabilidad financiera de la

iniciativa, en la presente investigación se ha probado hasta la influencia en

el incremento de la productividad más no en la rentabilidad.

Esta tesis nos sirvió como prueba de que es sumamente necesaria la

participación de toda la organización, desde la gerencia hasta los operarios

para que se puedan implementar exitosamente las herramientas Lean

Manufacturing. Esto ya que gracias a la experiencia de todos los

trabajadores es posible levantar información y de esta manera reconocer

preliminarmente los principales problemas a atacar con sus posibles

soluciones. De esta tesis también pudimos recabar formas de cómo

abordar al personal para recoger información.

En la investigación de Baluis, Carlos, se obtuvieron resultados que

comprobaron que la aplicación de un sistema SMED es rentable, a través

de un VAN y un TIR positivo de S/. 30,665.09 y 53.5% respectivamente.

Esto nos permitió poder proponer con mayor énfasis la implementación

del SMED. Asimismo, nuestros resultados comprobaron que la utilización

Page 104: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

92

del SMED logra disminuir de manera considerable los tiempos de Set Up

de 18.45 minutos a 7 minutos.

3. La tesis de investigación para optar el título de Ingeniería Industrial de la

Pontificia Universidad Católica del Perú, Fiorella Vigo y Reyna Astocaza

realizan un estudio de mejora en “Análisis y Mejora de procesos de una

línea procesadora de bizcochos empleando manufactura esbelta” (2013).

Tiene como principal diferencia la prueba con la que demuestra que la

Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing son totalmente viables

repercutiendo en la productividad, ya que mientras nosotros usamos

pruebas de hipótesis para comprobarlo ellos lo hicieron a través de un TIR

y un VPN.

Por otro lado, en similitud ambas investigaciones aplicaron herramientas

de Manufactura Esbelta o Lean Manufacturing para optimizar tanto los

procesos productivos como el uso de equipos y recursos humanos. Y en

ambas investigaciones se lograron detectar las deficiencias y desperdicios

con la aplicación de estas herramientas obteniendo las contundentes

mejoras que repercuten en eficiencia, calidad, tiempo, espacio entre otros.

Esta tesis nos permitió poder conocer a grandes rasgos el impacto que

puede generar el Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta cuando las

diversas áreas de la planta y el área de mantenimiento se juntan aplicando

diversas herramientas.

Como resultados ellos comprobaron a través de un flujo financiero que la

Manufactura Esbelta es posible y viable obteniendo un TIR de 29.26% y

un VPN positivo de S/. 97,007.00. Asimismo, nosotros comprobamos a

través de una prueba de Hipótesis que la aplicación de herramientas Lean

Manufacturing repercute positivamente en la productividad

incrementándola en 8,215%.

Conclusiones

1. La evidencia que se mostró anteriormente demuestra que, si se aplica las

herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de producción, la

productividad se incrementa en un índice de 8,215% con respecto al año

anterior en una empresa de fabricación de hielo purificado.

Page 105: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

93

2. Por las razones mencionadas anteriormente, se deduce que el tiempo de

producción se redujo en 142 minutos teniendo como cifra final 192

minutos en una empresa de fabricación de hielo purificado, mediante la

aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de

producción.

3. Debido a la evidencia mostrada antes, queda claro que el Set Up se redujo

en 11,45 minutos siendo la cifra final 7 minutos, en una empresa de

fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de

Lean Manufacturing en el proceso de producción.

4. Después de haber analizado los movimientos realizados por la materia

prima queda demostrado que esta se redujo en 15,6 metros lineales, en una

empresa de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de

herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de producción.

5. Luego de revisar la información correspondiente y utilizar los métodos ya

conocidos y mencionados con anterioridad queda demostrado que el

espacio efectivo utilizado se redujo en 13,2 metros cúbicos, en una

empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de

herramientas de Lean Manufacturing en el proceso de producción.

Recomendaciones

1. La empresa deberá permanecer alerta ante los cambios en las condiciones

de la industria que ofrece el entorno al momento de poner en marcha las

estrategias nuevas y existentes, ya que se ven influenciadas por el

dinamismo del panorama económico nacional e internacional.

2. Para el éxito de la implementación de las herramientas propuestas toda

la organización debe involucrarse con el cambio, asimismo, tener presente

que el objetivo será ser cada vez más competitivos, por tanto, la

implementación de estas mejoras solo será el inicio de la mejora continua

en la empresa.

3. Hacer seguimiento al desarrollo de las herramientas lean propuestas.

Capacitar a técnicos y profesionales a fin de contrarrestar la escasez de

Page 106: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

94

mano de obra especializada para poder realizar mejores prácticas para el

incremento de la productividad, la innovación y adecuarse a los avances

tecnológicos que permitan desarrollar la competitividad de la empresa.

4. Realizar procesos que permitan reducir costos, como la negociación

conjunta de precios para el abastecimiento de materias primas utilizando

economías de escala, costos de movilización de materiales, uso eficiente

de la energía, productividad de la mano de obra, reducción de mermas,

entre otros.

Page 107: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

95

REFERENCIAS

ÁLVAREZ, C.; DE LA JARA, P. (2012). “Análisis y mejora de procesos en una

empresa embotelladora de bebidas rehidratantes”. Tesis de la Pontificia

Universidad Católica del Perú.

BALUIS, C. (2013). “Optimización de procesos en la fabricación de termas

eléctricas utilizando herramientas de Lean Manufacturing”.

BARÓN, D.; ZAPATA, L. (2012). “Propuesta de redistribución de planta en una

empresa del sector textil en Colombia”.

BUENAVENTURA, L.; RÍOS, D. (2014). “Diseño de una guía para implementar

las herramientas de Lean Manufacturing junto a herramientas de

ingeniería industrial en las empresas manufactureras de Colombia”.

CUATRECASAS, L. (2012) “Lean Management: La Gestión competitiva por

excelencia”. Recuperado de:

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=d3b40002-28a2-

4440-969b-

52d5d6cc3e5e%40sessionmgr4008&hid=4102&bdata=Jmxhbmc9ZXM

mc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=pucp.a523448&db=cat02225a

CHEN, J.; YANG, L.; TAI, H. (2016). “Process reengineering and improvement for

building precast production”.

D'ALESSIO IPINZA, F. (2012) “Administración de las operaciones productivas :

un enfoque en procesos para la gerencia”. Recuperado de

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/?ps=z70SHYl2em/CENTRAL/

59510200/9

DIAZ, B. & JARUFE, B. (2011) “Disposición de Planta”. Lima: Universidad de

Lima. Fondo Editorial, 2011, 412 p.

GRADE (2011) “El sector industrial en el Perú: Una visión de Largo Plazo”.

Recuperado de

http://repositorio.grade.org.pe/bitstream/GRADE/117/1/ddt11.pdf

HANKE, J.E., & WINCHERN, D. (2011) “Pronósticos en los Negocios”.

Recuperado de

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=84e8fe5f-b5c7-

Page 108: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

96

4ac4-b553-

65177b29719e%40sessionmgr4010&hid=4102&bdata=Jmxhbmc9ZXM

mc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=pucp.a507901&db=cat02225a

HERNÁNDZ, E.; CAMARGO, Z.; MARTÍNEZ, P. (2013). “Impact of 5S on

productivity, quality, organizational climate and industrial safety in

Caucho Metal Ltda. en Bogotá Colombia”.

INEI (2015) “Compendio estadístico de Manufactura”. Recuperado de

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/

Est/Lib1253/cap15/ind15.htm

JARAMILLO, DANIEL (2014) “Redistribución de Planta y programación de la

producción”. Recuperado de

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=7&sid=d3b40002-28a2-

4440-969b-

52d5d6cc3e5e%40sessionmgr4008&hid=4102&bdata=Jmxhbmc9ZXM

mc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=117729124&db=fua

LÓPEZ, M. (2014) “Uso secuencial de herramientas de calidad en los procesos

productivos”. Recuperado de

http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=12&sid=531788f2-

7644-413a-ae41-

d23d5b07046a%40sessionmgr102&hid=104&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc

2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=102022168&db=fua

MEHREZ, A. (2016) “Facility Location Problems: Review, Description, and

Analysis. In Geography Research Forum”. Recuperado de

http://raphael.geography.ad.bgu.ac.il/ojs/index.php/GRF/article/view/55/

51

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN- PESEM (2016) Recuperado de

http://www2.produce.gob.pe/produce/pesem.pdf

MINISTERIO DE SALUD (2014).” Modificación al Reglamento sobre Vigilancia y

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas” Recuperado de

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/DS_4_2014_S

A.pdf

Page 109: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

97

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO (2006).

