capitulo iv discusiÓn de los resultados

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CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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Page 1: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

CAPITULO IV

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capitulo se analizan los resultados obtenidos de la

aplicación de los distintos pasos de la metodología e instrumento de

recolección de datos y hallazgos producto de la investigación de campo,

para dar cumplimiento con los diversos objetivos propuestos y así lograr el

desarrollo exitoso de la investigación que no es mas que Desarrollar una

propuesta de optimización de la calidad en el proceso de producción de la

industria CONFER CA.

1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos

se inicia una de las más importantes fases de una investigación: el aná lisis

de datos. En esta etapa se determina como analizar los datos y que

herramientas de análisis se debe utilizar.

1.1. DESARROLLO DE CADA FASE DE LA METODOLOGÍA Para dar cumplimiento con el primer objetivo de la investigación, el cual es

Describir el proceso de producción de la industria CONFER CA. que

corresponde a la primera fase metodológica la cual es descripción del

proceso, la industria CONFER C.A. es una empresa la cual tiene como

objetivo principal la manufactura, venta y distribución de químicos

comestibles.

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Page 3: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

77

Esta ha estado en el mercado por más de 30 años, su misión es la de una

empresa dedicada a la producción y comercialización de productos químicos

alimenticios tales como esencia artificial de vainilla y de distintos sabores y

su visión es que, se proyecta como una empresa líder en su campo,

ofreciendo un excelente servicio y una amplia gama de productos de

excelente calidad y competitividad, que permita posicionarse en los

principales mercados del país y del exterior, desarrollándose a nivel

comercial e industrial, preocupados siempre por ofrecer al cliente la mejor

atención y la más alta calidad en todos los productos, para conseguir siempre

la entera satisfacción del cliente.

Figura 1. Plano de planta de la industria CONFER CA. Fuente: elaboración propia (2010)

En la figura 1 se observa que la fabrica esta compuesta por dos

departamentos principales, los cuales son el departamento administrativo y el

Page 4: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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de producción, el departamento de administrativo es el encargado de llevar

toda la parte administrativa, contable y financiera de la empresa, es decir,

todos sus procesos administrativos, mientras que el otro departamento se

encarga de dirigir y controlar las etapas del proceso de fabricación del

producto, en las cuales se encuentra el área de llenado y el área de mezcla ,

a través, de una entrevista realizada al jefe de este departamento (ver anexo

A) y con la ayuda de una guía de observación (ver anexo B); se logró

identificar que el proceso de producción constan de 17 operaciones.

En el mismo existen 11 obreros y 1 jefe de obreros, estos trabajadores

laboran bajo la modalidad de contrato, solo es personal fijo de nomina el jefe

de obreros. Los mismos no tienen posición fija en el proceso y solo el jefe de

obreros es el que tiene posición fija y es el encargado de asignar a los

operadores a las diferentes etapas del proceso; las cuales son necesarias

para desarrollar exitosamente la fabricación del producto.

Toda la secuencia de las operaciones se muestra en el anexo C

(diagrama de flujo de proceso), además con la entrevista realizada al jefe del

departamento de producción, se determinó que la jornada laboral es de 8

horas al día con una (1) hora de descanso, y no laboran los días sábados y

domingos.

A través de la observación directa, se conoció que la industria CONFER

CA. Labora bajo un tipo de producción por pedidos de los clientes, en un

sistema por lotes y tiene un flujo de proceso en tipo U. Con todo lo anterior

Page 5: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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expuesto, se describe todas las características necesarias de los procesos

de producción de la industria CONFER CA.

Siguiendo con el análisis de cada fase se dio cumplimiento al segundo

objetivo de la investigación, el cual es Identificar los parámetros de control

de la calidad del proceso de producción de la industria CONFER CA.

que corresponde a la segunda fase de la investigación que es análisis de la

situación actual, gracias al diagrama de flujo (ver anexo C) realizado

anteriormente se determinó que la empresa no cuenta con parámetros de

calidad, preestablecido.