“Reglamento Nacional de Edificaciones” Recuperado de

http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/sst/Reglamento_nacional

_edificaciones_23.05.2006.pdf

MONGE, C. & CRUZ, J. & LÓPEZ, F. (2013) “Impacto de la manufactura esbelta,

manufactura sustentable y mejora continua en la eficiencia operacional

y responsabilidad ambiental en México” Recuperado de

http://www.scielo.cl/pdf/infotec/v24n4/art03.pdf

MOSQUERA, M.; CERÓN, L. (2012). ” Propuesta de Distribución del Área

Operativa de la Bodega y el Manejo de Materiales en una Empresa

Dedicada a la Logística Integral en Colombia”.

NORMA ISO TC 176/SC 2/N 544R. (2013). ISO 9001 para la pequeña empresa:

recomendaciones del Comité Técnico ISO/TC 176”. Recuperado de

http://site.ebrary.com/lib/upcsp/detail.action?docID=10853745&p00=nor

ma+iso+tc+176

NORMA ISO 9001:2015 (2015). “Impacto de la norma ISO en la ingeniería”.

Recuperado de

http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=13&sid=df539f0a-a1a2-

466c-b124-

add3ecebfd91%40sessionmgr101&hid=119&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2

l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=113780827&db=fua

PALACIOS, L. (2011) “Ingeniería de métodos, movimientos y tiempos”.

Recuperado de

http://caliope.pucp.edu.pe/uhtbin/cgisirsi/?ps=Lu8xwCJqc5/CENTRAL/

59510200/9

PALANISAMY, V., & VINO, J. (2013) “Implementing Overall Equipment

Effectiveness in a Process Industry. Indian Journal of Science and

Technology”. Recuperado de

http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/33964/27914

PALOMINO, M. (2012). “Aplicación de Lean Manufacturing en las líneas de

envasado de una planta envasadora de lubricantes”.

Page 110: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

98

RAMOS, J. (82012). “Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una

línea de fideos en una empresa de consumo masivo mediante el uso de

herramientas de manufactura esbelta”. Tesis de la Pontificia

Universidad Católica del Perú.

RIVERA, L., & CARDONA, L., &VÁSQUEZ, L. & RODRÍGUEZ, M. (2012).

“Selección de alternativas de redistribución de planta: Un enfoque

desde las organizaciones”.

ROSAS, R. (2013). “Caso de estudio - optimización en proceso de procuración de

justicia”. Recuperado de

http://search.proquest.com/docview/1471958591/fulltextPDF/37E5E972

9A4A49A0PQ/21?accountid=43860

STACHÚ, W. (2011). “Identificación de la problemática mediante Pareto e

Ishikawa”. Recuperado de

http://site.ebrary.com/lib/upcsp/reader.action?docID=10316210

VIGO, F.; ASTOCAZA, R. (2013). “Análisis y Mejora de procesos de una línea

procesadora de bizcochos empleando manufactura esbelta” (2013).

Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

WIYARATN, W., &WATANAPA, A., & KAJONDECHA, P. (2013)

“Improvement Plant Layout Based on Systematic Layout Planning.

International Journal of Engineering and technology”. Recuperado de

http://waset.org/publications/3804/improvement-plant-layout-using-

systematic-layout-planning-slp-for-increased-productivity

ZAPATA, C. (2010) “Eficientiza KOF su producción y distribución”. Recuperado

de

http://search.proquest.com/docview/315953765/fulltext/6721CCBEE2C6

4D4DPQ/33?accountid=43860

Page 111: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

99

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Título: Incremento de la productividad en una empresa de hielo purificado utilizando herramientas Lean Manufacturing

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente

¿En cuánto se incrementa la productividad en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción?

Determinar en cuánto se incrementa la productividad en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

La productividad se incrementa en una empresa de fabricación de hielo purificado si se aplica herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

Aplicación de herramientas de lean manufacturing. Variables Dependientes Productividad

Problemas Específicos

Objetivos Específicos

Hipótesis Específicas

¿En cuánto se reduce el tiempo de producción en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción?

Determinar en cuánto se reduce el tiempo de producción en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

El tiempo de producción se reduce en una empresa de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

Tiempo de producción - Tiempo requerido para una unidad de producción. (Minutos)

¿En cuánto se reduce el Set up en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción?

Determinar en cuánto se reduce el Set up en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

El Set up se reduce en una empresa de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

Set up - Tiempo de preparación (Minutos)

¿En cuánto se reduce el movimiento realizado por la materia prima en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción?

Determinar en cuánto se reduce el movimiento realizado por la materia prima en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

El movimiento realizado por la materia prima se reduce, en una empresa de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

Movimiento - Movimiento realizado por la materia prima. (Metros lineales)

¿En cuánto se reduce el espacio efectivo utilizado en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción?

Determinar en cuánto se reduce el espacio efectivo utilizado en una empresa de fabricación de hielo purificado mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

El espacio efectivo utilizado, se reduce, en una empresa de fabricación de hielo purificado, mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en el proceso de producción.

Espacio - Espacio efectivo utilizado. (Metros cúbicos)

Page 112: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

100

Anexo 2: Matriz de Operacionalización

Variables de Estudio

Definición Conceptual

Definición Operacional

Dimensiones Indicadores

de desempeño

Puntaje de Ítem

Escala de

Medición

Variable Independiente

Aplicación de herramientas

de Lean Manufacturing.

Aplicación de una filosofía de

mejoramiento continuo, que tiene como

objetivo reducir los diferentes

tipos de desperdicios y

actividades que no agregan valor

en el proceso. (Tejeda, 2011)

Implementación de herramientas lean,

utilizadas para lograr el objetivo de

impactar en la producción, como

las esperas, sobreproducción,

inventario, transporte, defectos,

desperdicios de procesos,

movimientos innecesarios y

subutilización de la capacidad de los

empleados.

Aplicación de Metodología 5S

Percepción de implementación

Cuantitativo Razón

Aplicación de Metodología

SMED

Percepción de implementación

Cuantitativo Razón

Aplicación de Metodología

TPM

Percepción de implementación

Cuantitativo Razón

Trabajo estándar

Percepción de implementación

Cuantitativo Razón

Variables Dependientes

Productividad

Unidades producidas por

recursos utilizados en un periodo de

tiempo determinado.

(Tejada, 2011)

Unidades producidas por

recursos utilizados en un periodo de

tiempo determinado.

Unidades producidas por

recursos utilizados

Unidades producidas Recursos utilizados

Cuantitativo Razón

Tiempo de producción

Tiempo en el cual, se genera valor al

producto, con movimientos necesarios y

procesos adecuados.

(Tejada, 2011)

Tiempo en que se produce, sin cuellos

de botella, sin movimientos

innecesarios y con la distribución adecuada de

procesos.

Tiempo requerido para una unidad de

producción

Minutos que demora la producción

Cuantitativo Razón

Set Up

Tiempo que media desde que se

inicia un proceso operativo, hasta la

finalización del mismo,

permitiendo analizar la rapidez

del flujo de materiales

(Tejero, 2011).

Tiempo desde que se tramite un

pedido hasta que se entrega,

aplicado al tiempo de preparación de

las máquinas.

Tiempo de preparación

Minutos que demora la

preparación Cuantitativo Razón

Movimiento

Se refiere a los desplazamientos

en el área de trabajo, donde se busca eliminar los

movimientos inútiles y

simplificar los movimientos requeridos.

(Tejero, 2011)

Variable que afecta el sistema productivo,

incrementando el costo por el exceso de movimiento, ya sea del material,

operario o máquina.

Movimiento realizado por la materia prima

Metros recorridos (Metros

Lineales)

Cuantitativo Razón

Espacio

Distribución en la organización para que los procesos

se realicen de manera fluida. (Tejero, 2011)

Buena distribución en la organización para que las áreas de trabajo estén

despejadas y controlando los

niveles de inventario.

Espacio efectivo utilizado

Metros cuadrados utilizados

Cuantitativo Razón

Page 113: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

101

Anexo 3: Matriz de Metodología

MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

POBLACIÓN Y MUESTRA

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

DE RECOLECCIÓN

DE DATOS

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

Tipo de Investigación Esta investigación es de tipo aplicada porque propone la aplicación de las Herramientas Lean en el proceso de producción de hielo con el fin de lograr la mejora de la productividad mediante la modificación de variables relacionadas a la producción, de acuerdo a lo propuesto por Ander - Egg (1987).

Población La población es el registro diario de producción, que incluye toda la información relacionada a esta variable, como son; tiempos, costos y datos técnicos, que se encuentran en la base de datos de la Empresa.

Técnicas de Recolección de datos - Observación - Búsqueda en base de datos

Método de análisis de datos La data de muestra se divide en dos partes. La primera parte es antes de la implementación de las herramientas y la segunda parte, corresponde al periodo posterior a la implementación.