Con la realización de la encuesta a los operarios (anexo D) de la fábrica

y la lista de verificación (anexo E); se logró determinar los puntos críticos y

de control en las operaciones, tales como, las unidades no conformes de

materia prima e insumos que entran al almacén; el mezclado del sub

producto, donde la variable es la cantidad de materia prima en kilogramos

que entra al proceso; la temperatura de mezclado en grados Celsius, y el

tiempo de mezclado en minutos; por otra parte, en el envasado el parámetro

encontrado es el nivel de productos en centímetros cúbicos de sub producto

a dosificar, la cantidad de envases a llenar en una corrida de producción, así

igualmente la cantidad de tapas a utilizar.

Continuando con las variables a controlar, se encontró en la operación

de etiquetado la cantidad de pegamento usado, la medida de la etiqueta a

colocar en el envase del producto al igual que el método utilizado para este

no facilita la medición de dicho insumo, con ayuda de la lista de verificación,

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se encontró que las instalaciones no presentan las condiciones para el

desenvolvimiento óptimo de los operadores en sus funciones, ya que la

planta física de la fábrica no cuenta con una iluminación adecuada, puntos de

ventilación necesarios así como los desagües que faciliten el mantenimiento

de la mismas . De este modo, la eficiencia de los operadores baja así como

la calidad de los productos finales.

Figura 2. Diagrama causa-efecto Fuente: Elaboración propia (2010)

Posteriormente se logro identificar con la observación directa y el

análisis de el diagrama causa-efecto que se muestra en la figura 2 que

existen operaciones innecesarias que no aporta ni valor agregado al

producción, ni interviene en el proceso, ni es una operación medular del

mismo, estas operaciones son la del trasporte de las botellas de la mesa de

trabajo 1 a mesa del trabajo 2, y la de apilar botellas, estas operaciones son

causadas por un mal funcionamiento del método de producción; el sistema

Page 7: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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de almacenamiento de los productos terminados no es el mas adecuado para

la estructura de la planta , insumos y materia prima lo cual su ubicación en la

planta física entorpece el flujo de las operaciones, aumentando el tiempo de

entrega del producto al cliente, al igual que la administración no cuenta con

planes de mantenimiento para la planta ni equipos.

Continuando con los parámetros de calidad, se identifico que la

maquinaria utilizada en el proceso no es la más adecuada para el mismo, ya

que es un poco anticuada, al igual que los equipos de manejo de material

todo esto causa aumento en los tiempos de producción y los tiempos de

entrega, por consecuencia disminuyendo la calidad en el servicio de

despacho y entrega al cliente.

Procediendo con el cumplimiento de los objetivos se encuentra el tercero

el cual es, Establecer lineamientos de optimización para el

aseguramiento de la calidad en el proceso productivo en la industria

CONFER CA., que corresponde a la tercera fase metodológica que se titula

desarrollo del método ideal para el mejoramiento de la calidad; para

desarrollar un método para asegurar la calidad en el proceso de producción

se realizaron dos estudios, un estudio de tiempo y un estudio ergonómico.

El estudio de tiempo se desarrollo con el fin de determinar las operaciones

con más tiempo y así detectar los tiempos improductivos en las mismas, el

estudio se realizo utilizando el método Westinghouse para obtener los

métodos de calificación y los suplementos, para determinar el número de

Page 8: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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observaciones de cada operación se utilizo la tabla de ciclos a observar del

criterio de general electric.

las mediciones se realizaron durante una corrida de producción, lo cual

la empresa señala que por cada corrida de producción se produce 315

botellas de 250 cc (centímetros cúbicos) y 100 de un litro; la industria tiene

establecido que cada corrida dura aproximadamente dos (2) horas y treinta

(30) minutos , lo cual el limite es de tres (3) corridas al día , para el estudio

se utilizo un cronometro vuelta cero, la unidad de tiempo a medir fue en

minutos con segundos y para el calculo de los suplementos ya que los

trabajadores siempre son rotados de manera irregular en los distintos

puestos de trabajo se realizo un sólo promedio para efecto de los cálculos del

tiempo estándar.

Anterior al comienzo del estudio se determino que 2 operaciones no eran

necesarias dentro del proceso y que solo aumentaban el tiempo del mismo,

estas operaciones son causas de una mala distribución de planta y un

método inadecuado, estas operaciones son las de transporte de botellas de

mesa de trabajo 1 a mesa de trabajo 2 y la operación de apilar botellas.