Nivel de la Investigación La investigación es de nivel explicativo porque primero se analiza un fenómeno, que es la implementación de las herraminetas lean, para obtener evidencia de la relación causa efecto que existe, con respecto a la productividad, para luego dar la propuesta de solución, de acuerdo a lo propuesto por Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014)

Muestra La muestra es una parte representativa de la población, seleccionada mediante un muestreo por conveniencia. El criterio para el muestreo es el extremo antes y el extremo después de la implementación, es decir los meses de Julio 2016 y Julio 2017.

Instrumentos de Recolección de datos - Guía de observación - Queris o Consultas a la base de datos

El método consiste en obtener los resultados, sobre las variables de estudio, antes de la implementación y posterior a la implementación, por cada una de las variables en estudio.

Diseño de la Investigación La investigación es de diseño experimental prospectivo, pues mediante esta investigación, se pretende el posible efecto de la aplicación de las herramientas lean, para el incremento de la productividad, como variable independiente que se manipula; además se considera prospectivo por controlar las variables y también lograr el análisis de un periodo a otro. (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. ,2014).

La comprobación de las hipótesis se realiza mediante la prueba estadística t-student, para cada una de las hipótesis específicas, considerando ambos grupos de datos; antes y después.

Page 114: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

102

Anexo 4: Procedimiento de selección de metodología Lean Manufacturing

Jerarquización de criterios de elección

Con la finalidad de seleccionar la metodología más adecuada para la solución

del problema en el proceso de distribución, se han comparado criterios en los cuales

las metodologías tienen un impacto de menor o mayor grado, estos son:

• Satisfacción del cliente

• Eficiencia en la planificación

• Costos de distribución

• Mantenimiento de flota

• Recursos Humanos

• Enfoque en gestión por procesos

• Mejoramiento continuo

• Responsabilidad social

• Resultados financieros

Para la elección de los criterios de la siguiente Tabla, se realizaron los

siguientes pasos para obtener los resultados:

1. Los factores fueron definidos por el Comité de Mejora Continua conformado

por: Gerente de Distribución, Gerente de Operaciones, Jefe de Planificación,

Analista de Planificación, Analista de Transporte, Transportista.

2. Se calificó con los valores de 0 y 1 (0=Criterio secundario, 1= Criterio

principal).

3. La “ponderación” de cada factor se obtuvo de la relación del total de cada

factor respecto a la suma total de todos los factores.

Page 115: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

103

Tabla de Criterios de comparación

Factores Satisfacción

del cliente

Eficiencia

en la

planificación

Costos de

distribución

Mantenimiento

de flota

Recursos

Humanos

Enfoque en

gestión por

procesos

Mejoramiento

continuo

Responsabilidad

social

Resultados

financieros Total Ponderación

Satisfacción del

cliente 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 18%

Eficiencia en la

planificación 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 10%

Costos de

distribución 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 8%

Mantenimiento de

flota 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 15%

Recursos Humanos 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5%

Enfoque en gestión

por procesos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5%

Mejoramiento

continuo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3%

Responsabilidad

social 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 15%

Resultados

financieros 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 21%

TOTAL 39 100%

Elaboración propia

Page 116: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

104

Evaluación y selección de metodología

En la siguiente Tabla, se muestra los resultados de la puntuación de las metodologías

que pueden contribuir mediante su implementación en la solución de nuestro

problema, para aumentar la eficiencia del proceso de distribución de la empresa, la

metodología que tendría un mayor impacto sería la metodología Lean Logistics,

gracias a su enfoque en los procesos, ahorro en recursos y que favorece la

estandarización. Para obtener estos resultados, se consideró:

1. La columna “interés” es la calificación asignada a cada criterio en base al

análisis del punto anterior.

2. Se calificó del 1 al 5 (1=Nada importante, 2= Poco Importante, 3= Regular,

4= Importante, 5= Muy Importante) el grado de importancia que tiene cada

“criterio” para la aplicación de una metodología específica.

3. El puntaje “final” de cada columna de metodología se obtuvo de la suma total,

luego de haber multiplicado la columna “interés” por el puntaje de calificación

de la metodología.

Tabla Matriz de ponderación de metodología

CRITERIOS Interés

(Empresa) DEMING 7 Pasos LEAN

SIX

SIGMA

Satisfacción del cliente 18% 4 5 5 4

Eficiencia en la

planificación 10% 4 3 5 3

Costos de distribución 8% 3 4 4 3

Mantenimiento de flota 15% 3 3 4 3

Recursos Humanos 5% 2 3 3 3

Enfoque en gestión por

procesos 5% 3 2 3 3

Mejoramiento continuo 3% 2 3 3 2

Responsabilidad social 15% 2 3 3 3

Resultados financieros 21% 3 3 3 3

TOTAL 3.05 3.38 3.79 3.15

Elaboración propia

Page 117: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

105

Anexo 5: Implementación de la Metodología Lean Manufacturing

Para la ejecución de la metodología, se ejecutaron las fases y procedimientos,

de acuerdo a lo explicado en el marco teórico.

FASE 1: Recolección de información. La fiabilidad de los datos constituye

un punto muy importante, dado que el éxito de la implantación depende de ello. Se

contó con toda la información técnica sobre el producto o servicio (componentes,

especificaciones, cantidades) y los procesos (operaciones, equipos, capacidad,

tiempos). Además, se analizó la demanda histórica para poder evaluar el ritmo de

producción necesario. Toda la información se obtuvo de las diferentes entrevistas

aplicando la técnica de juicios de expertos (equipo facilitador), asesorado por un

consultor externo con experiencia en proyecto de mejora LEAN.

FASE 2: Propuesta del Plan de Implementación de mejoras. En esta fase, se

procedió a formular las actividades, plazos y responsables para alcanzar los resultados

esperados. Las descripciones de las actividades de cada fase fueron aprobadas por la

Gerencia Genera. También la Gerencia General asignó a los responsables para cada

etapa y el tiempo de implementación (28 semanas), como se muestra en el Gantt del

Anexo N° 23.

En las siguientes Tablas, se muestra el detalle de cada etapa.

Tabla de Elaboración del Plan de implementación de mejoras

1 ELABORAR PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

Objetivo Aprobación del plan de implementación de mejoras

Actividades

Identificar las soluciones para las causas

Establecer las fechas para la implementación

Asignar responsables para la ejecución del plan

Elaborar el plan de implementación de mejoras

Fechas programadas Inicio: Octubre 2016 - Semana 1

Fin: Octubre 2016 - Semana 4

Responsables

Zuloeta,J / Muñoz Dan/ Consultor Externo

Gerente General/Gerente Comercial/Jefe de Producción /Jefe de

Logística/Auxiliar de Almacén/Operario

Recursos Asignados Personal: de servicios, Responsable y Jefe del Proyecto

Equipos o máquinas: Laptop y proyector

Elaboración propia

Page 118: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

106

Tabla de Descripción de las actividades para la implementación de mejora

2 IMPLEMENTAR MEJORAS

Objetivo Implementación del Proyecto

Actividades

Elaboración y actualización de procedimientos

Charla introductoria a ejecutivos, analistas, técnicos y jefes sobre las

acciones a tomar para la implementación de las mejoras. Formación de

Equipo Lean

Preparación de plan de capacitación sobre metodología a aplicar

Análisis de actividades que no agregan valor en la ejecución del

proceso de producción

Eliminación de causas del problema identificado

Actualización de formatos

Estandarización de procedimientos

Actualización y propuesta de indicadores para el proceso

Responsables

Zuloeta,J / Muñoz Dan/ Consultor Externo

Gerente Comercial/Jefe de Producción /Jefe de Logística/Auxiliar de

Almacén/Operario

Fechas programadas

Inicio: Noviembre 2016 – Semana 5

Fin: Enero 2017 - Semana 16

Recursos

Personal: Empresa en estudio, Responsables del proyecto

Equipos o Máquinas: PC, proyector

Salas de Reunión

Formatos de Infopath

SharePoint

Elaboración propia

Tabla de Evaluación de Resultados

3 EVALUAR RESULTADOS

Objetivo Verificación de Resultados

Actividades

* Ejecución de Metodología y herramientas

* Análisis del DOP/DAP

* Análisis del Flujo de proceso

* Implementación de herramienta 5S´s, Trabajo estandarizado, Estudio

de tiempos

* Informe de Auditorías

Responsables

Zuloeta, J. / Muñoz Dan / Consultor Externo

Gerente General /Gerente Comercial/Jefe de Producción /Jefe de

Logística

Fechas programadas Inicio: Febrero 2017 - Semana 17

Fin: Marzo 2017 - Semana 24

Recursos Asignados Personal: Empresa en estudio, responsables del proyecto

Equipos o Máquinas: PC, proyector, cronómetro, tableros

Elaboración propia

Page 119: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

107

Tabla de Control de Resultados

4 CONTROLAR

Objetivo Asegurar el sistema de mejora continua con la aplicación de

metodología ejecutada

Actividades

Asignar responsabilidades para el control de los indicadores

Controlar los procesos internos y la satisfacción del cliente externo

Responsables

Zuloeta, J / Muñoz Dan / Consultor Externo

Gerente General /Gerente Comercial/Jefe de Producción /Jefe de Logística

Fechas programadas

Inicio: Abril 2017 - Semana 25

Fin: Abril 2017 - Semana 28

Recursos Asignados

Personal: Empresa en estudio, responsables del proyecto.