Obtenido las operaciones a estudiar y el método elegido se realizaron las

mediciones y los cálculos necesarios y se obtuvo los siguientes datos que

se muestra en el tabla 1 y el estudio completo se muestra en el anexo F.

Page 9: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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Tabla 1 Datos del estudio de tiempo.

Fuente: elaboración propia (2010)

Como se muestra en la tabla se tienen 2 tiempos, el tiempo del ciclo

medido que fue una medición de la operación que se tomo para calcular el

número de observaciones a medir, mientras que el tiempo estándar que es

donde se incluyen todos los elementos cíclicos, así como los contingentes y

los suplementos; lo primero que se detalla es que el tiempo predeterminado

que tiene la empresa que por corrida es el incorrecto ya que hay una

diferencia de 20 min esto se debe a las operaciones innecesarias que se

encuentran en el proceso.

Operación Tiempo del ciclo

medido(Min)

Tiempo estándar

(Min) A Pesar químico a 6,50 6,39 B Pesar químico b 6,20 6,01

C Calentar agua 6,20 6,06 D Mezclar químico a, b con

agua 5,60 5,11

E Agitación de la mezcla 12,30 12,11

F Pesar químico c 6,11 4,31

G Mezcla químico c 5,61 5,41 H Ordenar botellas 7.56 I Llenar botellas 12,50 12,15 J Tapado de las botellas 12,50 11,64 K Transportar de mesa 1 a

mesa 2 5.24

L Identificar botella 11,32 9,72 M Empacar botellas 11,11 10,99 N Almacenar 15,21 14,37

total 123,96 104,27

Page 10: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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El estudio también mostró algunos elementos dentro de las operaciones

que pueden ser eliminados o modificados, y así disminuir el tiempo de la

operación, uno de estos se encuentran en las operaciones de mezcla de las

distintas meterías primas, en las cuales el elemento de trasporte del envase

puede modificarse su tiempo con ayuda de una nueva distribución del puesto

de trabajo, en la operación de llenado se pierde mucho tiempo ya que el

operador se desplaza por todo el lado de la mesa de trabajo lo que aumenta

el tiempo de la operación, otra operación en esa condición es la de tapado

las cuales el elemento de tomar las tapas estas se encuentran en un lugar

algo incomodo y retirado por lo que aumenta su tiempo de ejecución.

En la operación de la identificación de las botellas se pierde mucha

materia prima ya que el instrumento no es el adecuado lo que causa molestia

a los trabajadores y en ese elemento aumenta el tiempo de ejecución ya que

no se dosifica bien y tiende a haber re trabajo en la operación, al igual que

en la operación de almacenamiento, por que el elemento de la descarga y

descarga se hace de manera manual, lo que aumenta el tiempo de

almacenado de las cajas.

Luego de finalizado el estudio de tiempo se elaboró la Evaluación

ergonómica de carga postural, usando el método OWAS (ovako working

análysis system) a los puestos de trabajo de las diferentes operaciones que

conforman el proceso de producción, con el fin de diagnosticar las

incomodidades y riegos de los operadores ya que ellos son el pilar

fundamental de todo el proceso.

Page 11: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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Para comenzar con el estudio se identifico los puestos de trabajo, los

cuales se nombran a continuación: tapador de botellas, trasportador de mesa

de trabajo 1 a mesa de trabajo 2, agitador de la mezcla, pesado y mezclado

de los químicos, llenador de botellas, empacado y armado de las cajas de

las botellas, apilador de botellas, almacenador e identificador de botellas;

cada puesto se dividió en 4 posturas diferentes que toma el operador

mientras se encuentra en el puesto, se realizaron las observaciones durante

20 minutos para cada puesto.

La evaluación mostró que algunos puestos en si no son riesgosos para

los operadores, pero pueden causar incomodidad a los mismos, pero otros

si y esto depende de la frecuencia con que el operador se encuentra en el

puesto de trabajo, ya que ellos pasan mas de 80% de la jornada laboral en

el puesto de trabajo, con la observación directa también se identifico que los

operarios rotan cada semana de puestos de trabajo y así se disminuye el

riesgo por frecuencia.