Equipos o Máquinas: PC, proyector

Elaboración propia

FASE 3: Formación del equipo LEAN. En esta etapa, se conformó el equipo

que tenía la responsabilidad de implementar y difundir el proyecto Lean. La estructura

organizativa de conformación de responsabilidades se observa en el Organigrama.

Los criterios utilizados para designar el equipo LEAN es el siguiente:

- Personal con más de dos años de antigüedad en la empresa.

- Formación académica en Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental,

Ingeniería Mecánica, Administrador de Empresas, Técnico de Producción

o afines.

- El tamaño del equipo dependerá de la zona que se implementará el Lean:

4-6 personas por proceso. (Área de Producción)

- Conocimiento técnico de la metodología Lean (Ej.:5S´, Just Time,

Kanban, SLP, entre otras)

- Haber participado en por los menos dos proyectos de mejora aplicando

Lean.

Page 120: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

108

Organigrama del equipo LEAN

Elaboración propia

A continuación, se describen las responsabilidades del equipo LEAN:

1. El facilitador/Asesor

- Preparar y dar capacitación.

- Informar a los líderes de equipo de lo que se necesita y apoyarlos en

responder a las preguntas sobre el progreso del equipo.

- Coordinar todas las necesidades logísticas

- Proporcionar una formación específica, según sea necesario mediante

la observación del equipo.

- Supervisar el rendimiento del equipo para objetivos diarios.

- Entrenar y motivar los equipos según sea necesario.

- Ayudar en el desarrollo del informe de salida.

2. Líder de equipo

- Recoger el Kit de la implementación.

- Revisar las funciones del equipo y asignar tareas diarias.

- Participar en todas las etapas del proceso Lean.

- Preparar la presentación en asignaciones diarias y para las

presentaciones finales.

- Preparar y participar el plan de seguimiento.

Gerente General

Sponsor

Jefe de Produción

Líder

Operarios

Participante

Jefe de Logística

Participante

Auxiliar Almacen

Participante

Gerente Comercial

Facilitador

Asesor

Page 121: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

109

3. Participantes

La composición del equipo es fundamental para el éxito. Todos en la

empresa deben participar para un propósito y debe reflejar lo siguiente:

- Ejecutar capacitación interna o externa.

- Brindar ideas innovadoras de rápida aplicación.

- Gestionar el aprovechamiento eficiente de la planta.

- Gestionar el mantenimiento.

- Gestionar la compra de materiales, materia prima en el momento

oportuno.

- Gestionar y controlar la disponibilidad financiera.

FASE 4: Análisis de las operaciones (AS-IS). Tomando como referencia el

diagrama de flujo, SIPOC y DAP actual revisado en el capítulo 2, se analizará el valor

que aportan las actividades del ciclo de producción de hielo. Además, del diagrama de

Ishikawa permitió identificar las causas principales y secundarias que ocasiona el

problema identificado. Esta información se obtuvo de las diferentes entrevistas a juicio

expertos (equipo facilitador).

FASE 5: Ejecución de la propuesta de mejora (Implementación).

1. Aplicación de la herramienta 5S´s.

Con el fin de tener un éxito absoluto, medible, y notable aplicación de las 5S´s,

se debe tomar varias fotos de la zona en general. Se debe ser selectivo y concentrar

toda su atención y recursos en un área claramente definida de incidencia en el proceso

en estudio. Posteriormente, los resultados serán de muy alto impacto en todas los

demás y será la credibilidad necesaria para conseguir el apoyo de todos los

colaboradores de la empresa.

Cada etapa que a continuación se describe, responden a las siguientes

preguntas:

• ¿Cuál fue el objetivo?

Page 122: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

110

• ¿Cuál es la justificación?

• ¿Qué criterios utilizamos para su implementación?

• ¿Cómo lo hacemos?

Seiri – Clasificación

¿Cuál fue el objetivo?

Determinar cuáles son los objetos y herramientas verdaderamente necesarios

para el puesto de trabajo, por lo que se buscó separar lo útil de lo inútil.

¿Cuál es la justificación para su implementación?

Zona 1 de la planta

Fuente: Propia

¿Qué criterios utilizamos para su implementación?

o Para qué sirve este objeto o documento

o Quién lo utiliza y con qué frecuencia

o Se trata verdaderamente del objeto o documento más adecuado para su

utilización por parte del usuario.

o Está colocado en el lugar adecuado respecto a su frecuencia de utilización

y a su peso.

o Se aplicó la “tarjeta roja”. (véase Anexo N° 17)

Page 123: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

111

¿Cómo lo hicimos?

a. Seleccionar, discriminar y registrar en el formato “Check List de

Descarte F-CAL-016” los elementos que hay en el área de trabajo en

función de su utilidad para realizar el trabajo previsto.

b. Eliminar los residuos y colocarlos en contenedores debidamente

acondicionados e identificados.

c. Registrar en el formato “Lista de elementos innecesarios F-CAL-017”

d. Separar lo útil según el grado de necesidad en función de:

- La frecuencia con que se usa el elemento, según “Regla práctica para

clasificar según frecuencia de uso”. Esto permitirá almacenar fuera del

área de trabajo aquello que se utilice esporádicamente.

- La cantidad necesaria del elemento para el trabajo que desarrolle. Esto nos

permitirá retirar de la zona de trabajo los objetos que se encuentren en una

cantidad excesiva y nos facilitará almacenar fuera de la zona de trabajo el

exceso o material sobrante.

e. Controlar y eliminar las causas que generan la acumulación de los

elementos innecesarios.

f. Listar por áreas las cosas que deben ir cerca de la persona, en su lugar de

trabajo, en almacenes y a reubicar en otras áreas.

Debido a que existen artículos que se usan con poca frecuencia o que no se

usan, deberá hacerse un recorrido por toda la zona de trabajo colocándoles a

los artículos la “Tarjeta roja”.

Tarjetas rojas. Las tarjetas rojas permiten denunciar que en el sitio de trabajo

existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva. Para efectos

de la implementación de las 5´S, se utilizará las tarjetas de color rojo, ésta

indica que se trata de elementos que no deberían permanecer en la zona de

trabajo (Transferir o eliminar) o deberían tener un lugar asignado (mantener),

el proceso de aplicación de la tarjeta de color es la siguiente:

o Estando ubicado en el área en donde se quiere mejorar, se realiza el

recorrido por la zona y se identifican elementos innecesarios, entonces

Page 124: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

112

debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Es necesario este elemento?,

¿si es necesario, es necesario en esta cantidad?, ¿si es necesario, tiene que

estar colocado aquí?, ¿si es necesario, puede ser reubicado en otra parte?

y se le coloca la tarjeta roja.

o Una vez identificados los elementos, se procede a colocar en la tarjeta si

se transferirá, eliminará o mantendrá con un aspa o “x”, entonces

colocamos sobre el elemento la tarjeta roja.

o En caso de dudas se puede realizar la consulta al responsable de la

implementación del programa.

Esta tarjeta debe permanecer sobre el elemento identificado por un período no

mayor a dos semanas, en caso de que fuera mayor deberá registrarse en la zona

de comentario el período máximo de permanencia visado por el responsable de

la implementación del programa.

¿Qué datos deberán llenarse en la tarjeta roja?:

o Nombre del artículo, categoría, fecha de colocación, los datos del área o

sección, cantidad, unidad de medida, consideraciones especiales de

almacenaje y disposición (marcar con una “x”, sólo en una casilla) en

transferir, eliminar o mantener, así como el comentario respectivo (donde

se debe colocar el nombre de la persona que puso la tarjeta roja) del lugar

donde se asignará el/los elemento(s).

o En caso de que se mantenga un elemento deberá colocarse en la tarjeta roja

este comentario.

o Esta tarjeta será entregada por el responsable de la implementación de las

5S´s en el área.

Plan de Acción: Finalizado el proceso de recorrido y colocación de tarjetas

rojas por toda la zona de trabajo, se procede a colocar ésta información en el

“Registro de tarjetas rojas 5´S F-CAL-019” del área, en donde debe figurar

los datos de la fecha de etiquetado, área o sección, nombre del elemento,

cantidad, disposición (transferir, eliminar o mantener), comentario de su nueva

ubicación.

Page 125: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

113

Luego con el apoyo del responsable de la implementación en el área se procede

a retirar o desalojar físicamente del área de trabajo todo aquello que ya no sirve

o está deteriorado, esto quiere decir depositarlo en la basura o chatarra, llevarlo

a un área de reciclado si este lo permite y/o área de descarte, reubicarlo en otra

área, si es información o artículos con poca frecuencia de uso pero queremos

asegurar su conservación se trasladará al archivo, en el caso que sea

información con poca frecuencia de uso y en un período a mediano plazo a

eliminarlo al almacén de archivos. En este punto es necesario contar con la

autorización de la Gerencia General para evitar posibles pérdidas de equipos o

darse de baja sin consulta. Los pasos para depurar todos los elementos que no

sirven dentro del área debe ser consultado con la jefatura correspondiente:

o Se realiza la consulta al área de contabilidad si es un activo fijo, y en caso

de que no lo sea la jefatura debe definir el destino final del artículo.

o Se debe tener una lista detallada de lo que se pretende eliminar, en donde

se colocará la identificación del material, la cantidad y la clasificación

(Material Recuperado o Basura).

o Se identifica lo que se va a eliminar en una zona específica y su acción

inmediata.

La depuración deberá realizarse de la siguiente forma:

o El responsable de la implementación de 5S de la sección debe estar

presente, sin excusas ni retrasos, esto para poder evidenciar lo

concerniente al área.

o En caso de no contar con la presencia del responsable de la

implementación de la sección, este no podrá delegar derechos a segundas

personas, para tomar decisiones con respecto al área.

Seiton – Ordenar

¿Cuál fue el objetivo?

Retirar todo lo identificado como inútil sobre los recipientes reservados al

efecto.

Page 126: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

114

¿Cuál es la justificación para su implementación?

En la siguiente Figura, se aprecia la Zona 2 de la planta, donde se prevalece el

orden de los diferentes utilizados y producidos.

Zona 2 de la planta

Fuente: Propia

¿Qué criterios utilizamos para su implementación?

o Identificar el lugar para retirar. Estas fueron: estanterías, armarios, cajas

de herramientas, zonas de stock, suelos, pasillos, útiles y herramientas de

máquinas, entre otros.

o La frecuencia y secuencia de uso debe ser el criterio primario para

organizar documentos, equipos, herramientas, objetos y materiales

necesarios en el lugar de trabajo.

o Se asumió como criterio complementario el “Principio de las 3 F” y

“Pautas para organizar artículos necesarios” (véase Anexo N° 18 y 19).

o Una vez que el paso anterior de la primera S se haya realizado o finalizado.

o La marcación con colores (azul, blanco, amarillo) debe ser hecha por una

persona capaz de realizar el trabajo.

o La pintura por aplicar dentro de las áreas, no deberá causar daño ni

deterioro alguno al piso.

o Si durante la ejecución del ordenamiento (segunda S), no se logró ordenar

y rotular todos los materiales, herramientas, equipos, papeles, entre otros,

Page 127: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

115

o por no tener una decisión clara sobre qué hacer con ellos, para estos se

deben establecer “Programas de Implementación F-CAL-020” y

posteriormente la “Matriz de planeamiento F-CAL-021”.

¿Cómo lo hicimos?

Una vez que hemos logrado eliminar los elementos innecesarios de todas las

áreas se debe definir el lugar donde se deben ubicar aquellos elementos que

necesitamos con frecuencia, identificándolos para eliminar el tiempo de

búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados. Para evitar ello

debemos realizar lo siguiente:

Rotulación y controles visuales. La empresa considera que las rotulaciones

son una de las tareas más importantes de realizar durante ésta etapa, ello

consiste en asignarle una ubicación y lugar a todos los elementos (mobiliario,

equipo, pasillos, archivadores, entre otros) dentro de la zona de trabajo, sea

está operativa o administrativa, en resumen, debemos:

o Disponer de un lugar adecuado para todos los elementos utilizados en el

trabajo diario (elementos considerados como necesarios en la primera S),

para facilitar su acceso y retorno al lugar.

o Mantener lugares identificados para ubicar o almacenar los elementos que

se emplean con frecuencia, estos deberán identificarse de acuerdo a su

funcionalidad, disponibilidad y valor que le agregue a la zona.

o Rotular el lugar de los elementos de aseo y limpieza.

o Ejecutar la rotulación mediante el “Procedimiento de identificación de

estantes y archivos P-CAL-006”

o Ejecutar la disposición de elementos en cada proceso siguiendo el

“Procedimiento de residuos re-aprovechables P-CAL-007”.

o Emplear y promover siempre el concepto, un lugar para cada cosa y cada

cosa en su lugar.

Mapa de 5´S del área. Se debe elaborar para facilitar el control visual, la

ubicación y posición de los elementos en las zonas de planta y oficinas

(mobiliario, equipo, pasillos, archivadores, entre otros), en general se pretende

la ubicación de los elementos a ordenar en un área determinada, para ello:

Page 128: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

116

o El encargado de 5S, con el plano, coordina con los responsables de áreas

en donde identifican las áreas de las que se hacen responsables de la

aplicación del programa.

Los responsables para cada área son:

o Almacén: Auxiliar de almacén

o Producción: Jefe de producción

o Calidad: Jefe de producción/Operario

o Compras: Jefe de producción

o Despacho: Auxiliar de almacén

Demarcación de la ubicación. Se debe identificar las ubicaciones (demarcar)

de los elementos de forma que cada uno sepa dónde están las cosas, y cuántas

cosas de cada elemento hay en cada sitio. Es por ello que debemos:

o Identificar la localización de puntos de trabajo, ubicación de elementos,

materiales, productos, letreros, tarjetas, nombre de las zonas de trabajo,

lugar de almacenaje de equipos, disposición de máquinas y puntos de

limpieza y seguridad.

o Los armarios se delimitan en su parte interna, para ubicar los artículos o

herramientas que existen.

Una vez identificados las ubicaciones de los elementos, debemos de

utilizar colores que permitan identificar claramente los límites de las zonas y

la ubicación estos, para ello debemos:

o Crear líneas que señalen la división entre áreas de trabajo y movimiento,

el color de las líneas para la división es amarillo (Pintura esmalte color

amarillo tráfico).

o Establecer el uso de 3 colores para los rótulos (Pintura esmalte: color azul

y letras blancas, color blanco y, azul para señales obligatorias)

o Se pinta sobre el piso de la planta la delimitación del mobiliario, equipo,

entre otros, en las esquinas en forma de “L”, en caso considerar necesario

realizar el pintado a todo el contorno puede realizarlo.

o Se deben utilizar colores claros en superficies oscuras.

Page 129: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

117

o Se deberá mantener la identificación de contornos sobre el escritorio o

mesas de trabajo hasta que el trabajador se forme él hábito por el orden.

Seiso – Limpieza/detección de fallas

¿Cuál fue el objetivo?

Limpiar de manera eficaz las instalaciones/equipos/oficinas y el entorno del

puesto de trabajo señalando los lugares que presentan un problema mediante

una etiqueta que indique la naturaleza del mismo, como: fugas de agua, aceite,

falta de tornillo, deformaciones o tuercas, oxidaciones, detección temprana de

fallas, entre otros.

¿Cuál es la justificación para su implementación?

Zona 3 de la planta

Fuente: Propia

¿Qué criterios utilizamos para su implementación?

o La periodicidad de la limpieza y observación es diaria.

o Se utilizaron: trapos, cepillos, escobas, aspiradoras, vaporeras, botes de

pintura, brochas, detergentes apropiados, entre otros.

Page 130: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

118

o Se estableció “El día de la gran limpieza”, aplicando la tabla de asignación

de responsabilidades de limpieza.

¿Cómo lo hicimos?

Se tiene todo ordenado y en su lugar, ahora vamos a mantenerlo limpio y a

observar posibles fallas, lo importante aquí es evitar ensuciar y detectar

(observar) para mantener las cosas en buen estado. Esta tercera S nos permite

mantener las zonas de trabajo en buen estado e identificar con anticipación

cualquier falla; es por ello que los pasos para realizar la limpieza y observación

son los siguientes:

o Identificar las fuentes de suciedad (laminilla, polvo, apilamiento de

objetos, charcos de agua, entre otros) para minimizarlas, identificar las

fuentes de posibles fallas como fugas de agua, aceite, congelamiento en

componentes, caídas de voltaje, ruidos, entre otros.

o Dividir el área y asignar responsables de limpieza, medición y observación

por cada zona.