Cuadro 3 Niveles de riegos según método O.W.A.S

Riesgo Explicación Acción

1 Postura normal y natural sin efectos dañinos en el sistema músculo esquelético.

No requiere acción

2 Postura con posibilidad de causar daño al sistema músculo-esquelético.

Se requieren acciones correctivas en un futuro cercano.

3 Postura con efectos dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.

Se requieren acciones correctivas lo antes posible.

4 La carga causada por esta postura tiene efectos sumamente dañinos sobre el sistema músculo-esquelético.

Se requiere tomar acciones correctivas inmediatamente.

Fuente: universidad politécnica de Valencia (1-10-2010)

Page 12: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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Cuadro 4 Resultados de la evaluación ergonómica

Fuente: España, Morales, Velasco (2010)

En el cuadro 3 se muestran los niveles de riesgo que proporciona el

método OWAS y el cuadro 4 muestra un resumen de la evaluación

desarrollada, mostrando cada riesgo en los distintos puestos de trabajo que

Porcentaje de posturas en cada

categoría de riesgo

Riesgos asociados a la frecuencia de tiempo y operación con mayor riesgo

Puestos de trabajo

Riesgo Porcentaje de

posturas

Postura Frecuencia de tiempo

espalda brazos piernas

identificador de botellas

1 100% 1 80% 1 1 1 2 3 1 2

almacenador 1 50% 2 60% 2 1 3 2 25% 4 3 2 4 4 25%

apilador de botellas

1 50% 1 50% 2 2 1 2 50% 2 1 2 2

empacado y armado de

las cajas de las botellas

1 50% 1 90% 3 1 2

2 25% 3 3 2 4

3 25%

llenador de botellas

1 100% 1 100% 3 3 3 2 1 3 3

pesado y mezclado de los químicos

1 75% 2 100% 2 2 2

2 25%

tapador de botellas

1 100% 1 100% 1 3 2

trasportador de mesa de trabajo 1 a mesa de trabajo 2

1 100% 1 30% 2 1 2

3 1 2 2

agitador de la mezcla

3 50% 1 50% 1 2 2 1 50% 3 2 2 1

Page 13: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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se encuentran en el proceso productivo, para mayor detalle de la evaluación

ergonómica ver anexo G.

Como muestra el cuadro 4 se encuentran dos tipos de riesgos, uno esta

asociado a la postura en si del puesto y el otro a la frecuencia de tiempo que

pasa el trabajador en el mismo, esto indica que los puesto de trabajo con

más riesgos de una lesión además que por lo mismo deben de ser

reestructurados con urgencia son: el de almacenista y empacador, ya que

son los que dieron el valor más alto de riesgo ya que adoptan posturas

incomodas y levantan mucho peso.

Otro puesto que debe reestructurase debe ser el de llenador de botellas y

el agitador de la mezcla, lo que diferencia una a la otra es que esta el

operario no pasa mucho tiempo en su puesto, pero de igual manera también

se identifico la gravedad, en la forma que se realiza la operación, al igual que

como se encuentra operario en el puesto de trabajo.

El cuadro 4 también muestra que existe mucho riesgo en los puestos ya

que los operarios trabajan de pie en toda la jornada laboral lo que puede

causar incomodidad y desgaste y con ello el retraso de sus labores y por lo

tanto de la producción, el estudio también muestra que existen puestos de

trabajo que no contribuyen nada al proceso de producción y son de riesgo

moderado para los operarios así que esto prueba la eliminación de las ya

mencionadas operaciones.

Estos dos estudios detectaron las fallas directas en el proceso, estas

fallas servirán como pilar fundamental para el desarrollo del método ideal y

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el desarrollo de los lineamientos para la mejora del proceso de producción

en todos los aspectos posibles.

Para finalizar con los objetivos se dio cumplimiento al último el cual es

Diseñar la propuesta de optimización que estandarice el proceso de

producción de la industria CONFER CA. Que corresponde a la cuarta de

la fase metodología de la investigación la cual es Elaboración y

presentación de la propuesta, para cumplir con este objetivo ya conocido

todos los problemas que afectan la calidad en el proceso, se estudio la

posibilidad de desarrollar unos puestos de control en las diferentes etapas

del proceso de producción, para así disminuir todos los retrabajos y

reproceso.