Se cuenta con un programa de mantenimiento de señalización de planta y

almacén “F-CAL-022”, en el cual se determinan las fechas periódicamente

para la ejecución.

o Todos los días el responsable general de la limpieza retirará las bolsas de

basura, trapos de limpieza de los tachos de operaciones y tachos de

oficinas y se colocará en el cilindro de planta para que al finalizar el día se

retire a la calle para su eliminación con el camión de basura, todo lo demás

que se recicle se acopiará hasta su venta.

o Se creó un procedimiento estándar que permitió identificar las actividades

de limpieza y como mantenerlo así todo el tiempo. El equipo debió

establecer un sistema de auto-auditoría y averiguar si se necesitan métodos

de prevención para evitar la contaminación y el deterioro de la zona. No

se recomendó auditorías externas, ya que es una forma de enviar un

mensaje equivocado al personal. Este paso fue muy importante, porque el

equipo debió centrarse no sólo en la limpieza de la zona, sino también

encontrar la causa (s) raíz o el origen (es) de contaminación (residuos en

general) y fallas (ruidos, fugas)

Page 131: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

119

o El propósito era crear conciencia e ir a la raíz del problema, sobre todo

tener en cuenta que la fábrica es de producción para el consumo humano,

lo cual debió tenerse en cuenta, lo que se considera una súper limpieza, en

las 5S´s.

o La limpieza contribuyó a hacer el área más segura y a detectar

anticipadamente fallas que ocasionen paradas de máquinas o mermas de

producto. Hacia el final de la tercera S, el área debió haber sido llevado

hasta un gran nivel de comodidad, limpieza, y orden

Seiketsu – Estandarizar

¿Cuál fue el objetivo?

Estandarizar los procesos de cada una de las estaciones de trabajo en el área

seleccionada y fomentar el involucramiento de los colaboradores de la empresa

mostrando que eran parte de esta implementación, y se beneficiarían de ello.

¿Cuál es la justificación para su implementación?

El impacto económico revisado en el capítulo anterior y sus objetivos

estratégicos establecidos para el período 2016-2017 en su Plan Estratégico.

¿Cómo lo hicimos?

En esta etapa se creó las condiciones para mantener el ambiente de trabajo

organizado, ordenado y limpio, integrando las acciones de las 3 primeras S en

los trabajos diarios.

En ésta parte se buscará establecer el estándar visual de limpieza y detección

temprana de fallas para mantener en el tiempo las zonas de trabajo y crear el

hábito de la observación y escucha, esto se realizará según la lista que se

muestra en la Tabla.

Page 132: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

120

Tabla de Lista de publicación de controles visuales

Para lograr propagar la cultura de estandarización de la limpieza y detección

temprana se empleará la localización de fotografías del sitio de trabajo y de

equipos en condiciones óptimas de organización, orden, limpieza y

funcionamiento para que puedan ser vistas por todos los empleados y así

recordarles que ese es el estado en el que debe permanecer el área y equipos.

Asimismo, cualquier ruido fuera del normal funcionamiento debe ser

registrado y reportado.

Con estas fotografías del sitio de trabajo podrá servirle como ayuda memoria

para dejar su sitio de trabajo como manda el estándar y como medida de control

al relevo de los turnos. Cada vez que ingrese un nuevo personal este debe ser

capacitado en el programa de 5’S de forma obligatoria, por lo que, se llenará

un registro el cual está contemplado en la inducción de nuevo personal.

Se procedió a elaborar o actualizar la base documentaria que sirve de guía para

cumplir con cada una de las actividades del proceso, como: flujo gramas, fichas

de proceso, manual de procedimientos, formatos, registros, instructivos, guías,

indicadores y; el manual de implementación de 5´S. (véase Anexo N° 16).

Además, se capacitó y sensibilizó a todos los colaboradores de la empresa de

acuerdo al plan de capacitación. (Véase Anexo N° 22). Asimismo, se les

inculcó brindar ideas creativas para fomentar procesos innovadores y; como

resultado de ello podrían obtenerse bonos de reconocimiento, como también

periódicamente se propone realizar auditorías de cada etapa de las 5 S que

permita determinar su status y; a partir de ello tomar acciones correctivas.

Área Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

PRODUCCIÓN

Maquinas Cámara

Frigorífica

Maquina

Selladora Tachos Basura

Armario

equipos

Mesas de

trabajo Panorámica

ALMACÉN - - Estantes Panorámica

DESPACHO - - Embalaje Panorámica

Page 133: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

121

Shitsuke – Sostener

¿Cuál fue el objetivo?

Educar y motivar a otros colaboradores de la planta de producción que no

participaron en la implementación de los eventos anteriores, explicando los

beneficios de un mejor lugar de trabajo eliminando todo lo que no agregue

valor al proceso.

¿Cuál es la justificación para su implementación?

El impacto económico revisado en el capítulo anterior y sus objetivos

estratégicos establecidos para el período 2016-2017 en su Plan estratégico.

¿Cómo lo hicimos?

Para mantener el hábito de respetar y utilizar correctamente los manuales,

estándares y controles previamente desarrollados, es importante que las cuatro

primeras S se hayan implantado correctamente. Hacia el cierre del proyecto, el

Gerente General (Sponsor) y el Gerente Comercial (Líder del proyecto)

mostraron los resultados obtenidos luego de la implementación del proyecto y;

los comprometieron con el fin de preservar y mejorar el mejoramiento logrado.

El cierre se realizó en una breve ceremonia, durante aproximadamente dos

horas.

Además, en este cierre, los miembros del equipo presentaron los logros

alcanzados y debieron explicar los efectos positivos directos y secundarios que

se esperan del esfuerzo realizado, difundiendo diversos “Slogans” de la

aplicación de 5´S. Este fue un compromiso mutuo para dar seguimiento a la

finalidad y el apoyo del proyecto.

1. Aplicación de Estudio de tiempos

Luego de la implementación de la 5S´s y la nueva distribución de planta,

se revisó el tiempo de cada una de las actividades involucradas

identificando los recursos (humanos, máquinas, materiales, entre otros).

Para obtener los resultados se utilizó los siguientes criterios:

Page 134: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

122

o Indicar las actividades del flujo del proceso actual con sus responsables

de cada una de ellas según la fuente de información de la empresa

obtenida en las entrevistas.

o Se tomó una muestra de 7 observaciones al proceso. Cada observación,

se realizó en una visita in situ a la planta de producción. Para calcular

la muestra se aplicó el método estadístico aplicando la siguiente

fórmula:

𝑛 = (40 √𝑛′ ∑ 𝑥2 − ∑(𝑥)2

∑ 𝑥) 2

Donde:

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de

observaciones)

n' = Número de observaciones del estudio preliminar

Σ = Suma de los valores

x = Valor de las observaciones.

40 = Constante para un nivel de confianza de 95%

Además, se considera:

Nivel de confianza = 95%

Margen de error = +-5%

Previamente al resultado de la muestra, se realizaron 5 observaciones

preliminares, cuyos valores de los tiempos fueron son: 8, 7, 8, 8, 7 cuya suma

es 38. Estos valores se elevaron al cuadrado cada uno sumando 290. Por lo

tanto, sustituyendo lo valores en la fórmula:

𝑛 = (40 √5(290) − 382

38) 2 = 6.64 = 7

o Para determinar Te (media), se realizó un promedio del tiempo observado

en las 7 visitas a cada actividad.

Page 135: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

123

o Para determinar el Factor de calificación se incluyeron 4 factores:

habilidad del operador (si es novato, normal, o un experto), esfuerzo (qué

tanto esfuerzo realiza en su actividad), consistencia (lo hace bien a lo largo

de su turno o baja en gran medida su ritmo de trabajo) y condiciones (las

condiciones de su estación de trabajo que pueden afectar su desempeño).

El valor cuantitativo que se le colocó es un criterio subjetivo según como

se observó la actividad. La escala fue de 1 al 2.

o La unidad de medida utiliza es Minutos.

o Para determinar el Tiempo Normal (Tn=Te x FC) se multiplicó él Te

(media) por el Factor de Calificación.

o Para determinar el Tiempo Estándar se multiplicó el Tiempo Normal por

(1+e).

o El valor “e” representa el valor total de suplementos utilizados para

realizar una actividad específica. Los factores y valores utilizados se

muestran en la Tabla de calificación de suplementos.

o En la Tabla de Toma de Tiempos, se muestran los resultados de la toma

de tiempos luego de la implementación de la 5´S y el trabajo

estandarizado.