Estos puestos estarán dispuestos en las operaciones de pesado, llenado,

mezclado, tapado, agitación, armado de las cajas y etiquetado para así

lograr los estándares de calidad esperados, para ver el proceso con los

nuevos puestos ver anexo H, se realizó también una redistribución de la

planta bajo los principios de la mínima distancia recorrida y de la integración

de conjunto para así lograr que la planta obtenga una distribución por

producto, que es las más adecuada para esta, y así mejorar el tiempo de la

corrida de producción.

Como la propuesta de redistribución, se elimina la operación de

trasnporte de la mesa de trabajo 1 a 2 con ya que sólo genera más retrabajo

y aumenta el tiempo de producción, se cambiaron las formas de la mesas de

trabajo para que el proceso fluya de manera más efectiva.

Page 15: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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Se diseñaron lineamientos ergonómicos para los puestos de trabajo del

proceso para así mejorar la condiciones de los operarios, entre las

propuestas se encuentra la utilización de sillas con respaldo para los

operadores, realizar unos planes de rotación de puestos para los operarios

para así disminuir aún más los riegos, adquirir equipos de seguridad como

guantes, batas, mascarillas, botas de seguridad, una nueva herramienta

para la operación de etiquetado, y la elaboración de manuales de

procedimientos.

La propuesta también incluye unos lineamientos generales los cuales son

la toma de decisiones para la realización de planes de mantenimiento

periódico para las instalaciones, aplicar muestreos de aceptación a la entrada

de materia prima para así evitar y detectar la materia prima que no llegue al

estándar establecido y con esto se podrá evaluar a los proveedores y así

conocer si son los más idóneos para surtir la materia prima que entra al

proceso. Dentro de los lineamientos también entra los planes de cambio de

equipos de manejo de materiales para optimizar las operaciones que lo

requieran y por uno que se adapte a las necesidades del proceso.

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Tabla 2 Datos del grafico de control

Fuente: elaboración propia (2010) Luego de diseñados los lineamientos de mejora de la calidad en el proceso

se elaboro un grafico de control , con los datos discretos suministrados por la

empresa sobre la cantidad de unidades no conformes que salen en el

proceso, ya que presenta defectos en el producto se realizo un grafico de

control U, éstos defectos por unidad para la empresa son: caída de la

etiqueta que identifica al producto, ruptura del sello de la botella o fisura en

la botella; en la tabla 2 se muestran los datos utilizados para la elaboración

del grafico así como los limites superior, central e inferior del mismo, para ver

los detalles el calculo de la grafica de control se encuentra en el anexo I.

El análisis del grafico antes mencionado más los lineamientos de mejora

son lo que conforman la propuesta que será presentada a la gerencia para su

consideración y con esto se da como cumplido todos los objetivos propuestos

para la investigación.

Observaciones cantidad observada de botellas

producidas en una corrida de producción

Proporción de botellas con

defectos Limites de control 1 308 0,15 LCS 2 320 0,16 0,23 3 350 0,20 4 310 0,16 LC 5 306 0,15 0,16 6 308 0,15 7 347 0,18 LCI 8 294 0,14 0,09

Promedio 318 0,16

Page 17: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. Una vez finalizado la etapa de análisis de la información obtenida a través

de los distintos instrumentos de recolección de datos aplicados, se procede a

la confrontación de los datos obtenidos en el campo con la teoría implícita en

las fases metodológicas y en las bases teóricas, para que de esta manera se

presente los hallazgos o hechos significativos para la investigación. Dichos

resultados fueron obtenidos al realizar las actividades ya previamente

programadas en cada uno de los objetivos los cuales fueron desarrollados en

las distintas fases metodológicas.

Para describir el proceso de producción de la industria CONFER CA., se

realizó una visita en la cual se observó que la empresa consta con una

estructura organizacional establecida, que consta con misión, visión y

objetivos para su esencial funcionamiento, con la entrevista al jefe del

departamento se encontró que la empresa está dividida en dos

departamentos, el departamento administrativo y el departamento de

producción, siguiendo se encontró que la empresa labora en jornada de (8)

ocho horas diarias y en el proceso laboran 11 empleados los cuales realizan

todas las operaciones del proceso.