Tabla de calificación de suplementos

Factor Valor

Necesidades Personales 7%

Base por fatiga 5%

Por trabajar de pie 3%

Postura incómoda (inclinado) 3%

Concentración intensa (trabajo preciso) 3%

Esfuerzo muscular moderado 4%

Tensión mental por proceso complejo 2%

Trabajo bastante monótono 2%

Total Suplementos (e) 29%

Fuente: Organización Internacional del Trabajo

Page 136: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

124

Toma de tiempos luego de la implementación

ACTIVIDAD

NÚMERO DE DÍAS DE OBSERVACIONES FACTOR

1 2 3 4 5 6 7

Te

(media)

A

Factor de

calificación

(FC) B

Tiempo

Normal

(Tn=Te x FC)

C= A*B

Tiempo

estándar

(TE)

D = c *

(1+e)

FABRICACIÓN

DE HIELO 200.0 205.0 225.0 156.0 140.0 141.0 127.0 170.6 1.0 170.6 220.0

Realizar

inspección visual

de cubos de hielo

1.3 1.4 1.1 1.4 1.5 1.2 1.2 1.3 1.0 1.3 1.0

MP bolsas de

almacén 1.1 0.9 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.0

Realizar envasado 0.9 1.1 0.5 0.8 0.5 1.0 0.8 0.8 1.0 0.8 1.0

Realizar pesado 0.9 0.9 0.7 0.9 0.5 1.1 0.8 0.8 1.5 1.2 1.0

Realizar sellado 1.0 0.9 0.5 0.9 0.5 1.1 0.9 0.8 1.0 0.8 1.0

Realizar

inspección visual

de hermetismo

0.8 0.9 0.5 0.7 0.5 1.3 1.1 0.8 1.5 1.2 1.0

Revisar cámara

frigorífica 0.9 1.1 1.3 1.2 1.0 1.3 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0

Revisar tunel de

congelamiento 0.9 1.0 0.8 1.3 0.5 1.1 0.8 0.9 2.0 1.8 2.0

Almacenar en

cámara frigorífica 1.1 0.9 1.1 1.4 0.7 1.1 0.9 1.0 2.0 2.0 2.0

179.11 182.03 193.00

Elaboración propia

Page 137: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

125

Anexo 6: Formato de Estudio de Tiempos

1 2 3 4

Te

(media)

A

Factor de

calificación

(FC)

B

Tiempo

Normal

(Tn=Te x FC)

C= A*B

Tiempo

estándar

(TE)

D = c * (1+e)

Necesidades Personales 5%

Base por fatiga 4%

Por trabajar de pie 2%

Postura incómoda (inclinado) 2%

Concentración intensa (trabajo preciso) 2%

Esfuerzo muscular moderado 3%

Tensión mental por proceso complejo 1%

Trabajo bastante monótono 1%

Total Suplementos (e) 20%

TOTAL

ACTIVIDAD

Page 138: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

126

Anexo 7: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas

DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA

Aprobado: 24 de setiembre de 1998

Publicado: 25 de setiembre de 1998

SALUD

Aprueban el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas

DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Salud Nº 26842 establece las normas generales sobre vigilancia y control sanitario de alimentos

y bebidas en protección de la salud;

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Salud, es necesario normar las condiciones, requisitos y procedimientos higiénico-sanitarios a que debe sujetarse la producción, el transporte, la fabricación, el almacenamiento, el

fraccionamiento, la elaboración y el expendio de alimentos y bebidas de consumo humano, así como los relativos al registro

sanitario, a la certificación sanitaria de productos alimenticios con fines de exportación y a la vigilancia sanitaria de alimentos y

bebidas;

Que es necesario adecuar, sustituir y derogar disposiciones administrativas que no se arreglan a la Ley General de

Salud y leyes conexas, con el fin de unificar y armonizar las regulaciones actuales sobre vigilancia y control sanitario de alimentos

y bebidas;

Que con el propósito de garantizar la producción y el suministro de alimentos y bebidas de consumo humano sanos e

inocuos y facilitar su comercio seguro, se considera necesario incorporar a la legislación sanitaria los Principios Generales de

Higiene de Alimentos recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26842 y los Decretos Legislativos Nºs. 560 y 584;

Estando a lo previsto en el Artículo 118, inciso 8), de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1. Apruébase el reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas que consta de nueve Títulos,

diecinueve Capítulos, ciento veinticinco Artículos, diecisiete Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales y veintiocho

Definiciones.

Artículo 2. El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Pesquería, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones

Comerciales Internacionales y el Ministro de Salud, y rige a partir del día siguiente de su publicación.

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los veinticuatro días del mes setiembre de mil novecientos noventa y ocho.

ALBERTO FUJIMORI

Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU

Presidente del Consejo de Ministros

JORGE BACA CAMPODONICO

Ministro de Economía y Finanzas

LUDWIG MEIER CORNEJO

Ministro de Pesquería

RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI

Page 139: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

127

Anexo 8: Ficha Técnica de los Equipos

1. IceMatic (450kg)

Page 140: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

128

2. Follet (650kg)

Page 141: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

129

Page 142: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

130

Page 143: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

131

Page 144: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

132

3. Torrey (650kg y 850kg)

Page 145: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

133

Page 146: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

134

Anexo 9: Escenario de planta actual

Instalaciones de la Planta actual

Equipos nuevos en local provisional

Page 147: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

135

Cámara Frigorífica

Page 148: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

136

Anexo 10: Características del producto

INSTRUCCIONES EN LA ETIQUETA

CONTROL EN LA DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

HIELOS EN CUBOS: Es un producto que es mantenido a temperaturas de congelación (<-5 °C) procesado con agua potable asépticamente garantizado cumpliendo con las más estrictas medias de calidad e inocuidad alimentaria, embolsado en bolsas de 3kg.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICA:

Peso Promedio del cubito: 10.5 g Aprox.

Apariencia: Característico

Color: Cristalino

Olor: Neutro

Sabor: Agradable, característico de agua pura y limpia

Textura: Sólido, Firme

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL:

Humedad: 100%

Además, contiene micro elementos: Ca, Mg

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS:

Bacterias Heterotróficas: <500 UFC/mL

Huevos de Helmintos N/100mL: Ausencia

En bolsas de polietileno de 3 kg.

Hasta 6 meses después de la fecha de procesado

Principalmente cadena de Lima Metropolitana y a nivel Nacional

Nombre del producto Procesado exclusivamente con agua potable pura, asépticamente garantizada

Registro Sanitario:

Fecha de Envasado dd/mm/aa

Fecha de Vencimiento: dd/mm/aa

Peso aproximado Debe transportase como material frágil, transporte y entrega a temperatura de congelación (< 5 °C). Almacenar en bolsa de Hielo en cubos, en áreas Higiénicas, protegidas de la contaminación, evitando exposición directa del sol

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN

VIDA ÚTIL

DESTINO DEL PRODUCTO

Page 149: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

137

Anexo 11: Check list descarte (F-CAL-016

Page 150: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

138

Anexo 12: Lista de elementos innecesarios (F-CAL-017)

Registro tarjetas rojas 5’s (F-CAL-019)

Page 151: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

139

Anexo 13: Programa de Implementación (F-CAL-020)

Page 152: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

140

Anexo 14: Matriz de Planeamiento (F-CAL-021)

ITEM

NÚMERO DE

TARJETA ROJA

¿QUÉ? ¿PARA? ¿QUIEN? ¿CUÁNDO? ¿DONDE? ¿COMO? ¿Cuánto

CUESTA?

1 1A Bolsas Eliminar Coordinador

5´S Abr-17

Zona de Envasado

Varios S/0.00

2 2B Balanzas Eliminar Coordinador

5´S May-17

Almacén Central

Varios S/0.00

Page 153: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

141

Anexo 15: Programa de mantenimiento y señalización de planta y almacén (F-

CAL-022)

-

Page 154: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

142

Anexo 16: Modelo propuesto para Manual de estandarización de aplicación de

5´s

Page 155: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

143

Anexo 17: Modelo propuesto para Tarjeta Roja 5´S

Page 156: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

144

Anexo 18: Modelo propuesto para Principio de las 3F y las 3 claves de la

organización

Page 157: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

145

Anexo 19: Modelo propuesto para Pautas para organización artículos necesarios

Page 158: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

146

Anexo 20: Modelo propuesto para Tabla de asignación de responsabilidades de

limpieza

DÍANOMBR

EMÁQUINA 1 MÁQUINA 2 PISOS

REPUESTOS Y

HERRAMIENTAS

ESTACIONES

DE TRABAJO

LUNES OSCAR X X X

MARTES ROGER X X

MIÉRCOLES ELIAS X X

JUEVES MARIO X X

VIERNES ANA X

SÁBADO CARLOS X X X

ÁREA DE OPERACIONES

Page 159: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

147

Anexo 21: Modelo propuesto para SLOGAN para implementación de 5´s

CLASIFICACIÓN # SLOGANS COMENTARIO

NEC

ESID

AD

DE

5´S

1 “No solo prepare el cambio,

cambie la forma de preparar

el cambio”

Crear una atmósfera de apertura

para el cambio.

2 Reducción de costos, a través

de eliminación de todo lo que

no añade valor en las áreas.

Mientras más desperdicio,

mayor costo

5´S

EN

GEN

ERA

L

3 ¿Realmente lo necesitas? El mejoramiento de la eficiencia

comienza con la organización

4 Organizar es estandarizar el

almacenamiento.

La buena organización elimina

el tiempo gastado en buscar

elementos necesarios para las

actividades.