Ya que todas las operaciones que se realizan son de manera manual por

los operadores, posee una línea de operaciones y es necesario crear un sub

producto antes de continuar con el proceso, se considera que la empresa

trabaja bajo una producción por lotes, aunque no se cumpla una

Page 18: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

92

característica la cual es que cada lote debe de ser probado antes de

continuar el otro.

Con respecto al tipo de flujo de producción la empresa por lotes posee un

tipo de flujo en U ya que es de mayor efectividad y es ideal para la empresa

ya que la misma cuenta con poco personal y maquinaria de uso general,

comprobando estos datos obtenidos la industria CÓNFER C.A cumple con

las características que menciona Niebel (2004) para la descripción de un

proceso de producción dando así cumplimiento a la primera fase de la

metodología para lograr el objetivo de la investigación.

Prosiguiendo con la discusión de los datos en el diagnóstico de la

situación actual se continúo con la aplicación de encuestas a los operarios y

con la realización de una lista de verificación para lograr obtener los

parámetros de control de calidad que existen en el proceso, con las

encuestas y el análisis del diagrama de flujo.

Gracias al análisis del diagrama causa-efecto, se encontraron los puntos

críticos y de control en el proceso de producción, entre los más resaltantes

se encuentran casi todas las mediciones de materia prima e insumos que

entran al proceso y las medidas de subproducto en el mismo las cuales no se

realizan ni la gerencia muestra tener ningún interés en ellas, carencia de

planes de mantenimiento por parte de la organización, maquinaria anticuada,

, iluminación y ventilación poco adecuada de la planta física.

Todo esto es importante ya que conocidos estos parámetros es más fácil

la detección de cualquier error, la resolución de los mismos, el cambio o

Page 19: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

93

modificación de una operación en el proceso, como lo menciona Gutiérrez

(2004), es necesario conocer las causas que producen la baja calidad en los

procesos, con lo antes mencionado se efectuaron todas las pautas

establecidas para dar cumplimiento con la segunda fase de la investigación

para continuar con la propuesta de optimización de la calidad en el proceso.

Posteriormente de identificado los parámetros de calidad del proceso se

realizaron el estudio de tiempo y la evaluación ergonómica para así

desarrollar un método ideal de mejora del proceso; el estudio de tiempos

mostró que, en una corrida de producción se producen en promedio 315

botellas de producto y un tiempo estándar de producción de una (1) hora con

setenta y cinco (75) minutos, lo que muestra una diferencia al tiempo

establecido por la gerencia la cual es de dos (2) horas con veintitrés (23)

minutos por corrida.

El estudio también mostró elementos dentro de las operaciones que

causan retrasos en las mismas, estos elementos pueden ser modificados

para así lograr disminuir los tiempos de la misma, entre las operaciones a la

cuales se les determino estos elementos se encuentran: las operaciones de

pesados de los diferentes químicos que integran el producto, en el sistema

de llenado, el empacado y almacenamiento de las botellas.

Mientras que la evaluación ergonómica dio como resultado que existe

incomodidad y riesgo a los operarios ya que en todos los puestos de trabajo

estos laboran toda su jornada de pie lo que causa una gran incomodidad y

descontento, también mostró que algunos puestos de trabajo son de alto y

Page 20: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

94

moderado riesgo para los operarios, entre ellos se encuentran los puestos

del almacenista, llenador de botellas y el agitador de la mezcla. También se

detecto en el estudio existen puestos de trabajo en operaciones innecesarias

para el proceso de producción y son de riesgo moderado para los operarios.

Con los estudios realizados y la obtención de todos los datos necesarios

para el desarrollo de los lineamientos que mejoren la calidad del proceso, se

cumple lo mencionado por Niebel (2004) para la mejora de los procesos, con

esto se da como cumplida la tercera fase que se plantea en la metodología

de la investigación.

Para finalizar con la discusión de los resultados de la investigación se

elaboro la propuesta de mejora de la calidad del proceso en la cual contiene:

el grafico de control que muestra la situación actual de el proceso, en lo

referente a la proporción de los artículos con defectos que se presentan en la

producción y que así observen del problema presente con la calidad dentro

del proceso.

Los lineamientos a presentar se basan en las fallas encontradas a través

de los estudios de tiempo, la evaluación ergonómica y el análisis del

diagrama a causa y efecto, para mejorar la planta física de la industria, y los

distintos puestos de trabajo en donde desarrollan sus actividades los

operadores.

La propuesta será presentada a la gerencia para mejorar la calidad del

proceso, Estos lineamientos se dividen en tres categorías las cuales son:

Page 21: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

95

lineamientos para la mano de obra, lineamientos para la planta y

lineamientos gerenciales.

2.1. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROCESO

DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA CÓNFER CA.

La siguiente propuesta tiene como finalidad establecer lineamientos de

optimización de la calidad en los procesos de la industria CÓNFER CA. La

propuesta se encuentra estructurada en dos (2) secciones, la primera es una

análisis del grafico de control que refleja la proporción de artículos no

conformes por presentar defectos al salir del proceso productivo y la segunda

parte es la lista de lineamientos dividida en tres (3) diferentes categorías las

cuales reflejan los distintos campos de acción en donde se deben aplicar

dichos lineamientos.

2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL Y GRAFICO DE CONTROL Como se menciona a lo largo de la investigación actualmente el proceso

de producción de la industria CÓNFER CA. Presenta algunas fallas

significativas como, lo es el re trabajo que se está observando y la cantidad

de productos no conformes salientes del proceso. Para obtener la situación

actual de cómo se comporta el proceso con relación a la calidad y analizar

las fallas se realizo un grafico de control que es una herramienta que permite

reconocer varios aspectos del proceso sobre la variable de calidad que

Page 22: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

96

Grafico de control del proceso de produccion de la industria CONFER C.A

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Proporcion de botellas con defectos LCS LC LCI

queremos controlar, como lo son: si el sistema esta bajo control, la

variabilidad, los ciclos recurrentes entre otros.

Con los datos históricos suministrados se elaboro el grafico de control que

se presenta a continuación si como el análisis del mismo.

Grafico 1. Grafico de control del proceso de producción de la industria

CÓNFER CA. Fuente: elaboración propia (2010)

En el grafico de control que se observa que: es un sistema bajo control,

ya que los puntos no cruzan los límites superior ni inferior, también se

muestra que existen cambios bruscos en los puntos 3, 4,5 y 7, 8,9. La

tendencia al grafico es a la línea central, lo que dice que el proceso se

seguirá comportando de la misma manera en el futuro; Existen ciclos

recurrentes en los puntos 3 a 5 y 7 y 8 lo cual indica que a medida que

Page 23: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

97

aumenta el número de unidades producidas aumenta la cantidad de defectos

presentados en los productos, hay variabilidad en el proceso lo que significa

que el proceso presenta baja calidad.

Con este análisis se observa que si el proceso se continúa haciendo como

hasta hora, se perderá aún más la calidad, ya que a medida que aumenten

los pedidos de los clientes más defectos presentara el producto, con lo que a

mediano plazo la industria perderá la productividad y la competitividad contra

sus competidores, por lo que es de vital importancia hacer los cambios

pertinentes en el proceso.

2.1.2 LINEAMIENTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD EN EL

PROCESO DE PRODUCCIÓN Ya observada la situación actual de el proceso con relación a la calidad y

realizados todos los estudios necesarios se presentan los lineamientos que

optimizarán el proceso, estos lineamientos se agruparon en (3) tres

categorías las cuales son: lineamientos para la mano de obra, lineamientos

de planta y lineamientos de proyectos.