CLA

SIFI

CA

R

5 La tarjeta roja es un medio para

exhibir lo innecesario

La tarjeta roja es una táctica de

organización visual.

6 ¿Lo necesitamos o no lo

necesitamos?

Los estándares para artículos

innecesarios deben ser claros.

OR

GA

NIZ

AR

7 Buena organización significa,

fácil de localizar Clarificar dónde, qué y cuándo

8 Más disciplina, menos

desorden.

La buena organización viene del

hábito

LIM

PIA

R/E

STA

ND

AR

IZA

R/

DIS

CIP

LIN

AR

9 Constantes averías, limpieza

inadecuada

Limpieza es inspección de

mantenimiento

10 Sucio en el piso significa,

defectos en abundancia.

La mayoría de los problemas en

las fábricas se reflejan en el

piso.

11 Tener todo siempre limpio, es

mejor que siempre estar

limpiando.

Enfocarse en la eliminación de

la suciedad en la fuente.

12 El compromiso es la pega que

mantiene las 5 S unidas.

Quien cuida es una frase tabú en

el lugar de trabajo.

Page 160: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

148

NOMBRE DEL

PARTICIPANTECURSO

OBJETIVO DEL

CURSOCOSTO

CAPACITACIÓN

INTERNA

/EXTERNA

PROGRAMADO PARA:

CUMPLIÓ EL

CURSO CON

EL OBJETIVO

MODO EN QUE SE EVIDENCIA LA

CAPACITACIÓNOBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA

EVALUACIÓN

FECHA DE

SEGUIMIENTO

CARLOS PEREZ LEAN TALLER 5´S S/10000.00 EXTERNO Abr-17 SI CERTIFICADO DE TALLER 5´S APLICACIÓN EN AREA ROLANDO JARAMILLO 28/04/2017

VERSIÓN/FECHA: 01 /24-10-2016

REVISADO: RED

APROBADO:GG

REQUERIMIENTO PLANIFICACIÓN EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

Anexo 22: Modelo propuesto para Programación Anual de Capacitación 5´s

Page 161: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

149

Anexo 23: Cronograma del proyecto

Elaboración propia

1.Elaborar Plan de Implementación de

Mejoras aplicando metodología Lean

Manufacturing

FASE 1

FASE 2

Lunes 05

Octubre

Viernes 30

Noviembre

*Gerente de

Operaciones/Jefe de

Producción /Supervisor

de Producción/Asistente

de Producción

* Zuloaeta,Jaime

*Muñoz,Dann

55 días S/35,000.00

2.Implementar Mejoras

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Miércoles 05

Diciembre

Martes 31

Enero

*Gerente de

Operaciones/Jefe de

Producción /Supervisor

de Producción/Asistente

de Producción/Operario

* Zuloaeta,Jaime

*Muñoz,Dann

56 días S/40,000.00

3.Evaluar resultados

FASE 6

Lunes 01

Febrero

Viernes 30

Marzo

* Zuloaeta,Jaime

*Muñoz,Dann

*Gerente de

Operaciones/Jefe de

Producción /Supervisor

de Producción

27 días S/15,000.00

4.Controlar resultados

FASE 6

Miércoles 01

Abril

Viernes 30

Abril

* Zuloaeta,Jaime

*Muñoz,Dann

*Gerente de

Operaciones/Jefe de

Producción /Supervisor

de Producción

30 días S/15,000.00

SEM 22 SEM 23

ABRIL 2017

SEM 25 SEM 26 SEM 27 SEM 28

MARZO 2017

SEM 24SEM 15 SEM 16 SEM 21SEM 18 SEM 19SEM 5

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2017 FEBRERO 2017

SEM 20SEM 17SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14

OCTUBRE|

FECHA

INICIO

FECHA

TÉRMINORESPONSABLE DURACIÓN

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4COSTO S/

Page 162: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

150

Anexo 24: Costos de Inversión Nueva Planta

Edificación

Descripción Inversión USD %

Diseño de Estructura (Planos) 800 30%

Instalaciones Eléctricas 700 26%

Instalaciones Sanitarias 700 26%

Gastos Generales 500 19%

Total $ 2,700 100%

Instalaciones

Descripción Inversión USD %

Red contra incendios 1,200 26%

Red IT 1,000 21%

Instalación de aire acondicionado 800 17%

Gas 800 17%

Líneas de aire (Equipos) 900 19%

Total $ 4,700 100%

Desmontaje, embalaje, transporte y montaje

Descripción Inversión USD %

Maquinarias ( 6 equipos) 3,500 69%

Muebles y enseres 800 16%

Existencias 800 16%

Total $ 5,100 100%

Page 163: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

151

Trámites y otros

Descripción Inversión USD %

Seguridad 800 27%

Legal 700 23%

Licencias 1,000 33%

Gastos de Gerencia de Proyectos de terceros (3) 500 17%

Total $ 3,000 100%

Proyectos y otras mejoras técnicas

Descripción Inversión USD %

Ampliación o mejora de infraestructura 2,500 100%

Total $ 2,500 100%

Máquinas

MÁQUINAS Inversión %

Torrey de 800 Kilos 14,400 47,520 24.57%

Torrey de 600 Kilos 10,500 34,650 17.92%

ICE o Matic 350 8,500 28,050 14.51%

Follet 600 Kilos 10,000 33,000 17.06%

ITV 800 Kilos 15,200 50,160 25.94%

Total proyectos y otras mejoras (USD) $ 58,600 S/. 193,380 100.00%

Page 164: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

152

Anexo 25: Guía de encuesta y entrevista

• GUÍA DE ENCUESTA

Estimado:

Con la finalidad de mejorar la productividad, estamos realizando la siguiente encuesta, por

lo cual agradeceríamos sea contestada con la mayor sinceridad posible. Favor escribir su

nombre

Le agradecemos su gentil colaboración

Preguntas Alternativas o respuestas

1. ¿Es un factor importante la

experiencia de las personas para

desempeñar sus actividades de una

buena forma?

o Si

o No

2. ¿Manejan estándares dentro de su

empresa?

o Si

o No

o No Sabe

3. ¿Cree usted que aumentaría la

productividad de la empresa por el

uso de estándares?

o Mucho

o Medianamente

o Poco

o Nada

4. ¿Considera usted que los recursos

que posee son suficientes para

realizar su trabajo o actividades

diarias?

o Excelente

o Bueno

o Medio

o Malo

5. ¿Considera usted que el sector

geográfico en el que vive o

desarrolla sus actividades, perjudica

su desempeño?

o Si

o No

6. ¿Su sueldo o ingresos reflejan su

productividad?

o Si

o No

7. ¿Considera usted necesario la

capacitación dentro de un área en la

cual desempeña sus actividades?

o Si

o No

8. ¿Cómo considera el grado de

desempeño de liderazgo dentro de

la organización?

o Excelente

o Bueno

o Medio

o Malo

9. Seleccione según lo que usted

considere, que influye en la

productividad a la hora de trabajar

o Ambiente de trabajo

o Recursos de trabajo

o Relación con los compañeros

o Estándares de trabajo

o Capacitación

Fuente: Elaboración propia

Page 165: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

153

• GUIA DE ENTREVISTA (Juicio Expertos)

Nombre ___________________________________________________________

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( )

Profesión o Especialidad: ____________________________________________

Años de Experiencia Laboral: ________________________________________

Correo: ___________________________________________________________

Teléfonos: _________________________________________________________

1 ¿Cargo que ocupa el entrevistado, antigüedad?

2 ¿Qué funciones cumple dentro de la organización?

3 ¿Cuáles son las actuales políticas de servicio?

4 ¿Qué producto se encuentran produciendo? ¿Cantidad por año?

5 ¿Qué políticas de servicio influyen más en la satisfacción del cliente?

6 ¿Qué parte del proceso es el que representa mayor dificultad y cuál es la que presenta

más inconvenientes?

7 La planta actual ¿Satisface la demanda actual requerida?

8 ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan con mayor frecuencia?

9 ¿En cuánto tiempo y como se soluciona los problemas respecto al proceso productivo?

Explicar

10 ¿Cuáles son sus clientes más representativos?

11 ¿Cómo es la relación con los clientes?

12 ¿Consideran que cumplen con las expectativas del cliente?

Comentario o Sugerencia:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……..

Fuente: Elaboración propia

Page 166: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

154

Anexo 26: Información Comercial 2014

Reporte de información del área comercial 2014

Page 167: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

155

Anexo 27: Información Comercial 2015

Reporte de información del área comercial 2015

Page 168: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

156

Anexo 28: Información Comercial 2016

Reporte de información del área comercial 2016

Page 169: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

157

Anexo 29: Diagrama DOP

Page 170: Incremento de la productividad en una empresa de hielo ...repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3620/3/2017_Zuloeta-Lagos.pdf · de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola,

158

Anexo 30: Esquema de la Línea de Producción