2.1.2.1. LINEAMIENTOS DE PLANTA

Los siguientes lineamientos deberán ser aplicados a lo que concierne a la

planta física de la industria ya que es allí donde se realiza el proceso de

producción, a continuación se presentan los lineamientos:

Page 24: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

98

• Redistribuir la estructura de la planta como se muestra la figura

3; con la nueva redistribución se observa se logra eliminar una operación

innecesaria la cual es el trasporte de las botellas de de la mesa de trabajo 1

a la mesa de trabajo 2, también se observa una nueva área de almacenado

la cual facilitara a la hora de almacenamiento ya que esta más cerca del área

de llenado, además se puede llevar una mejor secuencia en las operaciones

facilitando el trabajo a la hora de aplicar el mantenimiento de los equipos.

Figura 3. Plano de la propuesta de redistribución en la planta de la industria CÓNFER CA. Elaboración propia (2010)

• Crear puestos de verificación durante distintas operaciones del

proceso de producción, Con estos puestos se tendrán más control durante el

proceso y ayudara a evitar los defectos en el producto y a su vez el

reproceso de los mismos, estos puestos de verificación estarán dispuestos

Page 25: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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en las operaciones de: pesado de todos los químicos, estos aseguraran que

la cantidad de materia prima sea exactamente la necesaria para lograr el

estándar predeterminado para la fabricación de la esencia artificial. Otra

verificación se le realizara a la temperatura del agua al momento de unirla

con los químicos por que la misma afecta calidad del producto; con la

verificación se debe emplear en la operación de agitación de la mezcla,

comparando el estado el color de la muestra para ver todas las propuestas

de verificación estas se observan en el anexo I que muestra los nuevos

diagramas de proceso con las estaciones de verificación.

• Cambiar la iluminación en la planta y crear nuevos puestos de

ventilación, Este lineamiento consiste en cambiar la iluminación existente por

una más eficiente e instalar un par de extractores para mejorar la ventilación

en la planta.

• Implementar un nuevo sistema de inventario.

2.1.2.2 LINEAMIENTOS DE MANO DE OBRA

Los siguientes lineamientos son aplicados a la mano de obra que es

el pilar fundamental del proceso productivo ya que la mayoría de las

operaciones son manuales y es de suma importancia asegurar la mayor

comodidad y seguridad en los distintos puesto de trabajo.

Page 26: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

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• Adquirir para los puestos de trabajo sillas con respaldo; esto ayudara a

disminuir la fatiga y el riesgo al momento de que el operario realice su

trabajo.

• Crear un plan de rotación de los operarios para si disminuir la

fatiga de los trabajadores, esto ayudara a tener más control y evitar la

monotonía y los riesgos por frecuencia.

• Realizar un manual de procedimientos para que así los operarios

conozcan los pasos necesarios para realizar las actividades y de ese modo

eliminar que el operario tome malas posturas en su puesto.

• Rediseñar las herramientas de trabajo, para que se adapten al

trabajador y les ayude a evitar giros de espalda, piernas y manos que en un

futuro traen consecuencias y lesiones traumáticas graves.

• Reforzar el equipo de seguridad de los operarios con la adquisición de

mascarillas, y lentes de seguridad.

2.1.2.3 LINEAMIENTOS DE PROYECTO Los lineamientos de proyecto son decisiones consideraciones generales

que incurren el todos los aspectos del proceso, estos lineamientos pueden

ser realizados en el futuro más cercano.

• Crear planes de mantenimiento periódico para las instalaciones y la

maquinaria, esto eliminara los riegos de contaminación y ayudara a un mejor

desenvolvimiento del proceso.

Page 27: CAPITULO IV DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

101

• Crear un sistema de muestreo de aceptación para la entrada de la

materia prima y así verificar que no exista ningún problema con ella y de

igual modo servirá para evaluar a los proveedores.

• Crear planes de capacitación en materia de seguridad industrial para

los operarios.

• Realizar un análisis más profundo para los puestos de trabajo.

• Adquirir nueva maquinaria que se adapte al proceso.

• Estudiar la posibilidad de automatizar algunas de las operaciones.

• Verificar que todos los equipos de medición estén certificados e

identificados por SENCAMER.

Con la aplicación de todos estos lineamientos disminuirán los errores

presentados en el proceso y así aumentaran la calidad del mismo. Con la

elaboración y presentación de la propuesta de optimización de la calidad en

el procesó de producción se cumple con todo lo pasos mencionados por

Gutiérrez (2004) para dar como culminada la última fase de metodológica.